潘志尚
(云浮發(fā)電廠,廣東 云浮 527328)
2009年5月20日09:32 某電廠網(wǎng)控事故喇叭響,查110kV 云硫線116 開關保護屏“重合”、“跳閘”指示燈亮。110kV 云硫線116 距離Ι 段保護動作,A、B、C 相間故障,距離:9.68km。
與此同時該電廠#1 發(fā)電機轉(zhuǎn)速升至3022r/min,#1 機組發(fā)生甩負荷情況。查熱控DCS 記錄:09:32:44.905 時刻#1 機組DCS 硬件OPC 保護報警及動作,09:32:44.981 時刻硬件OPC 保護動作返回;#1 組機負荷由116MW 甩到最低值45MW。
OPC 動作原理(見圖1、圖2)如下。
動作條件1:當轉(zhuǎn)速變化超過107%時,OPC 動作。
圖1
圖2
動作條件2:當功率負荷不平衡率超過60%時,OPC 動作。
動作條件3:當功率負荷不平衡率在30%~60%,對應轉(zhuǎn)速變化率107%~100%交會點時(藍色下斜線右側(cè)區(qū)域)時,OPC 動作。
根據(jù)OPC 動作原理,此次OPC 動作的原因有以下3 種可能。
1)實際機組轉(zhuǎn)速到達定值或機組轉(zhuǎn)速信號測量存在偏差導致OPC 保護動作。
對#1 機組轉(zhuǎn)速測量信號,熱控人員經(jīng)檢查確認該信號測量可靠,不會出現(xiàn)偶然偏差的可能。
從#1 機組電氣PMU 錄波數(shù)據(jù)來看,#1 發(fā)電機轉(zhuǎn)速在云硫線線路故障時刻雖有擾動現(xiàn)象,但#1 機組實際轉(zhuǎn)速變化未達到OPC 動作條件1 的動作定值(見表1)。
表1 20090520 云硫線故障時各系統(tǒng)周波
2)熱控硬件OPC 邏輯及采樣、整定值偏差導致OPC 保護動作。
對OPC 邏輯程序及定值進行檢查,該定值是由硬件可燒錄芯片存儲的,幾乎不可能自動發(fā)生變化,程序及定值方面的故障情況可能性可以排除,同時通過加量檢測,OPC 保護的各采樣正常。
3)機組有功功率變化達到定值或送至DEH 的有功功率信號存在偏差,造成OPC 保護動作。
由于線路故障時功率的暫態(tài)變化過程極其短暫,超出DEH 和DCS 的記錄能力,因此熱工方面是無法提供動作時刻功率變化過程。惟一可以提供是DCS 于5-20 09:32:44:905 記錄到的OPC 動作信息(5-20 09:32:44:981 復位,動作時間76ms)。
檢查傳送#1 機組有功功率信號至DEH 的功率變送器,其型號為:FPW-201,三相四線制功率變送器。檢查#1 發(fā)電機正常運行時有功功率變送器輸出正確,通過對同型號有功功率變送器的模擬試驗,暫未發(fā)現(xiàn)有功變送器輸出異常情況。
初步分析#1 機故障錄波曲線來看,#1 機組功率在線路故障瞬間有突變現(xiàn)象,且達到了OPC 動作條件3(見圖3)。
圖3
#1 機組故障錄波值顯示了#1 發(fā)電機功率在故障時,功率變化達到了OPC 的動作條件3。輸送至DEH 的發(fā)電機有功功率信號是否也達到了OPC 定值,需要進一步檢驗確認,因此需進一步檢驗功率變送器暫態(tài)特性。
從#1 發(fā)電機故障錄波曲線中抽取三個點,得出其中的電流、電壓向量值,重新輸入功率變送器,觀察功率變送器的輸出情況。
表2
可以得出#1 發(fā)電機功功率變送器可以反應電氣的暫態(tài)過程,在線路故障期間,#1 發(fā)電機變送器功率輸出信號發(fā)生了變化,其值達到了熱控OPC 保護的動作定值。
因此為避免#1 機組在外部線路瞬時性故障時熱控OPC 保護動作,熱控OPC 保護應增加一定延時,以躲過線路的暫態(tài)過程,但由于#1 機組采用的是硬件OPC 保護,其定值是固化值,無法增加延時,同時電氣及熱控保護已的足夠的其他同類保護,所以#1 機組取消熱控硬件OPC 保護的動作條件3。
功率變送器可以反應電氣設備瞬時性故障的暫態(tài)過程,可以即時反應設備故障時電流電壓的功角變化,所采樣出的功率亦會發(fā)生較大變化。因此熱控OPC 保護應設置一定的動作時間,躲過電氣外部設備瞬時故障的暫態(tài)過程。對軟件OPC 保護,可以通過修改程序增加出口延時來完善;對于完全固化無法修改的硬件OPC 保護,則應取消OPC 保護的動作條件3。