王俊英,譚紅川
WANG Jun-ying,TAN Hong-chuan
(四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,德陽 618000)
MG2120高精度內(nèi)圓磨床是精磨軸承圈內(nèi)孔的重要設(shè)備,原繼電器-按鈕式電氣控制系統(tǒng),線路復(fù)雜,已嚴(yán)重老化,經(jīng)常出現(xiàn)死機(jī)、反應(yīng)遲緩,且故障頻繁,維修麻煩。嚴(yán)重影響到生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,不能滿足目前市場對軸承高精度的大需求。MG2120原基礎(chǔ)機(jī)械結(jié)構(gòu)件具有精度高的特點(diǎn),為避免浪費(fèi),節(jié)約成本決定對其進(jìn)行改造。
可編程控制器(PLC)具有通用性強(qiáng)、使用方便、可靠性高、編程簡單等優(yōu)點(diǎn),是機(jī)床設(shè)備的重要裝備;而觸摸屏以易于使用、堅(jiān)固耐用、反應(yīng)速度快、節(jié)省空間的特點(diǎn),可取代繁多的機(jī)械式按鈕面板。利用PLC和觸摸屏對MG2120磨床控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,是節(jié)約成本、提高機(jī)床可靠性的一種有效途徑。
MG2120磨床用于精密磨削軸承圈內(nèi)孔,工件主軸由三相電機(jī)帶動,而砂輪主軸為電主軸,采用變頻器調(diào)節(jié)速度;工件主軸工作臺由液壓缸拖動作孔長度方向的進(jìn)給運(yùn)動,孔直徑方向上由步進(jìn)電機(jī)拖動,能夠以很小的進(jìn)給量和很高的精度進(jìn)行磨削加工;砂輪電主軸工作臺由電機(jī)通過凸輪機(jī)構(gòu)拖動,作孔長度反向的往復(fù)運(yùn)動。
該磨床的控制功能包括以下七個方面:
1)工件徑向進(jìn)給運(yùn)動控制;2)砂輪軸向往復(fù)運(yùn)動控制;3)工件軸動靜壓軸承壓力控制;4)工件加緊時序控制;5)砂輪修整量控制;6)工件冷卻時序控制;7)砂輪軸冷卻壓力和潤滑壓力控制。
根據(jù)MG2120磨床的控制要求,主電路中M1為砂輪電主軸電機(jī),接變頻器實(shí)現(xiàn)變速與制動控制;M2為拖動電主軸工作臺作往復(fù)運(yùn)動的電機(jī),由繼電器KM6啟停;M3為工件主軸電機(jī),通過KM2實(shí)現(xiàn)正轉(zhuǎn); M5為液壓站油泵電機(jī),液壓缸負(fù)責(zé)拖動工件主軸工作臺作孔長度反向的進(jìn)給;M4、M6分別為切削液泵電機(jī)和電主軸冷卻風(fēng)扇電機(jī);QF為閉合電源切斷開關(guān),熔斷器為電源短路保護(hù)。另有變壓器輸出220V和24V電源接PLC與照明燈。
M7為步進(jìn)電機(jī),采用兩相混合式步進(jìn)電機(jī)BS86HB118—06,由驅(qū)動器DMD403控制,拖動工件主軸工作臺作直徑尺寸方向的進(jìn)給移動,其接線如圖1所示。
圖1 機(jī)床步進(jìn)電機(jī)及驅(qū)動器接線圖
精磨加工工序動作為:1)操作者裝夾工件。2)工件主軸和砂輪電主軸轉(zhuǎn)動。3)步進(jìn)電機(jī)拖動工件工作臺到直徑尺寸位置。4)液壓缸拖動工件工作臺作孔長度方向進(jìn)給。5)砂輪主軸工作臺作往復(fù)運(yùn)動。6)磨削完成后,液壓缸帶動工件工作臺退出。7)工件主軸和砂輪電主軸停止轉(zhuǎn)動。
根據(jù)上述工序工作以及磨床工作的安全保護(hù)措施,PLC共需輸入點(diǎn)11個,輸出點(diǎn)10個,選擇松下公司的FPO—C32,共32個點(diǎn),16點(diǎn)輸入、16點(diǎn)輸出,帶RS232端口,其I/O接線設(shè)計(jì)如圖2 所示[2]。
觸摸屏在控制中的作用是:發(fā)出各種動作命令,選擇軸進(jìn)給數(shù)據(jù)并進(jìn)行動作、數(shù)據(jù)以及過程顯示。我們的觸摸屏采用的是臺灣威倫MT506觸摸屏,具有體積小巧、使用簡便、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。并且有強(qiáng)大的通訊能力,可以與三菱、西門子、松下等多種PLC配套使用。磨床人機(jī)界面的設(shè)計(jì)基于Easybuilder 500軟件,設(shè)計(jì)有自動模式、手動模式、砂輪修磨補(bǔ)正、機(jī)床歸原點(diǎn),共四個模塊,其初始界面如圖3所示。
自動模式為機(jī)床進(jìn)行自動加工的模式狀態(tài);手動模式中,可以以0.1mm,0.01mm,0.001mm三種精度單位,以手動點(diǎn)動的方式進(jìn)行孔直徑和長度兩個方向的進(jìn)給,當(dāng)砂輪和工件位置設(shè)定后,可以進(jìn)行自動加工;補(bǔ)正模式為砂輪修磨后,在孔直徑方向補(bǔ)進(jìn)尺寸的設(shè)置;原點(diǎn)為每次開機(jī),將工件工作臺歸零到原點(diǎn)。
圖2 PLC接線圖
圖3 觸摸屏初始人機(jī)界面
MG120內(nèi)圓磨床中需要控制的元件較多,既有通過X、Y輸出輸入點(diǎn)來傳遞開關(guān)量信號的繼電器和液壓電磁閥,又有通過PLC內(nèi)部繼電器R來傳遞的觸摸屏信號。PLC程序包括初始化、自動、手動和補(bǔ)正參數(shù)設(shè)置,其中自動循環(huán)包括:磨削循環(huán)、砂輪單次修整循環(huán)、砂輪多次修整循環(huán)和新砂輪修整循環(huán)四種工作方式。其中磨削循環(huán)是最主要的典型自動循環(huán),其流程圖如圖4所示。
1)通電初始化包括有關(guān)輔助繼電器和存儲區(qū)的初始清零、與觸摸屏的通訊、與變頻器的通訊、顯示初始界面等。
圖4 磨削循環(huán)PLC程序流程圖
2)手動工作方式時,通過相應(yīng)的按鍵控制工件工作臺在直徑和長度兩個方向的點(diǎn)動,電主軸的往復(fù)運(yùn)動和機(jī)床回到機(jī)械原點(diǎn)。
3)當(dāng)進(jìn)行同一批工件的批量加工時,可先用手動方式對刀,調(diào)整好工件相對砂輪在孔直徑方向的位置,再在自動工作方式下,按照工件快進(jìn)→工件工進(jìn)→電主軸往復(fù)→工件工退→工件快退的流程進(jìn)行自動加工。
4)當(dāng)砂輪修磨后,既可以重新在手動方式下對刀,也可在補(bǔ)正方式下輸入補(bǔ)正參數(shù),從而在加工中自動進(jìn)行尺寸補(bǔ)償。
除了為該公司節(jié)約成本30余萬元外,采用PLC+觸摸屏的控制系統(tǒng),利用PLC的內(nèi)部輔助繼電器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械按鍵,使電氣線路大大簡化,系統(tǒng)可靠性得到了提高,產(chǎn)品精度和質(zhì)量得到保證。人機(jī)操作界面友好,在生產(chǎn)中,工人操作簡單便利,工作效率比過去也有所提高。
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