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      改進設(shè)備及吊運方式提高物流效率和質(zhì)量

      2012-08-15 00:52:53
      科技傳播 2012年7期
      關(guān)鍵詞:吊運槽式電源線

      公 誠

      萊蕪鋼鐵集團棒材廠,山東萊蕪 271104

      1 現(xiàn)狀分析

      2011年7月份以前,棒材廠一軋車間鋼材碼垛一直采用“#字型”交叉碼垛,碼垛及發(fā)貨行車均為20噸電磁吊,不帶電動旋轉(zhuǎn)裝置,鋼材調(diào)整方向需要行車工操作碰撞鋼材端部旋轉(zhuǎn)鋼材完成,碼垛、發(fā)貨效率低,費時費力且大大增加了設(shè)備的損耗,主要存在以下問題:

      由于廠房高度限制,行車鉤頭無法加裝電動旋轉(zhuǎn)機構(gòu),這樣在吊裝鋼材時,鉤頭是隨意旋轉(zhuǎn)活動的,很難穩(wěn)住電磁吊橫擔(dān)的方向,需要反復(fù)起落數(shù)次才能使橫擔(dān)對準鋼材,吊裝效率低下。由于進行“#字型碼垛”時,鋼材縱橫交錯放置,每隔一層鋼材放置必須旋轉(zhuǎn)90°方向,行車工要操作碰撞鋼材端部,使之完成90°轉(zhuǎn)向進行碼垛;當發(fā)貨行車吊裝發(fā)貨時也必需將鋼材再旋轉(zhuǎn)90°才能順放進車廂,費時費力。這些都嚴重影響了鋼材碼垛、發(fā)貨效率,導(dǎo)致鋼材堆滿收集平臺,提貨車輛等待時間長,壓車現(xiàn)象時有發(fā)生。行車頻繁的正、反轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致故障頻繁,據(jù)統(tǒng)計2010年一軋車間因收集碼垛行車跟不上生產(chǎn)節(jié)奏而停機合計達9次之多,累計熱停工4.5小時。因設(shè)備故障累計停機8.5小時。

      鋼材調(diào)整方向需要碰撞鋼材端部旋轉(zhuǎn)鋼材實現(xiàn),導(dǎo)致鋼材刮彎、掉牌問題時有發(fā)生,影響鋼材外觀質(zhì)量。

      鋼材跨70多米長,碼垛和發(fā)貨用兩臺行車在同一跨間交叉作業(yè),常常需要相互避讓等待,耽誤時間,運行距離長,影響行車作業(yè)效率。

      采用“#字型”交叉碼垛,鋼材垛內(nèi)每一鉤鋼材間空隙大,鋼材垛有效利用率低,存儲量小,通常一垛只有600余噸。浪費了空間,限制了存儲量,導(dǎo)致鋼材跨爆滿。

      因電磁塊的電源線布局不合理,在鋼材旋轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常被擠斷。電磁塊的總電源線采用卷筒收放,電纜始終承受卷筒的拉力加上行車作業(yè)環(huán)境溫度較高,經(jīng)常出現(xiàn)電纜破損短路。

      電磁吊橫擔(dān)上的電磁塊分布不合理,每次鋼材更換規(guī)格都需要調(diào)整電磁塊的位置,每塊電磁塊重達2t多,每次調(diào)整位置非常費事且經(jīng)常將電源線拽斷。

      2 改進措施

      2.1 改進鋼材碼垛方式

      將過去的“#字型”鋼材碼垛方式改為東西方向“槽式順向”碼垛方式,利用一軋車間年修時間,將其鋼材放場進行統(tǒng)一規(guī)劃改造,硬化地面并立H型鋼柱子120根,將鋼材東西方向順放在貨場內(nèi)所立柱子中間,鋼材鉤與鉤之間,層與層之間不留間隙,緊密碼放。鋼材碼垛、發(fā)貨時,因省去鋼材轉(zhuǎn)向環(huán)節(jié),比以前“#字碼垛”吊運效率有了大幅提高。

      2.2 固定鉤頭橫擔(dān)加配重

      實施“槽式順向”碼垛后,電磁吊不需要調(diào)整方向,但鉤頭可以自由旋轉(zhuǎn),影響電磁吊的準確定位,我們把自由旋轉(zhuǎn)的吊鉤進行固定,限制吊鉤自由轉(zhuǎn)動,使橫擔(dān)始終保持東西方向,并在橫擔(dān)一端加配重,打破其平衡狀態(tài),使其降落吸材時一端先接觸鋼材,通過微動小車,調(diào)整另一端方向,實現(xiàn)快速準確定位。

      2.3 改進設(shè)備 降低故障率

      1)進一步優(yōu)化了電磁塊的位置,在吊運不同規(guī)格鋼材時,不需再移動電磁塊的位置,避免了因移動電磁塊而損壞電源線;

      2)原電磁塊主電源線是由安裝在行車小車上的電纜卷筒進行收放,電源線始終承受卷筒的拉力,我們?nèi)サ粜≤嚿系碾娎|卷筒,在電磁吊橫擔(dān)上加裝一電纜收集框,使電磁塊的主電源線能夠自由的落入電纜收集框內(nèi),避免了電源線因長時間承受拉力而損壞;

      3)將電磁吊橫擔(dān)上的電源線全部改到橫擔(dān)內(nèi)側(cè),使其在吊運過程中免受損壞;

      4)采用PLC和可控硅代替勵磁控制板和直流接觸器的方案,對行車電磁吊控制系統(tǒng)進行技術(shù)改造。采用了6只可控硅組成全控橋代替直流接觸器,用S7-200型PLC替代勵磁控制板,實現(xiàn)對三相全控整流電路的觸發(fā)控制?;芈穼崿F(xiàn)了無觸點控制,大大提高了控制精度,降低了設(shè)備故障率。

      2.4 優(yōu)化物流 提高效率

      鋼材熱裝直發(fā)是最快捷的,但鋼材收集區(qū)在車間最西邊,而發(fā)貨區(qū)在車間最東頭,行車運行距離最遠,冷裝、熱裝車輛都停在一個區(qū)域,錯綜無序,熱裝行車到東頭發(fā)貨區(qū)域時,冷裝行車必須??勘茏尩却瑑奢v行車相互影響,效率不能充分發(fā)揮。經(jīng)認真研究決定開辟熱裝直發(fā)通道,直發(fā)提貨車輛可直接開到冷床收集區(qū)處,行車運行距離最近。冷裝車輛可以就近停在垛位旁裝車,縮短了行車運行距離,緩解了提貨車輛擁擠狀況,使發(fā)貨效率大大提高。

      3 實施效果

      通過改進設(shè)備及碼垛方式,優(yōu)化物流,大大提高了鋼材碼垛、發(fā)貨效率及質(zhì)量,保障了生產(chǎn)順行,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

      1)鋼材碼垛方式由“#字型”碼垛改為東西方向“槽式順向”碼垛后,減少了行車因頻繁操作造成的行車磨損和故障頻發(fā)現(xiàn)象的出現(xiàn),大大提高了行車運行的穩(wěn)定性;

      2)實施“槽式順向”碼垛方式后,鋼材捆與捆之間,層與層之間無縫隙密排,鋼材存儲量提高40%;

      3)鋼材的收集和發(fā)貨都免去了轉(zhuǎn)向操作,大大減少了每鉤的吊運時間,提高了吊裝效率;

      4)通過對設(shè)備的改進,大大降低了設(shè)備在鋼材碼垛、發(fā)貨過程中的故障率,設(shè)備因故障累計停機由原來的8.5h/年降低為3.5h/年;

      5)開辟熱裝直發(fā)通道使兩行車運行互不影響,吊裝速度同時提高。鋼材熱裝直發(fā)率達到了50%以上;

      6)實施“槽式順向”碼垛后,鋼材碼垛及發(fā)貨時,避免了因碰撞轉(zhuǎn)向造成的鋼材刮彎、掉牌現(xiàn)象,減少了質(zhì)量異議;

      7)將吊鉤方向固定后,從收集到碼垛,直至發(fā)貨裝車各環(huán)節(jié),行車工已完全脫離地面人員的配合,獨立操作,大大減輕了地面人員勞動強度。

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