四川省納溪供電有限責(zé)任公司 葉 繼
35kV上馬變電站發(fā)生一起由于10kV上水線線路三相金屬性短路,10kV上水線瞬時電流速斷保護動作跳閘,1#主變差動保護誤動作出口,分別跳開1#主變高、低壓側(cè)開關(guān),造成了全站停電的事故。
35kV上馬變電站事故時接線如下圖所示。
2012年5月2日16時14分46秒,10kV上水線線路發(fā)生近端三相金屬性短路,10kV上水線671開關(guān)線路保護裝置瞬時電流速斷保護動作跳閘,同時1#主變差動保護裝置差動保護動作跳閘,分別跳開1#主變高、低壓側(cè)開關(guān)的差動保護誤動作跳閘事故。
2.1 10kV上水線671開關(guān)線路保護動作報告(CT變比:250/5)
瞬時電流速斷保護動作
2012年5月2日16時14分46秒476
C:63.73A 00085ms
A:65.42A 00085ms
Ic:55.36A
2.2 1#主變差動保護動作報告(CT變比:高壓側(cè)300/5、低壓側(cè)500/5)
比率差動動作ABC
2012年5月2日16時14分46秒489
Idb:18.69A
錄波:T00018 R00083(16時14分46秒477開始)
2.3 正常時差動保護差流及配置
(1)差流值
I1a=0.61A I1b=0.59A I1c=0.58A
I3a=1.35A I3b=1.25A I3c=1.27A
Ida=0.02A Idb=0.02A Idc=0.04A
(2)主變差動單元箱內(nèi)配置項條目:
主接線:Y/Y/△-11
調(diào)整系數(shù):第一側(cè):1
第二側(cè):0.00001
第三側(cè)0.82478
通過比對以上數(shù)據(jù),上水線671開關(guān)瞬時電流速斷保護動作時間早于1#主變差動保護動作時間13毫秒,上水線671開關(guān)保護屬正確動作。
3.1 對1#主變本體全面檢查
對主變壓器本體、套管及母線,主變高壓側(cè)開關(guān)、低壓側(cè)開關(guān)現(xiàn)場全面檢查、試驗,同時對原試驗報告進行了比對分析,認為試驗數(shù)值符合規(guī)程要求。
3.2 對主變壓器差動保護整定值的分析
定值設(shè)定:差動最小動作電流定值1.15A;差動比率系數(shù)定值0.5;二次諧波制動系數(shù)定值0.15;差動速斷電流定值19.1A。
3.2.1 差動平衡系數(shù)的計算
主變壓器高壓側(cè)平衡系數(shù)計算:差動保護平衡系數(shù)可以以任意側(cè)為基準(zhǔn),本保護以主變高壓側(cè)二次電流為基準(zhǔn),所以高壓側(cè)平衡系數(shù)為1。
主變壓器低壓側(cè)平衡系數(shù)計算:查閱技術(shù)說明書公式如下:
可以計算出平衡系數(shù)為0.82478,實際取平衡系數(shù)為0.82478。
3.2.2 差動最小動作電流計算
變壓器8MVA,35/10kV。由此可以計算出:變壓器低壓側(cè)一次額定電流為461.89A,低壓側(cè)二次電流4.61A。乘以低壓側(cè)平衡系數(shù)后為3.81A。差動最小動作電流一般取變壓器額定電流的30%—50%,本差動保護實際取額定電流的30%,所以,最小動作電流為1.143A,實際整定為1.15A。
3.2.3 比率制動、諧波制動系數(shù)和最小制動電流整定
比率制動系數(shù)整定為0.5;諧波制動系數(shù)整定為0.15均符合技術(shù)說明書要求。
3.2.4 差流速斷計算
差流速斷按躲過變壓器的勵磁涌流、最嚴(yán)重外部故障時的不平衡電流及電流互感器飽和等整定,實際保護速斷動作電流整定值為19.1A。
圖1 故障時35kV上馬變電站接線圖
圖2 主變區(qū)外故障時低壓側(cè)CT飽和錄波圖
由以上分析計算可知,主變壓器差動保護整定值計算是正確的,不會引起保護動作。
3.3 對保護裝置的特性試驗
繼電保護二次班用保護裝置試驗儀對保護裝置的最小動作電流、比率制動系數(shù)、二次諧波制動系數(shù)及差流速斷動作電流進行全面試驗,均符合整定計算要求,同時也沒有發(fā)現(xiàn)電流回路有松動或斷線等現(xiàn)象,所以保護裝置也不會引起保護動作。
3.4 對主變壓器差動回路二次接線的分析
35kV上馬變電站于2011年年底全面綜自改造,更換了所有二次接線及電流互感器。此次事故分析首先對電流二次回路接線進行清理,由于主變壓器采用Y/Δ—11接線方式,因此,兩側(cè)電流的同相相位不一致,在正常三相對稱的情況下,主變壓器低壓側(cè)(Δ側(cè))二次電流超前高壓側(cè)(Y側(cè))二次電流30°,而保護裝置要求高、低壓側(cè)電流互感器均采用星形接線,兩側(cè)同相二次電流存在的相位差由保護裝置進行平衡,經(jīng)檢查符合技術(shù)要求。
對電流互感器進行核對,發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)測量和保護各用一組電流互感器,而低壓側(cè)測量和保護共用一組電流互感器。
測量和保護對互感器性能要求不同,保護用的繞組主要是在系統(tǒng)有短路故障時起作用,短路故障時電流很大,往往是額定電流的幾倍到幾十倍,在這樣大的電流情況下,也要求電流互感器的保護繞組保持一定的測量精度,不發(fā)生波形的飽和畸形變化,使保護裝置能正確動作。
測量、計量用的互感器二次繞組,主要保證負荷電流在正常額定電流范圍內(nèi)能保持測量精度,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)短路,電流互感器測量值遠遠超額定電流,但即使測量、計量用的二次繞組誤差很大,但短路時間很短暫,保護已經(jīng)跳閘,對測量、計量的準(zhǔn)確度影響不大??傊疁y量用的互感器要求精度高,保護用的互感器要求抗飽和力強,所以,測量、計量用的二次繞組的準(zhǔn)確等級與保護二次繞組的準(zhǔn)確等級不同,技術(shù)規(guī)程要求測量和保護分別使用不同準(zhǔn)確級的電流互感器。
調(diào)閱故障時1#主變差動保護裝置故障錄波圖如下:
分析此錄波圖發(fā)現(xiàn),電流A、B、C三相的波形在90°度附近出現(xiàn)一個脈沖尖峰,此尖峰高于原來正常情況下應(yīng)當(dāng)輸出的電流最大值,負半波與正半波波形相反。
從主變差動動作時的錄波圖上看,保護動作的原因是:由于主變壓器區(qū)外故障時,低壓側(cè)CT嚴(yán)重飽和,而主變差動保護中差流的計算實際是將各側(cè)電流進行矢量相加,低壓側(cè)飽和后就會產(chǎn)生很大的差流,保護整定時考慮一定的抗CT飽和能力,同是為了保證變壓器內(nèi)部發(fā)生嚴(yán)重故障時保護能快速動作,差動保護中通常不再增設(shè)CT飽和判據(jù),因此當(dāng)10kV上水線線路發(fā)生嚴(yán)重故障時,CT嚴(yán)重飽和造成1#主變差動保護的誤動作。
針對事故原因提出的整改措施為差動保護接線重新選擇相應(yīng)的電流互感器變比和精度。這樣接線可靠保證了主變差動保護范圍區(qū)外故障時,差動保護不會因為電流互感器飽和誤動作,而當(dāng)主變差動保護范圍區(qū)內(nèi)故障時,差動保護能可靠動作。
對繼電保護人員提出新的要求,除了熟悉保護性能、精心調(diào)試、對保護定值進行復(fù)查外,還要做到以下幾點:
4.1 對設(shè)備性能充分掌握,對差動保護各側(cè)電流互感器勵磁特性曲線、變比及引出線的極性進行認真核查,選用差動用電流互感器要進行伏安特性實驗。用伏安特性由線上的拐點電壓換算成電流與標(biāo)稱電流倍數(shù)比較,前者大則抗飽和特性符合要求,否則不合要求,差動保護兩側(cè)電流互感器的特性應(yīng)一致。
4.2 當(dāng)微機保護從軟件對主變壓器相位和幅值補償后,無論主變壓器Y側(cè)或Δ側(cè)電流互感器都必須采用Y/Y—12接線。
4.3 主變差動保護投入后,必須檢查差流值,差流值小于3%二次額定值為正常。
[1]國家電力調(diào)度通信中心.國家電網(wǎng)公司繼電保護培訓(xùn)教材[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]袁季修,盛和樂,吳聚業(yè).保護用電流互感器應(yīng)用指南[M].北京:中國電力出版社,2004.