【摘要】隨著行業(yè)內(nèi)節(jié)能降耗的不斷深入,對制絲各個環(huán)節(jié)潛能不斷挖掘。本文就是從烘梗絲機著手,著力解決其在生產(chǎn)過程中出的的干頭干尾量,找出影響干頭干尾量的幾個因素,并加以改進,達到預定的目標,從而實現(xiàn)降低原材料的消耗,對煙草行業(yè)其他的卷煙企業(yè)有借鑒意義。
【關鍵詞】烘梗絲機;干頭干尾;降耗
一、現(xiàn)狀調(diào)查
烘梗絲機是是卷煙制絲設備中的重要設備,它是將切絲后的梗絲加工成符合標準的膨脹梗絲,膨脹梗絲是煙絲的重要組成部分,影響著制絲的外觀質(zhì)量及內(nèi)在質(zhì)量。在生產(chǎn)時,需要在烘梗絲機出口將不合格的梗絲甩出,甩出的梗絲將不能在煙絲使用,消耗比較嚴重。隨著行業(yè)內(nèi)節(jié)能降耗及廠部指標最優(yōu)化活動的推行,降低烘梗絲機出口的干頭干尾成了我們研究的重點。
二、原因分析
(1)料頭控制風門開度大。物料進入烘梗絲機之前,烘梗絲機一直處于預熱狀態(tài),烘絲機頭料各風門開度為:一區(qū)新風30%,二區(qū)新風30%,二區(qū)排潮35%。經(jīng)過對各風門調(diào)整,干頭干尾量如下表:
(2)進烘絲機前的料頭料尾水分偏低。加料前頭料水分(前后兩分鐘內(nèi)水份)比正常水分偏低約1%~2%。首先,烘絲機出口水份與進料水份及烘絲機內(nèi)部溫度正向相關,其次,料頭水份低導致烘絲機內(nèi)部溫度增長慢,料尾水份低導致烘絲機內(nèi)部溫度下降快,梗絲按設定溫度在較低溫度環(huán)境下運行時間長,干頭干尾量增多。(3)工藝標準變更,原有控制程序協(xié)調(diào)性差。2008年6月河北中煙工業(yè)公司對梗絲制造工藝標準進行了調(diào)整,加料后水份由(39±1)%變更為(36±1)%,烘絲機一區(qū)溫度由(151±3)℃變更為(130±10)℃標準變更后,烘梗絲機頭料水份波動大,干頭量比變更前增多約3KG。
三、制定對策實施改進
(1)實施一:一是梗絲加料機對梗絲頭料進行加水。針對入烘梗絲機頭料偏低,采用梗絲加料機對頭料加水的方法來提高梗絲頭料的水份。因梗絲加料機對采用的是反饋控制,當梗絲頭料進入加料機滾筒,未達到加料后水份儀之前,加料機在自動控制控制狀態(tài)下,因無反饋信號作用,加料機不進行加水,所以,對頭料加水采用手動控制的方法進行加水。實施:2008年6月10日~2008年6月27日,進行頭料加水實驗,根據(jù)不同加水量及不同的加水時間所產(chǎn)生的干頭重量進行分析總結。實施后效果:設定加水量為40kg/h,加水時間120s時,干頭量較少,烘絲機出口水分穩(wěn)定性最好。二是增加尾料水份。針對尾料水份低,采取增大尾料時加料機蒸汽壓力來實現(xiàn),加水蒸汽正常壓力為0.2MPa,通過調(diào)整尾料時加蒸汽時間與施加蒸汽壓力來實現(xiàn)。在實施后的效果:加料電子稱無料延時20s、蒸汽壓力在0.4Mpa時,烘絲機尾料水分穩(wěn)定,干尾量最少。(2)實施二:降低頭料時控制風門開度。對烘絲機的控制參數(shù)進行優(yōu)化,主要降低烘絲機頭料時新風及排潮風門的開度。原來烘絲機頭料各風門開度為:一區(qū)新風30%,二區(qū)新風30%,二區(qū)排潮35%。目標:一區(qū)新風10%,二區(qū)新風10%,二區(qū)排潮10%(考慮負載及風門受力情況,不再降低風門開度)。實施時間:2008.7.21~2008.8.7。實施后效果:一區(qū)新風10%,二區(qū)新風10%,二區(qū)排潮開度為15%時,干頭干尾數(shù)量最少,且烘絲機出口水份穩(wěn)定。(3)實施三:更改烘絲機頭料控制程序。2008年8月對原程序進行了改造。原程序設計為:當加香前水分儀探測梗絲水份<7%時,烘絲機各控制風門保持初始開度不變,一區(qū)二區(qū)新風風門開度可以手動調(diào)節(jié),二區(qū)排潮風門開度為35%,開度不能進行調(diào)節(jié),直到加香前水分儀探測水分達7%時,二區(qū)新風風門自動打開至55%,水份達8%時,二區(qū)排潮風門自動打開至65%,烘絲機進入自動控制狀態(tài)。改為:在待料狀態(tài)下,烘絲機一區(qū)風門開度10%,二區(qū)風門開度10%,二區(qū)排潮風門開度15%保持不變,待烘后水分儀(物料從烘后水份儀運行至加香水份儀需要時間約60s,頭料控制反饋信息前移)探測物料水份達12%時,一區(qū)新風風門打開至45%,二區(qū)新風風門打開至45%,二區(qū)排潮風門打開至40%,全過程各控制風門開度均能手動調(diào)節(jié)。
四、效果檢查
所有對策實施后,按照活動計劃與10月份一個月的干頭干尾重量進行了跟蹤統(tǒng)計,干頭干尾平均值減少到了(Kg)7.8,有明顯的改善。
參考文獻
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