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      簡析火電機(jī)組運(yùn)行中的節(jié)能降耗

      2012-08-15 00:49:11丁明青何蘭華
      東北電力技術(shù) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:煤耗廠用電凝汽器

      丁明青,何蘭華

      (渾江發(fā)電有限責(zé)任公司,吉林 白山 134302)

      目前,火電廠為我國電力生產(chǎn)的主體,全國的火電廠耗煤量占煤炭總量的60%以上。針對我國人口多、資源相對不足的情況,搞好火電廠節(jié)能降耗工作是至關(guān)重要的。通過對參數(shù)控制、節(jié)約廠用電、加強(qiáng)設(shè)備治理、組織協(xié)調(diào)等幾方面進(jìn)行分析,交流經(jīng)驗(yàn),以搞好各電廠的節(jié)能降耗工作。

      1 節(jié)能降耗的方法

      1.1 控制主要運(yùn)行參數(shù)

      1.1.1 控制好主、再熱汽溫和汽壓

      對火電機(jī)組,汽溫、汽壓是重要的參數(shù),對機(jī)組的安全性、經(jīng)濟(jì)性有著至關(guān)重要的影響。渾江發(fā)電公司通過試驗(yàn)得出:300 MW機(jī)組主汽溫度每下降1℃,煤耗上升0.09 g/kWh;再熱汽溫每下降1℃,煤耗上升0.08 g/kWh;主汽壓力每下降0.1 MPa,煤耗上升0.17 g/kWh。200 MW機(jī)組主汽溫度每下降1℃,煤耗上升0.12 g/kWh;再熱汽溫每下降1℃,煤耗上升0.1 g/kWh;主汽壓力每下降0.1 MPa,煤耗上升0.15 g/kWh。通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,汽溫、汽壓壓上線運(yùn)行,可降低火電廠煤耗量。因此機(jī)組運(yùn)行中提高經(jīng)濟(jì)性,要先控制好主、再熱汽溫和汽壓。

      1.1.2 減少再熱器減溫水量

      再熱器設(shè)計(jì)為煙氣側(cè)調(diào)溫,減少再熱器減溫水量是提高機(jī)組效率的途徑之一。正常運(yùn)行時不用減溫水,只有再熱汽溫不能控制時,才使用減溫水。因?yàn)樵贌崞魇褂脟娝?,噴入的減溫水要全部變?yōu)檎羝?,使再熱蒸汽流量增加,在?fù)荷不變時,再熱器加熱出來的中壓蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)中壓缸做功,將會導(dǎo)致中壓缸做功增加,其效率會降低。為此,應(yīng)盡量保證用高溫高壓的蒸汽去多做功,減少再熱器減溫水用量,來提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

      1.1.3 加強(qiáng)對鍋爐燃燒的調(diào)整

      機(jī)組正常運(yùn)行中要使燃料在鍋爐內(nèi)完全燃燒,除了合理調(diào)整燃燒方式外,還要加強(qiáng)對一、二、三次風(fēng)量的配比,保證合理的過量空氣系數(shù)。過量空氣系數(shù)過大或過小都將造成鍋爐效率降低。過量空氣系數(shù)越大,排煙熱損失 (q2)也就越大;過量空氣系數(shù)過小時,易造成部分煤粉顆粒與空氣不能充分混合,燃燒不充分,飛灰中可燃物增加,機(jī)械不完全燃燒熱損失 (q4)增加。通過試驗(yàn)得出:飛灰中可燃物每增加1%,300 MW機(jī)組煤耗增加1.25 g/kWh,200 MW機(jī)組煤耗增加1.16 g/kWh。合理的過量空氣系數(shù)應(yīng)使損失之和為最小。在機(jī)組正常運(yùn)行中,運(yùn)行人員要對鍋爐的燃燒情況進(jìn)行多次檢查,合理配風(fēng),根據(jù)機(jī)組負(fù)荷嚴(yán)格控制氧量,保持合理的過量空氣系數(shù)。在負(fù)荷增加過程中應(yīng)先將風(fēng)量適當(dāng)加大,然后增加燃料量,使風(fēng)量調(diào)整優(yōu)先于燃料量。而在減負(fù)荷過程中,應(yīng)先減燃料量而后減風(fēng)量,使風(fēng)量滯后于燃料量的調(diào)整。這樣可保證燃料完全燃燒,降低燃料的不完全燃燒熱損失。

      1.1.4 加強(qiáng)對鍋爐受熱面的吹灰工作

      對燃煤鍋爐,排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)損失中最大的一項(xiàng),在運(yùn)行中其值約占總熱損失的5%~12%。一般情況下,排煙溫度每升高12~15℃,排煙熱損失增加1%。通過試驗(yàn)得出:排煙溫度每升高1℃,300 MW機(jī)組煤耗增加0.12 g/kWh,200 MW機(jī)組煤耗增加0.12 g/kWh。運(yùn)行中,如果受熱面上發(fā)生結(jié)渣或積灰時,受熱面的熱阻增大,傳熱變差,排煙溫度升高。而排煙溫度越高,排煙量越大,排煙熱損失就越大。為了減少排煙熱損失,應(yīng)保持鍋爐各受熱面清潔,但吹灰工作同時增加了工質(zhì)損失及熱量損失,所以應(yīng)按設(shè)計(jì)工況及鍋爐結(jié)焦的實(shí)際情況,確定合理的吹灰次數(shù)和吹灰方式,以保證鍋爐在最佳工況下運(yùn)行,從而提高經(jīng)濟(jì)性。

      1.1.5 確保高加投入率使給水溫度達(dá)到設(shè)計(jì)要求

      機(jī)組運(yùn)行中要加強(qiáng)對高加系統(tǒng)的檢查,確保高加投入正常,滿足加熱給水的要求,使給水溫度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。通過試驗(yàn)得出:給水溫度每下降1℃,300 MW機(jī)組煤耗增加0.12 g/kWh,200 MW機(jī)組煤耗增加0.125 g/kWh。因此運(yùn)行中提高給水溫度是十分必要的。

      1.1.6 保持凝汽器在經(jīng)濟(jì)真空下工作

      經(jīng)濟(jì)真空是指提高真空后所增加的汽輪機(jī)功率與為提高真空使循環(huán)水泵多消耗的廠用電的差值達(dá)到最大時的真空值。在循環(huán)水泵功耗不變的情況下,保持較高真空的方法有如下幾方面。

      a. 定期做真空嚴(yán)密性試驗(yàn)工作,保證真空系統(tǒng)有漏點(diǎn)時可及時發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理。

      b. 確保凝汽器端差達(dá)到設(shè)計(jì)要求,要及時調(diào)節(jié)循環(huán)水量,定期對凝汽器水側(cè)進(jìn)行清掃,及時清理雜物,保證凝汽器管子清潔,滿足換熱要求。

      c. 對真空泵和射水泵分離器及時清理,對水箱要及時串水,保證泵在合理工況下運(yùn)行。

      d. 運(yùn)行中保持凝汽器水位正常。凝汽器水位較低會導(dǎo)致凝結(jié)水泵入口壓力下降,影響凝結(jié)水泵正常運(yùn)行,嚴(yán)重時還可能造成汽蝕,降低凝汽器真空,同時增加設(shè)備維修費(fèi)用。凝汽器水位高,凝汽器空間減少,冷卻面積也相應(yīng)減少,凝汽器真空下降。另外,凝汽器水位過高,使凝汽器部分銅管淹沒在凝結(jié)水中,將處于飽和狀態(tài)的凝結(jié)水繼續(xù)冷卻,造成凝結(jié)水過冷度增加,導(dǎo)致機(jī)組冷源損失加大,從而降低機(jī)組效率。

      e. 根據(jù)季節(jié)和負(fù)荷變化保證合理的循環(huán)水泵運(yùn)行方式和臺數(shù),保證最佳真空。

      1.2 合理安排設(shè)備運(yùn)行方式,節(jié)約廠用電

      對于節(jié)能降耗,節(jié)省廠用電率也是非常重要的。為降低廠用電率,應(yīng)本著1臺轉(zhuǎn)機(jī)能滿足需要時決不啟動第2臺轉(zhuǎn)機(jī),減少設(shè)備空轉(zhuǎn)時間,以提高經(jīng)濟(jì)性,節(jié)省廠用電率可采取以下幾方面措施。

      a. 根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況,及時投退設(shè)備。渾江發(fā)電公司各機(jī)組引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)均為2臺,在機(jī)組啟動初期,先啟動1組引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī),隨著負(fù)荷的增加再啟動另外1組。在負(fù)荷增加或減少時,隨灰量增加或減少及時調(diào)整電場運(yùn)行方式。

      b. 根據(jù)季節(jié)的不同,合理調(diào)整循環(huán)泵運(yùn)行臺數(shù)。

      c. 機(jī)組啟動時,可采用純汽泵啟動,大大節(jié)省廠用電。

      d. 機(jī)組啟動時,要利用好臨爐串粉,保證啟動機(jī)組盡快投入煤粉,減少投油時間。

      e. 機(jī)組運(yùn)行中根據(jù)負(fù)荷情況及時停運(yùn)制粉系統(tǒng),運(yùn)行中的制粉系統(tǒng)應(yīng)保證最佳出力,避免設(shè)備空轉(zhuǎn),減少能量浪費(fèi)。

      f. 停機(jī)后具備停循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵等輔機(jī)條件時,要盡早停運(yùn)。

      g. 優(yōu)化輸煤系統(tǒng)運(yùn)行方式,減少輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)機(jī)空負(fù)荷運(yùn)行時間及皮帶運(yùn)行段數(shù)。

      h. 投運(yùn)過程中,脫硫系統(tǒng)避免長時間空轉(zhuǎn),脫水系統(tǒng)設(shè)定好運(yùn)轉(zhuǎn)時間。

      i. 根據(jù)季節(jié)變化,及時調(diào)整廠房暖汽運(yùn)行方式及通風(fēng)機(jī)臺數(shù)。

      j. 制定合理的照明管理制度,嚴(yán)格控制照明用電。各辦公場所的空調(diào),不必要開啟的應(yīng)全部關(guān)閉;各辦公場所的飲水機(jī),不必要投制冷的應(yīng)盡量不投,避免出現(xiàn)長流水現(xiàn)象。

      k. 對凝結(jié)水泵、除渣泵進(jìn)行變頻改造。

      m. 機(jī)組停機(jī)過程中要保證煤倉、粉倉燒空,并保證密閉。若停機(jī)時間長,要及時對粉倉進(jìn)行清理,以確保再次啟爐時來粉正常。

      1.3 加強(qiáng)設(shè)備治理,避免閥門內(nèi)外漏

      閥門內(nèi)外漏會造成工質(zhì)損失,使機(jī)組效率降低,如高壓旁路門內(nèi)漏會使高壓缸做功降低,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,疏水門內(nèi)漏會造成熱損失增加等。加強(qiáng)設(shè)備治理,可采取如下措施。

      a. 嚴(yán)格執(zhí)行缺陷管理制度,如發(fā)現(xiàn)閥門缺陷,檢修人員應(yīng)能夠及時處理。

      b. 機(jī)組啟動后要對有關(guān)疏水管道進(jìn)行詳細(xì)檢查,如發(fā)現(xiàn)氣動門或電動門不嚴(yán),應(yīng)及時關(guān)閉手動門,防止長期沖刷造成閥門內(nèi)漏。

      c. 機(jī)組運(yùn)行時要定期檢查疏水溫度,關(guān)注疏水箱水位等參數(shù)有無變化,從而判斷有無閥門內(nèi)漏現(xiàn)象。

      d. 應(yīng)保證鍋爐側(cè)各風(fēng)門嚴(yán)密、閥位準(zhǔn)確,減少風(fēng)機(jī)電耗,以利于經(jīng)濟(jì)燃燒。

      e. 加強(qiáng)等離子點(diǎn)火裝置及微油系統(tǒng)的維護(hù)管理,并使其備用良好,投入運(yùn)行時安全可靠,機(jī)組啟動或停運(yùn)時可以節(jié)約能源。

      f. 加強(qiáng)設(shè)備檢查、維護(hù)工作,提高檢修工藝及設(shè)備運(yùn)行可靠性,保證機(jī)組出力。

      1.4 機(jī)組啟動時組織協(xié)調(diào)到位,減少能源浪費(fèi)

      機(jī)組啟動過程中,往往因組織協(xié)調(diào)不到位出現(xiàn)工質(zhì)浪費(fèi)現(xiàn)象,如啟動過程中人員操作不熟會使啟動時間延長,水質(zhì)化驗(yàn)不及時會造成疏水不能及時回收等。因此,在啟動過程中,為避免出現(xiàn)類似現(xiàn)象,可采取以下措施。

      a. 啟動前制定詳細(xì)的啟動計(jì)劃,運(yùn)行人員按照啟動計(jì)劃做好充分準(zhǔn)備,執(zhí)行好啟機(jī)操作票,嚴(yán)格按升溫升壓曲線進(jìn)行,控制好啟動時間,使啟動操作有序運(yùn)行。

      b. 檢修人員充足并隨時待命,以便及時處理啟動過程中發(fā)生的設(shè)備缺陷。

      c. 有啟動試驗(yàn)時,要聯(lián)系有關(guān)人員提前到現(xiàn)場,避免因人員未到而造成試驗(yàn)時間延長。

      d. 化驗(yàn)室人員在各階段要提前對汽、水等工質(zhì)取樣化驗(yàn),掌握工質(zhì)狀況,達(dá)到回收條件的要及時回收。

      e. 專業(yè)管理人員應(yīng)及時到位,合理安排啟機(jī)過程中的技術(shù)人員,保證啟機(jī)過程順利進(jìn)行。

      f. 機(jī)組穩(wěn)定后及時切為順序閥運(yùn)行。

      1.5 充分發(fā)揮值長的核心作用,增加發(fā)電量

      值長要根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況及負(fù)荷需求,抓住機(jī)會,爭取提高機(jī)組負(fù)荷率,減少停備時間,提高機(jī)組運(yùn)行小時數(shù),減少電量考核。同時要加強(qiáng)與省調(diào)度中心的協(xié)調(diào)與溝通,隨時關(guān)注電力市場及省內(nèi)各電廠機(jī)組運(yùn)行狀況,拓展發(fā)電量空間,為增加發(fā)電量創(chuàng)造良好的外部市場。

      2 結(jié)束語

      渾江發(fā)電公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了火電廠在運(yùn)行過程中可采取的切實(shí)可行的節(jié)能降耗措施,這些措施在現(xiàn)場應(yīng)用中得到了很好的效果。在當(dāng)前高煤價(jià)的形勢下,節(jié)能工作尤為重要,希望通過這些方法,使節(jié)能降耗工作的作用真正體現(xiàn)出來。

      [1] 鄭建濤,宋文希.國產(chǎn)引進(jìn)型300 MW汽輪機(jī)組熱力性能試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的比較分析 [J].電力設(shè)備,2004,5(4):55-58.

      [2] 馮 亮.循環(huán)水母管制運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性分析[J].華電技術(shù),2008,30(7):46-48.

      [3] 周 一.上海鍋爐廠出廠技術(shù)資料[P].中國專利:889-1-8602,2007-02-21.

      [4] 羅裴星.上海汽輪機(jī)廠出廠技術(shù)資料 [P].中國專利:78-155-01,2006-01-23.

      [5] 楊建明,胥建群.汽輪機(jī)原理[M].北京:中國電力出版社,2008.

      [6] 周強(qiáng)泰.鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,2009.

      [7] 李 青,張興營,徐光照.火力發(fā)電廠生產(chǎn)指標(biāo)管理手冊[M].北京:中國電力出版社,2007.

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