馬建賓 吝軍鋒
(陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司,陜西 神木 719300)
某火力發(fā)電廠引進(jìn)汽輪機(jī)型號(hào)為N600-16.7/538/538,為600MW中間再熱凝汽式汽輪機(jī),由齒形軸封、閥門、管道、軸封加熱器、軸加風(fēng)機(jī)等設(shè)備組成。軸封的作用一是防止高壓側(cè)軸端的蒸汽外漏,造成主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)水及環(huán)境污染;二是防止空氣漏入低壓側(cè),凝汽器真空降低,效率下降;三是回收熱量及工質(zhì),保證機(jī)組的正常啟停及運(yùn)行。
汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)的作用是在汽輪機(jī)的軸端形成蒸汽密封,防止高壓部分缸內(nèi)的蒸汽外漏造成軸承油內(nèi)進(jìn)水和蒸汽能量損失;同時(shí)防止真空部分外界空氣順轉(zhuǎn)軸漏進(jìn)汽缸,影響機(jī)組真空和運(yùn)行安全。在汽機(jī)開始啟動(dòng)或低負(fù)荷時(shí),所有汽缸內(nèi)的壓力低于大氣壓力,汽封蒸汽通過(guò)軸封母管送入X腔室,一部分通過(guò)汽封片進(jìn)入汽缸,另一部分進(jìn)入另一側(cè)的Y腔室。Y腔室則由于汽封蒸汽冷凝器的作用,始終保持低度負(fù)壓,Y腔室內(nèi)的蒸汽與空氣的混和物通過(guò)連接管道進(jìn)入汽封蒸汽冷凝器。
2.1 #4 機(jī)軸加進(jìn)、出口法蘭嚴(yán)重泄漏分析
2007 年7 月12 日,#4機(jī)組安裝調(diào)試后準(zhǔn)備開機(jī)過(guò)168小時(shí)試運(yùn)行。凌晨2:30,汽機(jī)側(cè)投入軸封和真空系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)軸加水封破壞,重新對(duì)U型管注水。2:40,DCS上軸加液位高測(cè)點(diǎn)動(dòng)作黃閃,運(yùn)行人員未發(fā)現(xiàn),軸加水側(cè)旁路門被連鎖開啟,進(jìn)出水門聯(lián)鎖關(guān)閉,軸封冷卻器出口溫度由正常的32℃持續(xù)升高至166℃,軸加壓力升至正壓,備用軸加風(fēng)機(jī)自啟。直至4:40運(yùn)行人員DCS畫面檢查,才發(fā)現(xiàn)軸加水側(cè)退出,即投入軸加水側(cè),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)軸加進(jìn)出口法蘭嚴(yán)重泄漏,停機(jī)檢修。
原因分析:因軸加水封被破壞,注水操作時(shí),發(fā)出軸加液位高報(bào),聯(lián)鎖開啟旁路閥后關(guān)閉軸加進(jìn)、出口閥。因軸加水側(cè)進(jìn)、出口閥已關(guān),基本上無(wú)水流過(guò)軸加水側(cè),無(wú)法保證軸加汽側(cè)蒸汽正常凝結(jié),軸加汽側(cè)變?yōu)檎龎?,?lián)動(dòng)備用軸加風(fēng)機(jī)。軸加隨著軸封蒸汽對(duì)軸加不斷加熱,溫度不斷升高,軸加水側(cè)膨脹。直至兩小時(shí)后才發(fā)現(xiàn)軸加水側(cè)退出,立即投入軸加水側(cè),大量的水瞬間進(jìn)入軸加水側(cè),此時(shí)的凝結(jié)水溫度為38℃,軸加迅速冷卻收縮,法蘭墊片破裂,軸加端面嚴(yán)重泄漏。
2.2 #4 機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)軸加滿水分析
2008 年4 月27 日,#4機(jī)組剛開機(jī)運(yùn)行一天,07:02分,負(fù)荷從150MW升至300 MW時(shí),軸加液位高報(bào)警,就地檢查軸加水位升高到20 cm,即開大軸加疏水至凝汽器手動(dòng)門,液位高報(bào)消失。7:12和7:14分,軸加液位高報(bào)發(fā)出后即消失;運(yùn)行人員未到就地檢查軸加水位,7:18,軸加汽側(cè)壓力由-4.7 kPa開始上升,同時(shí)A軸加風(fēng)機(jī)過(guò)流跳閘,B軸加風(fēng)機(jī)因軸加汽側(cè)壓力升高時(shí)聯(lián)鎖啟動(dòng)即跳閘。直至7:25,軸加液位高報(bào)重新發(fā)出,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)軸加風(fēng)機(jī)跳閘,軸加汽側(cè)壓力已達(dá)9 kPa,就地軸加滿水,立即開大軸加疏水至凝汽器手動(dòng)門,重新啟動(dòng)A軸加風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
原因分析:發(fā)生此次軸加滿水的異常情況,主要系開機(jī)過(guò)程,軸加疏水至凝汽器手動(dòng)門開度偏小所致。在機(jī)組從150 MW升負(fù)荷至300 MW時(shí),因軸封汽量增加,冷凝后的疏水量增大,無(wú)法及時(shí)排至凝汽器,在7:02第一次發(fā)現(xiàn)軸加液位高時(shí),調(diào)整軸加疏水至凝汽器手動(dòng)門的開度量偏小,又發(fā)出了連續(xù)二次軸加液位高報(bào),因測(cè)點(diǎn)故障,報(bào)警立即消失,運(yùn)行人員未能引起重視及時(shí)到就地進(jìn)行確認(rèn),造成了軸加水位持續(xù)上升,最終發(fā)生了滿水,軸加風(fēng)機(jī)抽水過(guò)載跳閘。
2.3 #2 機(jī)開機(jī)過(guò)程中主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)水
2010 年4 月13 日晚班,#2機(jī)組停運(yùn)后,退出軸封系統(tǒng)運(yùn)行,關(guān)閉輔汽至軸封隔離總閥及輔汽閥門站軸封供汽電動(dòng)閥及旁路電動(dòng)閥。15日晚班,#2機(jī)開機(jī),運(yùn)行人員微開輔汽至軸封隔離總閥,并打開輔汽供軸封閥門站前疏水閥進(jìn)行疏水。16日夜班,發(fā)現(xiàn)主機(jī)潤(rùn)滑油箱油位上漲了8 mm,立即關(guān)閉輔汽至軸封隔離總閥,而后主機(jī)油箱油位基本穩(wěn)定?;瘜W(xué)化驗(yàn)主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)水,主機(jī)進(jìn)行濾油,延誤了開機(jī)時(shí)間。
原因分析:此次主機(jī)潤(rùn)滑油中進(jìn)水的主要原因是在停機(jī)操作退軸封時(shí),只關(guān)閉了輔汽閥門站供軸封電動(dòng)閥,電動(dòng)閥前手動(dòng)隔離閥未關(guān)閉,閥門未完全隔絕,軸封母管上的疏水閥在關(guān)閉狀態(tài),造成軸封長(zhǎng)時(shí)間疏水過(guò)程中,軸加風(fēng)機(jī)未運(yùn)行,輔汽進(jìn)入軸封系統(tǒng),主機(jī)汽封處的壓力升高,由于主機(jī)軸承處的負(fù)壓,蒸汽被吸入潤(rùn)滑油中。
2.4 #4 機(jī)開機(jī)過(guò)程中主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)水
2012 年3 月21 日白班,#4機(jī)開機(jī),14:30投運(yùn)軸封系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)軸加水位計(jì)底部法蘭漏水。運(yùn)行人員應(yīng)檢修要求,將軸加水側(cè)切至旁路,關(guān)閉軸加凝結(jié)水進(jìn)、出口閥,交給檢修處理軸加水位計(jì)缺陷。16:20汽機(jī)專業(yè)要求檢修立即停止軸加水位計(jì)檢修工作,投入軸加水側(cè),化驗(yàn)主機(jī)潤(rùn)滑油質(zhì),潤(rùn)滑油中含水達(dá)2 740 mg/L(正常在100mg/L),安排檢修進(jìn)行濾油,直至29日9:30主機(jī)潤(rùn)滑油中含水合格。
原因分析:因檢修處理軸加水位計(jì)泄漏,要求運(yùn)行人員將軸加水路切至旁路,隔絕主路。軸加水位計(jì)是汽側(cè)的水位計(jì),根本無(wú)需將水側(cè)切至旁路,但運(yùn)行人員未經(jīng)思考,就將軸加水側(cè)切至旁路,從而造成軸封加熱器的回汽無(wú)法正常冷凝,而軸加疏水尚未切至凝汽器,仍排入地溝,疏水不暢,軸加汽側(cè)壓力升高,導(dǎo)致主機(jī)軸封回汽無(wú)法正常排至軸封加熱器,最從軸端冒出,沿主軸竄至主機(jī)軸承箱,引起主機(jī)潤(rùn)滑油水分超標(biāo)。
3.1 二期#3、4機(jī)組在調(diào)試時(shí)多次發(fā)生"軸加水位高跳軸加水側(cè)"聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作,但由于汽側(cè)無(wú)法解列,調(diào)試設(shè)計(jì)并不合理,即取消"軸加水位高退出軸加水側(cè)"的邏輯聯(lián)鎖,軸封系統(tǒng)正常運(yùn)行后,嚴(yán)禁水側(cè)退出運(yùn)行。
3.2 "軸加液位高"預(yù)示著軸加疏水系統(tǒng)異常,可能引起軸加風(fēng)機(jī)抽水,主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)水等事故,機(jī)組籌建設(shè)計(jì)上僅在DCS上有一個(gè)開關(guān)量測(cè)點(diǎn)高報(bào)時(shí)會(huì)閃爍,沒(méi)有硬光字牌報(bào)警,導(dǎo)致運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)軸加液位高異常,故增加該報(bào)警至硬光字牌報(bào)警中,便于運(yùn)行人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。
3.3 #4 機(jī)在籌建設(shè)計(jì)上軸加液位高報(bào)值偏低。軸加就地水位全量程為30 cm,當(dāng)就地水位計(jì)水位升至10 cm時(shí),軸加水位高發(fā)出,但實(shí)際上軸加水位還很低,將軸加水側(cè)退出運(yùn)行顯然是不合理的。重新調(diào)整軸加液位高報(bào)值至20 cm。
3.4 #4 機(jī)軸加疏水至凝汽器U型管設(shè)計(jì)不合理,U型管道太短,導(dǎo)致正常運(yùn)行中,負(fù)荷變化大時(shí),軸封蒸汽量變化引起軸加水封經(jīng)常遭到破壞,需要重新注水。這也是#4機(jī)軸封發(fā)生異常最多的原因。
3.5 正常運(yùn)行中,若U形水封被破壞,注水操作關(guān)小軸加疏水至凝汽器疏水閥時(shí),應(yīng)緩慢,同時(shí)嚴(yán)禁將軸加疏水至凝汽器疏水閥全關(guān),否則必然造成疏水滯流。
3.6 軸封加熱器水側(cè)退出運(yùn)行,重新投入時(shí)應(yīng)緩慢,以減緩熱脹冷縮對(duì)系統(tǒng)的影響。
3.7 若發(fā)生軸加液位高時(shí),應(yīng)立即檢查軸加疏水溫度、軸加汽側(cè)壓力、軸加風(fēng)機(jī)電流,并安排專人在就地監(jiān)視軸加水位。
3.8 停機(jī)時(shí)應(yīng)按停機(jī)操作卡要求隔絕輔汽至軸封隔離總閥及輔汽供軸封閥門站手動(dòng)隔離閥,并且應(yīng)觀察軸封溫度下降,確保軸封系統(tǒng)各閥門完全隔絕。
3.9 修改操作卡,在停機(jī)操作卡中明確要求:在停機(jī)后應(yīng)打開軸封母管上的疏水閥,避免開機(jī)過(guò)程中少量蒸汽進(jìn)入軸封,無(wú)法排走而竄入主機(jī)潤(rùn)滑油中。
3.10 若長(zhǎng)時(shí)間投運(yùn)軸封,而未啟動(dòng)軸加風(fēng)機(jī)或抽真空,均可能造成主機(jī)油中進(jìn)水,故應(yīng)控制其工作節(jié)點(diǎn),盡早保證主機(jī)汽封處于一定的負(fù)壓。
綜上所述,在汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行工作中,軸封系統(tǒng)及其操作并不復(fù)雜,監(jiān)視參數(shù)也不多,反而一些小的異常現(xiàn)象出現(xiàn)容易被運(yùn)行人員忽視,最終導(dǎo)致潤(rùn)滑油進(jìn)水、軸加風(fēng)機(jī)損壞等異常發(fā)生,延誤了開機(jī)時(shí)間。運(yùn)行人員應(yīng)掌握軸封系統(tǒng)的工作原理,熟知系統(tǒng)流程,明確軸封系統(tǒng)投退的危險(xiǎn)點(diǎn),加強(qiáng)監(jiān)視和細(xì)心調(diào)整,確保機(jī)組在最佳真空下經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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