摘 要:通過對進入汽驅(qū)開發(fā)中后期的齊40塊東北部井組油井?dāng)唷⒖?、脫情況分析對比,找出斷、卡、脫發(fā)生的管理因素以及地質(zhì)因素,并對油井?dāng)?、卡、脫現(xiàn)場實例剖析,找出主要影響因素,采取了相應(yīng)的有效措施,努力減少斷、卡、脫現(xiàn)象發(fā)生。
關(guān)鍵詞:齊40塊 斷、卡、脫沖次 管理
隨著汽驅(qū)開發(fā)進入中后期,蒸汽突破及竄進現(xiàn)象將越來越頻繁,伴隨著出砂、積碳、管泵磨損致使斷卡脫現(xiàn)象會越來越嚴(yán)重。斷、卡、脫的頻繁出現(xiàn)嚴(yán)重影響了生產(chǎn)時率,對完成原油生產(chǎn)任務(wù)是一個較大的影響因素。利用現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備,通過參數(shù)變化調(diào)整來加強管理,預(yù)防這些現(xiàn)象發(fā)生將變得極為重要。通過分析及規(guī)律的摸索跟蹤,制定出了合理減少斷、卡、脫現(xiàn)象發(fā)生的對策,對同類油藏開發(fā)具有借鑒意義。
一、斷卡脫井現(xiàn)狀調(diào)查統(tǒng)計對比
遼河油田公司歡喜領(lǐng)采油廠301隊位于齊40塊的東北部,管理111口油井,其中65井組38口,74井組63口,吞吐部分9口,先導(dǎo)擴大區(qū)1口。井下有問題的油井67口,占總數(shù)的60.3%,2011全年合計共發(fā)生斷、卡、脫9井次,平均每月0.75井次。
2011年全年斷卡脫總井?dāng)?shù)9井次相比去年同期減少7井次。其中地層砂影響卡泵的5井次,活塞卡泵2井次,桿管斷脫2井次。由于地層出砂影響而造成的卡井?dāng)?shù)有所下降,但仍是幾種因素中所占比例最高的,占55.6%。有些油井檢泵周期較長,由于偏磨或其他機械振動,造成油井桿管斷、脫,占到所有斷卡脫井?dāng)?shù)的22%。
二、斷、卡、脫原因分析
1.管理因素
1.1出砂井停抽時間長、出砂井停抽位置不當(dāng)
1.2油稠未及時摻油
1.3長時間帶泵生產(chǎn)、碰泵方法不對造成疲勞斷裂
1.4作業(yè)質(zhì)量差、作業(yè)設(shè)計方案不合理
1.5毛辮子打扭
1.6機械、材質(zhì)
1.6.1機械
1.6.1.1超疲勞強度的影響,抽油桿安全使用期可達(dá)3.7~7.5年。
1.6.1.2超許用應(yīng)力的影響。這一點在大泵增排井易出現(xiàn),通過示功圖載荷線分析,部分大泵排量井油桿最上部所受最大應(yīng)力均超過許用應(yīng)力。
1.6.1.3耐久極限的影響,生產(chǎn)實際表明以小參數(shù)(沖次)生產(chǎn)的油井,其油桿斷裂機率明顯小于以大參數(shù)生產(chǎn)的油井。
1.6.1.4腐蝕的影響。汽驅(qū)井含有大量H2S,H2S溶于水形成氫硫酸,與Fe反應(yīng)產(chǎn)生FeS以黑色粉末或垢的形式附著在油桿表面,腐蝕集中在一點進行,形成凹口,造成應(yīng)力集中,使桿斷裂。另外油井酸化作業(yè)也可使桿腐蝕。
1.6.1.5表面缺陷影響。主要在裝卸、運輸、作業(yè)過程中操作不慎造成。
1.6.1.6抽油機安裝不規(guī)范;水平率不夠,驢頭不對中,抽油機震動等造成抽油桿受力不勻,引起斷脫。
1.6.2材質(zhì):光桿質(zhì)量不合格,抗拉強度不夠。抽油桿質(zhì)量不合格,造成拉斷。
2.人員因素
技術(shù)不過硬對抽油桿在運行過程中的受力特點不了解,不能有效地調(diào)整抽油桿的受力。責(zé)任心不強,不按制度調(diào)整光桿受力點,巡回檢查時不能及時地發(fā)現(xiàn)帶泵生產(chǎn)的現(xiàn)象。
3.地質(zhì)因素
3.1油井斜度大
3.2油層出砂
3.3管桿匹配不合理
3.4泵型不合理
3.5泵偏磨
3.6井況差
3.7油里含砂
4.管桿斷脫統(tǒng)計分析
由于偏磨或其他機械振動,造成油井桿管斷脫。出砂嚴(yán)重增加了油井負(fù)荷,使油桿在長期的運行中受力過大,絲扣處連接受損,最終導(dǎo)致桿脫。
三、對策措施
1.提高井筒內(nèi)液流速度
通過長期現(xiàn)場摸索發(fā)現(xiàn),沖次過快,油井液量提高井筒內(nèi)液流速度快,攜砂能力加強,但同時會造成井底壓差增大,更加劇油層出砂,通過摸索發(fā)現(xiàn)油井沖次在3.5~4.5次之間,生產(chǎn)效果較好。
2.摸索摻油摻水工作制度
針對汽驅(qū)高溫生產(chǎn)導(dǎo)致活塞積碳或汽驅(qū)生產(chǎn),我們摸索合理的摻油摻水工作制度。如齊40-11-23井,該井于2011年10月9日發(fā)生卡井現(xiàn)象,現(xiàn)場解卡成功,繼續(xù)生產(chǎn),兩天后再次井卡,通過分析判斷該井長期油離水現(xiàn)象,長期進行摻油生產(chǎn),攜砂能力變差,懸浮砂堆積泵筒,造成井卡。所以該井解卡后停摻生產(chǎn),周期觀察含水,至今未再出現(xiàn)卡井現(xiàn)象。
3.日常管理
針對地層出砂井,建立出砂井臺帳盡量避免自洗,并盡量減少停抽時間,同時加強日常管理,防止設(shè)備原因停抽。加強日常管理,對于相應(yīng)的易發(fā)生斷卡脫井,盡量避免長時間停抽和背光桿現(xiàn)象。摸索參、摻管理,加強基礎(chǔ)過程管理,降低斷卡脫的發(fā)生。
4.嚴(yán)格作業(yè)監(jiān)督工作,切實保證工序質(zhì)量,合理設(shè)計作業(yè)方案
小隊干部、作業(yè)監(jiān)督、站長三管齊下,緊密跟蹤作業(yè)質(zhì)量,人人負(fù)其責(zé),對每一道工序全程監(jiān)控,全面保證油井不會因為監(jiān)管不到位造成的作業(yè)質(zhì)量不合格而造成二次檢泵。
四、認(rèn)識
1.汽驅(qū)開發(fā)中后期,油井最佳沖次為3.5~4.5次之間,油井斜度大,對油井斜度大的井建議加扶正器。
2.積碳卡井利用摻水來解決,結(jié)蠟卡井利用高溫?fù)接蛠斫鉀Q。
3.易斷脫井通過及時動態(tài)來調(diào)整摻油,油井含水變化跟蹤不及時,對含水波動井及時跟蹤,合理調(diào)整摻油。
4.含砂油井管理不到位:盡量避免自洗,并跟據(jù)油井生產(chǎn)情況及時、合理調(diào)整摻油。盡量減少停抽時間,同時加強日常管理,防止設(shè)備原因停抽。
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作者簡介:馬金香,女,1993年7月畢業(yè)于遼河油田局技工學(xué)校高凝油專業(yè),2010年畢業(yè)于中國石油大學(xué)石油工程專業(yè),工作單位遼河油田公司歡喜嶺采油廠采油作業(yè)三區(qū),技師,現(xiàn)從事采油管理工作。