李艷偉
隨著城市用地逐漸緊張的趨勢不斷擴大,以及各級政府和大開發(fā)商的地標(biāo)情節(jié)愈演愈烈,國內(nèi)超高層建筑如雨后春筍般從地面拔地而起,超高層建筑已經(jīng)從一線城市走到二三級城市,甚至像華西村等一些經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)。超高層建筑的設(shè)計因為設(shè)計師的理念不同,結(jié)構(gòu)上也不盡統(tǒng)一,施工組織上也不盡相同。本文對鄂爾多斯市國泰商務(wù)廣場T4工程的塔吊選擇及附著問題做了方案設(shè)計,重點是在保證結(jié)構(gòu)安全下附著,用有限元對附著在鋼結(jié)構(gòu)上進行模擬驗算,通過采取一定措施,來滿足工期和安全需求,同時也對使用外附著塔吊和使用內(nèi)爬塔吊做了較詳細(xì)的經(jīng)濟對比。
鄂爾多斯商務(wù)廣場Ⅱ區(qū)T4工程位于鄂爾多斯市康巴什新區(qū)。工程地下室3層,主樓地面上共41層,標(biāo)準(zhǔn)層層高4.2 m,建筑高度198 m,建筑面積12.5萬m2,為超高層建筑。
本工程主體結(jié)構(gòu)形式為型鋼混凝土框架—型鋼混凝土核心筒混合結(jié)構(gòu),其中地下室、核心筒樓板為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地面以上塔樓核心筒之外區(qū)域為鋼—混凝土鋼筋桁架組合樓蓋結(jié)構(gòu)。
為滿足現(xiàn)場的實際需要、解決結(jié)構(gòu)施工的吊裝問題,經(jīng)過對施工組織設(shè)計的優(yōu)化和塔吊方案的比較選擇,決定塔樓采用兩臺性能相似的1號塔吊QTZ7052和2號塔吊K50/70,主要用于地下室及塔樓主體結(jié)構(gòu)施工材料運輸。1號和2號塔吊附著均布置在主樓外框柱上,1號塔離塔樓核心筒水平距離為16310 mm,離塔樓外框柱水平距離為6510 mm;2號塔離塔樓核心筒水平距離為16150 mm,離塔樓外框柱水平距離為6450 mm。采用固定外附墻形式。兩塔吊的附著均采用耳板與預(yù)埋件焊接形式,所以需提前將預(yù)埋件埋入相對應(yīng)的柱體內(nèi),且預(yù)埋件需與鋼結(jié)構(gòu)焊接;其中1號塔吊TC7052共計7道附著,2號塔吊K50/70共計6道附著。塔吊布置見圖1。
本工程原投標(biāo)核心筒內(nèi)設(shè)計為兩臺M440D內(nèi)爬塔吊,工程進場后,根據(jù)本工程塔樓的結(jié)構(gòu)形式及鋼結(jié)構(gòu)特點,優(yōu)化成取消兩臺內(nèi)爬塔吊,更換成一臺QTZ7052和一臺K50/70外附著塔吊,其經(jīng)濟上對比如下:
計算內(nèi)容包括塔吊進出場費、安拆費、月租等,計算范圍及內(nèi)容涵蓋項目塔吊使用期絕大部分成本,具體數(shù)據(jù)見表1。
選用外附著塔吊方案節(jié)約成本544萬元,此項成本優(yōu)化比例達 47.4%。
圖1 塔樓塔吊平面布置圖
表1 外附著塔吊與內(nèi)爬塔吊費用上對比計算
根據(jù)總進度計劃安排,塔樓內(nèi)外筒施工鋼結(jié)構(gòu)高度差達3層~4層,塔樓核心筒鋼結(jié)構(gòu)與外框筒混凝土結(jié)構(gòu)高差達到5層~6層。當(dāng)核心筒鋼結(jié)構(gòu)安裝的高度達到1號,2號塔吊最大自由高度時,塔吊影響核心筒施工進度,須在塔樓外框柱上采取附著措施才能保證核心筒繼續(xù)施工。綜合考慮核心筒施工進度、外框筒施工進度和塔吊自由高度三者之間的關(guān)系,擬采用永久附著加臨時附著、控制塔樓內(nèi)核心筒進度的方法來進行1號,2號塔吊附著加節(jié)施工。另根據(jù)塔吊租賃公司提供的塔吊的附著計算書,塔吊附著點處勁性外框柱需承受較大的側(cè)向力,而隨高度增加框架柱柱截面逐漸變小,因此其受力情況隨高度增加愈為不利和危險,故需驗算外框柱強度,并進行設(shè)計對其加強。
1號QTZ7052型塔吊是由長沙中聯(lián)建筑機械有限公司制造,起重臂最長為70 m,本工程安裝長度為70 m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)規(guī)格2.5 m×2.5 m×5.95 m,一般情況下安裝最大高度280.05 m,無附著最大起升高度73 m,兩道附著間最大間距為41.65 m;2號K50/70型是由沈陽建筑機械有限公司制造,起重臂長度為70 m,本工程安裝長度為50 m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)規(guī)格2.5 m×2.5 m×6 m,安裝最大總高度293.15 m,無附著最大起升高度60.9 m,兩道附著間最大間距為48 m,塔吊性能表見表2。
表2 K50/70和QTZ7052型塔吊附著基本性能表
本工程1號,2號塔吊附著裝置均采用3根附著桿與外框筒鋼柱連接。鋼結(jié)構(gòu)柱安裝后根據(jù)塔吊附著點位置焊接固定預(yù)埋板,外框柱混凝土澆筑完成后焊接連接耳板,待框架柱混凝土強度達到C20以上時安裝塔吊附著。具體設(shè)計構(gòu)造圖如圖2~圖5所示,其中,QTZ7052兩邊均附著于 KZ3,MJ均為 MJ1,K50/70雙桿一端附著于KZ3,MJ為MJ1,單桿一端附著于KZ1,MJ為MJ2。構(gòu)件尺寸見表3,表4。
圖2 塔吊附著構(gòu)造示意圖
圖3 預(yù)埋件與鋼柱連接示意圖
圖4 MJ1大樣圖
圖5 MJ2大樣圖
表3 K50/70預(yù)埋件尺寸表
表4 QTZ7052預(yù)埋件尺寸表
根據(jù)機械性能和施工進度情況安排,1號QTZ7052塔吊需進行7次附著,其中6次永久附著,1次臨時附著。2號K50/70塔吊需進行7次附著,其中4道永久附著,3道臨時附著。根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)吊裝分段計劃,將1號、2號塔吊分別進行附著頂升。每個階段每次附著具體情況如表5,表6所示。
表5 QTZ7052塔吊附著點統(tǒng)計表
表6 K50/70塔吊附著點統(tǒng)計表
考慮到鋼結(jié)構(gòu)吊裝的起吊高度,塔吊大臂必須高于鋼結(jié)構(gòu)頂部不小于7 m。
本工程主體結(jié)構(gòu)形式為型鋼混凝土框架—型鋼混凝土核心筒混合結(jié)構(gòu),其中地下室、核心筒樓板為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地面以上塔樓核心筒之外區(qū)域為鋼—混凝土鋼筋桁架組合樓蓋結(jié)構(gòu)。核心筒采用液壓爬模施工,塔樓內(nèi)外筒施工鋼結(jié)構(gòu)高度差達3層~4層,塔樓核心筒鋼結(jié)構(gòu)與外框筒混凝土結(jié)構(gòu)高差達到5層~6層,當(dāng)核心筒鋼結(jié)構(gòu)安裝的高度達到1號,2號塔吊最大自由高度時,塔吊影響核心筒施工進度,須在塔樓外框柱上采取附著措施才能保證核心筒繼續(xù)施工,這里存在前期核心筒施工速度快(3 d一層),外框筒水平結(jié)構(gòu)不能與核心筒同步的時候,選擇了外附著塔吊的弊端就出現(xiàn)了,即在外框筒不能滿足附著的情況下,核心筒就不能施工,進而出現(xiàn)窩工現(xiàn)象,為此我們考慮兩個方案:1)在外框筒柱子及水平鋼框架施工完后,在鋼柱及梁節(jié)點處附著的辦法;2)采用增加臨時附著的辦法解決,以下是兩種方案的論證及實施過程。
4.1.1 基本假定條件
1)所有節(jié)點剛接,附著層上部兩層水平鋼結(jié)構(gòu)施工完。2)核心筒為剛體。3)荷載為重力和塔吊荷載組合,總荷載=1.35重力荷載+1.35塔吊荷載。
4.1.2 應(yīng)用軟件
1)SAP200014.1。2)ANSYS 12.1。
4.1.3 計算結(jié)果比較
SAP2000所取的荷載系數(shù)為1.35,ANSYS計算的荷載系數(shù)為1。通過兩種軟件計算結(jié)果一致,誤差小于1%。
1)SAP2000計算結(jié)果:3層框架最大位移28.2 mm。各個桿件的應(yīng)力比,其中右上角的幾個桿件應(yīng)力比較高。2)ANSYS計算結(jié)果:總位移最大值達到22.7 mm。最大拉應(yīng)力達到149 MPa,最大壓應(yīng)力達到153.5 MPa。
經(jīng)過計算,水平鋼結(jié)構(gòu)位移變形不滿足要求,所以此方案行不通。
鑒于上述辦法行不通,為保證工程進度,經(jīng)研究決定,加快水平結(jié)構(gòu)的施工速度,并采用加密臨時附著的辦法,同時附著預(yù)埋件也采用加鋼牛腿的辦法,提前附著時間,具體的做法如下。
4.2.1 加密臨時附著
1)最終附著道數(shù)不變,投入的附著桿件數(shù)量不變,原24 m(4個標(biāo)準(zhǔn)節(jié))臨時附著改為18 m(3個標(biāo)準(zhǔn)節(jié))一臨時附著。2)附著后相當(dāng)于每48 m增加了一次附著,每臺塔吊總共增加了3次臨時附著,每次附著費用1萬元,總計6萬元。
4.2.2 埋件采用鋼牛腿
1)采用埋件增加鋼牛腿直接與“十”字鋼骨柱焊接,在混凝土澆筑完成后24 h后即可進行附著焊接,時間提前1 d,為滿足工期需要創(chuàng)造了條件。
2)采用鋼牛腿與鋼骨柱焊接后,在混凝土澆筑完成后,塔吊附著系統(tǒng)與外框水平鋼結(jié)構(gòu)隱框架也形成了一個整體,大大減少了對混凝土的損壞,特別是避免了混凝土裂縫的產(chǎn)生。
目前該工程已經(jīng)主體結(jié)構(gòu)封頂,通過對外附著塔吊選用及附著方案的多方面考慮及論證,并針對與工程工期矛盾之處的分析,進而采取一定的措施,雖花費一小部分費用,但是和選擇內(nèi)爬塔吊比較而言,減少主體封頂后拆除的麻煩,還大大的降低了工程的成本,且1號塔吊QTZ7052為全覆蓋塔吊,又能實現(xiàn)主體封頂后早拆2號K50/70塔吊的目的,進而結(jié)余一定成本,達到節(jié)能目的,對附著的安全系數(shù)進行了加強,也保護了主體混凝土結(jié)構(gòu)的安全,最后也實現(xiàn)了3 d一層的工期要求。目前這種外附著塔吊對250 m以內(nèi)高度的超高層都比較經(jīng)濟適用。
[1]呂文斌.關(guān)于塔吊基座變形的加固處理方案[J].山西建筑,2010,36(4):340-341.