李作光
(大慶油田有限責任公司 第四采油廠,黑龍江 大慶163511)
X 區(qū)塊是工業(yè)化三元復合驅區(qū)塊,該區(qū)塊2007年8月開始注入前置聚合物段塞,同年11月開始注入三元主段塞,從2010年開始步入了含水快速回升階段。因此在節(jié)省化學藥劑并保證開發(fā)效果的基礎上,自2011年2月改注聚合物溶液。通過對區(qū)塊注聚后112 口注入井、143 口采出井的動態(tài)變化分析,更加清楚地認識了三元開發(fā)后期注入聚合物溶液后明顯的動態(tài)反映特點,為以后的分析調整工作提供依據(jù)。
區(qū)塊開發(fā)目的層為葡I1 ~3 油層,共分5 個沉積單元,即葡I11、葡I12、葡I212、葡I22和葡I332,是大慶長垣葡I1 ~4 大型河流-三角洲沉積體系中的一部分。各沉積單元發(fā)育狀況有較大差異,平面上河道砂、廢棄河道砂、分流河間砂、表外儲層和砂巖尖滅區(qū)交互分布,平面非均質較嚴重。
表1 X 區(qū)塊葡I1 ~3 油層發(fā)育狀況統(tǒng)計表
葡I1 ~3 油層各沉積單元平均滲透率在0.316 ~0.624μm2之間,滲透率變異系數(shù)為0.65。從葡I1 ~3油層滲透率分級統(tǒng)計情況看,各沉積單元的不同滲透率有效厚度所占比例存在一定差距。除葡I11外,其他各沉積單元高滲透率層(≥0.4μm2)有效厚度比例在47.7% ~68.1%之間,厚度相對不發(fā)育的葡I11單元的低滲透率(<0.2μm2)有效厚度所占比例達36.6%,明顯高于其他各沉積單元。而從平均單井滲透率分級分布看,平均有效滲透率在0.300μm2以上的井點比例達85.8%。
表2 X 區(qū)塊葡I1 ~3 油層滲透率分級統(tǒng)計表
區(qū)塊自2011年1月31日正式停止注堿和表活劑,只注聚合物體系,經(jīng)過一年的開發(fā)后呈現(xiàn)以下動態(tài)變化特點:
在改注聚合物方案執(zhí)行的同時,對38 口配注濃度較高的注入井實施了降濃調整,調整后實注濃度下降476mg/L,粘度基本沒變,而從各站執(zhí)行方案后粘度變化情況來看,注聚初期由于減少了堿對聚合物溶液降粘的影響,注入粘度均有所上升,注聚后平均上升了9.9mPa.s;隨后為了緩解高粘度為區(qū)塊帶來的注入困難狀況,實施了多批次大批量的濃度下調工作,使得注入濃度和粘度都呈現(xiàn)大幅下降的趨勢,目前實注濃度為1182mg/L,實注粘度為28.8mPa.s。
表3 注聚后分站注入粘度變化情況(一)
表4 注聚后分站注入粘度變化情況(二)
注聚初期由于注入液粘度的升高,致使注入井吸水能力大幅下降,其中發(fā)育較差的注入井在三元體系時粘度相對較低,注聚后粘度上升幅度較大,導致吸水能力明顯下降,視吸水指數(shù)由0.407m3/d.m.MPa下降到0.331m3/d.m.MPa,下降幅度達到18.7%。隨著之后注入濃度的下調,在注入粘度下降的同時,注入井的吸水能力趨于穩(wěn)定。
表5 注聚后吸水能力變化情況表
從15 口井連續(xù)剖面變化情況看,注入前置聚合物段塞和三元溶液后,剖面得到了不同程度的改善,而隨著注入時間的延長,薄差層對聚合物的吸附捕集趨于飽和,注入困難現(xiàn)象逐漸加重,聚合物溶液只能由高滲透層通過,導致剖面有所變差。與注入三元體系時對比,層數(shù)和厚度動用比例分別降低了18.0%和12.9%。
表6 連續(xù)剖面變化情況表
從各個單元不同厚度分級動用情況看,目前單層有效厚度小于1 米的層數(shù)與厚度動用比例均較低,主要是自身發(fā)育差致使層間干擾嚴重;單層有效厚度大于4 米的得到了充分的動用,層數(shù)和厚度動用比例均較高。
表7 單層厚度分級動用情況表
受注入井吸水能力降影響,采出井的產(chǎn)液量與注入三元體系時對比呈現(xiàn)一定的下降趨勢。
圖1 采液指數(shù)與視吸水指數(shù)變化曲線
注聚后區(qū)塊含水由90.82%上升到93.94%,月含水上升0.17%,其中61 口采出井因連通差、注入剖面差、注入體系變差等因素影響含水呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。
表8 采出井含水變化情況表
從見劑量變化情況看,停注堿和表活劑1 個月后,地層中已有的化學劑仍在不斷采出,見劑量仍是上升趨勢;兩個月后見劑濃度趨于穩(wěn)定,聚合物溶液推進到井底;在第3 個月開始見表活劑濃度均呈現(xiàn)明顯下降趨勢;2012年2月開始,見劑濃度明顯上升且上升速度較快。
圖2 采出井見表活劑濃度變化曲線
對比同時具有化驗數(shù)據(jù)的101 口采出井的見劑濃度,有65 口井呈明顯的上升趨勢。分析認為主要是由于2011年冬季,實施注水及間歇注水井數(shù)多、時間長、分布廣,注入水重新推動地層中的表活劑至井底,致使見劑濃度在2、3月份出現(xiàn)明顯的上升趨勢。
綜合以上分析,自2011年1月31日注入后續(xù)聚合物體系后,雖然區(qū)塊的綜合含水還在不斷的上升,但與2010年相比月含水上升值下降了0.06%;同時節(jié)省聚合物用量1805t,保證了區(qū)塊良好的開發(fā)效果。
1)注入聚合物后,由于減少了堿對聚合物溶液降粘的影響,注入液粘度大幅提高。
2)聚合物溶液濃度不斷下調后,不能充分發(fā)揮其調堵作用,注入液主要進入發(fā)育好的高滲透層,使得油層動用狀況變差。
3)良好的注入體系是區(qū)塊開發(fā)效果的重要保障,注入粘度降幅大的井區(qū)采出井含水升幅大。
4)在三元開發(fā)后期注入聚合物溶液,可以在不影響區(qū)塊開發(fā)效果的基礎上,有效節(jié)約化學藥劑用量。
[1]高樹棠.聚合物驅提高石油采收率[M].北京:石油工業(yè)出版社,1996.
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