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      抽油機遠程控制監(jiān)測系統(tǒng)在油田的應用分析

      2013-01-17 03:34:10波李澤辰高揚張可心
      關(guān)鍵詞:沖次示功圖抽油機

      張 波李澤辰高 揚張可心

      1.中國石油長慶油田分公司 第一采油廠 (陜西 延安 716000)

      2.中國石油長慶油田分公司 第二采氣廠 (陜西 榆林 719000)

      隨著油田生產(chǎn)科技水平含量提高,油田生產(chǎn)已逐步告別傳統(tǒng)采油模式,邁向數(shù)字化智能化的新階段。抽油機遠程控制監(jiān)測系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))是油田自動化生產(chǎn)管理的良好解決方案。該系統(tǒng)是以先進的計算機網(wǎng)絡(luò)、無線數(shù)字通訊和工控技術(shù)做支撐,以信息為主線,系統(tǒng)始終圍繞著從獲取信息到對信息的反應、應急處理、信息傳送、信息管理、信息分析診斷、計算及反饋的主要流程來運行。

      1 系統(tǒng)組成

      在油井現(xiàn)場安裝數(shù)字化抽油機智能控制箱,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)遠傳和抽油機的靈動控制。在采油廠的服務(wù)器上安裝一套Effscope軟件,結(jié)合地理信息發(fā)布數(shù)據(jù)、報表和曲線,實現(xiàn)在因特網(wǎng)上管理油田、提高機采系統(tǒng)的安全性和系統(tǒng)效率、延長油井免修期,達到節(jié)能減排、簡化操作、減少人工、提高經(jīng)濟效益的目的。

      系統(tǒng)以每個井場作為一個監(jiān)測單元,其中每個監(jiān)測單元通過無線網(wǎng)絡(luò)接入局域網(wǎng)中的監(jiān)測應用服務(wù)中心,監(jiān)控中心由數(shù)據(jù)庫及應用服務(wù)器及系統(tǒng)軟件組成。

      1.1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)

      監(jiān)控井上安裝系統(tǒng)硬件控制柜,抽油機的懸繩器處安裝示工圖傳感器,井場上安裝壓力傳感器完成對每個監(jiān)控單元的監(jiān)測。示工圖傳感器和壓力傳感器采用無線通信方式將數(shù)據(jù)傳遞到監(jiān)控器,各個監(jiān)控器再利用無線方式通過中繼器接入局域網(wǎng),從而實現(xiàn)監(jiān)控單元與服務(wù)器間的數(shù)據(jù)傳輸。

      系統(tǒng)硬件控制箱內(nèi)含平衡控制器(RTU)、通信管理器(DTU)、平衡調(diào)整驅(qū)動電路及矢量變頻器。能實現(xiàn)電能曲線測試、示功圖曲線測試、溫度壓力測試、平衡測試、數(shù)據(jù)遠傳、遠程開關(guān)井、沖次調(diào)整、間抽控制、電機保護、故障報警的執(zhí)行操作?,F(xiàn)場測試參數(shù)包括三相電壓、電流、有功、無功、功率因數(shù)、累計正反向有功等。示功圖、電參量曲線同步測試數(shù)據(jù)可分別記錄72井次,同時存儲啟停記錄80次。

      使用平衡監(jiān)控器的指標(表1)。

      具有變頻、工頻2種運行方式,變頻故障時可自動切換到工頻運行;具有C極電涌保護(第Ⅱ級電涌保護器,最大放電電流40kA,響應時間小于25ns);斷相相序保護,錯相、缺相等相序保護功能,缺相保護動作時間小于2s;變頻狀態(tài)下運行有過載、過流、過壓、短路等保護,工頻狀態(tài)下運行有過流、過載保護。

      表1 平衡監(jiān)控器技術(shù)指標

      除一般變頻開關(guān)箱的調(diào)沖次、間抽消除無功節(jié)能外,系統(tǒng)硬件控制箱內(nèi)特別設(shè)計安裝抽油機專用控制器?;竟ぷ髟恚和ㄟ^內(nèi)置于抽油機專用控制器中的電流電壓相位傳感器,自動獲取電機參數(shù)而計算出此刻需要的能量,這個數(shù)據(jù)用于控制變頻器輸出的PMW的寬度,使變頻器輸出功率和電機實際需要的有功功率相同。在電機任意轉(zhuǎn)速條件下,電機的輸出轉(zhuǎn)矩與負荷需求同步匹配,消除了抽油機倒發(fā)電現(xiàn)象。

      1.2 系統(tǒng)軟件特點

      系統(tǒng)的軟件采用Effscope軟件,通過可視化操作界面實現(xiàn)對監(jiān)控井的示功圖數(shù)據(jù)進行迭加和并列對比分析,對抽油機及電機故障進行報警,自動推出報警信息對歷史數(shù)據(jù)進行綜合查詢并自動生成報表。軟件采用分級的用戶管理模式,方便操作權(quán)限的設(shè)置。

      2 現(xiàn)場應用分析

      系統(tǒng)具有多項自動化控制功能,以下重點分析系統(tǒng)在完成遠程啟停井及變頻調(diào)整沖次、功率平衡度自動調(diào)整、油井設(shè)備能耗在線監(jiān)測及查詢等方面的應用。

      2.1 遠程啟停井及變頻調(diào)整沖次

      油井的啟??梢酝ㄟ^軟件界面操作完成,按照工作需要點擊啟停狀態(tài),及時控制遠程抽油機運行,對迅速處理油井突發(fā)緊急狀況提供了時間優(yōu)勢。

      合理的抽吸參數(shù)對于維護地層滲流狀況、延長設(shè)備使用壽命以及節(jié)能降耗都有非常重要的意義。系統(tǒng)硬件控制柜通過對示功圖的測試自動調(diào)整沖次,實時分析井下供液狀況,依據(jù)泵的充滿程度進行調(diào)整。

      沖次自動調(diào)整功能是按照油井自動測試泵充滿度變化閉環(huán)反饋,合理按需變化沖次。依據(jù)油井的實際需求改變變頻器的輸出頻率,調(diào)節(jié)抽油機的沖程次數(shù),使設(shè)備運行于較佳的參數(shù)設(shè)置下,以此達到增產(chǎn)節(jié)能的效果。

      2.1.1 自動變頻降低沖次

      以A231井為例,2012年5月20日應用沖次自動調(diào)整功能之前,功圖顯示泵的充滿程度在50%左右。2012年5月22日應用沖次自動調(diào)整功能之后,功圖顯示泵的充滿程度達到了80%左右;平均沖次從3.1次降到2.1次,降低了三分之一。抽油機的平均輸入功率從 3.57kW降到 2.92kW,有功節(jié)能18.2%,抽油機每日可節(jié)電 15.6kW·h,每年節(jié)電5 694kW·h。

      2.1.2 自動變頻增高沖次

      以X150-49為例,2012年5月20日應用沖次自動調(diào)整功能之前,沖次只有2.17次,由于該井功圖顯示泵的充滿程度在90%左右,有提高沖次實現(xiàn)增加產(chǎn)量的潛力。2012年5月22日應用沖次自動調(diào)整功能之后,沖次提高到3.56次,泵的沖滿度沒有太大的變化,沖次提高了64%,能耗從2.68kW上升到4.59kW,日耗電增加45.84kW·h,產(chǎn)量增加30%,產(chǎn)量帶來的效益與電費的增加比,電費可以忽略不計。

      2.2 平衡自動監(jiān)測與自動調(diào)整

      SY/T 5044《游梁式抽油機》要求抽油機必須在平衡工況下運行。對于新開抽油井,供液變化造成平衡變化大,在這種情況下需要注意平衡變化,防止抽油機的嚴重失衡。一些老井由于供液不足液擊嚴重,或者是供液能力變化較大,也會造成平衡變化大,也需要動態(tài)地進行平衡調(diào)整。能否實現(xiàn)抽油機平衡的實時自動調(diào)整,是衡量控制柜是否智能化的一個重要指標,系統(tǒng)硬件控制柜通過自動平衡調(diào)整,使大部分井都處在平衡狀態(tài),功率平衡度達0.8以上。

      一般情況下,從測試抽油機平衡狀況到通知操作人員調(diào)整抽油機平衡到再次檢驗復測,時間需要1~2天,人員3~4人,若未達到平衡效果,還需重復以上過程,勞動強度大且工作效率低。

      應用系統(tǒng)后,全程自動化控制,平衡自動監(jiān)測與自動調(diào)整。以新151-049為例,該井在2012年4月1日之前是沒有進行平衡自動調(diào)整設(shè)置,平衡度曲線變化起伏較大,平衡度最高達到0.65,最低只有0.29。于2012年4月2日對該井進行了自動平衡設(shè)定,通過系統(tǒng)硬件控制柜的智能調(diào)整,該井的平衡保持在0.9左右。整個過程無需現(xiàn)場操作,調(diào)整的平衡效果非常好,并且保持連續(xù)監(jiān)測。

      2.3 設(shè)備能耗在線監(jiān)測功能

      運用電能參數(shù)曲線進行示功圖反演,從而校核示功圖傳感器的漂移情況,也能自動計算抽油機的交變載荷變化、系統(tǒng)效率變化、實時耗電及累計耗電動態(tài)變化等情況,實現(xiàn)設(shè)備能耗監(jiān)測功能。

      使用設(shè)備能耗在線監(jiān)測功能可以進行監(jiān)控井的系統(tǒng)效率參數(shù)實時查詢,包括沖程、沖次、電機輸入功率、光桿功率、有功功率、抽油機系統(tǒng)效率、有功節(jié)電率、無功節(jié)電率、綜合節(jié)電率等參數(shù),無需現(xiàn)場測試操作,減少了人工環(huán)節(jié),縮短了測試時間,消除了人為誤差,數(shù)據(jù)分析可靠。

      單井實時耗電變化的監(jiān)控是掌握節(jié)能水平的直觀反映,通過一系列的實施優(yōu)化措施,觀測到耗電量隨著時間延續(xù)的動態(tài)曲線。

      3 結(jié) 論

      (1)抽油機遠程控制監(jiān)測系統(tǒng)是集成微電子、測控、通訊以及變頻控制、在線軟件動態(tài)評估處理等技術(shù),實現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)錄取、實時監(jiān)控動態(tài)變化、智能決策三位一體的融合,可以完成機采井遠程實時統(tǒng)計分析和提供節(jié)能增產(chǎn)優(yōu)化方案等功能。

      (2)抽油機遠程控制監(jiān)測系統(tǒng)的現(xiàn)場應用減輕了人員勞動強度、改善了操作環(huán)境,提高了測試數(shù)據(jù)的準確性,配合智能運算模塊可以及時警報故障并根據(jù)井況自動優(yōu)化油井生產(chǎn),提升了油井生產(chǎn)管理水平。

      [1]王根潮,王慶如,朱建華.抽油機井實時遠程遙測技術(shù)[J].油氣井測試,2004(1):56-63.

      [2]孫傳友,孫曉斌,漢澤西,等.測控系統(tǒng)原理與設(shè)計[M].北京:北京航空航天大學出版社,2007.

      [3]丁衛(wèi)紅,趙建洋.智能抽油機節(jié)能器研究與開發(fā)[J].微計算機信息, 2009(26):124-126.

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