陸春宏,陳炳森,陳韶光
(1.廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 桂平航運(yùn)樞紐分公司,廣西 桂平 537234;2.廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 南寧 530023)
廣西桂平航運(yùn)樞紐位于廣西桂平市內(nèi)郁江河段,距黔江、郁江兩江匯合口上游4 km處,是一個(gè)以航運(yùn)為主、兼顧發(fā)電、以電養(yǎng)航的綜合利用工程。樞紐配套建設(shè)電站為河床式水力發(fā)電站,最大水頭11.7 m,設(shè)計(jì)水頭7.5 m,最小水頭2.5 m,電站共安裝3臺(tái)單機(jī)容量為15.5 MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組額定流量239.4 m3/s,額定轉(zhuǎn)速90.9 r/min,額定功率因數(shù)0.95,3臺(tái)機(jī)組分別于1992年4月、1992年11月和1993年2月投產(chǎn)發(fā)電,2003年按“無人值班,少人值守”的技術(shù)要求,完成了電站的綜合自動(dòng)化改造。
經(jīng)過近20年的運(yùn)行,電站水輪發(fā)電機(jī)組老化嚴(yán)重,一方面,機(jī)組運(yùn)行時(shí)振動(dòng)及噪音逐漸加大,嚴(yán)重影響到機(jī)組及電站的安全運(yùn)行;另一方面,機(jī)組運(yùn)行效率下降,已無法達(dá)到設(shè)計(jì)出力,直接影響到電站的經(jīng)濟(jì)效益。為此,電站于2011年初對(duì)1號(hào)機(jī)組進(jìn)行技改,更換了水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪,但水輪機(jī)其他部件未做改造和更換。
1號(hào)機(jī)組技改完成后,機(jī)組運(yùn)行過程中的振動(dòng)及噪音并沒有減小,反而相比原來以及另兩臺(tái)未進(jìn)行技改的機(jī)組振動(dòng)及噪音更大,特別是轉(zhuǎn)輪室處的振動(dòng)尤為明顯。因此,必須及時(shí)檢查并處理1號(hào)機(jī)組技改后存在的振動(dòng)及噪音過大的問題。
為測試及分析1號(hào)機(jī)組技改后機(jī)組轉(zhuǎn)輪室振動(dòng)過大的原因,在水電站現(xiàn)場有限的條件下,決定采用兩個(gè)百分表按圖1所示在水平和垂直兩個(gè)方向,對(duì)各水頭最優(yōu)流量工況附近水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室徑向振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測。為安裝檢測用的百分表,用槽鋼制作圖1所示的測量支架4,并固定于水輪機(jī)下游側(cè)的砼基礎(chǔ)墻5上。
圖1 轉(zhuǎn)輪室振動(dòng)測量示意圖
安裝好轉(zhuǎn)輪室振動(dòng)測量的表計(jì)后,選擇水電站經(jīng)常出現(xiàn)的運(yùn)行水頭,將1號(hào)機(jī)的導(dǎo)水葉開度開至最優(yōu)流量工況附近,進(jìn)行轉(zhuǎn)輪室振動(dòng)量的測試,測試結(jié)果取兩表讀數(shù)的最大值,具體如表1所示。
表1 各水頭最優(yōu)流量工況下水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室徑向振動(dòng)幅值測量值
按照GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》,燈泡貫流式機(jī)組額定轉(zhuǎn)速在100 r/min以下時(shí),各導(dǎo)軸承、燈泡頭等的徑向振動(dòng)允許值均為0.12 mm。從表1的測量結(jié)果看,1號(hào)機(jī)組技改更換新轉(zhuǎn)輪后,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行于設(shè)計(jì)水頭以上時(shí),轉(zhuǎn)輪室的振動(dòng)幅值比較大,已超過水輪機(jī)導(dǎo)軸承允許的徑向振動(dòng)值;同時(shí),機(jī)組出力也出現(xiàn)明顯的波動(dòng)。過大的振動(dòng),會(huì)使機(jī)組過流部件如轉(zhuǎn)輪、漿葉等產(chǎn)生局部變形和裂紋,會(huì)導(dǎo)致機(jī)組出力波動(dòng),直接影響到機(jī)組甚至是電站的安全。
引起機(jī)組振動(dòng),一般有水力、電氣和機(jī)械這3個(gè)大方面的原因。在上述試驗(yàn)過程中,勵(lì)磁前后、并網(wǎng)帶負(fù)荷前后,機(jī)組振動(dòng)量均變化不大,因此可排除電氣方面的原因。此外,1號(hào)機(jī)組技改更換轉(zhuǎn)輪時(shí),對(duì)機(jī)組進(jìn)行了大修,機(jī)組盤車數(shù)據(jù)較為理想,因此重點(diǎn)懷疑是水力原因?qū)е聶C(jī)組振動(dòng)過大。
就燈泡貫流式機(jī)組而言,水力振動(dòng)主要由以下原因引起,即:水力不平衡,渦帶振動(dòng),卡門渦列,狹縫射流,協(xié)聯(lián)關(guān)系不正確等[1]。
關(guān)于機(jī)組的協(xié)聯(lián)曲線,機(jī)組技改后,已按水輪機(jī)生產(chǎn)廠家給出的新協(xié)聯(lián)曲線運(yùn)行。在運(yùn)行中,協(xié)聯(lián)曲線與實(shí)際有一定偏差,生產(chǎn)廠家已及時(shí)對(duì)各個(gè)水頭下協(xié)聯(lián)曲線進(jìn)了校正,協(xié)聯(lián)關(guān)系對(duì)振動(dòng)的影響應(yīng)該不大。
為了強(qiáng)化電子文檔的管理,使其安全性能得到提升,就應(yīng)該規(guī)范文檔管理工作。如在電子文檔的搜集過程中,要對(duì)電子文檔進(jìn)行細(xì)致的整理和分類,在相關(guān)人員的鑒定后進(jìn)行歸檔。提高電子文檔的規(guī)范性和標(biāo)準(zhǔn)性,從而保證電子文檔在后期使用過程中的方便性和快捷性。同時(shí),對(duì)電子文檔進(jìn)行歸檔之后,還應(yīng)該注重移交和保管工作。此外,圖書館管理部門還應(yīng)該集中對(duì)電子文件進(jìn)行管理,進(jìn)而使文檔管理工作更加的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。管理規(guī)范的電子文檔有利于數(shù)字資源后期使用和長期保存。
關(guān)于渦帶振動(dòng),主要是由于機(jī)組偏離最優(yōu)工況后出現(xiàn)空腔汽蝕而引起,上述試驗(yàn)過程中無論是最優(yōu)工況還是非最優(yōu)工況,振動(dòng)情況變化不大,因而也排除渦帶振動(dòng)的原因;
關(guān)于由卡門渦列引起的振動(dòng),其存在于一定工況,且振動(dòng)頻率很高,同時(shí)存在尖銳的嘯叫聲。從電站實(shí)際情況看,也排除此振動(dòng)的原因;
關(guān)于狹縫射流引起振動(dòng),主要是由于轉(zhuǎn)輪葉片特性引起,考慮到新轉(zhuǎn)輪已由生產(chǎn)廠家經(jīng)過詳細(xì)的仿真試驗(yàn),因此也先不予以考慮。
引起水力不平衡的原因,主要有水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪偏心、導(dǎo)葉開度不一致、槳葉開度不均勻等。針對(duì)電站的具體情況,考慮到電站經(jīng)常采取停機(jī)反沖的方式,來協(xié)助排除堵在機(jī)組進(jìn)水口攔污柵上的漂浮物,反沖瞬間多次出現(xiàn)剪斷銷剪斷,因此懷疑停機(jī)反沖排污的方式,使導(dǎo)水機(jī)構(gòu)承受了接近屈服極限的強(qiáng)度考驗(yàn),導(dǎo)水機(jī)構(gòu)強(qiáng)度薄弱部分,包括導(dǎo)水葉連桿、導(dǎo)水葉軸頭的分半鍵等,可能存在變形,引起導(dǎo)水葉開度不一致,從而形成機(jī)組振動(dòng)增大的主要原因。
簡易測量1號(hào)機(jī)組導(dǎo)水葉開度的方法如下:
(1)關(guān)閉機(jī)組進(jìn)水閘門和尾水閘門,并將機(jī)組流道內(nèi)的水排空,機(jī)組處于檢修狀態(tài);
(2)使用調(diào)速器手動(dòng)操作至導(dǎo)水葉處于全開狀態(tài),拆下重錘,并用兩個(gè)手動(dòng)葫蘆兩方向固定控制環(huán),防止測量過程中控制環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng);
(3)按圖2所示測量導(dǎo)水葉控制機(jī)構(gòu)中易于變形的各連桿長度A 并記入表2中,連桿長度設(shè)計(jì)值為(655±5)mm;
圖2 連桿長測量示意圖
圖3 卡形工裝示意圖
(5)按上述方法,用卡形工裝卡住每一個(gè)導(dǎo)水葉的下部,并在轉(zhuǎn)輪法蘭面上做出標(biāo)記,如圖4所示。
圖4 標(biāo)記點(diǎn)及弧長測量示意圖
以轉(zhuǎn)輪法蘭面直徑為基準(zhǔn),用卷尺量出各標(biāo)記間的弧長B,記入表2中。
根據(jù)轉(zhuǎn)輪圖紙,查得轉(zhuǎn)輪法蘭面的直徑為6 950 mm,將其16等分后,各段弧長標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)為415 mm。與表2實(shí)測數(shù)據(jù)相比,有相當(dāng)一部分?jǐn)?shù)值偏離標(biāo)準(zhǔn)值較多。按導(dǎo)水葉開度允許偏差±5%計(jì)算,合理的弧長測量值應(yīng)在394~435 mm之間。因此,從實(shí)測數(shù)據(jù)可判斷出機(jī)組導(dǎo)水葉開度偏差過大,導(dǎo)致進(jìn)入轉(zhuǎn)輪的水流流態(tài)發(fā)生變化,造成水力不平衡,從而引起轉(zhuǎn)輪室振動(dòng)增大。
表2 導(dǎo)水葉全開時(shí)簡易測量結(jié)果
據(jù)前述測量結(jié)果,按以下方法調(diào)節(jié)各導(dǎo)水葉的開度。
(1)首先以導(dǎo)水葉連桿長度與設(shè)計(jì)值相等或相近的導(dǎo)水葉作為起點(diǎn),從表2中可看出7號(hào)導(dǎo)水葉連桿長度最為接近,用前述卡形工裝卡口與7號(hào)導(dǎo)水葉進(jìn)水、出水邊同時(shí)接觸,另一端頭與轉(zhuǎn)輪法蘭面接觸并按圖4做好標(biāo)記,以此標(biāo)記為起點(diǎn),按415 mm弧長依次16等分轉(zhuǎn)輪法蘭面并做標(biāo)記;
(2)調(diào)節(jié)各導(dǎo)水葉連桿長度,使每個(gè)導(dǎo)水葉用卡形工裝測量時(shí)其與轉(zhuǎn)輪法蘭面的交點(diǎn)落在上述所做的相應(yīng)等分標(biāo)記點(diǎn)上,從而保證各導(dǎo)水葉開度一致;
(3)全關(guān)導(dǎo)水葉,檢查導(dǎo)水葉的立面間隙,并通過微調(diào)連桿長度的方法調(diào)整導(dǎo)水葉的立面間隙;
(4)全開全關(guān)導(dǎo)水葉多次,直至復(fù)檢導(dǎo)水葉開度不再發(fā)生變化。
導(dǎo)水葉開度一致性調(diào)整完畢,將機(jī)組投入運(yùn)行,轉(zhuǎn)輪室的振動(dòng)明顯減小,在各工況下,按前述方法實(shí)測轉(zhuǎn)輪室的振動(dòng)幅值均在0.05 mm范圍以內(nèi),機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行噪音也明顯下降。
機(jī)組長期運(yùn)行后,導(dǎo)水葉控制機(jī)構(gòu)主要受力部件,會(huì)因各種原因引起變形,從而使各導(dǎo)水葉開度不一致,偏差過大,導(dǎo)致進(jìn)入轉(zhuǎn)輪的水流流態(tài)遭到破壞,造成水力不平衡,引起機(jī)組振動(dòng)和噪音加大。上述簡易方法,有效地減輕了導(dǎo)水葉開度不均勻所引起的燈泡貫流式機(jī)組振動(dòng)增大的現(xiàn)象,但要徹底處理,還需對(duì)導(dǎo)水葉控制機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)部件進(jìn)行校正,甚至更換連桿及部分關(guān)鍵等易變形且變形量較大的零件。此外,建議不要采用機(jī)組停機(jī)反沖的方式協(xié)助攔污柵排污,以免對(duì)導(dǎo)水葉控制機(jī)構(gòu)造成過大的應(yīng)力,引起其變形,從而導(dǎo)致各導(dǎo)水葉開度不一致,機(jī)組振動(dòng)增大。
[1]鞏志生,李海紅,張新春,等.燈泡貫流式水輪機(jī)水力振動(dòng)原因分析[J].青海電力,2007,26(3):58-63.