袁潤成,程 靜,葛紅江,雷齊玲,劉希君,魏玉蓮
(中國石油大港油田公司采油工藝研究院,天津大港 300280)
管流地層化學(xué)調(diào)堵體系的研制與試驗
袁潤成,程 靜,葛紅江,雷齊玲,劉希君,魏玉蓮
(中國石油大港油田公司采油工藝研究院,天津大港 300280)
以大港棗園油田的油藏條件為實驗依據(jù),開發(fā)出可用于調(diào)堵管流地層大孔道的地下聚合強(qiáng)膠體系,并對其進(jìn)行靜態(tài)性能和應(yīng)用性能評價。通過水竄通道調(diào)堵技術(shù)優(yōu)化實驗研究,確定了管流地層大孔道的調(diào)堵劑用量的計算方法和堵劑段塞定位推進(jìn)的最佳組合方式。結(jié)合棗1270-12井組特點,對已形成的棗1270-12井、棗1274-5井管流地層,應(yīng)用"U型管"兩端壓力平衡原理,提出油、水井施工工藝方案,并且現(xiàn)場試驗取得了成功。
管流地層;化學(xué)調(diào)堵;地下聚合強(qiáng)膠體系;段塞組合;棗園油田
大港油田復(fù)雜斷塊油藏經(jīng)過長期注水開發(fā),部分區(qū)塊及井組在地下已形成連通性好的管流地層[1-3]。調(diào)剖現(xiàn)場施工反映出地下注水大孔道的存在情況已經(jīng)很嚴(yán)重,如棗1270-6、棗1270-15井使用粉煤灰進(jìn)行深部調(diào)剖時,發(fā)現(xiàn)其鄰近的棗1270-7、棗1271-1井分別出現(xiàn)了粉煤灰調(diào)剖劑。按1/3-1/9架橋理論分析,結(jié)合室內(nèi)對預(yù)交聯(lián)顆粒調(diào)剖劑的評價試驗結(jié)果判斷,現(xiàn)場施工中反映出的竄劑問題已超出了滲流理論的范疇(如2~3 mm的顆粒通過孔喉其滲透率需20μm2以上),注入水及調(diào)剖劑在地層中的流動狀態(tài)已類似于管流(孔道直徑達(dá)到毫米數(shù)量級),因此對此類地層的封堵要求更高。相比注水剖面調(diào)節(jié)來說,調(diào)堵管流地層對調(diào)堵劑的要求更為苛刻,要求堵劑能夠形成高強(qiáng)度定位封堵段塞,經(jīng)受注入水的剪切破壞。經(jīng)過調(diào)研和室內(nèi)體系篩選[4-6],最終確定開發(fā)改性淀粉與不飽和酰胺類單體接枝共聚的地下聚合強(qiáng)膠體系作為管流地層的化學(xué)調(diào)堵劑。
1.1 實驗條件
以大港棗園油田的油藏條件為實驗依據(jù),實際油藏溫度63~78℃,以70℃為實驗篩選和評價溫度;根據(jù)現(xiàn)場注入地層水質(zhì)(離子組成礦化度如表1),進(jìn)行堵劑的配方體系研制和評價。
表1 棗園油田地層水成分構(gòu)成 mg/L
1.2 地下聚合強(qiáng)膠體系的確定
1.2.1 體系的選擇及確定
棗園油田地層水礦化度高,含有較高的Ca2+、Mg2+等,這就要求堵劑成分不受地層水礦化度的影響。經(jīng)過室內(nèi)體系篩選,最終確定開發(fā)以改性淀粉和不飽和酰胺單體(AM)作為主劑,利用地層溫度引發(fā)體系接枝聚合、交聯(lián),建立聚合物三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而形成具有一種高粘彈性、成膠時間可控的高強(qiáng)度堵劑??紤]到經(jīng)濟(jì)因素和封堵強(qiáng)度,選用懸浮分散性好的鈉基膨潤土作為高強(qiáng)度充填組分。
1.2.2 配方的確定
通過正交設(shè)計實驗方法,確定了地下聚合強(qiáng)膠體系的最佳配方:改性淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~5%,不飽和酰胺單體質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~6%,鈉基膨潤土質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%~3%,交聯(lián)劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.1%~0.15%,成膠控制劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.01%~0.05%。具體現(xiàn)場應(yīng)用中還要根據(jù)待作業(yè)井的實際溫度進(jìn)行組分用量的細(xì)微調(diào)整。
1.3 地下聚合強(qiáng)膠體系的靜態(tài)性能評價
1.3.1 基液黏度
堵劑的表觀黏度用HAAKE RS6000型流變儀測定,測定溫度為65℃。實驗測定成膠前基液黏度約為800 mPa·s(10 s-1)。在合理的經(jīng)濟(jì)成本區(qū)間內(nèi),較高的黏度是注入選擇性的基礎(chǔ)。
1.3.2 油藏配伍性
由于構(gòu)成堵劑的組分皆為非離子型,對離子成分不敏感,特別是聚丙烯酰胺(HPAM)作為組合段塞的成分,不存在不配伍的問題,體系的膠凝時間受礦化度或有機(jī)大分子鏈的影響較?。ㄈ绫?)。
表2 堵劑溶液與不同物質(zhì)配伍時其膠凝時間的變化
1.3.3 穩(wěn)定性能
平行做6個樣品,在模擬油藏條件下進(jìn)行老化試驗,考察堵劑膠凝后的強(qiáng)度在不同時間內(nèi)的變化情況。研究表明,隨著時間的延長,強(qiáng)度略有變化,初期在增高(網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在強(qiáng)化),后期略有回落,但是,在模擬油藏的溫度、壓力下,仍然能保持長期有效性,6個月后強(qiáng)度仍然保持穩(wěn)定。
1.4 地下聚合強(qiáng)膠體系的應(yīng)用性能評價
1.4.1注入特性曲線
實驗?zāi)M對比了兩根滲透率不同的30 cm長填砂模型管和露頭巖心(人工造縫)管的堵劑注入過程。從圖1中可看出,該堵劑在裂縫或高滲透率條件下,注入壓力都很低,表明其具有較好的注入性。
圖1 堵劑膠凝前的注入性能
1.4.2 封堵強(qiáng)度
調(diào)堵劑強(qiáng)度是評價堵劑應(yīng)用性能的重要指標(biāo)。通過填砂管物模實驗可以對體系配方進(jìn)行封堵強(qiáng)度的性能評價。設(shè)計填砂管的長度100 cm,其滲透率5 083×10-3μm2,注入段塞長度50 cm。通過測定,該配方的突破壓力大于30 MPa(如圖2),封堵強(qiáng)度高。顯然,若能夠設(shè)定合適的封堵位置,利用地下聚合強(qiáng)膠體系實現(xiàn)管流地層特大孔道的調(diào)堵是不成問題的。
圖2 膠凝后的封堵強(qiáng)度性能
2.1 堵劑段塞用量的計算
通過實踐分析,認(rèn)為棗園油田部分井組的地下已形成了連通性好的管流地層,發(fā)生竄劑的主要方向基本上不會是徑向流的模式,而應(yīng)該是沿著有效水淹區(qū)域(甚至是油水井間已經(jīng)形成了貫通的“管道”)向油井推進(jìn)。
目前大孔道堵劑用量的設(shè)計一般遵循理論計算公式[7-8],然而管流地層的平面分布形態(tài)非常復(fù)雜,受地層諸多不明確因素,迄今無法準(zhǔn)確計算和描述?;诖耍覀兏鶕?jù)現(xiàn)場經(jīng)驗提出用水淹體積來近似求得堵劑用量,方法是利用示蹤劑測試求得竄流通道的體積即為所需要的堵劑體積。
2.2 段塞的優(yōu)化組合
調(diào)堵技術(shù)成功應(yīng)用的另一項關(guān)鍵技術(shù)是如何把優(yōu)選后的段塞準(zhǔn)確推進(jìn)到設(shè)計的地層位置上。根據(jù)物模實驗封堵強(qiáng)度評價結(jié)果,堵劑段塞在30 cm以上時,封堵強(qiáng)度梯度相對穩(wěn)定,同時考慮物理模擬的技術(shù)局限性,固定堵劑總用量為段塞長度45 cm,主段塞前邊設(shè)置一個10 cm的HPAM前置段塞(濃度為1 200 mg/L),再設(shè)置長度20 cm的不同成分后續(xù)頂替段塞進(jìn)行組合,最終后續(xù)水驅(qū)注入20 cm長度的水段塞,候凝24 h,充分膠凝后注水驅(qū)替0.6 PV以上,考察填充砂管上各測壓點的壓力變化情況,并且最終拆解填充砂管,綜合分析堵劑段塞膠凝后的完整性及其封堵效果。
注入段塞組合的實驗方案如下:
方案1:前置段塞(P段塞)+注主段塞45 cm+注水段塞20 cm頂替;
方案2:前置段塞(P段塞)+注主段塞45 cm+注聚合物保護(hù)段塞(P段塞)20 cm(2 300 mg/L)+水段塞20 cm頂替;
方案3:前置段塞(P段塞)+注主段塞45 cm+注3%淀粉段塞(SF段塞)10 cm+P段塞10 cm(2 300 mg/L)+水段塞20 cm頂替。
通過分別拆解填砂管發(fā)現(xiàn),在后續(xù)頂替段塞中加入了與主段塞具有相同流變性的改性淀粉段塞后,填砂管主段塞的完整推進(jìn)得到了保證。從候凝后的注水壓力動態(tài)反應(yīng)來看,方案1、方案2兩種情況效果都不甚好,尤其方案1,水的指進(jìn)嚴(yán)重,基本沒有發(fā)現(xiàn)強(qiáng)膠段塞;方案2中雖然有強(qiáng)膠段塞,但是,由于P溶液的指進(jìn),段塞強(qiáng)度略顯不足,而且強(qiáng)膠段塞的長度有限;方案3效果較好,不僅主段塞被順利推入深部,同時,還可以保證其充分的完整性,膠凝后強(qiáng)膠段塞長度保持在注入量的85%以上。可以看出,后續(xù)頂替段塞中增加的改性淀粉對保證主劑段塞的定位設(shè)置具有極為重要的作用。
3.1 典型井例
棗1270-12井組位于風(fēng)化店油田棗1281斷塊,注水層位Ek1zⅤ3-7,共64.2m/17層,對應(yīng)受益油井四口:棗1274-5、棗1275-8、棗1275-7和棗1275-2。其中棗1270-12井與棗1274-5井井距120 m,在地下已形成了油水井對應(yīng)連通性好的 “管流通道”,發(fā)育較為明顯的管流地層,表現(xiàn)出以下特征:①油水井對應(yīng)關(guān)系明顯,水井棗1270-12洗井(日注水25 m3/d)作業(yè)時,棗1274-5油井出現(xiàn)溢流,壓力上升很快,油、水井兩端壓力差僅1 MPa左右;②在調(diào)剖作業(yè)時發(fā)現(xiàn)顆粒型調(diào)堵劑直接竄劑到油井;③吸水剖面資料反映出強(qiáng)吸水層的吸收量逐步加強(qiáng);④示蹤劑監(jiān)測結(jié)果顯示水驅(qū)速度快,峰值單一。
目前該井注水管柱位于2 024.65 m,由于地質(zhì)限制因素,決定采用不動管柱的方式注入地下聚合強(qiáng)膠體系進(jìn)行調(diào)堵管流地層,擴(kuò)大注水波及體積,挖掘井組剩余油潛力。
3.2 施工工藝方案設(shè)計
基于棗1270-12井組生產(chǎn)特征分析,可以判斷棗1270-12井與棗1274-5油井之間形成了對應(yīng)連通性好的管流通道。以此為依據(jù),進(jìn)行相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)計。
3.2.1 工藝思路
把油水井注采層間出現(xiàn)的類似“管道”注采通徑抽象為U型管模型[1],U型管兩端任何一端的細(xì)微壓力失衡,都會引起U型管內(nèi)的流體向失衡端運移?;诖耍褩?270-12井和棗1274-5井看作“U型管”的兩端,管流通道作為其連通管,治理思路是同時對油、水井施工,保證施工過程中兩端壓力平衡,防止油井發(fā)生竄劑。
3.2.2 調(diào)堵施工工藝方案
棗1270-12水井設(shè)計方案。調(diào)剖目的:降低目的層34#(1 981.40~1 984.40 m)、35#(1 985.90~2 000.40 m)、37#(2 003.30~2 006.10 m)的吸水能力。施工管柱:采用不動管柱,原注水管柱注入。試注測試吸收量和90min壓降曲線;小排量注入調(diào)堵劑;候凝;試注測試吸收量。通過比較施工前后吸收量的變化,判定調(diào)堵是否有效。
棗1274-5油井設(shè)計方案。采用不動生產(chǎn)管柱,從套管注入壓井保護(hù)液(胍膠液和本區(qū)產(chǎn)出水),直至灌滿套管。棗1270-12水井施工期間,油井保持關(guān)井。調(diào)堵結(jié)束后洗井,防止胍膠破解液堵塞抽油泵,恢復(fù)正常生產(chǎn)。
3.2.3 施工工藝參數(shù)的確定
棗1270-12井調(diào)堵施工前注示蹤劑,日注水40 m3,8 h見到示蹤劑,近似得到大孔道體積15 m3,孔道半徑1.5 mm左右。
(1)堵劑用量及段塞設(shè)計。根據(jù)示蹤劑測的大孔道體積,可以確定堵劑用量為33 m3,分三輪次注入。每個輪次注入段塞組合方式為:前置HPAM段塞2 m3+主段塞5 m3+注3%改性淀粉段塞2 m3+(HPAM段塞2 m3+5 m3注入水)頂替。
(2)堵劑注入時間。堵劑的注入時間必須小于堵劑的成膠時間;控制注入時間2 h,防止堵劑竄流到油井內(nèi)。
(3)堵劑注入排量。對于已形成注水連通的管流地層,水淹區(qū)域存在高滲透帶,堵劑容易進(jìn)入這些區(qū)域通道內(nèi),所以堵劑小排量注入,排量控制在3~6 m3/h。
3.3 治理工藝現(xiàn)場試驗
2011年1月14日進(jìn)行棗1270-5井與棗1274-5井管流地層調(diào)剖封堵現(xiàn)場試驗。施工過程嚴(yán)格按照施工設(shè)計方案進(jìn)行。棗1270-5井尾管位置2 010 m,封堵目的井段1 981.4~2 006.1 m(24.7 m/3層),目前人工井底(2 141.42 m)測試吸收量:0 MPa,3 min,2 m3。施工前打開棗1274-5井摻水管線,保證油井一直灌滿水。注第一段塞時油井套壓維持在7 MPa,水井油壓維持在10 MPa;注第二段塞油井套壓維持在1 0 MPa,水井油壓維持在13.5 MPa;正頂3%淀粉段塞2 m3和H PAM段塞2 m3,反頂水5 m3。關(guān)井候凝。
2011年1月17日,試壓,測試吸收量:0 MPa,3 min,0 m3;壓降曲線90 min不降。說明油水井間的連通管道被堵住。經(jīng)過三次施工后測試吸收量為0,壓降曲線90 min不降。
2011年1月24日,棗1274-5井恢復(fù)正常生產(chǎn),產(chǎn)量沒有受到任何影響,也沒有出現(xiàn)竄劑的事故。直接受益油井棗1274-5井日產(chǎn)油由1.0 t增至2.31 t,含水由92%降至85%。目前棗1274-5井日產(chǎn)油仍維持在2 t左右。
(1)地下聚合強(qiáng)膠體系可用于調(diào)堵長期注水開發(fā)形成的對應(yīng)連通性好的管流地層。
(2)地下聚合強(qiáng)膠體系是一種高黏彈性、膠凝時間可控的高強(qiáng)度調(diào)堵劑,其中不飽和酰胺單體是溶液狀態(tài),避免了對人體和環(huán)境造成危害。
(3)提出了調(diào)堵水竄通道堵劑段塞用量的計算方法:利用示蹤劑測試求得竄流通道的體積即為所需要的堵劑體積;確定了調(diào)堵劑注入段塞的最佳組合方式為:前置聚合物段塞+主段塞+(改性淀粉段塞+聚合物段塞)+注水段塞。
(4)將油水井注采系統(tǒng)的管流地層抽象為“U型管”模型,根據(jù)U型管兩端壓力平衡原理,成功進(jìn)行了先導(dǎo)試驗,為治理類似管流地層的特大孔道調(diào)堵提供了借鑒。
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TE357
A
1673-8217(2012)06-0099-04
2012-04-05
袁潤成,工程師,1965年生,2001年畢業(yè)于石油大學(xué)(華東)石油與天然氣開采專業(yè),從事調(diào)剖、油氣層保護(hù)研究工作。
李金華