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      淺談開窗側鉆定向井開窗及定向過程中的技術難點

      2012-04-29 00:44:03楊小棟文忠選鄒兆革趙江源
      中國高新技術企業(yè) 2012年6期

      楊小棟 文忠選 鄒兆革 趙江源

      (青海油田井下作業(yè)公司大修側鉆大隊,青海 海西 816400)

      摘要:青海油田已經(jīng)進入開發(fā)的中后期,很多老井由于套損、井下事故等原因不能正常生產,應用小井眼開窗側鉆技術是恢復產能,提高原油產量的重要途徑之一,目前本油田已經(jīng)開始推廣應用。隨著側鉆定向施工難度的不斷增大,施工隊伍在開窗側鉆過程中遇到一些技術難點,而這些難點恰恰是制約小井眼側鉆技術成熟與否的關鍵,針對出現(xiàn)的問題油田單位提出了解決方案,通過現(xiàn)場的實踐,在側鉆施工中取得了較好效果。

      關鍵詞:開窗側鉆;定向井開窗;磁干擾

      中圖分類號: TE921文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)09-0071-02

      目前小井眼開窗側鉆定向技術在青海油田已日趨成熟,僅2011年就完成了15口開窗側鉆定向井的施工,創(chuàng)造了青海油田的側鉆定向井的歷史新高。由于工作量的增加,側鉆技術經(jīng)驗還很欠缺,在施工中出現(xiàn)的各類問題亦明顯增多,本文根據(jù)現(xiàn)場施工中出現(xiàn)的問題進行分析和總結,并制定了行之有效的技術措施,不但解決了現(xiàn)場實際問題、縮短了施工周期,也為今后側鉆施工積累了一定的經(jīng)驗。

      一、套管開窗過程中遇到的技術問題及解決方法

      躍3173井開窗過程中出現(xiàn)鉆不動,長時間無進尺現(xiàn)象。

      原因分析:這種現(xiàn)象通常出現(xiàn)在開窗進尺3m以前,表現(xiàn)為高鉆壓高轉速也長時間無進尺,甚至在高轉速時停轉盤無倒車。開窗初始階段磨銑時鐵屑返出量多,而開窗鉆時較快的話,來不及返出的鐵屑經(jīng)銑錐反復擠壓,會在井底形成鐵屑床,導致銑錐局部磨損大或包住銑錐頭,使銑錐接觸不到套管壁,從而造成銑錐無法繼續(xù)磨銑、無進尺的問題。

      解決辦法:起鉆換入新銑錐,輕壓慢轉,持續(xù)較長時間磨銑,待有進尺后再逐漸加大鉆壓,如長時間還是沒有進尺,則需使用外形特征比較明顯的銑錐,這種銑錐比較容易破壞井底的鐵屑床。需要注意的問題:銑錐開窗過程中,前3m必須嚴格控制鉆時,不能盲目的加鉆壓,前3m鉆時必須大于6小時,要確保證開出的窗口平滑。

      二、側鉆定向過程中遇到的技術問題及解決方法

      (一)躍3173斜井打完領眼后,在裸眼內測斜時磁干擾大,無法測出準確方位

      按照常規(guī)做法,銑錐開窗的長度只需要斜向器斜面長度+銑錐長度,再下入三牙輪鉆頭,使用常規(guī)鉆具打30m領眼,目的就是避開測斜時原井套管的磁干擾,然后再下入PDC鉆頭及單彎螺桿。如果不準備使用牙輪鉆頭打領眼的話,銑錐開窗長度需在原有開窗長度的基礎上再加3m,同時下入螺桿及PDC鉆頭打鉆時,必須加大鉆壓鉆進30m以后才能開始定向。

      磁干擾的原因分析:出窗后鉆壓低、井斜小,容易導致鉆具沿下部老井套管外環(huán)空鉆進,無法離開環(huán)空的水泥層向地層鉆進,從而導致鉆頭碰套管或離套管太近,造成磁干擾大無法測出準確方位。

      解決辦法:加大鉆壓鉆進30m后測斜,如發(fā)現(xiàn)井斜未增或磁干擾還是比較大的話,建議采用裸眼側鉆的方式。

      (二)躍1134斜井側鉆過程中托壓嚴重

      原因分析:(1)泥漿性能不太好、粘度高、固相含量高,鉆遇造漿嚴重的泥巖層,易粘吸,引起托壓;(2)井眼軌跡不太好,易引起托壓。

      預防措施:定向過程中需嚴格控制狗腿度,每定向2個鉆桿單根,必須至少復合鉆進2個鉆桿單根才能繼續(xù)定向,保持井眼軌跡的平滑,能減少下部定向或扭方位時出現(xiàn)的托壓現(xiàn)象。

      解決辦法:采取短起下鉆、拉井壁、修正井眼、劃眼或倒劃眼,在泥漿中加潤滑劑,適當增加加重鉆桿或鉆鋌數(shù)量,從而增加鉆具重量等方法處理定向鉆進時的托壓。

      (三)躍355斜井造斜率太低

      造斜率太低,達不到設計所要求的增斜速度,可能的原因及其相應的措施分析如下:

      1.螺桿度數(shù)不夠大。對設計的某一造斜率,通常能找到合適的彎螺桿。但由于地層走向、硬度等情況的變化,增斜速度不一定能達到要求。如果實際增斜速度比設計要求低30%以上,在考慮最大井斜角的大小以后,可以考慮換較大度數(shù)的彎螺桿。

      2.地層太軟,而鉆頭水眼則相對太小,使鉆頭來不及側向切削,水力噴射流就已沖掉地層。

      3.鉆具剛性太強,不能產生足夠的側向力。如果泥漿馬達上鉆鋌根數(shù)太多,合理的做法就是盡量少加鉆鋌。

      4.工具面沒有掌握好,工具面反復調整不容易獲得穩(wěn)定的造斜率。所以工具面應相對穩(wěn)定,調整時,要逐步調節(jié)。

      5.彎螺桿標線偏差。由于制造上的原因,彎螺桿標線沒有標到高邊位置,而定向井工程師又沒有仔細檢查,導致彎螺桿角差計算不準確,因此,在彎螺桿下井之前,要精確丈量彎螺桿角差。

      躍355斜井造斜率太低的主要原因:工具面沒有掌握好,工具面反復調整不容易獲得穩(wěn)定的造斜率。

      (四)躍336斜井方位偏差太大

      方位偏差太大的原因包括:

      1.井眼軌跡發(fā)生始料不及的漂移,如上部井段嚴重左漂或右漂。

      2.由于一些特殊原因,方位沒有穩(wěn)定好就提前結束造斜作業(yè),起鉆時就沒有獲得預計的井斜和方位。比如馬達或測量儀器不能正常工作,只好提前結束造斜。

      3.由于測量儀器故障或測量工程師的失誤,使真實定向方向不是測量儀顯示的方向,致使方位偏差太大。

      4.由于地層傾角大、托壓等原因引起定向鉆進時方位穩(wěn)不住。

      解決方位偏差太大的辦法是進行扭方位作業(yè)。扭方位作業(yè)時主要應考慮可能帶來的狗腿和安全問題,特別是在裸眼段較長的井段。如果偏差值大的無法以扭方位來彌補,只有填井重鉆。

      躍336斜井方位偏差太大的原因:托壓引起定向鉆進時方位穩(wěn)不住。

      (五)躍336斜井工具面偏差大

      例如:躍336斜井定向目標是全力增斜,當前井斜5°,方位100°,目標工具面為0°,定向1個單根再打1根復合后測斜,井斜6°,方位350°,說明工具面發(fā)生了偏差,按照效果來分析,此時全力增斜工具面應為10°。

      造成工具面偏差的原因有:量螺桿角差時發(fā)生錯誤或誤差、角差計算錯誤、螺桿彎向跟螺桿上的記號不一致等。

      解決辦法:如在定向過程中發(fā)現(xiàn)當前工具面達不到目標效果或與目標效果發(fā)生偏差,應及時根據(jù)當前工具面所達成的效果進行工具面修正。

      三、對側鉆定向過程的認識及建議

      1.第一次定向時,如果井斜小于3°,而且無磁干擾的情況下,盡量使用磁性工具面進行定向,目標工具面應該等于當前設計方位。如果井斜大于3°,須使用重力工具面進行定向,根據(jù)當前方位的偏差情況來確定目標工具面。

      2.定向過程中,不能直接把井斜調整到和設計最大井斜一致,需要留有一定的余地,需知增斜比降斜容易。井斜增到比設計最大井斜小2°~4°就可以了,然后再根據(jù)復合鉆進時井斜的變化情況進行適當調整。相同的井段長度中,造斜率越低,最大井斜角越大,這一點也需要注意。

      3.需要時刻注意方位的變化情況,根據(jù)實測數(shù)據(jù)來觀察方位漂移規(guī)律,根據(jù)方位漂移規(guī)律來調整

      方位。

      4.斜向器坐封前,盡量進行一次反洗井作業(yè),反洗井時間約為循環(huán)兩周的時間。否則可能會出現(xiàn)坐封打壓時壓力保持不住的情況。

      5.實鉆井眼軌跡控制時,如果設計的最大井斜角小于10°,可以適當降低平均造斜率,從而使最大井斜角增大,這樣方位不容易發(fā)生漂移。

      參考文獻

      [1]劉乃震,王延瑞.現(xiàn)代側鉆井技術[M].石油工業(yè)出版社,2009.

      [2]趙金洲,張桂林.鉆井工程技術手冊[M].中國石化出版社,2007.

      作者簡介:楊小棟(1983-),青海油田井下作業(yè)公司大修側鉆大隊擔任鉆井助理工程師。

      (責任編輯:趙秀娟)

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