郭永華
水泥企業(yè)節(jié)水技術的應用
Application of Water Saving Technology in Cement Plant
郭永華
水資源的日益短缺,已成為全球普遍關注的重大環(huán)境問題之一。資料顯示,我國人均水資源占有量是2185m3,僅為世界平均水平的28%,而且水資源在時間和地區(qū)分布上極不均衡,全國669個設市的城市中,有400多個城市供水不足,其中嚴重缺水的有110個,主要是北方和沿海城市。如天津地區(qū)人均本地水資源占有量僅160m3,就算加上入境和引灤入津外調水量,人均水資源占有量也僅為370m3,遠低于世界公認的人均占有量1000m3的缺水警戒線,屬重度缺水城市。與此同時,我國萬元GDP用水量約為世界平均水平的2~3倍,約為世界先進水平的4~6倍,工業(yè)水重復利用率50%~60%,與世界先進水平相比差距懸殊。因此,提高工業(yè)用水效率、創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè),是緩解水資源供需矛盾、保證我國經濟可持續(xù)發(fā)展的必由之路。
天津振興水泥有限公司成立于1996年,現(xiàn)有兩條2000t/d水泥熟料預分解新型干法水泥生產線和一座2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電站。我公司認真貫徹執(zhí)行國家有關節(jié)水方針政策,近年來,對照《天津市節(jié)水型企業(yè)(單位)考核評分標準》重新修訂、完善了各項管理制度,建立了用水二級、三級計量體系,繪制了用水計量網絡圖,制定了用水近期、遠期規(guī)劃;定期進行企業(yè)的水平衡測試,挖掘節(jié)水潛力,有針對性地制定整改方案;充分利用廠刊板報宣傳欄等開展內容豐富的節(jié)水宣傳活動,增強全體員工水資源憂患意識、節(jié)水意識,創(chuàng)建企業(yè)節(jié)水文化體系。
2.1 實施水質分級管理,消除水質過剩浪費
廠區(qū)生產生活給排水管網實施分質設置、分級管理、優(yōu)水優(yōu)用是水資源達到合理利用的前提條件。我公司按水質和用途把工業(yè)用水分為生活消防水、循環(huán)冷卻水、中水、軟水、除鹽水等幾大類,根據(jù)工藝要求不同分質供水:員工食堂、浴室、衛(wèi)生間等使用生活消防水;間接冷卻設備使用循環(huán)冷卻水;余熱發(fā)電循環(huán)水池使用中水,替代一部分新鮮補水;燃煤鍋爐使用軟水;水泥熟料煅燒余熱鍋爐使用除鹽水。采用分質供水,可滿足各用戶對水質的不同要求,消除水質過剩而造成的浪費現(xiàn)象。
2.2 改造地下管網,杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象
我公司建于占地5.8公頃的北辰建材供應公司院內,廠區(qū)大,管線長,新建的地下生活消防水管網與院內舊管網搭接,舊管網滲漏跑水現(xiàn)象時有發(fā)生。公司大力改造,將舊管網全部更換為新管網。生產線各工序地下循環(huán)冷卻水支管為鋼管,使用8~10年就會開始腐蝕滲漏(如第一條生產線),不但浪費水資源,而且影響生產正常運轉。公司借中、大修時機逐項對其改造或更換,如原料磨、水泥磨由地下暗管改為地上明管敷設,其余各處更換新管(管徑≥80mm的換為球墨鑄鐵管)。上述改造杜絕了“跑冒滴漏”現(xiàn)象,提高了設備運轉率,節(jié)水效果非常明顯。
2.3 開發(fā)節(jié)水工藝和無水工藝
我公司先后實施了10多項節(jié)水型工藝技術改造,有些低耗水、不耗水的新技術新工藝在水泥行業(yè)具有示范效應。第一條水泥生產線窯尾廢氣處理電改袋收塵器后,增濕塔冷卻用水量減少70%(通過窯尾余熱鍋爐換熱,廢氣溫度從320℃降到220℃左右后分別去原料磨及增濕塔,原電收塵器要求增濕塔出口溫度130~140℃,現(xiàn)布袋收塵器出口溫度可達180~190℃,控制溫度提高使噴水量大幅下降。預計采用優(yōu)質布袋及增加風冷裝置可進一步減少或完全取代噴水冷卻);篦冷機冷卻方式原為風冷加噴水冷卻,通過對篦板改造及加大冷卻風機通風量,完全取消了噴槍噴水冷卻。第二條水泥生產線2004年建成,廢氣處理直接采用布袋收塵器,來自窯尾預熱器的高溫煙氣一部分經增濕塔噴水降溫至190℃左右進入收塵器,另一部分去原料磨烘干原料后并入增濕塔排風管道進入收塵器,通過對收塵器進口風道加裝冷風閥改造,實現(xiàn)風冷代替水冷,無需增濕塔噴水降溫即可達到收塵器工藝要求。2009年建成的余熱發(fā)電系統(tǒng)中,射水箱、除氧器和窯尾余熱鍋爐的強制循環(huán)泵采用直流冷卻水,浪費水量很大。改造方法是:將強制循環(huán)泵冷卻用生活消防水管路作廢拆除,分別自原料磨及高溫風機循環(huán)冷卻水管路上“抽頭”,另行安裝循環(huán)冷卻給水、回水管路與強制循環(huán)泵進出口連接;射水箱與除氧器則通過建造地下鋼筋砼儲水池、安裝水的回收管路及液位自動控制潛水泵等設施,將冷卻過設備的直流水回收到余熱發(fā)電循環(huán)水池,實現(xiàn)了水的重復利用。
2.4 加強冷凝水和中水的回收利用,節(jié)能環(huán)保雙受益
余熱發(fā)電站屬于熱電聯(lián)供項目,余熱鍋爐生產的低壓蒸汽除用于發(fā)電外,還需兼顧廠區(qū)供熱系統(tǒng)以及食堂和浴室用熱(取代原四臺燃煤鍋爐)。換熱站設置在鍋爐房內。低壓蒸汽一部分進入鍋爐房分汽缸,供食堂、浴室日常使用;另一部分進入換熱器,經汽—水換熱后供廠區(qū)冬季采暖使用。換熱器出來的冷凝水,經冷凝水箱、液位自動控制離心泵及專用管路,回收到余熱鍋爐水處理除氧器,形成余熱鍋爐→低壓蒸汽→換熱器→冷凝水→除氧器→余熱鍋爐的閉路循環(huán),實現(xiàn)了冷凝水的重復利用。
在建設余熱發(fā)電站的同時,公司對原污水處理站進行了改建、擴建。設計采用三級生化一級排放帶中水回用工藝,處理能力為15m3/h(原為10m3/h),主要是對廠區(qū)生活污水和生產廢水進行綜合處理,處理后的中水全部回用到余熱發(fā)電循環(huán)冷卻水池。該項目實現(xiàn)了補充新水→工業(yè)用水→污水處理→中水回用→替代新水的梯級利用,提高了水的使用效率,不僅取得了良好的經濟效益、生態(tài)效益和社會效益,而且為同類型企業(yè)起到了示范作用。
2.5 應用水質穩(wěn)定技術,提高濃縮倍數(shù)
濃縮倍數(shù)是循環(huán)冷卻水運行管理的一項重要指標,合理提高濃縮倍數(shù)是提高水循環(huán)利用效率的有效舉措。循環(huán)水在使用過程中,隨著水汽不斷蒸發(fā),水中鹽類逐漸積累,造成濃縮倍數(shù)升高,不加處理將導致系統(tǒng)內部結垢腐蝕。欲使?jié)饪s倍數(shù)維持在一定數(shù)值范圍,必須通過排出一定量高含鹽水,補充一定量新水來實現(xiàn)。補充新水量越多,濃縮倍數(shù)越小。解決提高濃縮倍數(shù)減少補新水量這一矛盾的方法是采取水質穩(wěn)定技術。我公司通過加入殺菌劑、阻緩劑、硫酸藥劑,采用細砂過濾器、疊片式過濾器旁濾等措施,將濃縮倍率從3.0提高到4.0,冷卻水總消耗量節(jié)省11%。
2.6 采用新型節(jié)水技術和裝備
2010年,我公司對浴室設施進行徹底改造,采用感應式淋浴器,人到水流、人去水停,有效消除了洗浴過程中閥門長流水現(xiàn)象,節(jié)水40%左右。另外,將洗浴出水由冷熱雙管手動閥門調節(jié)變?yōu)閱喂芎銣刈詣映鏊F浜诵脑O備是智能混水器,它是一種實用新型技術裝備,由溫度傳感器、微電腦控制裝置、驅動裝置、電磁閥和混水器組成。浴室的成功改造,方便了浴室管理人員的操作,改善了員工的洗浴條件,獲得了全廠員工的一致稱贊。
多年來,我公司遵循“減量化、再利用、資源化”的循環(huán)經濟運行模式,通過實施技術改造和新的節(jié)水管理手段,開發(fā)節(jié)水工藝及中水回用,節(jié)水工作取得了顯著的社會效益和經濟效益。2011年我公司產水泥221.31萬噸,比建廠之初1999年擴大近4.54倍,而用水量同比從73.17下降到29.44萬噸,噸水泥耗新水指標從1.5m3持續(xù)降低到0.13m3,萬元產值取水量由52.73m3下降到8.6m3,工業(yè)水的總重復利用率從77.02%提高到了97.4%,達到國內領先水平。全年累計節(jié)水71.8萬噸(含余熱發(fā)電),年節(jié)約水費373.36萬元。
2010年,我公司榮獲天津市節(jié)水型企業(yè)稱號。■
TQ172.8
B
1001-6171(2012)06-0091-02
天津振興水泥有限公司,天津300400;
2012-03-16;編輯:趙蓮