樊培節(jié),馬奉偉,畢寶正,費(fèi)立國(guó)
(青島堿業(yè)股份有限公司,山東青島 266043)
海水泵改造與節(jié)能運(yùn)行
樊培節(jié),馬奉偉,畢寶正,費(fèi)立國(guó)
(青島堿業(yè)股份有限公司,山東青島 266043)
通過理論計(jì)算、比較分析,并結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)泵的葉輪進(jìn)行切割,實(shí)現(xiàn)節(jié)能并保障生產(chǎn)運(yùn)行。
泵;葉輪切割;節(jié)能
我公司現(xiàn)有2套干法加灰蒸吸系統(tǒng),配備3臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行的冷卻用海水泵。1#海水泵(14SH-13)為大泵,流量1 260m3/h、揚(yáng)程43.8m、電機(jī)功率220kW;2#、3#海水泵(12SH-13A)為小泵,流量720m3/h、揚(yáng)程26m、電機(jī)功率75kW。實(shí)際運(yùn)行中需要按照不同的工況選擇設(shè)備匹配方式。當(dāng)單套蒸吸系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),開1臺(tái)12SH-13A小泵就可以滿足流量和壓力要求;當(dāng)兩套蒸吸系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行時(shí),需要開1臺(tái)大泵運(yùn)行或者開2臺(tái)小泵并聯(lián)運(yùn)行。1#海水泵的運(yùn)行電流為360~370A,而兩臺(tái)小泵的運(yùn)行電流臺(tái)計(jì)為135A,由此開大泵比開小泵多用90A電流,造成電耗偏高,需要進(jìn)行改造。
表1 改造前海水泵性能參數(shù)表
海水泵的性能參數(shù)如表1所示,14SH-13泵的揚(yáng)程為43.8m,而12SH-13A泵揚(yáng)程為26m,差別很大。因?yàn)楹K到y(tǒng)入口背壓較高(0.15~0.25MPa),12SH-13A泵的揚(yáng)程就能滿足要求,14SH-13泵出現(xiàn)了“水頭損失”的現(xiàn)象。另外,揚(yáng)程不一樣的泵在并聯(lián)系統(tǒng)中的效率很低,不利于泵性能的發(fā)揮。因此需要將14SH-13泵的揚(yáng)程降低到26m。
有兩種方法可以降低泵的揚(yáng)程:一是降低泵的轉(zhuǎn)速,二是切割葉輪直徑。變頻調(diào)速和改變電機(jī)極對(duì)數(shù)都是降低轉(zhuǎn)速的有效方式,但是需要購(gòu)置變頻器和電機(jī),改造費(fèi)用較高;若采取切割葉輪直徑的方式,需要配上合適功率的電機(jī),因?yàn)楣拘」β孰姍C(jī)有庫(kù)存,不需要新購(gòu)置,所以改造費(fèi)用較低;因此我們選擇切割葉輪的方式。
若對(duì)同一型號(hào)的泵,換用直徑較小的葉輪,而其他幾何尺寸不變,這種現(xiàn)象稱為葉輪的“切割”。根據(jù)切割定律[1],當(dāng)葉輪直徑變化不大,而轉(zhuǎn)速不變時(shí),葉輪直徑和流量、揚(yáng)程、軸功率之間的近似關(guān)系為:
式中D1和D2分別為車削前、后的葉輪外徑;
Q1、H1、P1為泵在車削葉輪前的流量、揚(yáng)程和軸功率;
Q2、H2、P2為泵在車削葉輪后的流量、揚(yáng)程和軸功率。
通過查找該泵生產(chǎn)廠家的樣本,我們發(fā)現(xiàn)該泵葉輪經(jīng)第一次切割(14SH-13A泵)后的性能參數(shù)如表2所示,因?yàn)閾P(yáng)程H=36m,仍然高于需要值,需要進(jìn)行第二次切割。
表2 14SH-13A泵性能參數(shù)表
因此將D1=410mm,Q1=1 260m3/h,H1=43.8m,P1=177kW,H2=26m,代入上式得:D2=316mm,Q2=972m3/h,P2=81kW。
因?yàn)槔碚撚?jì)算值與實(shí)際數(shù)據(jù)之間有差距,需要進(jìn)行修正。
1)根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),葉輪直徑的實(shí)際切割量要按照理論切割量的75%進(jìn)行切割,經(jīng)修正后的葉輪直徑為340mm。
2)根據(jù)葉輪直徑的允許切割量與比轉(zhuǎn)數(shù)ns的關(guān)系(見表3)所示:ns=130時(shí),的允許值為0.11,而實(shí)際的,這樣使得泵的效率下降較大,因此選擇132kW的電機(jī)。
表3 葉輪直徑的允許切割量與比轉(zhuǎn)數(shù)ns的關(guān)系表
經(jīng)修正后葉輪第二次切割(14SH-13B泵)后的性能參數(shù)如表4所示。
表4 改造后泵的性能參數(shù)表
為方便生產(chǎn)設(shè)備配置和泵的相互備用,并且有效降低電耗,經(jīng)與技術(shù)部門和生產(chǎn)廠家相關(guān)人員討論確定改造方案如下:
1)將泵葉輪直徑車削到340mm,改為14SH-13B型。
2)將電機(jī)換為Y315M-4/132kW型。
3)更換電機(jī)底座、聯(lián)軸器。
4)對(duì)電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行配套改造。
改造后1#海水泵的運(yùn)行電流為180~200A,比切割前降低170~180A,下降明顯。實(shí)現(xiàn)了泵的節(jié)能運(yùn)行,方便了設(shè)備的優(yōu)化配置。
效益計(jì)算如下:
[1] 機(jī)械工程師手冊(cè)編委會(huì).機(jī)械工程師手冊(cè)(第三版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.1
TQ 051.21
B
1005-8370(2012)02-10-02
2011-11-01
樊培節(jié)(1976—),1999年畢業(yè)于青島化工學(xué)院高分子材料加工機(jī)械專業(yè)。青島堿業(yè)股份有限公司重堿車間設(shè)備主任,主要從事設(shè)備管理工作。