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      Smith預(yù)估在循環(huán)流化床協(xié)調(diào)控制中的應(yīng)用

      2012-06-01 05:50:44賈峰生張魯凡周自強(qiáng)
      山西電力 2012年5期
      關(guān)鍵詞:主汽煤量協(xié)調(diào)控制

      賈峰生,張魯凡,周自強(qiáng)

      (1.山西電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001;2.山西宇翔電力有限責(zé)任公司,山西 太原 030001)

      Smith預(yù)估在循環(huán)流化床協(xié)調(diào)控制中的應(yīng)用

      賈峰生1,張魯凡2,周自強(qiáng)1

      (1.山西電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001;2.山西宇翔電力有限責(zé)任公司,山西 太原 030001)

      以某電廠210MW機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐為例,對循環(huán)流化床機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行了分析,并結(jié)合循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的特性,對所采取的Smith預(yù)估器在循環(huán)流化床協(xié)調(diào)控制中的應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)的研究和論證。

      Smith預(yù)估;循環(huán)流化床;協(xié)調(diào)控制

      0 引言

      循環(huán)流化床鍋爐燃燒系統(tǒng)是一個(gè)大滯后、強(qiáng)耦合的非線性系統(tǒng),各個(gè)變量之間互相影響。一些被調(diào)參數(shù)同時(shí)受到幾個(gè)調(diào)節(jié)參數(shù)的共同影響,如床層溫度要受到給煤量、一次風(fēng)量、返料量及排渣量等多個(gè)參數(shù)控制。同時(shí),有的調(diào)節(jié)參數(shù)又影響多個(gè)被調(diào)參數(shù),如給煤量不僅影響主汽壓力,還影響床溫、爐膛溫度、過量空氣系數(shù)等參數(shù)。在構(gòu)造循環(huán)流化床鍋爐(CFB)控制方案時(shí)只有抓住主要矛盾,同時(shí)考慮各個(gè)次要矛盾,才能構(gòu)造出滿足系統(tǒng)要求的控制策略,其自動控制系統(tǒng)需要完成更為復(fù)雜的控制任務(wù)。由于循環(huán)流化床燃燒的復(fù)雜性,使得對于煤粉鍋爐行之有效的常規(guī)控制方法,已難以實(shí)現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐的各項(xiàng)控制指標(biāo)。目前大部分循環(huán)流化床的協(xié)調(diào)控制策略也都是基于煤粉爐的控制思想,本文在此思想的指導(dǎo)下,通過設(shè)計(jì)主蒸汽壓力預(yù)估方案來完善協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。

      1 目前循環(huán)流化床鍋爐常規(guī)控制策略

      1.1 以汽機(jī)跟蹤為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)方式(CTF)

      CTF方式是由鍋爐調(diào)功、汽機(jī)調(diào)壓。優(yōu)點(diǎn)為機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,主汽壓力波動?。欢秉c(diǎn)是不能利用鍋爐蓄能、負(fù)荷響應(yīng)慢且擾動對功率影響大。從CTF方式負(fù)荷試驗(yàn)調(diào)試過程和運(yùn)行曲線分析,在穩(wěn)態(tài)狀態(tài)下,主汽壓力的波動小,而功率的波動則要大;在動態(tài)試驗(yàn)過程中,功率的波動比較大。基于這種特點(diǎn),機(jī)組能夠穩(wěn)定運(yùn)行,但是負(fù)荷不易控制,且該控制方式也無法滿足電網(wǎng)自動發(fā)電控制的要求。

      1.2 以鍋爐跟蹤為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)方式(CBF)

      CBF方式由鍋爐調(diào)壓、汽機(jī)調(diào)功。優(yōu)點(diǎn)為利用鍋爐蓄熱,負(fù)荷響應(yīng)快;缺點(diǎn)為主汽壓波動大,穩(wěn)定性差。從CBF方式變負(fù)荷調(diào)試的實(shí)際情況看,這種方式的動態(tài)過程長且主汽壓力偏差大(常超過1MPa),不利于機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,但是從煤粉爐的控制思路來看也大都為這種控制策略。

      2 壓力預(yù)估協(xié)調(diào)控制策略

      a)大型循環(huán)流化床鍋爐汽輪機(jī)單元機(jī)組是個(gè)多變量控制對象,并且機(jī)爐的動態(tài)特性差異甚大,鍋爐反應(yīng)滯后相當(dāng)大。循環(huán)流化床燃煤機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)把鍋爐與汽輪機(jī)作為一個(gè)整體進(jìn)行控制,使鍋爐與汽輪機(jī)共同承擔(dān)發(fā)電量控制和主汽壓力穩(wěn)定任務(wù)。由于主汽壓力的大滯后特性,該協(xié)調(diào)控制的主要任務(wù)是壓力保持穩(wěn)定,尤其是在接近滿負(fù)荷時(shí)機(jī)組的壓力控制問題。

      本協(xié)調(diào)控制綜合了CTF和CBF兩種方式的優(yōu)點(diǎn),將機(jī)、爐作為一個(gè)整體進(jìn)行控制,在保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),充分利用蓄能加快負(fù)荷響應(yīng),機(jī)、爐兩側(cè)同時(shí)調(diào)功、調(diào)壓;采用Smith主汽壓力預(yù)估模式,使機(jī)組在滿足負(fù)荷調(diào)節(jié)的要求下,滿足機(jī)組壓力的穩(wěn)定,尤其超壓問題,通過預(yù)估壓力精確控制給煤量實(shí)現(xiàn)壓力的穩(wěn)定控制。

      b)Smith預(yù)估器的工作原理,如圖1所示。

      圖1 Smith預(yù)估器原理結(jié)構(gòu)圖

      Smith預(yù)估器使用了帶死區(qū)的一價(jià)慣性環(huán)節(jié)近似實(shí)際過程,如果過程模型沒有偏差(即過程模型=過程),則過程輸出為

      式中:

      F——Smith預(yù)估結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)器傳遞函數(shù)。

      Smith預(yù)估器設(shè)計(jì)思想是:Smith預(yù)估器基本是一個(gè)超前滯后前饋控制器。它通過從實(shí)際測量過程值中減去模型輸出來對擾動進(jìn)行估算。在實(shí)際應(yīng)用中,模型總是有偏差,LS作為超前滯后控制器的調(diào)整參數(shù)。它采用過去和未來的輸入輸出信息,根據(jù)內(nèi)部模型,預(yù)測系統(tǒng)未來的輸出狀態(tài),經(jīng)過用模型輸出誤差進(jìn)行反饋校正以后,再與參考輸入軌跡進(jìn)行比較,應(yīng)用二次型性能指標(biāo)進(jìn)行滾動優(yōu)化,然后再計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻應(yīng)加于系統(tǒng)的控制動作,完成整個(gè)控制循環(huán)。由于這種算法的基本思想是:預(yù)先估計(jì)出控制過程的動態(tài)響應(yīng),然后由預(yù)估器進(jìn)行補(bǔ)償,力圖使被遲延了t的被調(diào)量超前反映到調(diào)節(jié)器,使調(diào)節(jié)器提前動作,從而減小超調(diào)量,加速調(diào)節(jié)過程。首先預(yù)測系統(tǒng)未來的輸出狀態(tài),再去確定當(dāng)前時(shí)刻的控制動作,即先預(yù)測后控制,所以具有預(yù)見性。

      c)方案設(shè)計(jì)。循環(huán)流化床鍋爐在動態(tài)特性上不同于煤粉爐,主要表現(xiàn)在循環(huán)流化床鍋爐燃燒室內(nèi)流化層大熱容量的熱平衡特性,這種特性及其隨運(yùn)行工況不同而變化的特點(diǎn),造成了循環(huán)流化床鍋爐燃燒過程實(shí)現(xiàn)自動控制的困難,在燃料量擾動下,主蒸汽壓力被控對象的特性如圖2所示。在燃料量擾動下,主蒸汽壓力傳遞函數(shù)為

      圖2 主汽壓力的燃料量特性曲線

      該協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)利用給煤量對主汽壓力的響應(yīng)特性:運(yùn)用Smith預(yù)估器輸出壓力如果大于實(shí)際壓力則鍋爐輸出增加給煤量,如果Smith預(yù)估器輸出壓力小于實(shí)際壓力則鍋爐輸出減小給煤量。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖3所示。

      圖3 協(xié)調(diào)控制原理框圖

      穩(wěn)態(tài)下鍋爐主控輸入偏差△e=Pg-(Pt-Bt(K/(1+TS)n)e-ts)-Bt(K/(1+TS)n),由于Bt(K/(1+TS)n)e-ts=Bt(K/(1+TS)n),則△e=Pg-(Pt-Bt(K/(1+TS)n)e-ts)-Bt(K/(1+TS)n)=Pg-Pt=0。

      即在穩(wěn)定過程中鍋爐主控PID輸入為零,機(jī)組鍋爐汽機(jī)之間形成一個(gè)平衡狀態(tài)。

      動態(tài)過程中,由于Pg是隨著負(fù)荷指令的變化而變化,但是在變負(fù)荷過程中煤量在負(fù)荷指令前饋的作用下首先發(fā)生變化,這時(shí)Bt首先發(fā)生變化,由于鍋爐響應(yīng)滯后比較大,在機(jī)組升負(fù)荷開始主汽壓力下降,但在模型的作用下只要K值取值比較合適,則

      預(yù)估準(zhǔn)確情況下Pt≈Bt(K/(1+TS)n)e-ts,則

      在煤量的變化作用下,偏差△e很快趨于零,鍋爐主控PID不再參與調(diào)節(jié),此時(shí)煤量在鍋爐主控的作用下只增加負(fù)荷變化量對應(yīng)的應(yīng)該增加的煤量,而不是在PID的作用下過多地增加煤量,降負(fù)荷過程正好與升負(fù)荷過程相反。如果沒有此預(yù)估信號的存在,則鍋爐主控在PID的作用下指令一直在同一個(gè)方向增加或減小,由于鍋爐的大滯后特性,煤量肯定會過調(diào),那么主汽壓力不會穩(wěn)定,唯一的結(jié)果就是壓力不停地?cái)[動。

      3 應(yīng)用效果

      該電廠在用常規(guī)思路控制之前主汽壓力不易控制,汽機(jī)主控調(diào)節(jié)負(fù)荷,雖然負(fù)荷能滿足要求,但是汽機(jī)調(diào)門為了滿足負(fù)荷要求不斷調(diào)節(jié),這樣主汽壓力不斷擺動,進(jìn)一步使煤量擺動,主汽壓力偏差較大,而且穩(wěn)態(tài)下也不易穩(wěn)定,如圖4所示。

      在運(yùn)用了Smith預(yù)估主汽壓力后,由于預(yù)估作用的存在,使煤量的變化是在一定可控范圍內(nèi)變化,該變化量滿足負(fù)荷的變化,既滿足負(fù)荷的變化,而且使主汽壓力波動不太大,如圖5所示。

      4 結(jié)論

      圖4 常規(guī)協(xié)調(diào)控制模式下趨勢圖

      圖5 Smith預(yù)估模式下協(xié)調(diào)控制趨勢圖

      該電廠經(jīng)過投產(chǎn)72h協(xié)調(diào)控制全部投入,主汽壓力靜態(tài)偏差+0.2MPa,動態(tài)偏差+0.9MPa,沒有發(fā)生鍋爐超壓現(xiàn)象,另外該電廠一次風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)都是用液耦調(diào)節(jié),液耦調(diào)節(jié)死區(qū)比較大,因此系統(tǒng)在變負(fù)荷過程中風(fēng)量的變化緩慢,如果加大二次風(fēng)機(jī)液耦的調(diào)節(jié)響應(yīng)速度,該協(xié)調(diào)控制主汽壓力響應(yīng)能力應(yīng)該更好。但是在機(jī)組接近滿負(fù)荷時(shí),機(jī)組速率必須降低,否則主汽壓力容易超壓,因此,循環(huán)流化床鍋爐還是不易滿足電網(wǎng)AGC(自為發(fā)電控制)解釋的指標(biāo)要求,更成熟的控制策略需要在實(shí)踐中不斷優(yōu)化和完善。

      The Application of Smith Predictor in Coordinate Control of CFB Boilers

      JIA Feng-sheng1,ZHANG Lu-fan2,ZHOU Zi-qiang1
      (1.Shanxi Electric Power Research Institute,Taiyuan,Shanxi030001,China;
      2.Shanxi Yuxiang Electric Power Co.,Ltd.,Taiyuan,Shanxi030001,China)

      This paper analyzes the existing problems on coordinating control system for CFB boiler in a power plant.According to the characteristics of CFB boiler,the application of Smith Predictor in the coordinate control of CFB boiler are studied and demonstrated.

      Smith Predictor;CFB Boilers;coordinate control

      TK229

      B

      1671-0320(2012)05-0043-03

      2012-06-12,

      2012-07-15

      賈峰生(1978-),男,山西平遙人,2004年畢業(yè)于太原理工大學(xué)控制理論控制工程專業(yè),工程師,從事火電機(jī)組自動控制系統(tǒng)工作;

      張魯凡(1961-),男,山西朔州人,2004年畢業(yè)于太原理工大學(xué)控制理論控制工程專業(yè),工程碩士,高級工程師,從事電力檢修和自控設(shè)備成套維護(hù)工作;

      周自強(qiáng)(1984-),男,江蘇徐州人,2009年畢業(yè)于東南大學(xué)動力工程及工程熱物理專業(yè),碩士,助理工程師,從事信息安全及信息化等工作。

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