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      HX D3C型電力機(jī)車輔助變流器水冷卻技術(shù)的研究與實(shí)現(xiàn)

      2012-08-03 03:19:34謝陳剛
      鐵道機(jī)車車輛 2012年3期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)冷水冷變流器

      李 新,謝陳剛

      (1 中國北車集團(tuán) 大連機(jī)車車輛有限公司,遼寧大連116022;2 武漢鐵路局 機(jī)務(wù)處,湖北武漢430071)

      HXD3C型機(jī)車是在6軸大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車技術(shù)平臺(tái)的基礎(chǔ)上衍生出的具有列車供電功能的交流傳動(dòng)客貨通用型電力機(jī)車。目前主要在北京、上海、武漢、西安、南昌、濟(jì)南鐵路局、廣鐵集團(tuán)公司等擔(dān)當(dāng)客運(yùn)牽引任務(wù)。HXD3C型機(jī)車?yán)^承了HXD3型機(jī)車的技術(shù)體系,具有牽引力大、黏著性能好、恒功率速度范圍寬、效率高等特點(diǎn)。該車輔助變流器的初期設(shè)計(jì)方案,沿用了風(fēng)冷卻方案,在運(yùn)用中發(fā)現(xiàn),受到機(jī)車運(yùn)用區(qū)段環(huán)境的影響,風(fēng)冷系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)口處的濾網(wǎng)和輔助變流器的散熱器經(jīng)常被灰塵和雜物堵塞,導(dǎo)致冷卻能力下降,影響機(jī)車運(yùn)行,甚至造成機(jī)破。

      為解決輔助變流器冷卻能力下降的問題,對(duì)進(jìn)風(fēng)濾網(wǎng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。通過增加濾網(wǎng)的密度,凈化了冷卻風(fēng),延長(zhǎng)了散熱器污損的時(shí)間,但沒有從根本上解決這一問題。而且夏季在南方地區(qū),由于過于密集的濾網(wǎng)也削減了風(fēng)冷系統(tǒng)的通風(fēng)量,有時(shí)也無法達(dá)到冷卻需求。采用風(fēng)冷方案需要經(jīng)常對(duì)散熱器進(jìn)行清洗,在春、夏、秋3個(gè)季節(jié)中更需要增加清洗的頻次,這項(xiàng)維護(hù)工作也給用戶增加了負(fù)擔(dān)。為了徹底根治輔助變流器風(fēng)冷系統(tǒng)的問題,大連機(jī)車車輛有限公司與大連東芝機(jī)車電氣設(shè)備有限公司進(jìn)行了輔助變流器水冷卻技術(shù)的研究,在武漢鐵路局HXD3C 0018號(hào)機(jī)車上完成了裝車試驗(yàn),并通過了考核驗(yàn)證。HXD3C型機(jī)車已全面實(shí)現(xiàn)了輔助變流器水冷方案,應(yīng)用情況良好。

      1 輔助變流器采用水冷卻技術(shù)方案的研究

      1.1 技術(shù)研究的總體構(gòu)思

      水冷卻技術(shù)是通過冷卻液的循環(huán)帶走功率元件在工作時(shí)所發(fā)出的熱量,具有冷卻效率高、體積小、使用清潔、維護(hù)簡(jiǎn)單、不受環(huán)境影響等特點(diǎn),非常適合機(jī)車大功率變流裝置的冷卻使用。目前,國內(nèi)外交流傳動(dòng)電力機(jī)車的牽引變流器普遍采用水冷卻技術(shù),HXD3C型機(jī)車也不例外,其水冷卻系統(tǒng)的主要設(shè)備,如水箱、水泵等均安裝在變流柜內(nèi)。輔助變流器也安裝在此柜內(nèi),因此,如果能夠利用牽引變流器的水冷系統(tǒng),將降低輔助變流器水冷化改進(jìn)的成本和施工難度,也有利于對(duì)既有機(jī)車進(jìn)行輔助變流器的水冷改進(jìn)。

      HXD3C型機(jī)車輔助變流器水冷卻改進(jìn),要考慮冷卻系統(tǒng)采用與HXD3機(jī)車同一平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的可行性;研究在變流器內(nèi)取消風(fēng)冷輔助變流器相關(guān)部件,用水冷與其互換,實(shí)現(xiàn)風(fēng)冷、水冷方案變流柜的整體互換;同時(shí)提升功率元件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),減低損耗。

      1.2 變流器柜水冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      變流器柜水冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,水箱(STTANK)中的冷卻液在水泵(WP)的作用下對(duì)各個(gè)功率元件進(jìn)行冷卻,冷卻液再通過復(fù)合冷卻器,進(jìn)行強(qiáng)迫通風(fēng)冷卻。如此反復(fù)循環(huán),達(dá)到冷卻半導(dǎo)體元件的目的。

      輔助變流器水冷改進(jìn)后直接從原主管路中引出支路作為輔助變流器冷卻水的循環(huán)管路,如圖1中的虛線部分。輔助變流器的水冷系統(tǒng)采用了自封閉式的聯(lián)軸器的連接方式,保證了在有冷卻液的狀態(tài)下插拔聯(lián)軸器而不產(chǎn)生漏液?jiǎn)栴}。

      1.3 輔助變流器及水冷卻系統(tǒng)既有主要部件的技術(shù)參

      圖1 變流柜的水冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

      1.4 水冷輔助變流器功率元件的選取

      輔助變流器從風(fēng)冷方式改進(jìn)為水冷方式,散熱器的形式要發(fā)生很大的變化,因此單元體的結(jié)構(gòu)也相應(yīng)發(fā)生了很大變化,從原來整流環(huán)節(jié)和逆變環(huán)節(jié)兩個(gè)獨(dú)立的模塊,變更為一個(gè)整體模塊。為了降低元件損耗,選用Infineon公司1 700 V/1 000 A的雙單元IGBT。經(jīng)試驗(yàn)測(cè)得,水冷輔助變流器IGBT的參數(shù)與原風(fēng)冷輔助變流器IGBT的參數(shù)對(duì)比見表1。

      表1 水冷化改進(jìn)前后功率元件的技術(shù)參數(shù)對(duì)比表

      改為水冷后,因采用了更好的開關(guān)元件,一組輔助變流器滿功率運(yùn)行時(shí),其總功率損耗為6 627 W,降低了12.5%。

      1.5 輔助變流器水冷系統(tǒng)及其對(duì)牽引變流器冷卻的影響分析

      如果將輔助變流器功率元件的熱量也通過牽引水冷系統(tǒng)進(jìn)行消耗,勢(shì)必會(huì)增加水散熱器的負(fù)荷,甚至影響牽引變流器的正常冷卻。在方案設(shè)計(jì)時(shí),我們根據(jù)相關(guān)部件的設(shè)計(jì)和試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)水散熱器的功率、牽引變流器功率元件的溫升變化進(jìn)行了核算,并進(jìn)行了相關(guān)的試驗(yàn)。

      1.5.1 水散熱器的負(fù)荷分析

      整車的設(shè)計(jì)是一個(gè)水散熱器冷卻一個(gè)變流器柜,當(dāng)機(jī)車一組輔助變流器出現(xiàn)故障時(shí),另一組輔助變流器將驅(qū)動(dòng)機(jī)車所有的輔助電動(dòng)機(jī),達(dá)到滿功率運(yùn)行,此時(shí)對(duì)相應(yīng)的水散熱器的功率要求最高,是其運(yùn)行條件最苛刻的情況,因此按此情況核算水散熱器的功率。

      機(jī)車在運(yùn)行過程中,隨著速度的變化,牽引變流器中功率元件的損耗也發(fā)生變化,這與所實(shí)現(xiàn)的功能和開關(guān)頻率有關(guān)。前期試驗(yàn)測(cè)得牽引變流器中整流器(Converter)和逆變器(Inverter)的損耗。在此基礎(chǔ)上再加上水冷輔助變流器的損耗6 627 W(按7 k W計(jì)算),水冷卻的功率元件損耗與機(jī)車速度的關(guān)系,如圖2所示。

      由圖2可知,在負(fù)荷條件最苛刻時(shí),水散熱器實(shí)際負(fù)載功率最大為75 k W,設(shè)計(jì)值為100 k W,所以用牽引冷卻系統(tǒng)冷卻輔助變流器,不會(huì)超過水散熱器的冷卻能力。

      圖2 功率元件損耗與機(jī)車速度的分布情況

      1.5.2 APU水冷及其對(duì)CI功率元件散熱影響的分析

      (1)輔助變流器功率元件的溫升

      為了確定功率元件的工作溫度T j,按公式(1)進(jìn)行計(jì)算:

      式中:T為環(huán)境溫度;ΔT水為冷卻液溫升;ΔT散熱器為元件散熱器的溫升;ΔT器件為器件自身的溫升。

      按公式(1)依次確定輔助變流器功率元件溫升的各個(gè)參數(shù)。

      ① 環(huán)境溫度T為40℃;

      ② 冷卻水的溫升ΔT水為前期試驗(yàn)測(cè)得,水散熱器滿負(fù)荷100 k W時(shí)的溫升為18 K;

      ③ 元件散熱器的溫升ΔT散熱器為通過對(duì)輔助變流器的水冷散熱器進(jìn)行試驗(yàn),為了確保該散熱器的冷卻能力,通過該水冷散熱器的流量設(shè)定為13.0 d m3/min,據(jù)此測(cè)得散熱器的熱阻為0.003 5 K/W,那么該散熱器的溫度上升為 ΔT散熱器= 6 627 W ×0.003 5 K/W=23.2 K,取24 K;

      ④ 器件內(nèi)部的溫升ΔT器件按公式(2)進(jìn)行計(jì)算:

      其中P損為器件的損耗功率;為器件的熱阻;為接觸熱阻。

      在水冷輔助變流器中整流器的損耗最高為4 182 W,平均每個(gè)IGBT元件的損耗為1 045.5 W,器件內(nèi)部的最高溫升為ΔT器件=1 045.5×(0.009+0.011)=20.91 K,取21 K;

      因此,按公式(1)計(jì)算出輔助變流器中功率元件最高的工作溫度T j為103℃。

      與其所選用元件的最大允許工作溫度(150℃)相比,有充分的裕量。

      (2)牽引變流器功率元件溫升的變化

      同理按公式(1)計(jì)算牽引變流器中功率元件的工作溫度。因?yàn)樵鋮s系統(tǒng)中的設(shè)備均沒有變化,只是冷卻水分配了一部分給輔助變流器,所以只有ΔT水發(fā)生了變化。

      冷卻水分配給輔助變流器后,牽引變流器中每個(gè)元件散熱器的流量由9.5 d m3/min減少到8.9 d m3/min,對(duì)應(yīng)的元件散熱器的熱阻也由0.003 5 K/W上升到0.003 7 K/W,相應(yīng)的溫升也就由原19 K提高到20 K。牽引變流器中IGBT的工作溫度由原來106.7℃提高到107.7℃。

      與其選用元件的最大允許工作溫度125℃相比,仍有充分的裕量。

      1.5.3 分析結(jié)果

      通過對(duì)冷卻參數(shù)的核算,牽引變流器和輔助變流器共用水冷卻系統(tǒng),在水散熱器的冷卻能力范圍內(nèi)、能夠滿足輔助變流器自身的冷卻需要,并對(duì)牽引變流器的冷卻也不會(huì)產(chǎn)生影響。另外,其分析是在一組輔助變流器故障時(shí),冷卻負(fù)荷條件最苛刻的情況下進(jìn)行的,因此在正常工作狀態(tài)下,各部分的溫升都會(huì)有所下降。

      2 水冷輔助變流器的裝車試驗(yàn)

      為了驗(yàn)證輔助變流器水冷改進(jìn)后的裝車性能以及是否會(huì)對(duì)牽引冷卻系統(tǒng)造成影響,我們將配屬武漢鐵路局HXD3C 0018號(hào)機(jī)車的輔助變流器1更換為水冷輔助變流器,輔助變流器2仍采用風(fēng)冷方式,進(jìn)行了兩個(gè)變流器柜冷卻系統(tǒng)的狀態(tài)對(duì)比。

      圖3 水冷輔助變流器各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的溫度記錄曲線

      圖4 牽引變流器各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的溫度記錄曲線

      試驗(yàn)在武漢鐵路局管內(nèi)武漢北至信陽區(qū)段內(nèi)進(jìn)行,試驗(yàn)機(jī)車編組為:HXD3C 0018+ HXD1B 0078+69輛貨物列車。HXD1B 0078機(jī)車為負(fù)載機(jī)車,69輛貨物列車總重為1 552 t。

      試驗(yàn)中,試驗(yàn)機(jī)車以滿功率牽引工況運(yùn)行,負(fù)載機(jī)車以定速控制方式及電制動(dòng)工況運(yùn)行,使試驗(yàn)機(jī)車能夠達(dá)到牽引滿功率運(yùn)行狀態(tài),使冷卻系統(tǒng)能夠在最大負(fù)荷條件下到達(dá)溫升平衡。

      2.1 試驗(yàn)時(shí)的機(jī)車工況

      試驗(yàn)中,將試驗(yàn)機(jī)車的輔助變流器2隔離,使得水冷的輔助變流器1處于滿功率運(yùn)行狀態(tài)。試驗(yàn)開始后,試驗(yàn)機(jī)車逐步達(dá)到牽引滿功率,速度為66 km/h,牽引力為396 k N,并在這個(gè)狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行了2 h 55 min,機(jī)車水冷卻系統(tǒng)達(dá)到了平衡狀態(tài)。

      2.2 功率元件溫升情況

      (1)水冷輔助變流器功率元件的溫升數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)過程中記錄的水冷輔助變流器各點(diǎn)相關(guān)溫度曲線如圖3所示。

      通過數(shù)據(jù)記錄曲線可以看出,機(jī)車滿功率運(yùn)行了2 h 9 min時(shí),各點(diǎn)的溫度最高,并達(dá)到了平衡,此時(shí)APU1整流器單元散熱片表面溫度為22.5℃,逆變器單元散熱片表面溫度21℃,進(jìn)水管表面溫度15.7℃。

      因?yàn)樵跈C(jī)車上所測(cè)得的數(shù)據(jù)是溫度傳感器處的數(shù)值,不能準(zhǔn)確反映發(fā)熱元件表面的溫升變化,因此要根據(jù)地面試驗(yàn)所測(cè)得的數(shù)據(jù)進(jìn)行推算。

      水冷輔助變流器在地面進(jìn)行型式試驗(yàn)時(shí),整流器溫度傳感器部位測(cè)得的溫升為10.8 K時(shí),元件處的實(shí)際溫升為21.4 K;逆變器溫度傳感器部位測(cè)得的溫升為8.5 K時(shí),元件處的實(shí)際溫升為17.3 K。

      機(jī)車上元件處的實(shí)際溫升推算值為:

      水冷輔助變流器中功率元件的最大溫升值為14 K,理論計(jì)算值為21 K,在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

      (2)牽引變流器功率元件的溫升數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)過程中記錄的牽引變流器各點(diǎn)相關(guān)溫度曲線如圖4所示。

      通過數(shù)據(jù)可以看出:機(jī)車滿功率運(yùn)行了2 h 9 min時(shí)變流柜1中的CI2的U相整流單元散熱器表面溫度最高為23.5℃,溫升為23.5-14.8=8.7 K;變流柜2中的CI6的U相整流電源散熱器表面溫度為22.4℃,溫升為22.4-14.3=8.1 K。

      牽引冷卻系統(tǒng)冷卻輔助變流器后,牽引變流器中元件的溫升比原牽引變流器柜中元件的溫升高了0.6 K,理論計(jì)算值為1 K,在計(jì)算的范圍之內(nèi)。

      3 結(jié)束語

      針對(duì)HXD3C初期設(shè)計(jì)的風(fēng)冷輔助變流器,大連機(jī)車車輛有限公司從系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮對(duì)IGBT的損耗、水散熱器的冷卻能力、冷卻影響等方面進(jìn)行核算,并與大連東芝機(jī)車電氣設(shè)備有限公司一起完成了部件及系統(tǒng)的裝車試驗(yàn)驗(yàn)證。

      2010—2012 在武漢鐵路局的支持下,在 HXD3C 0018號(hào)機(jī)車上進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),取得了良好的效果。后期批量生產(chǎn)的HXD3C型機(jī)車水冷輔助變流器的應(yīng)用,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的可靠性。該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案目前已經(jīng)推廣到HXD2C機(jī)車及正在研發(fā)的160 km/h交流傳動(dòng)客運(yùn)電力機(jī)車上。

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