彭占錄,范巧鈺,劉東俊
(中國石油撫順石化公司 乙烯化工廠,遼寧 撫順 113004)
聚乙烯裝置溶液預(yù)熱器長周期運(yùn)行分析
彭占錄,范巧鈺,劉東俊
(中國石油撫順石化公司 乙烯化工廠,遼寧 撫順 113004)
中國石油撫順石化公司乙烯化工廠聚乙烯裝置溶液預(yù)熱器(E-EA-105)周期性堵塞是聚乙烯裝置長周期運(yùn)行的一大瓶頸。針對溶液預(yù)熱器自裝置開工以來經(jīng)常堵塞的原因進(jìn)行分析,并根據(jù)具體原因采取一系列的措施,經(jīng)過相關(guān)人員的探索,終于在2009年以后實(shí)現(xiàn)了長周期運(yùn)行。
聚乙烯裝置; 溶液預(yù)熱器; 催化劑殘?jiān)?標(biāo)準(zhǔn)催化劑; 熱處理催化劑
中國石油撫順石化公司乙烯化工廠聚乙烯裝置溶液預(yù)熱器是該裝置的重要設(shè)備,作用是將聚乙烯樹脂溶液提高到一定溫度,以便使溶劑能充分的分離出來,操作溫度是 285~310 ℃,操作壓力是10.5~16 MPa,換熱面積是653 m2,用導(dǎo)熱油蒸汽加熱,脫活劑分別加入溶液吸附器的出入口,使催化劑失活,終止反應(yīng)。溶液預(yù)熱器在使用過程中,催化劑殘?jiān)鼤?huì)粘附在管壁上, 4個(gè)月以后,換熱能力下降,壓差上升,當(dāng)使用7~8個(gè)月時(shí),溶液預(yù)熱器的壓差在1.0 MPa以上,換熱能力嚴(yán)重下降,雖然經(jīng)過沖洗等各種方法,仍不能緩解堵塞問題,必須停工清理才能保證生產(chǎn)的運(yùn)行,在2009年改用催化劑的體系以后,溶液預(yù)熱器的使用周期達(dá)到1年以上,獲得了可喜的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。
中國石油撫順石化公司乙烯化工廠線性全密度(LLDPE)聚乙烯裝置是20世紀(jì)80年代后期引進(jìn)加拿大DUPONT 公司的Sclairtech專利技術(shù),是國內(nèi)唯一一套采用溶液法生產(chǎn)的裝置,設(shè)計(jì)產(chǎn)量8萬t/a,設(shè)計(jì)操作時(shí)間7 560 h/a。
1.1 流程簡介
聚乙烯裝置采用聚合級乙烯做為原料,從乙烯裂解裝置來的聚合級乙烯直接溶解在循環(huán)環(huán)已烷和1-丁烯溶液中,形成一定濃度的乙烯、1-丁烯、環(huán)已烷溶液,由反應(yīng)器進(jìn)料泵加壓后送到反應(yīng)器中,由于在反應(yīng)器中已引入了催化劑,所以在催化劑的作用下,在200~300 ℃,10~14 MPa的壓力下發(fā)生聚合反應(yīng)。
生成的聚合物溶液經(jīng)過溶液預(yù)熱器加熱和催化劑脫活后,在進(jìn)一步脫除催化劑殘?jiān)?,?jīng)兩步減壓操作后進(jìn)行閃蒸分離,閃蒸出的工藝物料如溶劑環(huán)已烷和少量的未反應(yīng)乙烯返回到回收區(qū)進(jìn)行精制循環(huán)使用,余下的熔融狀樹脂直接進(jìn)入擠壓機(jī),并和各種固體的以及液體的添加劑混合進(jìn)行造粒,造粒后的樹脂顆粒經(jīng)汽提干燥除去殘存的微量溶劑,摻混包裝形成可供裝運(yùn)發(fā)售的最終聚乙烯產(chǎn)品[1]。
1.2 催化劑體系說明
目前撫順乙烯聚乙烯裝置所用催化劑有兩種體系,它們之間的不同主要表現(xiàn)在不同的催化劑組份的組合,使用不同的脫活劑以及是否使用溶液吸附器系統(tǒng)。原則上;
(1)標(biāo)準(zhǔn)催化劑(STD):20%的四氯化鈦和80%的三氯氧釩(CAB)+三乙基鋁(CT)+壬酸(PG)+乙酰丙酮(PD)+溶液吸附器。在該系統(tǒng)中,用三乙基鋁作為助催化劑,還原和烷基化反應(yīng)同時(shí)進(jìn)行,故有很大比例的催化劑在活化后又被進(jìn)一步還原;該催化劑活性比較低[2]。
(2)熱處理催化劑(HTC): 50%的四氯化鈦和50%的三氯氧釩(CAB-2)+一氯二乙基鋁(CD)+二乙基乙氧基鋁(CJ)+壬酸(PG)+乙酰丙酮(PD)+溶液吸附器。
該系統(tǒng)中,是將還原的催化劑加熱到高溫,使其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,然后進(jìn)行烷基化,該催化劑活性比較高。
(3)脫活劑:脫化劑有兩種,壬酸(PG)和乙酰丙酮(PD);聚合物溶液從反應(yīng)器離開后需要終止催化劑的活性,因此需要加入一定量的脫活劑,壬酸加到溶液預(yù)熱器的入口,使催化劑失去活性并溶解催化劑,防止溶液預(yù)熱器堵塞;乙酰丙酮加到溶液預(yù)熱器的出口,使催化劑失去活性,并與催化劑形成大分子螯合物,便于在溶液吸附器吸附[3]。
溶液預(yù)熱器周期性堵塞,在線時(shí)間最長8個(gè)月左右,短則在線5到7個(gè)月,其堵塞情況有共同之處:每次清理后的開始3~4個(gè)月在線效果良好,隨在線時(shí)間的延長,其在線效果逐步惡化,并且其惡化速度逐步加劇,生產(chǎn)上體現(xiàn)在:
(1)溶液預(yù)熱器壓差高,超出設(shè)計(jì)10 kg/cm2;
(2)溶液預(yù)熱器出口溫度低,低于290 ℃,溶劑閃蒸困難;
(3)生產(chǎn)負(fù)荷受到限制,無法滿足生產(chǎn)熔融指數(shù)低于5以下的產(chǎn)品;停車時(shí)甚至無法滿足系統(tǒng)四環(huán)沖洗的要求。
表1 溶液預(yù)熱器的在線時(shí)間Table 1 The online time of Solution preheater
溶液預(yù)熱器清理時(shí)反應(yīng)器系統(tǒng)必須全部退料,需要五晝夜的搶修才能完成,否則乙烯就需要放空,全廠的物料平衡就會(huì)打破。由于溶液預(yù)熱器的運(yùn)行周期是7~8個(gè)月,因此溶液預(yù)熱器的清理經(jīng)常趕在冬季進(jìn)行,由于冬季氣溫很低(-30 ℃左右),而裝置用的溶劑環(huán)己烷的凝點(diǎn)比較高(6.2 ℃),因此冬季作業(yè)異常困難;為了延長溶液預(yù)熱器的在線時(shí)間,各級領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員付出了很多的努力。
表1是溶液預(yù)熱器從2004年至2010年在線時(shí)間。
從以上表中可以看出 2008年之前溶液預(yù)熱器一年清理兩次,而2009年至2010年延長至每年清理一次。
外商給的資料中,溶液預(yù)熱器堵塞的原因是由于熱載體導(dǎo)熱油的溫度高,造成壬酸分解成一氧化碳,與溶液預(yù)熱器的蒙乃爾合金(銅、鎳合金)反應(yīng)生成鎳碳化合物,堵塞管道[4]。
在檢修拆下溶液預(yù)熱器封頭時(shí),情況如照片所顯示,白色的附著物基本上集中在換熱管束上,封頭上則比較少,入口管線內(nèi)壁未見白色附著物。而出口管線內(nèi)壁可見少量白色附著物,見圖1。
圖1 溶液預(yù)熱器上封頭Fig.1 The up head of Solution preheater
1999年公司曾經(jīng)將堵塞物兩批樣品進(jìn)行外委化驗(yàn),分析結(jié)果見表2。
表2 溶液預(yù)熱器堵塞物分析結(jié)果Table 2 The Analysis of obstruent for the Solution preheater
根據(jù)分析結(jié)果,可以得到以下結(jié)論:
(1)堵塞物質(zhì)中不含有銅鎳錳元素。由此可以看出壬酸分解造成堵塞可以排除,壬酸流量對堵塞影響很小;
(2)堵塞物質(zhì)中有機(jī)物含量不大。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),四環(huán)狀態(tài)下對系統(tǒng)能夠進(jìn)行很好的沖洗,樹脂殘留量不會(huì)很大,如果是樹脂堵塞,應(yīng)該有大量有機(jī)物;
(3)堵塞物質(zhì)中主要含有組成催化劑的成分。由此可以看出,催化劑原因應(yīng)該是造成其堵塞的最主要原因。
關(guān)于溶液預(yù)熱器堵塞原因可能有以下方面:
(1)催化劑積聚在溶液預(yù)熱器管壁,造成堵塞,其堵塞原理是由于V5+和TI4+被還原為具有活性的V4+和 TI3+,在高溫下TI3+為片狀晶體結(jié)構(gòu),不是低溫狀態(tài)下的針狀結(jié)構(gòu),容易在管壁積累,造成堵塞;
(2)壬酸加入量少,催化劑不能溶解在壬酸中,造成催化劑附著在管壁而堵塞;
(3)溶液預(yù)熱器加熱溫度高,造成附著的催化劑結(jié)垢;
(4)催化劑加入量多。
4.1 工藝參數(shù)的調(diào)整
(1)根據(jù)工藝包的要求壬酸與催化劑的比例在2.7~2.9之間,現(xiàn)在經(jīng)優(yōu)化調(diào)整壬酸與催化劑的比例提至3.1~3.3;
(2)控制好溶液預(yù)熱器的出口溫度,在 290~305 ℃之間,絕對禁止超過310 ℃;
(3)控制好精餾塔的操作,防止雜質(zhì)過多而使催化劑的耗量增加,一旦催化劑的耗量增加,溶液預(yù)熱器的堵塞就會(huì)加重;
(4)停車過程中維持PG的連續(xù)注入,盡量將已經(jīng)堵塞在管壁的催化劑溶解,每次停車后壬酸連續(xù)加入0.5 h,以溶解催化劑;
(5)采用新技術(shù)超音頻脈沖防(除)垢技術(shù),通過振蕩波高速?zèng)_擊,使之金屬和液體界面上的液體產(chǎn)生高速微渦,它阻礙結(jié)垢、結(jié)晶、積結(jié)等物質(zhì)的附著;
(6)用 3→1#反應(yīng)方式生產(chǎn)低熔融指數(shù)、寬分子量分布的樹脂沖洗溶液預(yù)熱器。
4.2 催化劑體系的改變
雖然以上工藝參數(shù)調(diào)整能稍微延長溶液預(yù)熱器的使用時(shí)間,但不明顯,2009年1月16日改變催化劑體系后,溶液預(yù)熱器壓差增長緩慢,表3列出了溶液預(yù)熱器在2008年5月30日至2009年5月6日在線一年的相關(guān)數(shù)據(jù)。
表 3 溶液預(yù)熱器在一年中壓差增長數(shù)據(jù)Table 3 The pressure differential growth data of Solution preheater in a year
根據(jù)表3中做出的趨勢圖,見圖2。
圖 2 溶液預(yù)熱器在一年中壓力增長趨勢圖Fig.2 The pressure differential growth data of Solution preheater in a year
由以上趨勢圖歸納如下表4。
表 4 溶液預(yù)熱器壓差升高與所用的催化劑體系Table 4 The pressure growth date and the Catalyst system of the Solution preheater
從表4中可以看出,在2008年11月20日至2009年1月16日用熱處理催化劑生產(chǎn),溶液預(yù)熱器的壓差由440 kPa上升到720 kPa,而2009年1月16日至4月14日用標(biāo)準(zhǔn)催化劑生產(chǎn),接近3個(gè)月的時(shí)間壓差由720 kPa上升到865 kPa,可見用熱處理催化劑生產(chǎn)溶液預(yù)熱器的堵塞周期比標(biāo)準(zhǔn)催化劑生產(chǎn)的堵塞周期長。
將催化劑溶液流量換算成100%濃度的催化劑,見表5(CAB的配置濃度為20%,CT的配置濃度為25%,CAB-2、CD和CJ的配置濃度都為15%)。
由表中可見用標(biāo)準(zhǔn)催化劑要比用熱處理催化劑耗量少,并且用標(biāo)準(zhǔn)催化劑在溶液預(yù)熱器入口溫度要比用熱處理催化劑溫度高6 ℃,所需的加熱量也少。
表5 兩種催化劑體系對比表Table 5 Two kinds of catalyst system
4.3 效果
由于溶液預(yù)熱器堵塞的物質(zhì)主要是催化劑;催化劑減少,堵塞就會(huì)減輕,而加熱量減少,就會(huì)使管束中的催化劑殘?jiān)Y(jié)垢減輕,因此用標(biāo)準(zhǔn)催化劑體系能緩解溶液預(yù)熱器的堵塞。
(1)通過對溶液預(yù)熱器參數(shù)的調(diào)整及改用催化劑體系,使溶液預(yù)熱器在線達(dá)到一年以上的時(shí)間,打破了困擾聚乙烯裝置的一大瓶頸,從而避開了冬季溶液預(yù)熱器檢修的困難,溶液預(yù)熱器在線時(shí)間的延長,有著非常重要的意義,一個(gè)是它減少了裝置停工次數(shù),增加了安全性,二是它可以避開冬季非常惡劣的氣候檢修,三是減少了人力物力的消耗,獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益;
(2)雖然熱處理催化劑比標(biāo)準(zhǔn)催化劑活性高,但熱處理催化劑用的助催化劑比標(biāo)準(zhǔn)催化劑多,因此總體用的催化劑多;
(3)溶液預(yù)熱器若想在進(jìn)一步延長使用時(shí)間,必須更換更高活性的催化劑。
[1] Novacor.LINEAR POLYETHYLENE PROCESS TECHNOLOGY[R]. Nocember 1994 Rev.
[2] 杜邦8萬噸/年聚乙烯裝置線性聚乙烯裝置工藝控制手冊[R].天津和平翻譯公司翻譯. 1990-11.
[3] 杜邦8萬噸/年聚乙烯裝置線性聚乙烯裝置杜邦質(zhì)量控制手冊[R].天津和平翻譯公司翻譯.1990-11.
[4] 洪定一.塑料工業(yè)手冊/聚烯烴[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998-12..
Analysis of Long Period Running of Solution Preheater in Polyethylene Unit
PENG Zhan- lu,F(xiàn)AN Qiao-yu,LIU Du-jun
(Fushun Petrochemical Company Ethylene Chemical Plant, Liaoning Fushun 113004, China)
In PetroChina Fushun petrochemical company ethylene chemical plant, the periodic blockage of solution preheater(E-EA-105)in polyethylene unit was a major bottleneck for long period operation. Based on the analysis of blockage reasons, a series of measures were adopted, finally long period operation was realized in 2009.
Polyethylene unit; Solution preheater; Catalyst residue; Standard catalyst; Heat treatment catalyst
TQ 325
A
1671-0460(2012)05-0476-04
2012-03-25
彭占錄(1967-),男,工程師,1990年畢業(yè)于蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院,現(xiàn)任撫順乙烯化工廠生產(chǎn)運(yùn)行部部長。E-mail:pzl25@sohu.com。