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      電石渣在石膏法煙氣脫硫中的應(yīng)用

      2012-08-15 00:46:51張?jiān)隼?/span>
      中國(guó)氯堿 2012年12期
      關(guān)鍵詞:石渣脫硫劑石灰石

      張?jiān)隼?,?林

      (新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司,新疆 石河子 83200)

      近年來(lái)燃煤電站發(fā)展迅速,煤炭資源日益緊張,環(huán)保政策和標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步嚴(yán)格,給各個(gè)燃煤電廠的運(yùn)行成本造成了不同程度的壓力,利用傳統(tǒng)的石灰石作為煙氣脫硫的脫硫劑,增加了企業(yè)的運(yùn)行成本。新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司和浙江大學(xué)合作,利用聚氯乙烯生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)出的電石渣作為脫硫劑,在本企業(yè)4×135 MW和2×300 MW機(jī)組上得到了成功應(yīng)用,大大降低系統(tǒng)的運(yùn)行成本。

      1 濕法脫硫中的脫硫劑對(duì)比和制取

      成品石灰石粉(325目)價(jià)格昂貴,同時(shí),石膏下游的市場(chǎng)份額很小,為此,給各個(gè)電廠帶來(lái)的成本壓力非常大。為了從源頭上降低運(yùn)行成本,很多企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造使用更加廉價(jià)的電石渣作為脫硫劑,實(shí)現(xiàn)了以廢治廢的目標(biāo)。

      1.1 系統(tǒng)配置

      新疆天業(yè)集團(tuán)利用電石渣作為脫硫劑,系統(tǒng)配置包括:1套上料斗、2條稱重皮帶、1臺(tái)打散機(jī)、1座化漿池、3臺(tái)化漿泵、1臺(tái)滾筒篩、1座中間池、2臺(tái)中間泵、1臺(tái)均質(zhì)器、1座成品儲(chǔ)罐及管線閥門若干。

      1.2 操作方案

      由于含水為23%~26%的電石渣黏性非常大,同時(shí),停留在空氣中的時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)在表面形成一層碳酸鈣,根據(jù)電石渣的以上特性,在上料斗的兩邊加裝振打器和料斗內(nèi)部貼裝光滑材料,保證電石渣下料通暢和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí),減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

      打散機(jī)的作用是為了破碎在電石生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有反應(yīng)完全的熟石灰以及電石渣暴露在空氣中形成的碳酸鈣硬顆粒,防止大顆粒難溶性物質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)的設(shè)備。

      利用電石作為脫硫劑時(shí),要注意電石渣在化漿池中的停留時(shí)間,一般為30 min,為的是電石渣能夠充分地溶解,電石渣漿液密度為1.06~1.10 g/cm3,如溶解不充分,2 mm的滾筒篩會(huì)過(guò)濾出大量沒(méi)有溶解的電石渣顆粒。

      高速剪切的均值器的目的是為了使電石渣中大分子打碎,形成顆粒度更小的電石渣漿液,保證脫硫劑在吸收塔的消溶性。

      電石渣作為脫硫劑的關(guān)鍵是預(yù)處理,如果處理不好,系統(tǒng)很難長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,脫硫效率也會(huì)逐步下降,管道堵塞和設(shè)備磨損急劇加快。

      利用石灰石作為脫硫劑時(shí),操作步驟與電石渣相同,但是石灰石的原粉價(jià)格非常高,二者比較,參照其他利用石灰石企業(yè)的情況,利用電石渣的處理費(fèi)用僅為購(gòu)買石灰石的1/3。電石渣品質(zhì)設(shè)計(jì)要求為,CaCO3含量 20.56%;Ca(OH)2含量 72.66%;黑色黏稠物質(zhì)含量4%;電石渣含水率22%。

      2 系統(tǒng)的優(yōu)化配置和節(jié)能操作措施

      利用電石渣作為脫硫劑和石灰石做脫硫劑時(shí)系統(tǒng)配置不同,主要由于電石渣中其他成分的影響。系統(tǒng)配置多了1套塔外氧化裝置,其作用是為了防治系統(tǒng)中利用電石渣作為脫硫劑時(shí),電石渣中的硫離子在系統(tǒng)中的存在和累計(jì),在塔內(nèi)硫離子很難被氧化,這是因?yàn)槠湟趐H值較低的環(huán)境中才能被氧化,所以,電石渣脫硫增設(shè)了塔外氧化裝置。

      2.1 工藝敘述

      氧化塔降低pH值的方法是應(yīng)用未脫硫的原煙氣10%進(jìn)入氧化塔上部安裝的鼓泡裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)。吸收塔的部分漿液通過(guò)循環(huán)漿液管路引到氧化塔中,氧化塔的液位是恒定的,通過(guò)溢流的形式回到吸收塔,氧化塔的溢流高度一般設(shè)在埋沒(méi)鼓泡裝置下部鼓氣系統(tǒng)5 mm,這樣,可以有效地吸收原煙氣中的SO2來(lái)降低氧化塔中的pH值,氧化塔動(dòng)設(shè)備的配置和吸收塔塔一樣,都是4臺(tái)側(cè)式攪拌器,同時(shí),每個(gè)塔都設(shè)置有氧化風(fēng),保證系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)氧化風(fēng)的需求。各個(gè)系統(tǒng)的控制指標(biāo)如下:(1)吸收塔漿液濃度控制為 1.08 g/cm3以下,pH 值控制為 5.0~5.5;(2)氧化塔漿液濃度控制為1.12 g/cm3以下,pH值控制為4.6~5.0。

      2.2 優(yōu)化操作方案

      根據(jù)系統(tǒng)的現(xiàn)有氧化塔的配置,整個(gè)系統(tǒng)在操作方面的進(jìn)行了優(yōu)化。當(dāng)氧化塔短時(shí)間停運(yùn)時(shí),循環(huán)泵的運(yùn)行電流比較高,在56~60 A(6 kV高壓電機(jī))之間波動(dòng),這是由于系統(tǒng)的密度在出石膏前后變化比較大,此問(wèn)題對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行一般不會(huì)有很大影響,但是從節(jié)能的方面考慮,損失比較大。

      根據(jù)以上配置氧化塔的工藝來(lái)操作,系統(tǒng)中的大量石膏漿液被提濃到了氧化塔中,吸收塔的密度比較穩(wěn)定,也比較低,一般為1.04~1.06,氧化塔中的密度變化比較快。來(lái)自吸收塔的漿液經(jīng)過(guò)氧化塔之后,大顆粒和其他晶體沉淀在氧化塔中,而輕組分從上部的溢流裝置溢流到了吸收塔中,吸收塔的密度變化范圍很小,而氧化塔的密度變化比較大,這樣,在不影響原來(lái)系統(tǒng)工作的同時(shí),達(dá)到了提濃的目的。經(jīng)過(guò)此方案的調(diào)整,系統(tǒng)中每臺(tái)循環(huán)泵的電流變化甚微,運(yùn)行電流大幅度地降低,從接近60 A降至50 A(6 kV高壓電機(jī)),起到了一定的節(jié)能作用。由于大顆粒的物質(zhì)和石膏晶體不在系統(tǒng)中大量循環(huán),對(duì)系統(tǒng)的磨損大大減弱。脫硫工藝選用的循環(huán)泵的材質(zhì)是合金的,到目前為止,運(yùn)行接近兩年,尚未進(jìn)行更換;管道采用的是襯塑管線,也沒(méi)有出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。

      在原系統(tǒng)工藝運(yùn)行不變的情況下,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化操作,即節(jié)省了運(yùn)行成本,設(shè)備的磨損率也大大降低。

      在脫硫的廢水處理系統(tǒng)中,關(guān)鍵的一步是調(diào)節(jié)pH值,大多數(shù)工藝都是另成系統(tǒng),單獨(dú)地設(shè)計(jì)加藥裝置,但是,從濕法脫硫的整個(gè)工藝來(lái)看,系統(tǒng)本身就有堿性漿液的存在,所以,可以優(yōu)化操,利用大系統(tǒng)中的堿性漿液進(jìn)行調(diào)節(jié)廢水的pH值,不需要另設(shè)系統(tǒng)。

      電石渣濕法脫硫中,都設(shè)置有成品漿液罐,采用頂式攪拌器,使?jié){液不沉淀。利用此成品漿液罐的上部清液來(lái)調(diào)節(jié)廢水系統(tǒng)的pH值,既起到了調(diào)節(jié)作用,也少加廢水系統(tǒng)中渣的量,采用一種簡(jiǎn)單的虹吸原理就可以實(shí)現(xiàn),不需要增加動(dòng)力設(shè)備和控制系統(tǒng)。

      由于濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中的主要介質(zhì)是漿液,對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的漿液的特性和組分分析,是把系統(tǒng)做到完善的必要條件。盡管濕法煙氣脫硫技術(shù)在環(huán)保和節(jié)能降耗方面均能帶來(lái)一定的效益,但需要改進(jìn)和優(yōu)化的方面還很多。

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