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    鉆孔灌注樁局部缺陷便捷補救措施探索

    2012-11-06 06:06:34曹正杰
    山西建筑 2012年8期
    關(guān)鍵詞:孔口壓漿灌注樁

    曹正杰

    (中鐵十七局集團第四工程有限公司,重慶 400000)

    0 引言

    鉆孔灌注樁施工具有噪聲小、入土深、管徑大、相互干擾少、適用范圍廣、承載能力強、施工技術(shù)成熟等特點,當前已被廣泛應(yīng)用于各類橋梁、房屋等大型建筑物的基礎(chǔ)工程,取得了良好效果。但因灌注樁混凝土是在泥漿中施工完成的,因此其成樁質(zhì)量往往會因為工人技能、機械故障、混凝土供應(yīng)的因素而受到泥漿的影響,缺陷樁還是時有發(fā)生。施工中,當成樁質(zhì)量無法達到設(shè)計要求時,采取何種措施處理或補救使之既能滿足要求又能減少損失,就顯得尤為重要了。

    本文將結(jié)合山西臨吉高速公路鄂河特大橋鉆孔灌注樁施工經(jīng)驗,重點介紹一下本項目缺陷樁處理的成功做法,希望為鉆孔灌注樁局部缺陷便捷補救措施提供有益探索。

    1 工程概況及樁基施工情況

    鄂河特大橋位于臨吉高速公路鄉(xiāng)寧縣境內(nèi),左線全長1297m,右線全長1247m。全橋下部結(jié)構(gòu)橋臺采用柱式臺、樁基礎(chǔ),樁基238根,共5736m,絕大部分采用鉆孔灌注樁施工,樁基直徑有1.5m,1.8m 兩種,單根樁長12m ~35m,根據(jù)橋位處的地質(zhì)情況,采用沖擊反循環(huán)鉆機成孔。

    2010年6月18日,橋梁隊在進行24號墩2號樁基施工時,混凝土罐車出現(xiàn)故障,拖延灌注時間約30min,操作工人趁現(xiàn)場技術(shù)員處理其他問題時,私自將該車混凝土加水后灌入樁內(nèi),且灌注過程中導(dǎo)管埋入混凝土的深度小于1m,后經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)人員測量發(fā)現(xiàn),令其改正,并完成灌注。

    該樁檢測情況:

    1)小應(yīng)變檢測。

    樁基頂面以下9.3m~9.8m范圍內(nèi)部分斷面反射波特征異常,檢測結(jié)論判定為Ⅲ類樁,這是本橋施工過程中出現(xiàn)的首根Ⅲ類樁。

    2)取芯檢測。

    24號墩2號樁頂以下9.3m~9.8m范圍內(nèi)樁基完整性較差,局部混凝土存在離析、松散現(xiàn)象,并夾有泥。取芯檢測結(jié)果與小應(yīng)變檢測結(jié)果基本一致。

    2 樁基處理方案選擇

    為了確保橋梁使用安全,樁基處理后必須滿足最基本的安全功能要求,其承載能力、抗彎強度、抗剪強度均不得低于設(shè)計值。為了實現(xiàn)這一目標,項目部對處理該樁的幾種方案進行了比選,具體如下:

    1)鑿除樁身缺陷以上部位混凝土,重新接長澆筑。

    該方案的優(yōu)點:處理比較徹底,可完全保證樁基質(zhì)量符合設(shè)計要求。

    該方案的缺點:a.由于入巖較深,缺陷部位在巖層以下4m處,因此鑿除混凝土難度較大,人工工日多,施工周期長;b.接樁時必須采用干澆法施工,而該樁位于圍巖裂隙帶上,水系發(fā)育,涌水明顯,給干澆法施工帶來了很大困難,不利于方案的實施;c.處理費用高。

    2)在樁間補樁。

    該方案的優(yōu)點:處理徹底,從根本上解決問題,可完全保證樁基質(zhì)量符合設(shè)計要求。

    該方案的缺點:a.需要重新進行樁位設(shè)計,手續(xù)繁瑣;b.施工時需要重新搭設(shè)鉆孔平臺,重新施工多根樁,處理工期長;c.相當于報廢一根樁,重新加樁,處理成本極高。

    3)樁身內(nèi)部壓漿補強。

    該方法主要措施是通過高壓水清洗問題部位,將夾雜泥砂沖離,再用高壓注入一定比例的水泥漿填充缺陷部位,實現(xiàn)在缺陷樁自身的基礎(chǔ)上直接補強加固。

    該方案的優(yōu)點:程序簡單,操作便捷,施工所用壓漿機、攪拌機、取芯機等設(shè)備齊全,整個過程用時短,對工程進度影響小,強度上升快,質(zhì)量有保障。

    該方案的缺點:對缺陷部位判定要求高,認定要準,否則難以達到效果,費時費力。

    根據(jù)對以上三種方案綜合比較以及取芯情況,項目部決定采用方案3進行處理,探索一個便捷、經(jīng)濟的途徑。

    3 缺陷樁補救方案實施

    3.1 壓漿孔的布置

    根據(jù)檢測報告,缺陷部位在24號墩2號樁頂以下9.3m~9.8m范圍內(nèi),缺陷長度約為0.5m,大體處在樁基中部。為了確保壓漿后樁體的完整性,在樁頂對應(yīng)兩聲測管的直線上等間距40cm鉆取3個φ100mm取芯孔;其中一個在樁的正中心位置,其余兩個分列兩側(cè),鉆孔深度以穿越缺陷部位底端約150cm為宜,中間的為主壓漿管,其余兩個作為副壓漿管。

    3.2 注漿管的埋設(shè)

    封閉孔口的封閉板采用直徑100mm、厚6mm的圓形鋼板制作,并在封閉板相應(yīng)部位加工2個圓孔,分別將注漿管和排氣管穿過,在封閉板與“兩管”接縫處滿焊,焊縫高度控制在不小于10mm范圍內(nèi),且必須保證焊接牢固。保證在高壓注漿過程中加固材料不外滲,并有足夠的強度抵御高強壓力。壓漿口和排氣孔均配置了手動開關(guān)閘閥,且與高壓儀表相連,以便及時檢測孔內(nèi)壓力值,見圖1。

    3.3 高壓注水清孔

    首先將清潔水通過高壓泵自注漿管內(nèi)泵入,將孔內(nèi)沉積的巖屑、殘渣、泥質(zhì)渾濁水等從管外壁與樁壁間隙排出,利用任一孔的孔口管壓入清水,壓力最大可控制在4.0mPa,清洗各壓漿孔,使細小粉塵從其他壓漿孔排出,使孔道貫通為一體;施工中,當孔口返水由渾濁逐漸變清澈后,即可封閉孔口,完成高壓注水清孔,見圖2。

    3.4 注漿材料制作

    注漿材料采用42.5普通硅酸鹽水泥配制的水泥漿液,水灰比控制在0.4~0.5之間,另外摻入4%的三乙醇氨早強劑,縮短凝固時間。

    3.5 高壓注漿

    按下述順序進行后續(xù)注漿孔的注漿工作:注漿前先將孔口封閉,然后將高壓膠管與加工有絲扣的注漿管緊密連接,注漿時開啟閥門,達到終灌標準時即關(guān)閉閥門、拆卸高壓膠管。在注漿前先進行壓水試驗,以檢驗3個注漿孔的貫通情況,之后用自吸泵把樁基內(nèi)清水吸出,隨即先泵入稀水泥漿置換出孔內(nèi)的殘留清水和空氣。

    1)利用梁場壓漿設(shè)備為孔道壓漿,最大灌漿壓強可達15mPa,水泥漿采用灰漿攪拌機攪拌。

    2)壓漿材料采用42.5號普通硅酸鹽水泥,水泥經(jīng)過濾篩過濾后放入灰漿機內(nèi),拌制水泥凈漿。為加大漿液流動性和提高壓漿效果,摻加高效減水劑,經(jīng)試驗確定,水泥漿液配合比采用0.8∶1和0.4∶1兩種。

    3)第一次選擇中間注漿孔壓注0.8∶1的水泥稀漿,逐孔替換出孔內(nèi)及孔隙中的殘留清水和空氣,待孔口返出0.8∶1的水泥漿液時,即暫停壓漿。

    4)第二次仍選擇中間注漿孔壓注0.4∶1的水泥濃漿,壓漿時先打開各孔口管頂部的排氣閘閥,當孔口溢出同等濃度的漿液時停止壓漿,然后關(guān)閉閘閥,并逐漸提高壓強到4.0mPa,穩(wěn)壓5min~10min,壓漿工作暫停。

    5)第三次、第四次選擇另兩個副注漿管,重復(fù)第二次注漿過程。

    6)整個壓漿過程應(yīng)連續(xù)進行,施工過程中應(yīng)記錄壓入水泥漿的數(shù)量、壓力表讀數(shù)和壓注時間,并制作水泥漿試件,以驗證處理效果。

    7)壓漿過程中應(yīng)特別注意保護原有聲測管,注漿之前應(yīng)把原有聲測管道內(nèi)注入清水,并把管口封住防止?jié){液滲入管道或從管口流入堵塞管道,注漿之后3 h應(yīng)對聲測管進行疏通,避免影響檢測。

    3.6 處理效果

    在對24號墩2號樁實施高壓注漿處理15d后,業(yè)主檢測中心對缺陷樁基進行了驗收檢測,發(fā)現(xiàn)該樁原缺陷部位聲波反射情況明顯好轉(zhuǎn),無異?,F(xiàn)象,初步判定為Ⅰ類樁,檢測結(jié)論為合格。

    4 結(jié)語

    該樁基采用高壓注漿補強樁身離析缺陷,方法正確,效果明顯,處理后樁身質(zhì)量滿足設(shè)計及規(guī)范要求。在成本費用方面,樁基經(jīng)過補強加固處理僅發(fā)生各類費用約3 300元(包括鉆孔、水泥、人工、耗電等),相比于另外兩種處理方法,費用已大大降低。當然,壓漿補強也不是萬能靈藥,要具體看樁基是什么樣的缺陷,還要看當?shù)氐牡貙訔l件如何,只有因地制宜,合理選擇處理措施才能達到預(yù)期效果。

    [1]湯衛(wèi)華.鉆孔灌注樁樁底后注漿在高層建筑中的應(yīng)用[J].山西建筑,2011,37(10):55-56.

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