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      Φ300mm棒材機(jī)組自動包裝改造

      2012-09-11 02:08:46杜永軍賀宙彪王艷菊王寧段振海
      河南冶金 2012年5期
      關(guān)鍵詞:定尺輥道棒材

      杜永軍 賀宙彪 王艷菊 王寧 段振海

      (安陽鋼鐵股份有限公司)

      Φ300mm棒材機(jī)組自動包裝改造

      杜永軍 賀宙彪 王艷菊 王寧 段振海

      (安陽鋼鐵股份有限公司)

      針對安鋼Φ300mm棒材機(jī)組精整包裝能力不足、崗位工作環(huán)境惡劣的問題,在跨度15 m的廠房內(nèi)實(shí)施自動包裝改造,使年處理能力達(dá)到120萬t以上,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益

      棒材 自動包裝 改造

      0 前言

      安鋼第一軋鋼廠Φ300mm機(jī)組始建于1958年,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量5萬t,軋機(jī)原工藝布局為1×Φ400mm/5×Φ250mm,經(jīng)過多次大修改造,現(xiàn)工藝布局為1×Φ500mm/7×Φ370mm/3×Φ320mm,精整區(qū)為三個(gè)檢驗(yàn)臺架,1#和2#臺架為12 m定尺臺架,3#臺架為9 m亂尺臺架,產(chǎn)能得到大幅提升,2010年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到90萬t以上,但打包、入庫依然主要靠人工作業(yè),自動化程度低、崗位職工工作環(huán)境較差,精整區(qū)處理能力不足的問題日益突出,當(dāng)小時(shí)產(chǎn)量超過120 t/h,就會因精整處理不及時(shí)影響生產(chǎn)節(jié)奏,成為產(chǎn)能進(jìn)一步提升的瓶頸。

      1 問題提出

      1.1 老廠房改造空間受限

      精整區(qū)廠房跨度為15 m,新建產(chǎn)線廠房跨距一般為27 m~33 m,由于廠房寬度受限,檢驗(yàn)臺架無法實(shí)現(xiàn)三級鏈傳送,只能一級鏈傳送;臺架和打包輥道落差小,打包輥道距離北廠房柱子為3.3 m,北墻外是旋流池,土建施工困難大;廠房內(nèi)沒有成品庫,所有產(chǎn)品要直接裝車運(yùn)送入庫,在上下班交通高峰期,無法正常裝車,要預(yù)留存鋼空間作為入庫緩沖區(qū)。

      1.2 作業(yè)環(huán)境惡劣

      由于產(chǎn)能的提升,產(chǎn)品包裝時(shí)溫度在400℃以上,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境惡劣,已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)的需要。雖然通過架設(shè)冷風(fēng)管道、軸流風(fēng)機(jī)等措施,打包崗位夏季環(huán)境溫度依然在50℃以上,而且工人打包作業(yè)時(shí)和產(chǎn)品近距離接觸,人體正面和背部溫差在10℃以上,嚴(yán)重影響職工身體健康,每年夏季職工中暑的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

      1.3 包裝質(zhì)量不高

      產(chǎn)品包裝存在打包帶斷帶,成捆產(chǎn)品頭部不齊等包裝質(zhì)量問題。原精整后部工藝平面如圖1所示。

      圖1 原精整后部工藝平面圖

      2 改造方案及實(shí)施

      自2008年金融危機(jī)以來,Φ300mm機(jī)組是公司效益較好的少數(shù)幾條生產(chǎn)線之一,無法實(shí)施停產(chǎn)改造。所以必須依從以下原則進(jìn)行:一是實(shí)施不停產(chǎn)改造;二是通過自動化程度的提高,緩解人力資源緊張的局面;三是暢通物流環(huán)節(jié),要提高過程安全性能;四是提高產(chǎn)品包裝質(zhì)量。五是有效改善職工勞動強(qiáng)度。

      2.1 工藝布局優(yōu)化

      根據(jù)打包速度以及鋼材在輥道運(yùn)行速度的測算,需要兩臺打包機(jī),這樣收集好鋼后到打包完成,共需要30 s到40 s的時(shí)間,最高處理能力就可以達(dá)到200 t/h,按照兩臺打包機(jī)需要至少5 m的距離,1#臺架到2#臺架15.6 m,可以安裝,可是1#臺架距離冷剪只有一個(gè)12 m定尺的距離,無緩沖區(qū)間。另外這個(gè)區(qū)域?yàn)樘魪U區(qū),如果占用就要再設(shè)立一個(gè)挑廢區(qū)。最優(yōu)的是選擇2#臺架作為主臺架,這樣剪后輥道和臺架可以作為緩沖區(qū)。但是2#臺架和3#臺架距離5.6 m,如果安裝了打包機(jī)3#臺架無作業(yè)空間,所以,把1#改為定亂分離的處理臺架,3#臺架拆除,這樣不但解決了設(shè)備安裝問題,也可以將1#臺架作為2#臺架臨時(shí)故障處理時(shí)的應(yīng)急措施。3#臺架拆除后可以作為打包絲的存放區(qū),西邊改建為收集鏈,作為稱重入庫的緩沖區(qū)。這樣布局設(shè)備空間足夠,使主要設(shè)備功能得到充分發(fā)揮,而且符合物流方向的最優(yōu)化。

      經(jīng)過對現(xiàn)場生產(chǎn)節(jié)奏的仔細(xì)測算和現(xiàn)場實(shí)際空間的測繪,最終決定選定專用振動收集設(shè)備。這套設(shè)備首先將臺架的鋼材收集到收集槽,同時(shí)收集槽進(jìn)行振動,解決了落差小、鋼材堆積到收集槽一側(cè)、鋼材無法下落的問題,這樣不用降低打包輥道高度,解決了土建改造的難題。收集完成后,通過鏈條托起,然后輸送到打包輥道,這樣托起可以作為緩沖,而且打包和收集環(huán)節(jié)互不影響,使整個(gè)程序更加順暢。

      圖2 改造后精整后部工藝平面圖

      2.2 不停產(chǎn)改造的實(shí)施

      1)首先使用1#和2#臺架生產(chǎn),對3#臺架進(jìn)行簡易改造,提高定尺處理能力;然后使用2#和3#臺架生產(chǎn),對1#臺架進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)定亂分離的處理功能;將原1#臺架由12 m拆成9 m,收集輥道改造成定尺和亂尺分離的9 m定尺處理臺架。

      2)而后使用1#和3#臺架生產(chǎn),1#臺架處理定尺和亂尺,3#臺架改為處理定尺,對2#臺架進(jìn)行土建和振動收集裝置的安裝,對現(xiàn)有的2#臺架保留不動,后邊的收集輥道改造成振動收集軌道、平托機(jī)構(gòu)和打包軌道組成的收集軌道,以實(shí)現(xiàn)打包和收集環(huán)節(jié)互不影響。

      3)再后再啟用1#和2#臺架生產(chǎn),拆除3#臺架,進(jìn)行打包機(jī)和后區(qū)收集鏈和輥道的施工打包軌道后增加2臺打包機(jī)(含抱緊機(jī)構(gòu)),打包機(jī)選用進(jìn)口KNCA-8/800打包機(jī),包裝采用Ф8mm的打包絲。在打包機(jī)北側(cè)建操作臺,崗位職工和鋼材無距離接觸,有效降低勞動強(qiáng)度,改善工作環(huán)境,并提高了職工的安全系數(shù);打包機(jī)后增加成捆輸送軌道,使2#臺架的處理能力每年在120萬t以上。

      4)成捆收集輥道后增加升降移送鏈,成捆收集臺架,起到一個(gè)緩沖作用,以保證天車吊裝稱重環(huán)節(jié)不影響生產(chǎn)節(jié)奏。最終實(shí)施不停產(chǎn)改造。

      3 改造后效果

      由于工藝設(shè)計(jì)合理,過程組織到位,在機(jī)組年增產(chǎn)0.5萬t的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)不停產(chǎn)改造,有效解決了精整工序處理能力不足的問題,為下一步增產(chǎn)增效提供了基礎(chǔ)保障;同時(shí)改善了職工的工作環(huán)境,降低職工勞動強(qiáng)度,有效緩解人力資源緊張的局面,有效提高了產(chǎn)品包裝質(zhì)量,市場競爭力得到有效增強(qiáng)。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

      1)對2#臺架進(jìn)行測算,按現(xiàn)執(zhí)行包裝標(biāo)準(zhǔn),精整打包處理能力達(dá)到每年120萬t以上。徹底解決了Φ300mm機(jī)組精整包裝處理能力不足的難題。同時(shí)1#臺架定亂分離的功能,為設(shè)備小故障處理提供了有效的應(yīng)急機(jī)制,有效地保障了生產(chǎn)的順行,為進(jìn)一步增產(chǎn)增效打下良好的基礎(chǔ),2011年作業(yè)率行業(yè)排名第一。

      2)改造后90%以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自動打包,由打包帶改為打包絲,有效解決了打包帶斷帶、成捆鋼材頭部不齊的問題,使產(chǎn)品包裝質(zhì)量得到有效提高,市場競爭力明顯增強(qiáng)。

      3)改造后改善了現(xiàn)場操作人員的工作環(huán)境、降低了勞動強(qiáng)度,同時(shí)天車吊運(yùn)入庫運(yùn)行距離縮短80%,減少了起重運(yùn)行區(qū)域,提升精整區(qū)安全性能。

      表1 改造前后生產(chǎn)指標(biāo)對比

      4 結(jié)束語

      通過對Φ300mm棒材機(jī)組自動包裝的改造,職工工作環(huán)境得到顯著改善,并通過自動化程度的提高,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)減員。通過包裝質(zhì)量的改善,市場競爭力明顯增強(qiáng),并且有效地降低了產(chǎn)品包裝成本,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也為同類機(jī)組進(jìn)行自動包裝改造提供了經(jīng)驗(yàn)。

      [1]李曼云,小型型鋼連軋工藝與設(shè)備[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1999:133-137.

      [2]鄒家祥,軋鋼機(jī)械[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000:426-439.

      ON LINE REFORMATION ON AUTOMATIC PACKING FOR Φ300mm BAR ROLLING UNIT

      Du Yongjun He Zhoubiao Wang Yanjun Wang Ning Duan Zhenhai
      (Anyang Iron and Steel Stock Co.,Ltd)

      In view of the defects of weak finishing packaging capacity and severe working environment of Φ300mm bar rolling unit in Anyang Steel,the On line reformation of automatic packaging was carried out in the15 m span plant.The handling ability per year reaches more than1,200,000 tons and the good social and economic benefits have been obtained.

      barautomatic packing reformation

      2012—7—10

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