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      注射劑產(chǎn)品可見異物可控化管理

      2012-12-31 00:00:00張連富
      上海醫(yī)藥 2012年13期

      摘 要 目的:分析研究注射劑產(chǎn)品可見異物不合格率高的主要影響因素,并摸索可控化管理方法。方法:運用精益生產(chǎn)和風險管理理念,在企業(yè)的管理實踐中,建立精益生產(chǎn)運作系統(tǒng)。結(jié)果:實施精益生產(chǎn)運作系統(tǒng)后成品的可見異物漏檢率降低,成品率得到了提高。結(jié)論:企業(yè)產(chǎn)品的可見異物市場抽檢全部達標,實現(xiàn)了可控化管理。

      關鍵詞 可見異物 精益生產(chǎn) 風險管理 管理機制 可控化

      中圖分類號:TQ460.63 文獻標識碼:C 文章編號:1006-1533(2012)13-0046-04

      我國在注射劑產(chǎn)品檢驗所有不合格項目中,可見異物檢查項始終排在首位。中國藥典規(guī)定可見異物是存在于注射劑中,在規(guī)定條件下目視可以觀測到的不溶性物質(zhì),其粒徑或長度通常大于50 μm[1]。由于注射劑中存在較大微粒可造成局部循環(huán)障礙,引起血管栓塞,而過多微粒同樣可造成局部堵塞和供血不足、組織缺氧而產(chǎn)生水腫和靜脈炎等。因此,可見異物對注射劑產(chǎn)品來說是影響質(zhì)量的一個關鍵指標;對可見異物的控制也成了各注射劑生產(chǎn)企業(yè)的難點和要點問題[2]。

      目前美國企業(yè)由于在生產(chǎn)過程實施嚴格系統(tǒng)性的控制管理,加上采用微粒檢測儀監(jiān)測,因而可見異物似乎已不是問題。2007年我公司因多批產(chǎn)品可見異物項目被市內(nèi)外藥監(jiān)部門抽檢為不合格;尤其是2008年1月,出現(xiàn)1批產(chǎn)品因可見異物檢查項目不合格被上海市食品藥品監(jiān)督管理局公告,這一事件嚴重影響了企業(yè)聲譽和正常的生產(chǎn)與經(jīng)營。為此,企業(yè)在2008年初開展了質(zhì)量整治1號專項工程;并由此拉開了持續(xù)進行注射劑產(chǎn)品可見異物可控化管理的序幕。

      1 總體思路

      通過學習精益生產(chǎn)[3]和風險管理[4]理念,把精益生產(chǎn)的技術支撐體系應用到企業(yè)實際生產(chǎn)管理,有效探索實施注射劑產(chǎn)品可見異物的可控化管理,使企業(yè)質(zhì)量風險始終處于安全、可控。重點運用精益生產(chǎn)的三個核心技術:包括品質(zhì)保證、準時生產(chǎn)和充分發(fā)揮員工創(chuàng)造力。其中,品質(zhì)保證強調(diào)在生產(chǎn)過程中對每一道工序進行質(zhì)量的檢驗和控制;準時生產(chǎn)強調(diào)各工序?qū)嵤┝鞒袒a(chǎn),將問題視為機會,重點在于揭露問題而非掩蓋問題;充分發(fā)揮員工創(chuàng)造力強調(diào)把員工的智慧和創(chuàng)造力視為寶貴財富和未來發(fā)展的原動力。

      2 實踐過程

      2.1 目標設置

      明確重點攻關周期為2008年1月至2008年7月;并邀請專業(yè)培訓公司,擬定系列培訓課程計劃。針對國家提出的抽檢數(shù)量為20支不得檢出明顯可見異物評價標準,企業(yè)具體提出了內(nèi)控標準:內(nèi)控放行標準抽檢數(shù)量為200支,不得檢出明顯可見異物;再評價標準抽檢成品數(shù)量2 000支,可見異物≤1.5‰。

      2.2 原因分析

      首先開展了全員質(zhì)量風險普查活動,以“全面質(zhì)量=產(chǎn)品質(zhì)量+工作質(zhì)量”為專題,認真查找企業(yè)管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)。車間細分成各工序,從“人、機、料、法、環(huán)”等方面,開展回顧分析、數(shù)據(jù)積累。全員從不同角度考慮問題,提出所有可能導致這種結(jié)果的直接或間接原因。采用因果分析圖法[5]進行根源分析,得出十大主要要素(表1)。

      2.3 風險評估

      質(zhì)量風險管理過程的投入水準、形式和文件,應與風險的級別相適應。我們針對十個主要影響要素,通過應用風險評價指數(shù)矩陣法[6]進行風險水平評價和風險確定。用半定量打分法的思路測定結(jié)果為:5個一級風險“+”,5個二級風險“++”。顯示企業(yè)可見異物的現(xiàn)實狀態(tài)具有較大風險性。

      同時依據(jù)防錯法原理分析,我們認為上述所有的缺陷中都有人為的錯誤產(chǎn)生,主要包括新手錯誤、意外錯誤、識別錯誤、意愿錯誤等類型,分別采取消除、替代、簡化、檢測、減少等針對性方法。由此可見,我們在生產(chǎn)過程中,應做到各種防錯裝置和防錯方法相結(jié)合,在源頭上防止異常的發(fā)生,使出錯的機會降到最低。

      2.4 具體措施

      根據(jù)上述分析,企業(yè)具體采取的措施如下。

      2.4.1 提高全員的責任意識

      全員風險普查活動:采取文化墻、動員會、全員質(zhì)量承諾簽約等措施,進行全面宣傳動員,各部門提出了29條建議;全員質(zhì)量管理培訓:開展集中培訓、崗位培訓、班組培訓;聘請有幾十年灌封經(jīng)驗的退休老師傅在現(xiàn)場進行巡視,發(fā)現(xiàn)、檢查設備問題,指導員工規(guī)范操作,提高技術水平。

      2.4.2 強化現(xiàn)場十大操作細節(jié)[6]

      ①建立核心供應商選擇制度。與內(nèi)包材供應商聯(lián)系,要求提供品質(zhì)佳的安瓶,對上部瓶口指標絲外徑的內(nèi)控質(zhì)量標準進行修訂?,F(xiàn)在主要認準品牌-山東力諾,其絲外徑均勻度較好,在統(tǒng)計的4個規(guī)格6批安瓿中可達85%,其中一批2 ml規(guī)格達95%;②強化現(xiàn)場督促檢查力度。QA監(jiān)督水、氣過濾器安裝;增加洗瓶工藝用水澄明度檢查的頻次,以判斷微孔濾芯是否有效和安裝是否松動;③針頭標準化:從出水的大小和角度來選擇用于灌液的針頭,能有效減少焦頭的產(chǎn)生,并專人制作管理;④QA對照灌注針頭進行取樣、澄明度抽查,以判斷針頭對可見異物影響程度;⑤保養(yǎng)人員編入班組,實施保養(yǎng)常態(tài)化。機修工每天上下午各一次檢查灌注針架的運行狀況,發(fā)現(xiàn)松動、間隙過大及時停機修理;⑥及時更換已磨損的灌液玻璃泵;⑦對易產(chǎn)生焦頭的產(chǎn)品,則放慢灌裝車速;⑧加長烘箱,放慢速度,控制擠壓現(xiàn)象;⑨學習上海市食品藥品檢驗所可見異物檢查方法及標準,對可見異物進行正確判斷;⑩對易產(chǎn)生焦頭的產(chǎn)品,則改進燈檢操作方法(查4角法),以便在最后燈檢階段,剔出灌封工段遺漏的焦頭。

      2.4.3 關注八大系統(tǒng)性問題[7]

      ①物料變更:輔料變更要重新驗證,物料供應商實地審計;②規(guī)章制度:細化獎懲管理制度;③公用系統(tǒng):強化水系統(tǒng)、空氣系統(tǒng)等檢驗、檢測;④偏差管理: QA啟動偏差調(diào)查程序;⑤過程監(jiān)控:QA全過程監(jiān)控(每個環(huán)節(jié));⑥物料平衡:保證投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)準確性;⑦文件管理:專人負責,及時更新、及時收發(fā);⑧強化培訓:不同崗位制定不同的培訓要求

      2.4.4 改進硬件設施

      ①改進終端壓縮空氣的管路;②添置在線氣泡點測試儀和全自動可見異物檢測機[8];③更換滅菌鍋,升級滅菌程序(F0值);④關鍵工序和區(qū)域安裝監(jiān)視攝像探頭(42個)

      2.4.5 完善監(jiān)管機制

      ①留樣產(chǎn)品“零”報告制;②市場投訴快速處理機制;③外加工產(chǎn)品質(zhì)量審計制;④生產(chǎn)現(xiàn)場巡查機制;⑤加強與運輸、倉儲協(xié)作單位的溝通,擬定標準,并定期回訪。

      2.4.6 建立評估機制[9]

      ①燈檢質(zhì)量評估的機制:對每個員工的燈檢質(zhì)量進行評估;②工序質(zhì)量獎懲機制:后工序?qū)η肮ば颍虎劭焖俜磻獧C制:針對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的異常情況,由QA及時召集各相關部門討論解決;QA對設備的維修進行跟蹤與確認。

      3 監(jiān)控效果

      我們通過分析研究和實踐檢驗,采取相應措施后,風險等級由原一至二級降為三至四級,變?yōu)榭山邮艿娘L險等級。企業(yè)注射劑產(chǎn)品可見異物抽檢達到了企業(yè)內(nèi)控放行標準和再評價標準,產(chǎn)品的可見異物基本處于可控化狀態(tài)。

      3.1 全員質(zhì)量意識提高,責任感加強。

      除了提高操作技術水平,還轉(zhuǎn)變員工的思想態(tài)度,提高他們對產(chǎn)品可見異物的重視程度。 一旦出現(xiàn)問題,一線員工能從各個方面查找原因,判斷并采取措施予以解決。

      3.2 可見異物抽檢結(jié)果

      實施新的監(jiān)管辦法后,公司對2008年2月到7月小容量注射液所有批次的產(chǎn)品進行抽檢(結(jié)果見表2),可見產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,可見異物抽檢全部達標。

      3.3 企業(yè)質(zhì)量風險基本可控,實現(xiàn)雙增值效應。

      企業(yè)在取得專業(yè)和管理上突破的同時,還體現(xiàn)了價值創(chuàng)造和成果復制兩方面收獲,促進了長效機制的形成,獲得企業(yè)和個人雙增值的超值效果。

      在探索過程中,我們形成了以員工名字冠名的操作法則,以產(chǎn)生更好的激勵和示范效應;關鍵工序灌封小組獲得上海市文明班組、上海市工人先鋒號、上海市勞動模范集體等榮譽。2008年以來,企業(yè)各項經(jīng)營管理有了長足的進步,2010年企業(yè)各項指標均將提前超越歷史最高點,進入新的持續(xù)成長階段。

      4 結(jié)語

      在企業(yè)的管理實踐中,我們總結(jié)如下方法:一是理念:企業(yè)基于精益生產(chǎn)和風險管理理念,不斷從現(xiàn)場發(fā)掘問題、科學地分析問題和判斷問題、針對性地解決問題;二是機制:通過建立專業(yè)、管理、文化“三點一線”的管理機制,強化常態(tài)管理和重點攻關,強化跨界設計和協(xié)同攻堅;三是法則:結(jié)合企業(yè)實際,建立精益生產(chǎn)運作系統(tǒng),積累關鍵操作法則。幾年來,企業(yè)運用這一管理方法不僅使產(chǎn)品的可見異物基本處于可控化狀態(tài);而且還促進了企業(yè)和員工取得雙增值的超值效果。

      注射劑產(chǎn)品可見異物可控化管理的方法還有待于進一步完善[9],企業(yè)下一步重點是如何落實可見異物控制在萬分之五以內(nèi)這一挑戰(zhàn)性目標,并形成可復制的標準化操作方法。這需要企業(yè)在重點環(huán)節(jié)、共性研究、長效機制上作進一步探索。

      參考文獻

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      [9] 沈紅賓. 小容量注射劑可見異物來源及控制方法[J]. 北方藥學, 2011, 8(7): 76-77.

      (收稿日期:2012-03-28)

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