秦洪建,劉統(tǒng)洲,劉新江
(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司,河南鄭州 450007)
某鑄造廠中頻感應電爐除塵系統(tǒng)運行故障診斷與建議
秦洪建,劉統(tǒng)洲,劉新江
(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司,河南鄭州 450007)
中頻感應電爐在鑄造生產(chǎn)中產(chǎn)生的煙塵粒徑小、分散性大,治理難度較大。本文主要通過對某鑄造廠中頻感應電爐除塵系統(tǒng)除塵管路、除塵器及風機的實測和分析,找到其故障原因、提出改進方法,并給出運行、節(jié)能建議,對于鑄造車間中頻感應電爐通風除塵設計和現(xiàn)場管理具有一定的借鑒意義。
中頻熔煉感應電爐;煙氣治理;故障診斷;節(jié)能
近年來,隨著中頻感應電爐在鑄鐵件生產(chǎn)企業(yè)中的應用比例逐漸提高,特別是大噸位電爐的應用,使得中頻電爐除塵技術(shù)的研究越來越受到鑄造工作者的關(guān)注。筆者曾多次前往山西某汽車發(fā)動機鑄件生產(chǎn)企業(yè)幫助解決電爐除塵問題。該廠位于山西省運城市,成立于1997年,是一家合資公司,目前是國內(nèi)最好的中、重型汽車發(fā)動機缸體、缸蓋類鑄件供應商之一,年產(chǎn)量達到5萬噸。車間熔煉工部現(xiàn)有3臺12t進口無芯中頻感應電爐,配有1套布袋除塵系統(tǒng)。自2010年初開始,該套除塵系統(tǒng)運行情況出現(xiàn)問題,工況較差,外溢的煙塵污染了整個熔煉工部,尤其以電爐加料時最為嚴重,煙塵擴散到相鄰的造型、制芯等工部,對車間生產(chǎn)環(huán)境影響很大。
經(jīng)過對生產(chǎn)現(xiàn)場中頻感應電爐的除塵系統(tǒng)進行測試和數(shù)據(jù)分析,針對該套電爐除塵系統(tǒng)在生產(chǎn)中存在的問題進行了故障診斷,提出相應整改措施以及運行維護和節(jié)能方面的建議。
1.1 除塵系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
該套中頻電爐除塵系統(tǒng)與3套12t(一對一)進口中頻熔煉電爐(變壓器安裝容量7200kVA)配套,位于熔煉工部的中部,購置于1999年,2008年進行過升級改造,主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 該套中頻電爐除塵系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
1.2 系統(tǒng)主要故障
該套除塵系統(tǒng)運行狀況差,捕集罩的煙塵捕集能力基本失效,熔煉煙塵在整個熔煉過程中全程外溢,尤其以3#爐最為嚴重,詳見圖3。
2.1 經(jīng)驗分析
筆者首先根據(jù)車間現(xiàn)場情況進行了經(jīng)驗分析,捕集罩的煙塵捕集效果不好,可能是由于系統(tǒng)抽風量不足導致的,造成系統(tǒng)抽風量不足的主要原因通常有以下三種。
圖1 熔煉工部平面圖
(1)最為常見的是除塵系統(tǒng)初始設計風量不足;
(2)除塵系統(tǒng)初始設計風量本可以滿足需要,但由于維護不到位造成風量途中損失或是風機輸出風量不足引起系統(tǒng)風量不足;
(3)煙氣發(fā)生量超過設計初始量,比如爐料質(zhì)量差。
通過經(jīng)驗分析尚不能準確診斷出故障的真正原因,下面筆者將通過測試分析、現(xiàn)場檢查、問題整改和調(diào)試驗證4個步驟對該套除塵系統(tǒng)的故障進行詳細診斷。
2.2 測試分析
(1)測試儀器見表2。
(2)具體運行參數(shù)測試數(shù)據(jù)見表3。(3)測試數(shù)據(jù)分析結(jié)果見表4。
圖2 除塵器現(xiàn)場圖
圖3 熔煉現(xiàn)場圖
表2 測試儀器及相關(guān)參數(shù)
表3 測試數(shù)據(jù)表
表4 測試數(shù)據(jù)分析表
2.3 現(xiàn)場檢查
現(xiàn)場檢查主要包括風機、除塵器、除塵管道、捕集罩和生產(chǎn)操作等5個方面內(nèi)容,具體檢查及故障原因推斷內(nèi)容見下表:
通過測試分析和現(xiàn)場檢查可以看出熔煉煙塵外溢主要是由于除塵系統(tǒng)風量不足造成的,造成風量不足的主要原因有以下4個方面:
(1)3臺電爐由2用1備改為3臺同時工作且爐料中廢鋼比例大,發(fā)氣量大于初始設計風量;
(2)捕集罩與加料小車維修不及時,多處漏風,造成系統(tǒng)風量在途中損耗嚴重;
(3)除塵器清灰不及時,維護保養(yǎng)不到位,除塵器內(nèi)粉塵堆積,系統(tǒng)運行阻力增大,造成風機實際輸出風量減少;
(4)風機老化,葉片磨損嚴重,運行效率低。
2.4 問題整改和調(diào)試驗證
根據(jù)測試和檢查結(jié)果,工廠對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改,主要整改措施如下:
(1)重新核算3臺中頻電爐同時工作時的最大除塵風量,按2臺加料(25000m3/h·臺)和1臺出鐵液(28000m3/h)時所需風量計算,則系統(tǒng)最大除塵風量應為78000m3/h,可見現(xiàn)有除塵系統(tǒng)恢復正常工況后仍遠不能滿足除塵要求,需解決系統(tǒng)風量不足的問題。首先需要增加系統(tǒng)風量,所以又增加了一套除塵系統(tǒng)與現(xiàn)有除塵系統(tǒng)并聯(lián)工作,風量與原有除塵系統(tǒng)一致, 風機選用變頻風機,詳見圖6;
(2)對捕集罩和加料小車破損漏風處進行修補;
圖5 加料車與翻版罩結(jié)合面
圖6 新增電爐除塵系統(tǒng)現(xiàn)場
(3)除塵器清灰,更換部分布袋,修復反吹脈沖閥;
(4)更換風機葉片;
(5)修復除塵干管上的電動補風閥和3#電爐支管上的電動蝶閥。
整改后除塵效果有明顯改進,煙塵外溢的問題基本解決,車間熔煉工部工作環(huán)境滿足《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》,整改后工作現(xiàn)場如圖7所示。
圖7 改造后電爐區(qū)工作現(xiàn)場
(1)鑄造廠應加強除塵系統(tǒng)日常維護管理,制定詳細的設備維護規(guī)程及維護檢查制度,并在除塵器的操作規(guī)程中明確清灰周期及操作方法,保證除塵系統(tǒng)的正常工況。建議有條件的企業(yè)購置少量測試工具,比如風速儀、壓差計和皮托管等,設專人定期對通風除塵設備進行測試,這樣可以準確的掌握設備運行的真實狀況,及時解決一些常見的除塵問題。
(2)中頻感應電爐煙塵中FeO、FeO/Fe2O3、CaO容易在布袋表面結(jié)晶成塊覆蓋濾料的孔隙,使得通過布袋的氣流量下降,壓力損失增加,除塵器運行阻力增高;另外,爐料中還帶有少量的水分和油污,因此建議選用優(yōu)質(zhì)拒水防油覆膜滌綸針刺氈濾料,濾料表面光滑、憎水透氣、易清灰、系統(tǒng)過濾效果好,運行阻力低,節(jié)能、耐用。
(3)大風量的中頻感應電爐除塵系統(tǒng),由于粉塵清理難度大,宜選用離線清灰方式的除塵器,且除塵器停止運行后,應繼續(xù)反吹清灰兩個周期,避免空氣中水分與布袋表面灰塵結(jié)合,造成結(jié)塊糊袋。
(4)除塵器反吹控制宜采用壓差控制法,采用具有可調(diào)壓力的介質(zhì)氣體,在保證保持較好的清灰效果同時,達到延長布袋疲勞壽命的效果。
(5)中頻電爐煙塵溫度較高,且子加料和澆注階段,會有火花或大顆粒的高溫質(zhì)點進入除塵系統(tǒng),容易引起布袋自燃,建議新上中頻電爐除塵系統(tǒng)在布袋除塵器前增加火花捕捉器。
(6)除塵系統(tǒng)設計時,應充分考慮各種不利因素,精確計算系統(tǒng)阻力,保證風機在高效點運行,滿足節(jié)能、環(huán)保要求。
[1] 劉筑雄,張家平,宋高舉.鑄造防塵技術(shù)規(guī)程指南[M].2版.北京:機械工業(yè)出版社,2008.
[2] 孫一堅.簡明通風設計手冊[M].北京:中國建筑出版社,1998.
[3] 劉新江,尤丙夫.鑄鐵熔煉爐帶式除塵工藝探討,第2屆中國鑄鐵產(chǎn)業(yè)沙龍論文集[C].2011.
[4] 國家環(huán)境保護局.GB9078-1996 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準[S].
Failure Diagnosis and Proposals of Certain Foundry Medium Induction Furnace Dust Removal System
QIN HongJian, LIU TongZhou, LIU XinJiang
(SIPPR ENGINEERING GROUP Co.Ltd., Zhengzhou 450007,Henan China)
Measuring and analysis on dust removal system piping, filter and fan of a medium frequency induction furnace of an iron foundry have found out the reasons of the malfunction, give an improved method and the running, energy-saving recommendations which has referential signif cance for medium frequency induction furnace dust removal system design and f eld management.
Medium frequency induction furnace; Smoke dust abatement; Failure diagnosis; Energy-saving
TG234+.6;
A;
1006-9658(2012)05-0045-4
2012-08-03
稿件編號:1208-092
秦洪建(1979-),男,從事鑄造工廠的工程咨詢、工程設計工作