李陽(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
抽油機井節(jié)點控制與能耗影響關(guān)系研究
李陽(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
抽油機井口盤根和皮帶是傳輸動力的重要環(huán)節(jié),其松緊度直接影響系統(tǒng)效率和耗電量。盤根過松會導(dǎo)致井口漏油,盤根過緊引起電流上升,耗電量增加;皮帶過松導(dǎo)致發(fā)生丟轉(zhuǎn),傳輸效率降低,而過緊導(dǎo)致皮帶和電動機軸承磨損加速,耗電量也上升。因此,研究盤根和皮帶能耗最低點的操作標(biāo)準(zhǔn),合理調(diào)整皮帶和盤根松緊度既可以降低抽油機耗電量,又提高了抽油機的系統(tǒng)效率。
皮帶 盤根 系統(tǒng)效率 松緊度 能耗
2010年大慶油田第六采油廠全年總耗電量約11.5×108kWh,其中機采系統(tǒng)耗電占廠總能耗的1/3左右。因此提高抽油機系統(tǒng)效率,降低能耗是目前油田研究的重要課題。
研究表明,影響有桿抽油系統(tǒng)效率的因素較多,不僅受到抽油設(shè)備和抽汲參數(shù)的影響,而且還受到油井管理水平的影響。為了進一步提高和優(yōu)化抽油機系統(tǒng)效率,先后進行了“抽油機井皮帶、盤根松緊度與能耗關(guān)系試驗研究”,總結(jié)出不同類型皮帶、盤根松緊度與能耗變化規(guī)律,找到最合理的松緊度調(diào)整實施界限,便于指導(dǎo)現(xiàn)場實際操作,降低抽油機井能耗,達(dá)到節(jié)能降耗的目的[1]。
抽油機井口盤根和皮帶是傳輸動力的重要環(huán)節(jié),其松緊度直接影響系統(tǒng)效率和耗電量。盤根過松會導(dǎo)致井口漏油,盤根過緊引起電流上升,耗電量增加;皮帶過松導(dǎo)致發(fā)生丟轉(zhuǎn),傳輸效率降低,而過緊導(dǎo)致皮帶和電動機軸承磨損加速,耗電量也上升。
在各礦的日常管理中,現(xiàn)場工人在保證抽油機正常運行的過程中,缺少節(jié)電意識,所以在調(diào)整盤根、皮帶松緊做法上存在以上問題:
1)在日常管理中調(diào)整盤根松緊度,以光桿不發(fā)熱、不帶油為易。但現(xiàn)場大多數(shù)操作人員為了能夠確保光桿光潔不帶油,所以在緊盤根時自然要緊些,但是這樣就加劇了盤根和光桿之間的磨損,增加了抽油機的耗電量。
2)對于皮帶松緊調(diào)整,大部分現(xiàn)場工人上翻皮帶后松手能恢復(fù)原狀,或手按皮帶彎曲在2指左右,啟動不打滑為準(zhǔn)。但由于皮帶長短、寬窄以及人的經(jīng)驗不同,導(dǎo)致皮帶松緊不一,耗電增多。
現(xiàn)場選取抽油機泵況正常、盤根完好的抽油機井進行現(xiàn)場試驗。并充分考慮了對各種盤根組合(O型、皮帶、組合盤根等),光桿光潔度等因素的影響。分別對現(xiàn)場4口井進行了現(xiàn)場試驗。
為了直觀的研究和分析盤根松緊度對能耗影響的變化規(guī)律。分別對其中2口井進行測試,以盤根較松處起點,在擰緊的過程中每隔1圈為一個測試點,選取6個點進行測量,測得能耗變化曲線如圖1。
為了更加精確的認(rèn)知盤根松緊度與耗電量的關(guān)系,找到最佳節(jié)能操作合理區(qū)。在第一油礦6-F290(O型)加大了測試點的密度,并采用扭矩扳手為輔助測量工具,進行量化測量。以抽油機盤根最松狀態(tài)(盤根發(fā)出輕微刺刺聲響,但是不跑油,盤根盒扭矩為0N·s)為起點,逐漸擰緊盤根,在盤根最松擰到最緊(光桿發(fā)燙,用手轉(zhuǎn)不動盤根)過程中,每轉(zhuǎn)相同圈數(shù)為一個測試點,記錄這些點的有功功率(每點測試時間不得小于10 min)。經(jīng)現(xiàn)場實際測量,測得能耗變化曲線如圖2。
通過所測量的數(shù)據(jù)得出,抽油機能耗變化趨勢見圖2,在距離最松點1.5圈處到最緊點平均有功功率下降0.79k W,平均日節(jié)電18.96k W h。盤根由松到緊的過程中,由于盤根與光桿之間摩擦阻力增大,使得抽油機懸點載荷上升,表現(xiàn)為有功功率增加、系統(tǒng)效率下降。
結(jié)合試驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)場情況,確定盤根能耗最低點的操作標(biāo)準(zhǔn)是比最松狀態(tài)擰緊30~50N·m(1~1.5圈)左右,此時井口不漏油,便于日常管理,抽油機光桿輕微掛點油星,盤根的潤滑性最佳,即能延長了盤根的使用壽命,又降低了耗電量。經(jīng)調(diào)整該井有功功率下降0.42k W,系統(tǒng)效率提高0.81個百分點。
在現(xiàn)場選取泵況、功圖正常的1口井(該抽油機皮帶為D 6350型號)作為試驗井,并采用抽油機緊帶裝置對該井進行皮帶調(diào)整試驗。以抽油機井電動機皮帶最松狀態(tài)(不打滑、皮帶抽打狀態(tài))為起點,逐漸上緊皮帶,每隔4 mm確定一個測試點。根據(jù)數(shù)據(jù)變化分析皮帶松緊度對抽油機能耗影響。測得能耗變化曲線如圖3,系統(tǒng)效率變化如圖4。
通過對試驗數(shù)據(jù)的分析,皮帶傳動效率增加,但滑動摩擦損失增加,由于二者的共同存在,表現(xiàn)為從最松到最緊,有功功率先下降到最低后逐步上升。經(jīng)分析皮帶過松導(dǎo)致發(fā)生丟轉(zhuǎn),傳動效率降低。此時電動機軸承受力不均導(dǎo)致電動機起初能耗高。而隨著電動機的移動,在皮帶由最松點逐步調(diào)至8mm點處的過程中,皮帶與電動機咬合的越加的緊密,皮帶的傳動效率最佳,其電動機軸承受力點均勻,也使得能耗隨之降低。而隨著電動機的移動,使得過緊的皮帶與電動機軸承的摩擦磨損加速,耗電量也隨著上升[2]。
在皮帶最松點,能耗并不是最小的,適當(dāng)?shù)纳暇o皮帶,再距離電動機最松(圖3中粗點)點7~8 mm處,有功功率最低,系統(tǒng)效率最高。實際點距離合理點8mm處平均有功功率下降0.16k W,系統(tǒng)效率提高0.81個百分點,平均日節(jié)電3.84 k W h。
經(jīng)過現(xiàn)場統(tǒng)計所有的抽油機的皮帶在運行一段時間后都存在過松的現(xiàn)象,抽油機緊帶裝置的安裝,更好的解決了這一問題,并方便在日常管理中確定最佳電動機位置,解決電動機不易移動、更換皮帶工作量大、不便于生產(chǎn)管理等現(xiàn)場實際問題,從而達(dá)到節(jié)電的目的。
從節(jié)能角度出發(fā),盤根調(diào)整到不漏油最松狀態(tài)下最節(jié)能,但從環(huán)保和管理角度,最松狀態(tài)下抽油機運轉(zhuǎn)過程中由于盤根損耗,短時間內(nèi)會出現(xiàn)漏油情況,不利于環(huán)保,而且不易管理,過多增加現(xiàn)場工人勞動。
通過以上試驗結(jié)果,我們制定出抽油機井盤根松緊度實施界限:
1)盤根盒應(yīng)不刺不漏,光桿不發(fā)熱。
2)盤根調(diào)整至不漏油最松狀態(tài)下緊30~50N·m(1~1.5圈)左右,此時抽油機理論上應(yīng)達(dá)到最佳節(jié)電和管理效果。
由于在實際操作時不易測量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的施加壓力,所以可簡便采用電動機移動距離作為實施界限,制定6350型皮帶松緊度實施界限。其余型號皮帶有待以后進一步的分析確定。
1)電動機皮帶輪與減速箱皮帶輪四點成一線。
2)在安裝抽油機緊帶裝置的前提下,以抽油機井皮帶不打滑為最松點,調(diào)整電動機移動距離,使皮帶適當(dāng)繃緊,根據(jù)井的實際情況,6350型皮帶,調(diào)整電動機距離皮帶最松點7~8mm。
3)伴隨抽油機井的運行,皮帶也隨之變形拉伸,建議現(xiàn)場管理人員進行動態(tài)跟蹤。
根據(jù)盤根松緊度與6350型皮帶松緊度現(xiàn)場試驗結(jié)果分析,對井7-201井進行現(xiàn)場試驗。從盤根現(xiàn)場實際點到實施界限最佳點,有功功率下降0.71 k W,6350型皮帶從實際點到最佳實施點,有功功率下降0.16k W。7-201有功功率下降0.87k W,系統(tǒng)效率上升4.73個百分點。單井日節(jié)電20.4 k W h,每度電按照0.54元計算,單井日節(jié)約電費11.016元。如果百口抽油機按照這以上試驗結(jié)果進行調(diào)節(jié),年可節(jié)約電費30×104元
調(diào)整盤根、皮帶松緊度,不但可以降低抽油機井能耗、提高抽油機井系統(tǒng)效率,而且可以起到降低盤根、皮帶磨損量,延長其更換時間的目的,從而節(jié)約生產(chǎn)成本,減少現(xiàn)場工人的管理強度。
1)現(xiàn)場試驗表明,在盤根由最松逐漸調(diào)至最緊的過程中,有功功率增大、電流上升、系統(tǒng)效率下降。
2)在皮帶由最松逐漸調(diào)至最緊的過程中,有功功率先下降到最低后逐步上升、系統(tǒng)效率先上升到最高后逐步下降。說明在皮帶最松點有功功率并不是最小的,適當(dāng)上緊皮帶,有功功率最低,系統(tǒng)效率最高。
3)調(diào)整盤根松緊度不但要考慮到能耗與松緊度的變化規(guī)律,還要從管理的實際出發(fā),考慮到盤根的漏油時間,建議依據(jù)盤根從最松到最緊的圈數(shù),選擇在最松狀態(tài)下緊30~50N·m(1~1.5圈)。
4)抽油機緊帶裝置可有效的解決電動機不易移動、更換皮帶工作量大、不便于生產(chǎn)管理等現(xiàn)場實際問題。
5)現(xiàn)場試驗研究表明,調(diào)整皮帶、盤根松緊度,可以達(dá)到降低抽油機井能耗,提高系統(tǒng)效率,節(jié)約材料損耗,減輕工人現(xiàn)場勞動的目的。
[1]卜文杰,王文秀,秦曉東.提高抽油機井系統(tǒng)效率的理論分析與對策措施[D].論文集粹,2008:24.
[2]鄭祖芳,袁結(jié)連,姜濤,等.抽油機皮帶張緊裝置可靠性設(shè)計與改進[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2006(10):5-9.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.05.006
李陽,2008年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院石油工程專業(yè),從事油田節(jié)能現(xiàn)場監(jiān)督工作,E-mail:librother001@163.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠工程技術(shù)大隊綜合室,163000。
2012-01-29)