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      火電廠引風(fēng)機(jī)變頻改造探討

      2012-06-17 11:57:34王永先許俊永
      山東電力技術(shù) 2012年5期
      關(guān)鍵詞:靜葉工頻擋板

      王永先,許俊永

      (萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)

      0 引言

      在火力發(fā)電廠中,風(fēng)機(jī)是最主要的耗電設(shè)備之一,長期連續(xù)運行并經(jīng)常處于變負(fù)荷或低負(fù)荷運行狀態(tài),節(jié)能潛力巨大。發(fā)電廠輔機(jī)的經(jīng)濟(jì)運行,直接關(guān)系到廠用電率的高低。隨著煤炭價格的日益上漲,企業(yè)利潤空間不斷壓縮,大容量機(jī)組不斷投產(chǎn),外電入魯?shù)姆蓊~越來越大,在山東電力作為商品已處于買方市場,機(jī)組的利用小時持續(xù)下降,五大發(fā)電集團(tuán)之間的競爭日趨激烈。降低廠用電率,降低發(fā)電成本,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,提高企業(yè)盈利能力,提高企業(yè)相對競爭能力,已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

      風(fēng)機(jī)改變頻之后,風(fēng)機(jī)耗功降低、運行效率提高、廠用電率降低,節(jié)能效果顯著,但變頻改造后出現(xiàn)了一些新的問題:如變頻器頻繁故障,機(jī)組RB次數(shù)增多,變頻切工頻控制方案設(shè)計不完善,無法保證爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,造成機(jī)組MFT動作,嚴(yán)重影響了風(fēng)機(jī)及鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運行。為此在引風(fēng)機(jī)變頻改造設(shè)計時,必須充分考慮如何穩(wěn)定爐膛負(fù)壓、擋板卡澀、RB 等一系列問題[1]。

      1 萊城電廠引風(fēng)機(jī)設(shè)備介紹

      萊城電廠1-4號機(jī)組額定容量均為300 MW,分別配有兩臺軸流式引風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)及其電機(jī)規(guī)范分別如表1和表2所示。

      表1 引風(fēng)機(jī)規(guī)范

      表2 引風(fēng)機(jī)電機(jī)規(guī)范

      兩臺引風(fēng)機(jī)均為用6 kV、2 000 kW定速電機(jī)驅(qū)動運行,靠調(diào)節(jié)進(jìn)口擋板開度來調(diào)整引風(fēng)量,以保證爐膛負(fù)壓穩(wěn)定。由于引風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量比較大,改造前機(jī)組滿負(fù)荷運行時引風(fēng)機(jī)電流約158 A,擋板開度在90%左右,大部分時間機(jī)組都不在滿負(fù)荷狀態(tài),因此節(jié)流損失較大,考慮對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造[2]。

      2 引風(fēng)機(jī)變頻改造總體方案

      圖1為引風(fēng)機(jī)變頻改造的一次控制原理總圖,其中QF1為原來引風(fēng)機(jī)的開關(guān),位置在6 kV開關(guān)室,QF3和QF4分別為變頻器的進(jìn)出口開關(guān),QF5為變頻器的旁路開關(guān),位置均在改造后的變頻器小室。

      圖1 引風(fēng)機(jī)變頻改造一次控制原理圖

      正常運行為QF1、QF3、QF4和變頻器在合閘位,系統(tǒng)在變頻工況下運行,當(dāng)遇到故障后,QF3、QF4和變頻器分閘,旁路開關(guān)QF5合閘,系統(tǒng)在工頻工況下運行。為確保所有開關(guān)的狀態(tài)正確反饋,所有開關(guān)狀態(tài)反饋均采用三取二方式。以上開關(guān)的分/合閘控制及聯(lián)鎖保護(hù)均在DCS里完成。

      3 引風(fēng)機(jī)變頻改造核心問題及解決方案

      3.1 旁路觸發(fā)的條件及信號保持

      根據(jù)引風(fēng)機(jī)變頻改造的一次控制原理總圖,結(jié)合實際情況,將以下4個信號擬定為旁路觸發(fā)信號:

      1)變頻器重故障;

      2)變頻器停運且DCS未發(fā)手動停止指令;

      3)QF3 停運;

      4)QF4 停運。

      在變頻器正常運行的情況下,以上任意信號動作,則旁路觸發(fā)總信號動作,在出口處增加RS觸發(fā)器,用于保持該信號,復(fù)位信號用QF5合閘信號。

      3.2 變頻切工頻防止?fàn)t膛負(fù)壓大幅波動

      在引風(fēng)機(jī)變頻器出現(xiàn)故障時(旁路觸發(fā)),如果立刻進(jìn)行變頻切工頻操作,則會引起爐膛 “過負(fù)壓”,而通過延時進(jìn)行變頻切工頻操作,則由于機(jī)組的工況不同,對延時的具體時間也很難把握。因此如何避免在變頻切工頻過程中爐膛負(fù)壓大幅波動,防止機(jī)組跳閘,是引風(fēng)機(jī)變頻改造的關(guān)鍵。

      萊城發(fā)電廠變頻切工頻的邏輯設(shè)計(以A引風(fēng)機(jī)變頻器故障為例):

      1)A引風(fēng)機(jī)變頻器旁路觸發(fā)條件滿足后直接按預(yù)定函數(shù)(工頻下負(fù)荷與擋板的對應(yīng)關(guān)系)超馳關(guān)A引風(fēng)機(jī)靜葉執(zhí)行器,當(dāng)靜葉執(zhí)行器反饋與目標(biāo)值偏差小于15%時,合閘QF5,當(dāng)偏差小于10%時投入靜葉自動。

      2)靜葉自動投自動條件設(shè)計:A引風(fēng)機(jī)旁路觸發(fā)條件斷電延時3 s、A引風(fēng)機(jī)QF5合閘且靜葉反饋與目標(biāo)值偏差小于10%。

      通過以上邏輯設(shè)計可以看出,在變頻切工頻的過程中,特別是在機(jī)組低負(fù)荷時,引風(fēng)機(jī)靜葉執(zhí)行器的關(guān)閉時間比較長,在這較長的時間內(nèi)如何解決由于引風(fēng)量不足,而造成的爐膛“冒正壓”問題,是變頻改造的又一關(guān)鍵。

      通過邏輯設(shè)計解決這一問題。A引風(fēng)機(jī)旁路觸發(fā)條件滿足后,超馳B引風(fēng)機(jī)變頻指令至當(dāng)前值的2倍。當(dāng)A引風(fēng)機(jī)的QF5合閘后(切旁路成功),將B引風(fēng)機(jī)變頻轉(zhuǎn)速自動解除,并將其指令超馳到原值。如果A引風(fēng)機(jī)切旁路失敗,則也將B引風(fēng)機(jī)變頻指令超馳到原值,但不解B引風(fēng)機(jī)變頻轉(zhuǎn)速自動。

      3.3 變頻切工頻擋板卡澀應(yīng)對方案

      在變頻切工頻過程中,如果發(fā)生靜葉擋板卡澀,依據(jù)以上的變頻切工頻方案,則程序無法繼續(xù)進(jìn)行,同時因為故障引風(fēng)機(jī)的所有擋板全開,風(fēng)機(jī)不出力,則會造成兩臺引風(fēng)機(jī)之間的 “煙氣再循環(huán)”,嚴(yán)重影響爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,威脅機(jī)組安全。

      在變頻器旁路觸發(fā)條件滿足后,靜葉執(zhí)行器按預(yù)定函數(shù)關(guān)擋板,在QF5未合閘的情況下,如果10 s內(nèi),靜葉執(zhí)行器反饋還大于95%,則認(rèn)定該擋板卡澀,分閘該風(fēng)機(jī)的QF1,按風(fēng)機(jī)跳閘處理。

      在該邏輯中之所以增加QF5未合閘這一 “與條件”,則是防止機(jī)組在滿負(fù)荷運行情況下,按預(yù)定函數(shù)關(guān)閉目標(biāo)值本身就大于95%,從而引起QF1誤動作。

      3.4 引風(fēng)機(jī)改變頻后RB動作情況

      引風(fēng)機(jī)RB發(fā)生后的控制邏輯不變,但引風(fēng)機(jī)跳閘(QF1分閘)的觸發(fā)條件在原來的基礎(chǔ)上增加3條。

      1)變頻器在重故障的情況下,如果在2 s內(nèi),QF3和QF4任一開關(guān)在合閘位,則觸發(fā)QF1分閘(保護(hù)變頻器)。

      2)變頻器旁路觸發(fā)動作,QF5發(fā)出合閘指令后,如果2 s內(nèi)QF5未達(dá)到合閘位,則表明QF5開關(guān)故障,則觸發(fā)QF1分閘。

      3)在變頻器旁路觸發(fā)條件滿足后,靜葉執(zhí)行器按預(yù)定函數(shù)關(guān)擋板,如果10 s內(nèi),靜葉執(zhí)行器反饋還大于95%,則觸發(fā)QF1分閘。

      發(fā)生以上三種情況,QF1分閘后,執(zhí)行原RB動作邏輯。

      3.5 改變頻后引風(fēng)機(jī)入口擋板控制邏輯更改

      原設(shè)計邏輯中,引風(fēng)機(jī)啟動前要求入口擋板關(guān)閉,啟動后自動打開入口擋板,而引風(fēng)機(jī)的啟動停止信號使用的是QF1開關(guān)的狀態(tài)。當(dāng)變頻器改造后,在變頻啟動過程中,首先啟動QF1,在變頻器充電發(fā)出啟動允許后,方可啟動變頻器。因此在這一過程中QF1的合閘,并不能代表引風(fēng)機(jī)已經(jīng)運行,因此必須對引風(fēng)機(jī)入口擋板自動開的邏輯進(jìn)行更改:當(dāng)引風(fēng)機(jī)QF1合閘,同時引風(fēng)機(jī)變頻器運行或引風(fēng)機(jī)QF5合閘后,則自動打開引風(fēng)機(jī)入口門。

      3.6 風(fēng)機(jī)出力平衡

      設(shè)計兩臺一次風(fēng)機(jī)只在全變頻或者全工頻情況下才進(jìn)行出力平衡。

      當(dāng)兩臺變頻器均投入自動運行時,兩臺變頻器通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制出力,風(fēng)機(jī)出力按風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速指令進(jìn)行平衡,使兩臺一次風(fēng)機(jī)出力相當(dāng)。

      當(dāng)兩臺一次風(fēng)機(jī)都工頻運行時,入口擋板投自動狀態(tài),兩臺風(fēng)機(jī)出力按擋板開度進(jìn)行平衡。

      當(dāng)兩臺風(fēng)機(jī)中有一臺變頻,一臺工頻時,平衡回路切除。

      4 引風(fēng)機(jī)變頻改造試驗項目

      4.1 靜態(tài)試驗

      設(shè)備改造后,為驗證就地裝置、邏輯組態(tài),以及線路接口的正確性,特做本試驗。試驗前將QF4、QF5搖到試驗位,首先對單體設(shè)備進(jìn)行啟/停操作,驗證設(shè)備動作及狀態(tài)反饋的正確性。然后做變頻切工頻試驗,驗證各裝置動作是否符合邏輯設(shè)計要求。

      4.2 動態(tài)試驗

      機(jī)組啟動后,通過階躍擾動,對變頻器的PID參數(shù)進(jìn)行整定,確保變頻器自動調(diào)節(jié)正常。對機(jī)組帶負(fù)荷后的變頻切工頻試驗,可根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定是否做。

      5 萊城電廠引風(fēng)機(jī)變頻切工頻實例

      2011年4月9日4號機(jī)組A引風(fēng)機(jī)由于變頻器故障,造成A引風(fēng)機(jī)發(fā)生變頻切工頻操作。

      A引風(fēng)機(jī)故障前4號機(jī)組負(fù)荷270 MW,爐膛負(fù)壓-40 Pa,兩臺引風(fēng)機(jī)均變頻自動運行。A引風(fēng)機(jī)變頻器跳閘,變頻切工頻信號觸發(fā),A引風(fēng)機(jī)靜葉擋板由100%開度關(guān)至80%,A引風(fēng)機(jī)QF5合閘切工頻運行,A引風(fēng)機(jī)靜葉擋板自動投自動,B引風(fēng)機(jī)變頻器自動解除。

      變頻切工頻過程中,爐膛負(fù)壓最高至+78.8 Pa(爐膛負(fù)壓高保護(hù)定值為3 240 Pa),最大動態(tài)偏差為118.8 Pa,波動在允許的范圍內(nèi)。機(jī)組負(fù)荷、汽包水位、主汽壓、主汽溫等參數(shù)保持穩(wěn)定,切換過程未對爐膛燃燒造成太大影響。

      6 結(jié)語

      萊城電廠引風(fēng)機(jī)變頻改造后曾數(shù)次因為變頻器本身的問題發(fā)生變頻切工頻,在這些切換過程中,變頻控制系統(tǒng)以良好的控制品質(zhì)通過了這些考驗,保障了機(jī)組的安全運行,對廠用電率的降低起到了非常積極的作用。

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