福建福清核電有限公司 吳宏龍
6KV電機(jī)VPI絕緣缺陷局部處理方案設(shè)計及成功實(shí)踐
福建福清核電有限公司 吳宏龍
用VPI整浸工藝對少膠VPI整浸6kV電機(jī)線圈上層邊及端部絕緣缺陷進(jìn)行局部處理,匝間絕緣、直流電阻測試、交、直流耐壓試驗(yàn)合格,電機(jī)空載和滿負(fù)荷試運(yùn)時,振動、溫升、電流等各項技術(shù)指標(biāo)滿足運(yùn)行要求,能夠長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,并且所花費(fèi)的時間,是更換電機(jī)整套VPI定子線圈所花費(fèi)時間的二十分之一至三十分之一,費(fèi)用也是傳統(tǒng)方法的二十分之一左右。但是該方法也有其局限性,那就是只能對VPI絕緣定子繞組上層邊和端部絕緣缺陷進(jìn)行處理,不能對少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)定子線圈下層邊絕緣缺陷進(jìn)行有效處理,這是由少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)定子線圈云母和環(huán)氧樹脂絕緣材料的機(jī)械、電氣特性所決定的。
真空壓力整浸;高壓電機(jī);VPI絕緣缺陷;局部處理
采用少膠VPI整浸工藝F級絕緣高壓電機(jī)絕緣損壞后,即使這些6kV伏高壓電機(jī)的絕緣損壞部位面積不大,只是某線圈的局部絕緣裂紋、破損或擊穿,但是采用傳統(tǒng)的局部絕緣補(bǔ)強(qiáng)處理技術(shù)或局部線圈更換處理技術(shù),卻不能保證其長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,最后不得不對其繞組進(jìn)行全部更換。
在少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)日漸普及的行業(yè)大背景下,高壓電機(jī)運(yùn)行、檢修企業(yè)將面臨越來越多的少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)絕緣缺陷修復(fù)問題,采用繞組整體更換方式顯然不是經(jīng)濟(jì)的修理方式,有必要研究、探索一種安全、可靠的少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)絕緣缺陷局部處理技術(shù),以大幅度降低檢修成本,提高檢修效率。
進(jìn)行少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈絕緣局部處理,應(yīng)該從線圈絕緣材料、絕緣結(jié)構(gòu)和工藝過程三個方面考慮。
圖2.1 累積效應(yīng)系數(shù)與外施場強(qiáng)的關(guān)系
圖2.2 端部防暈結(jié)構(gòu)圖
對地絕緣材料選用蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司生產(chǎn)的JF-5446-1DS(P/G)型少膠云母帶,該云母帶以云母紙為基材,以電工用無堿玻璃布和聚酯薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,采用F級耐熱型環(huán)氧膠粘劑,機(jī)械強(qiáng)度、電氣性能和柔韌性較好,適用于大中型高壓電機(jī)的對地絕緣,其主要參數(shù)為:
標(biāo)稱厚度(mm):0.13;云母含量(%):120±10;玻璃布定量:(g/m2)20±2;薄膜定量:(g/m2)30±6;膠粘劑(%):7-11;揮發(fā)物(%):≤1.5;介電強(qiáng)度(Mv/m):≥40;拉伸強(qiáng)度:(N/10mm)≥100。
對地絕緣材料選用環(huán)氧玻璃粉云母帶時,綜合考慮機(jī)械因素、歷次耐壓試驗(yàn)的累計效應(yīng)、絕緣分散度、正常運(yùn)行條件下的年平均老化速率等因素后,其單邊絕緣厚度估算公式為:
式中:UN為額定電壓(KV);
Kr為預(yù)防性試驗(yàn)電壓倍數(shù),一般取1.5
α1為歷次耐壓累積效應(yīng)系數(shù)
α2為分散度,一般6KV以上取0.1,6KV及以下取0.15
β為平均老化速度指數(shù),發(fā)電機(jī)取0.02,電動機(jī)取0.03
T為運(yùn)行年限,發(fā)電機(jī)取30年,電動機(jī)取20年
Eb為擊穿場強(qiáng)(KV/mm),計算時一般取24KV/mm
少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈對地絕緣材料選用環(huán)氧玻璃粉云母帶時,其單邊絕緣厚度設(shè)計計算如下。
少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈工廠耐壓試驗(yàn)電壓UT為:
假定所選絕緣厚度為3毫米,則外施場強(qiáng)E=UT/3=7(kV/mm) (2.3)
查圖2.1可知?dú)v次耐壓累積效應(yīng)約為0。
由此可計算少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈對地絕緣材料選用環(huán)氧玻璃粉云母帶時,其單邊絕緣厚度為:
假定假定所選絕緣厚度為2毫米,則外施場強(qiáng)
查圖2.1可知?dú)v次耐壓累積效應(yīng)約為0.007。
由此可計算少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈對地絕緣材料選用環(huán)氧玻璃粉云母帶時,其單邊絕緣厚度為:
故少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈對地絕緣材料選用環(huán)氧玻璃粉云母帶時,其單邊絕緣厚度取2.3毫米足夠,考慮檢修絕緣裕度,其單邊絕緣厚放大至3毫米。
對選定絕緣材料及其厚度的估算驗(yàn)證:
對地絕緣材料選用蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司生產(chǎn)的JF-5446-1DS(P/G)型少膠云母帶,且單邊絕緣厚度取3毫米時,在檢修現(xiàn)場手工包繞并經(jīng)VPI固化后絕緣厚度為:3×0.8=2.4(毫米),其介電強(qiáng)度為:2.4×40×1000/1000=96(千伏),計及手工包繞不規(guī)則率50%則其介電強(qiáng)度不小于:96×50%=48(千伏)
遠(yuǎn)大于線圈修復(fù)后耐壓試驗(yàn)值21千伏,絕緣材料選型及厚度計算滿足要求。
由寧波工程學(xué)院電子信息工程學(xué)院包蕾已發(fā)表論文《高壓電機(jī)定子繞組絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計》可知:在過電壓陡波的作用下,相端首匝將出現(xiàn)最大的過電壓Us(幅值),所以設(shè)計時匝間絕緣的沖擊擊穿電壓應(yīng)高于Us。
式中:Uc為沖擊過電壓,一般取3.5UN(KV);
Tf為沖擊過電壓波前時間,一般取1.5sμ
對于少膠VPI整浸工藝6千伏電機(jī)定子線圈,其沖擊過電壓UC為:
在過電壓陡波作用下作用下,相端首匝出現(xiàn)的最大過電壓US為:
對少膠VPI整浸工藝6千伏電機(jī),其繞組槽部波速
由上述計算可知:少膠VPI整浸工藝6千伏電機(jī)定子線圈匝間最大過電壓的幅值一般不超過2.1千伏,據(jù)此可采用JF-6650(NHN)型聚酰亞胺薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料作為匝間絕緣恢復(fù)包繞用絕緣材料,其主要機(jī)械、電氣性能如下:
標(biāo)稱厚度(mm):0.15±0.02 標(biāo)稱定量(g/m2):155±25
拉伸強(qiáng)度(N/10mm):
縱向:≥120
橫向:≥80
擊穿電壓(kV):≥8
在槽內(nèi)噴JF-134型低阻防暈漆,在繞組的槽內(nèi)部分包繞JF-CT(V)08×20型低阻防暈帶,其表面電阻為4.0×102-9×103Ω;端部采取如圖2.2的防暈措施,JF-CT(V)08×20型低阻防暈層與JF-SC(V)14×20型高阻防暈層搭接20~30毫米,高阻防暈層一直延伸至線圈端部的引線處,JF-SC(V)14×20型高阻防暈帶的表面電阻為1.0×1010-10×1012(±10%)Ω;在端部異相間及固定件間,一方面保持端部斜邊間隙在9毫米左右,另一方面端部的固定采用滌玻繩捆扎,將滌玻繩刷上高阻漆,使其與端部絕緣粘結(jié)良好以消除滌玻繩處起暈。
某發(fā)電公司一臺高壓給水泵電機(jī)發(fā)生了單相接地故障,對該電機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)其4:45處一匝線圈的首、尾端端部各有一個綁扎帶斷裂,其斷茬為舊茬。
疑該電機(jī)在真空加壓浸漬前曾處理過,拆開其端部連接后,用5000V兆歐表測其對地絕緣為零,電機(jī)定子線圈其它部分對地絕緣在90兆歐以上。
2月15日,在某電機(jī)修理廠,采取措施抬起該線圈尾端上層邊一毫米左右,其對地絕緣升至90兆歐以上,判斷該線圈上層邊在尾端近槽口部位接地。某電機(jī)修理廠認(rèn)為這種情況無法處理,只能更換整個電機(jī)定子線圈,需費(fèi)用50萬元,工期47天。
該電機(jī)無備件,這就意味著:某發(fā)電公司#1機(jī)組鍋爐高壓給水泵將有至少五十天無備用泵,這期間,運(yùn)行泵一旦跳閘,機(jī)組將非計劃停運(yùn),一次非計劃停運(yùn)的直接經(jīng)濟(jì)損失是十萬元以上,再加上調(diào)度電量考核和少發(fā)電量利潤損失,間接損失不下百萬元。
考慮到這一情況,基于已有的6KV電機(jī)VPI絕緣缺陷局部修復(fù)設(shè)計方案,本著探索、嘗試的目的,一方面安排電機(jī)修理廠按原計劃聯(lián)系線圈供應(yīng)商預(yù)訂繞組銅線,并囑咐暫且不要拆除繞組。
另一方面征得發(fā)電公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意對該電機(jī)進(jìn)行局部絕緣修復(fù)嘗試。并與電機(jī)制造廠聯(lián)系,說明用戶希望進(jìn)行局部絕緣修復(fù)嘗試,得到電機(jī)制造廠售后服務(wù)經(jīng)理的支持。然后就嘗試電機(jī)VPI絕緣缺陷局部處理的想法與電機(jī)修理廠廠長進(jìn)行溝通,闡述少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈絕緣損壞后進(jìn)行局部修理嘗試的經(jīng)濟(jì)意義,得到電機(jī)修理廠的積極配合承諾。
2月20日某電機(jī)制造廠安排線圈車間技師一名趕到發(fā)電公司,帶其一起到電機(jī)修理廠,對接地線圈采用傳統(tǒng)吊把工藝試抬,抬不動,按照已設(shè)計的6KV電機(jī)VPI絕緣缺陷局部修復(fù)設(shè)計方案,首先用丙酮、甲苯、無水乙醇等有機(jī)溶劑,對接地線圈進(jìn)行浸潤,改變故障線棒對鐵芯的牢固粘結(jié)力,然后將電機(jī)定子推進(jìn)烘房加熱至130度左右。
2月21日早晨8點(diǎn),把該電機(jī)在烘房內(nèi)整體加熱至130攝氏度,將其推出烘房后用吊把工藝試抬故障線圈上層邊,抬不動,在線槽內(nèi)噴灑丙酮浸潤后,對接地線圈單獨(dú)用直流焊機(jī)通電加熱至130攝氏度,然后再抬,稍有松動,一端抬起兩三毫米后,用不銹鋼圓鋼(直徑8毫米)做一字型楔形專用工具,長1.5米左右,楔形前端厚度2毫米,嘗試將其逐漸打入上下層線圈之間的墊條上部,在楔形專用工具將近到達(dá)線圈另一端時,注意別頂壞另一端線棒端部絕緣,打通后,抽出專用工具,在其下面加墊長鍥形墊條,然后再逐漸打入專用工具,這樣反復(fù)幾次,直到線圈離開槽口為止,期間用點(diǎn)式紅外測溫儀監(jiān)視缺陷線圈絕緣表面溫度,若線圈溫度低于130度,停止專用工具打入操作,及時用直流弧焊機(jī)對故障線圈加熱升溫。
至12時左右該接地線圈上層邊被抬離線槽,用鋒利的割刀小心刨開絕緣損壞處的線圈絕緣層(注意不要劃傷線匝表面絕緣),發(fā)現(xiàn)接地點(diǎn)位置在其尾端距槽口大約2厘米處的右側(cè)面,約4平方厘米左右的絕緣層已碳化變黑(見圖3.3少膠VPI整浸工藝線圈絕緣刨開后照片)。
測量該電機(jī)參數(shù)如下:定子鐵芯長L為0.9米,槽寬bi為20毫米,槽深hs為80毫米,單邊絕緣厚度3毫米,計算其線圈首端匝間過電壓為:
用聚酰亞胺薄膜聚芳酰胺纖維復(fù)合材料對接地部位匝間絕緣進(jìn)行加強(qiáng)能夠滿足要求。
主絕緣包繞JF-5446-1DS(P/G)型少膠云母帶層數(shù)為:
3/0.13=23(層),半疊包層數(shù)為11.5層,按12層考慮。
剝離該線圈上層邊槽內(nèi)部分全部絕緣,并且在該上層邊的伸出槽口部位多剝離7厘米以上、清理碳漬、用聚酰亞胺薄膜聚芳酰胺纖維復(fù)合材料對接地部位匝間絕緣進(jìn)行包繞加強(qiáng),然后在線圈溫度保持90攝氏度條件下,開始包繞JF-5446-1DS(P/G)型少膠云母帶:云母帶半疊包12層,熱縮帶半疊包一層。云母帶包繞過程中一定要密實(shí),并用干凈手將其捋平時,兩端與原絕緣接口部位延伸多包10厘米,并用遞減法多包三層。在槽內(nèi)噴JF-134型低阻防暈漆,在繞組的槽內(nèi)部分包繞JF-CT(V)08×20型低阻防暈帶,分別在其端部采取如圖2.2所示的防暈措施,JF-CT(V)08×20型低阻防暈層與JFSC(V)14×20型高阻防暈層搭接20~30毫米,高阻防暈層一直延伸至線圈端部的引線處,將線圈加熱至130度后,槽口加薄環(huán)氧樹脂板引導(dǎo),用橡皮錘將墊著樹脂板的線圈整形,然后嵌到槽內(nèi)。為檢測修復(fù)后的線圈運(yùn)行溫度,在該線圈上、下層邊之間加裝Pt100鉑熱測溫電阻一個。槽口加槽鍥固定,待線圈冷卻后做匝間絕緣試驗(yàn),合格后,用銀焊焊接線圈拆開的斷口后,半疊包繞云母帶12層,高阻防暈帶一層,接口處兩端多包繞5厘米左右。至晚上21點(diǎn)左右處理好,然后將電機(jī)定子推入烘房做干燥處理。
2月22日上午,對該電機(jī)定子推出烘房,降至室溫后,測直流電阻合格,測絕緣100兆歐、吸收比2.4,開始做直流耐壓試驗(yàn)(具體方法介紹見3.3直流耐壓試驗(yàn)),在打壓至直流1萬5千伏時約維持兩秒鐘后擊穿,檢查發(fā)現(xiàn)位于處理線圈隔一槽的4:15處又一線圈上層邊擊穿。
將該線圈首尾用火焊加熱解開后,用直流弧焊機(jī)加熱至130度,抬起該線圈,其接地點(diǎn)位于尾端距槽口約1.5厘米處線圈右下部,接地點(diǎn)有小米粒般大小,重復(fù)上述剝離槽內(nèi)主絕緣、修復(fù)匝間絕緣、修復(fù)主絕緣、采取防暈措施程序,至21時左右該線圈絕緣處理好,為檢測修復(fù)后的線圈運(yùn)行溫度,下線前亦在該線圈上、下層邊之間加裝Pt100鉑熱測溫電阻一個,對該線圈做直阻及匝間絕緣試驗(yàn)合格,首尾端焊接并做絕緣修復(fù)處理后,再次推入烘房干燥。
2月23下午,測電機(jī)定子整體絕緣100兆歐、吸收比2.4,做直流耐壓試驗(yàn)時,在1萬5千伏維持5秒左右5:15處又有一線圈在尾端上層邊上部槽口部位接地,接地點(diǎn)同樣只有小米粒般大小。2月24日,將接地線圈抬出又一次重復(fù)上述剝離槽內(nèi)主絕緣、修復(fù)匝間絕緣、修復(fù)主絕緣、采取防暈程序進(jìn)行絕緣修復(fù)處理,為檢測修復(fù)后的線圈運(yùn)行溫度,亦在該線圈上、下層邊之間加裝Pt100鉑熱測溫電阻一個。
至此,接二連三的發(fā)生原來完好線圈耐壓試驗(yàn)時擊穿問題,并且從擊穿現(xiàn)象看,似乎是修好一個線圈后,相對薄弱的附近線圈又擊穿,難道真的是VPI絕緣線圈不能局部修復(fù)嗎?難道是在修復(fù)絕緣過程中損傷了臨近線圈的絕緣嗎?
仔細(xì)觀察后來兩個故障線圈的位置和擊穿特點(diǎn)發(fā)現(xiàn):
故障的兩個線圈與原故障線圈隔一個線圈,而吊把工藝抬起故障線圈過程中,變形最大部位是故障線圈的端部,能夠引起絕緣皸裂的部位應(yīng)該是故障線圈的端部或者是故障線圈所在的另一槽下層邊槽口附近,不會引起隔槽線圈故障;
后來故障線圈的故障點(diǎn)特征很相似,均表現(xiàn)為小米粒般大小絕緣直流耐壓擊穿故障特征,與絕緣皸裂的裂縫擊穿明顯不同。
懷疑試驗(yàn)超壓,導(dǎo)致耐壓試驗(yàn)時,絕緣相對薄弱線圈的相對薄弱部位被擊穿,若這樣試驗(yàn)下去,將無休止的頻繁出現(xiàn)新的故障線圈,并且用6KV電子式直流兆歐表也間接證明了這一懷疑是正確的。
為避免再次出現(xiàn)超壓擊穿,要求電機(jī)修理廠借來經(jīng)校驗(yàn)指示正確的直流高壓表替換原來指示有誤的直流高壓表,同時為避免舊槽鍥油污影響絕緣,退出整臺電機(jī)舊槽鍥,用毛刷蘸甲苯清洗定子槽部,并將定子推入烘房干燥24小時后,安裝新的環(huán)氧樹脂槽鍥。
表3.1 定子泄漏試驗(yàn)數(shù)據(jù) 環(huán)境溫度 22℃ 環(huán)境濕度50%
表3.2 銘牌
表3.3 直流電阻 t=22℃
表3.4 絕緣電阻測量(MΩ) t=22℃
表3.5 定子泄漏試驗(yàn)數(shù)據(jù) 環(huán)境溫度 22℃ 環(huán)境濕度50%
表3.6 交流耐壓:1分鐘 環(huán)境溫度 22℃ 環(huán)境濕度50%
表3.7 空載試運(yùn) t=22℃
圖3.6 對匝間絕緣修復(fù)后的故障線圈包繞少膠云母帶照片
圖3.7 故障線圈近槽口部位絕緣修復(fù)過程照片
圖3.8 故障線圈修復(fù)后待嵌入線槽照片
圖3.9 直流超壓擊穿后接地部位照片
2月25日,直流耐壓試驗(yàn)裝置對電機(jī)直流耐壓合格,并且發(fā)現(xiàn)由于試驗(yàn)失誤,原來的直流耐壓值實(shí)際超壓約6000伏,也就是說,修復(fù)后的線圈承受了15000+6000=21000(伏)的直流耐壓考驗(yàn),一個失誤的試驗(yàn)無意中對修復(fù)線圈做了一次高達(dá)21000伏的超壓擊穿試驗(yàn),證明該絕緣結(jié)構(gòu)能夠承受至少21000伏的直流耐壓試驗(yàn)。
將電機(jī)定子清潔后,按照原設(shè)計方案用JF-9960環(huán)氧亞胺無溶劑浸漬樹脂進(jìn)行VPI整浸處理,以加強(qiáng)絕緣修復(fù)線圈的電氣絕緣強(qiáng)度和機(jī)械強(qiáng)度。
冷卻后按照預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程的更換局部線圈標(biāo)準(zhǔn)做直流電阻、直流泄露和交流耐壓試驗(yàn)合格。
回裝電機(jī),同時對冷卻器端面堆焊,上車床車平修復(fù)試壓,打壓至0.75MPa時,后端蓋一焊縫漏水,焊補(bǔ)后打壓合格。
電機(jī)組裝后,對電機(jī)進(jìn)行空載試驗(yàn),振動、線圈溫度及軸瓦溫度均合格。
修復(fù)后實(shí)物圖見圖3.6-3.9。
按照預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定:交流電機(jī)在大修或局部更換繞組后,應(yīng)進(jìn)行2.5Un的直流耐壓試驗(yàn)。該電機(jī)在繞組絕緣局部修復(fù)后,比照交流電動機(jī)更換繞組后的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行2.5Un直流耐壓試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)報告如表3.1。
對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判斷,泄露電流在8微安以下,合格。
2月26日,電機(jī)回裝完畢,空試合格。
該電機(jī)絕緣局部處理后,總的預(yù)防性試驗(yàn)試驗(yàn)報告及試運(yùn)行記錄如表3.2-3.7。
該電機(jī)投運(yùn)后,滿負(fù)荷運(yùn)行,處理過的三個定子線圈溫度為39度,與電機(jī)其他測點(diǎn)溫度38-40度相近,電流150A左右,與處理前運(yùn)行電流一樣,最大振動3絲,符合要求。
至此,從15日發(fā)現(xiàn)定子線圈上層邊接地到三個絕緣薄弱點(diǎn)全部處理完畢,歷時11天,花費(fèi)人工,機(jī)械及材料費(fèi)合計不到2.5萬元。比繞組整體更換方案節(jié)約時間36天,節(jié)省費(fèi)用四十七萬元,若刨除初次修復(fù),探索修復(fù)方法、制作修復(fù)專用工具及修復(fù)過程中,由于試驗(yàn)失誤,多修復(fù)兩個線圈的時間和費(fèi)用,單個故障點(diǎn)的修復(fù)時間對于熟練的線圈修復(fù)技工和電機(jī)拆裝工人來說三天足夠,所花費(fèi)用不會超過1.5萬元。
該電機(jī)至今已運(yùn)行近二年,運(yùn)行狀況良好,此后電機(jī)修理廠又運(yùn)用此方法修復(fù)6kV 780KW磨煤機(jī)電機(jī)一臺,運(yùn)行狀況良好。
實(shí)踐證明,對少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈絕緣缺陷用VPI整浸工藝進(jìn)行局部處理是可行的,質(zhì)量也是有保障的,能夠通過《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》中高壓電機(jī)局部更換線圈的預(yù)防性試驗(yàn)要求,即直流1.5萬伏和交流9千伏耐壓1分鐘的嚴(yán)格考驗(yàn),其處理費(fèi)用和處理時間都會大大減少,對于單故障點(diǎn)采用局部處理的辦法,在工具、材料、人員均符合要求的情況下,只需4小時左右,加上電機(jī)拆裝時間也不會超過一天,花費(fèi)在1萬元以內(nèi),與更換電機(jī)整體線圈相比,其檢修時間是整體繞組更換的二十分之一到三十分之一,其檢修費(fèi)用是整體繞組更換的二十分之一左右,節(jié)約了大量人力、財力和時間。
“少膠VPI整浸工藝6kV電機(jī)定子線圈缺陷用VPI整浸工藝進(jìn)行局部修復(fù)方法的成功實(shí)踐”打破了高壓電機(jī)修理領(lǐng)域“少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)定子線圈絕緣一旦損壞,就必須更換整套定子線圈的定論”,為該類型高壓電機(jī)使用企業(yè)和電機(jī)修理企業(yè)節(jié)約了人力、物力、財力,實(shí)現(xiàn)了雙贏,推廣前景廣闊。
但是該方法也有其局限性,那就是只能對VPI絕緣定子繞組上層邊和端部絕緣缺陷進(jìn)行處理,不能對少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)定子線圈下層邊絕緣缺陷進(jìn)行有效處理,這是由少膠VPI整浸工藝高壓電機(jī)定子線圈云母和環(huán)氧樹脂絕緣材料的機(jī)械、電氣特性所決定的。因此,今后高壓電機(jī)絕緣材料研發(fā)、絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計及高壓電機(jī)檢修行業(yè)應(yīng)在充分考慮材料抗振、耐磨、耐潮濕、耐高溫、高絕緣強(qiáng)度的前提下,關(guān)注電機(jī)絕緣結(jié)構(gòu)一旦損壞后的可快速修復(fù)性,高可靠性前提下的可快速修復(fù)性應(yīng)該是未來電機(jī)絕緣材料及絕緣結(jié)構(gòu)的研究方向之一。
[1]包蕾.高壓電機(jī)定子繞組絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計[J].硅谷,2008,9:16-17.
[2]清華大學(xué),西安交大合編.高電壓絕緣[M].
[3]《電氣電子絕緣技術(shù)手冊》編輯委員會編.電氣電子絕緣技術(shù)手冊[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2008.
吳宏龍(1969—),河南鄭州人,大學(xué)本科,福建福清核電有限公司高級工程師。