許增祥 崔雙 周煥軍 上海船用曲軸有限公司(201308)
許增祥(1984年~),男,本科,助理工程師,從事大型半組合船用柴油機曲軸制造工藝工作。
“十一五” 時期是我國船舶工業(yè)高速發(fā)展的五年。2010年我國造船完工量6 560萬載重噸,躍居世界第一,國際市場占有率達43.6%,完成工業(yè)增加值1 662億元,增加值占工業(yè)總產(chǎn)值比重達24%,實現(xiàn)銷售收入超過6 000億元,船舶出口額突破400億美元。在主流船型、高技術船舶、海洋工程裝備領域科技創(chuàng)新取得重大突破,主要船用設備本土化配套能力快速提升,造船周期明顯縮短,經(jīng)濟運行質(zhì)量顯著改善,投資主體進一步多元化,我國已經(jīng)成為世界主要的造船大國之一。船用柴油機曲軸是船舶的關鍵部件,而大型半組合船用柴油機曲軸是船用柴油機的關鍵部件。上海船用曲軸有限公司自2002年成立以來產(chǎn)品已基本覆蓋了MAN和Wartsila兩大公司設計的50機及以上世界品牌柴油機全部規(guī)格曲軸,并得到了上述兩大公司的認可和船級社、船東的肯定。
曲軸是發(fā)動機對外輸出動力的核心部件,是驅(qū)動車、船等運輸工具的重要動力來源。對于推動幾萬t到幾十萬t船舶進行遠洋航行的船用低速柴油機, 用于傳遞巨大扭矩的曲軸更是一個制造要求極高的重要零件。半組合式曲軸整體質(zhì)量大,材質(zhì)要求特殊,冷熱工序多道,加工精度高,故有極大的制造難度。
半組合式船用曲軸(以下簡稱曲軸)輸出端和自由端法蘭用來安裝鏈輪、飛輪和減震器。其端面和外圓跳動要求都很高。法蘭外圓和端面跳動要求在0.04mm以內(nèi),端面平面度要求在0.03mm以內(nèi)。
曲軸輸出端是傳遞動力的關鍵部位,如果其跳動和端面平面度達不到設計要求,將影響曲軸飛輪和減震器與曲軸法蘭端面貼合的緊密程度,進而影響柴油機運行的平穩(wěn)性。
曲軸法蘭孔的加工是曲軸在曲車上完成精加工后,轉移至鏜床上進行加工。曲軸法蘭部位結構相對復雜,在鉆法蘭孔過程中其受力不均,容易導致法蘭跳動和端面平面變化(見圖1)。
圖1 法蘭鉆孔過程中受力和變形示意
現(xiàn)在使用的法蘭鉆孔工藝為:
(1)用適當鉆頭鉆法蘭孔至粗加工尺寸;
(2)鏜孔至圖樣尺寸;
(3)潤滑方式為噴水基切削液潤滑。
曲軸在完成精加工后法蘭外圓跳動、端面跳動和端面平面度符合圖樣要求,但是法蘭鉆孔后,因鉆孔過程中曲軸法蘭局部受力,并且法蘭孔周圍受到刀具的擠壓,其跳動和平面度有會出現(xiàn)超差,尤其是法蘭孔周圍。
法蘭孔鉆孔后跳動和平面度超差的原因,有以下三種可能:
(1)鉆孔法蘭較薄,法蘭受單邊軸向力影響,而導致跳動和端面平面度超差;
(2)因鉆頭較鈍以及切削參數(shù)不當,導致鉆孔處法蘭受擠壓,導致跳動和端面平面度超差;
(3)切削過程中冷卻不充分,鉆削過程中,法蘭在切削熱的作用下導致塑性變形,而使跳動和端面平面度超差。
依據(jù)上述分析法蘭孔鉆孔后跳動和平面度超差的原因,對普通法蘭孔加工方案進行改進如下:
(1)采用合理的分級式鉆孔,即分三次鉆孔,例如:加工6×?58mm孔時,依次使用?20mm鉆頭、?40mm鉆頭和?55mm鉆頭,最后擴孔加工符合圖樣要求。
(2)采用較鋒利的鉆頭和鏜刀,并改進切削參數(shù),根據(jù)具體的機床適當提高切削速度,降低進給速度。
(3)安裝高壓噴嘴試冷卻裝置,以使在鉆孔過程中法蘭能及時散熱控制法蘭的溫升。
(4)在法蘭后面放置鉆孔模板,以增加鉆孔處法蘭的剛度,使力分散到模板上。
依據(jù)改進加工方案,對6RT-Flex82C曲軸進行鉆孔測試。該機型法蘭孔15×?58的定位圓為?1 720mm。因此根據(jù)曲軸法蘭定制法蘭鉆孔模板(見圖2)。
圖2 法蘭鉆孔模板
該模板為上下兩塊,裝配時兩半邊拼合在一起。
(1)將法蘭鉆孔模板其中一半邊裝到曲軸輸出端法蘭上并用支撐桿固定(見圖3)。
(2)曲軸旋轉180°。
(3)再將另一半邊法蘭鉆孔模板也裝配到曲軸輸出端法蘭上,用支撐桿固定,并用螺栓將法蘭鉆孔模板上下兩半固定(見圖4)。
圖3 法蘭鉆孔模板安裝示意
圖4 法蘭鉆孔模板安裝示意
1. 將曲軸放到支撐上,輸出端側朝機床主軸側,裝卡曲軸,以法蘭端面為基準找正在0.03mm內(nèi),固定曲軸。
2. 在曲軸輸出端推力法蘭上劃第一缸上止點線及中心十字線。根據(jù)曲軸圖樣劃輸出端軸頸及自由端軸頸上各法蘭孔加工線。
4.加工過程中,全程加冷卻液;加工使用的鉆頭磨削鋒利,兩側刃口基本一致。加工過程中,注意鉆頭使用情況,及時磨削,保持刃口鋒利;鉆孔時,使用對稱鉆孔方法。
測量曲軸鉆法蘭孔前后跳動和平面度(見圖5),測量數(shù)據(jù)見表1。
圖5 曲軸輸出端跳動項目
表1 曲軸跳動數(shù)據(jù)
分析上述數(shù)據(jù),新工藝使曲軸法蘭孔軸向和徑向跳動提高了0.02~0.04mm,改善比例達40%。對比鉆孔前跳動和新工藝鉆孔后跳動可以發(fā)現(xiàn),采用新工藝加工曲軸法蘭孔對跳動的影響極小。采用原來的鉆孔方法曲軸法蘭的跳動和平面度變化很大并且超差,而采用改進后的工藝鉆孔后其跳動和平面度變化不大,沒有超差現(xiàn)象。
半組合大型船用曲軸法蘭孔加工方案,有效解決了法蘭孔加工前后變化問題。該方案進一步改善了曲軸制造流程中因客觀原因?qū)е碌那S質(zhì)量不合格現(xiàn)象,進而使曲軸產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的控制。
通過分析曲軸鉆法蘭孔后跳動和平面度超差的原因,研究出了切實可行的工藝系統(tǒng)。
該工藝系統(tǒng)能避免曲軸鉆法蘭孔后跳動超差,通過提高工件的剛度,優(yōu)化切削參數(shù),解決曲軸鉆孔后法蘭跳動和平面度變化的問題,進而提高了曲軸的質(zhì)量。該工藝系統(tǒng)簡單易行,切合實際[4]。
該工藝系統(tǒng)以最基本的原理為出發(fā)點,有效解決了曲軸生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題[5],對曲軸的制造技術的提高起到很大的促進作用。
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