王勇 王志海
摘要:近年來,循環(huán)流化床鍋爐機組由于其在煤種適應(yīng)性、環(huán)保經(jīng)濟性等方面的優(yōu)勢,在國內(nèi)發(fā)電市場快速發(fā)展,但由于其自身設(shè)計特點,也暴露出許多問題。文章就44T/H循環(huán)流化床鍋爐爐膛風(fēng)帽存在的若干問題進行了原因分析,提出了治理措施,并對改造前后的效果進行了詳細的經(jīng)濟分析。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;爐膛風(fēng)帽改造;布風(fēng)結(jié)構(gòu)
中圖分類號:TK229 文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)03-0140-02
一、設(shè)備狀況
山東運河發(fā)電公司分別于2003年和2004年投產(chǎn)運行2臺440T/h循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐型號SG-440/13.7-M562,為上海鍋爐廠從美國ALSTOM公司引進的CFB鍋爐技術(shù)設(shè)計、制造的超高壓、一次中間再熱、單汽包、單爐膛、固態(tài)排渣、全鋼架結(jié)構(gòu)自然循環(huán)鍋爐。鍋爐采用露天布置,運轉(zhuǎn)層以下全封閉,運轉(zhuǎn)層標高為9.00m。鍋爐整體為左右對稱布置,主要由鍋筒、懸吊式全膜式旋風(fēng)分離器、U型返料回路以及后煙井對流受熱面組成。鍋爐采用平衡通風(fēng)、集中下降管,爐膛是水冷壁設(shè)計,其底部采用耐火爐襯。爐膛前墻有8只給煤管孔,石灰石隨煤粉一起噴入爐膛。爐膛底部與一次風(fēng)室連接的布風(fēng)板上布置有365只T型風(fēng)帽,前后布置10排,每排36/37只。風(fēng)帽采用A297耐磨耐高溫材質(zhì)。流化風(fēng)由風(fēng)帽進入爐膛參與床料的流化和燃燒。
在鍋爐運行過程中,爐膛布風(fēng)板T型風(fēng)帽存在的一些問題逐步暴露出來。風(fēng)帽磨損現(xiàn)象十分嚴重,特別是爐膛前、后墻下部兩排的風(fēng)帽,平均每四到五個月就開始出現(xiàn)大量泄露,需要全面更換一次,造成巨大的人力和物資成本。而風(fēng)帽泄露后造成的后果也十分嚴重。風(fēng)帽泄露后,造成爐膛與一次風(fēng)室的直通,大量爐膛內(nèi)床料漏入一次風(fēng)室,造成風(fēng)室內(nèi)積渣和超溫,不但影響鍋爐運行效率,還會影響一次風(fēng)室安全,嚴重時會造成一次風(fēng)室超溫坍塌的惡性事故。
二、原因分析
為解決上述循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)帽存在的磨損和漏渣問題,我們對風(fēng)帽磨損形成的原因進行了認真分析和總結(jié),最終確定了以下幾個方面:
(一)風(fēng)帽制作和施工工藝
在使用過程中,我們發(fā)現(xiàn),風(fēng)帽的材質(zhì)和制作工藝對風(fēng)帽的硬度和強度影響很大。風(fēng)帽一般在制作過程中采用一次澆注成型,制作過程中的工藝會對風(fēng)帽材質(zhì)的均勻、內(nèi)部的缺陷產(chǎn)生等方面造成較大影響。而風(fēng)帽在安裝過程中的工藝包括風(fēng)帽的焊接質(zhì)量、安裝精度等,也會對風(fēng)帽的使用壽命造成較大
影響。
(二)風(fēng)帽的結(jié)構(gòu)
T型風(fēng)帽分為1個進風(fēng)口和4個出風(fēng)口,進風(fēng)口位于一次風(fēng)室內(nèi),工作溫度低于200℃,主要接觸介質(zhì)為一次風(fēng),使用壽命相對較高。而出風(fēng)口位于爐膛下部,工作溫度高于800℃,接觸介質(zhì)為爐膛內(nèi)循環(huán)床料,環(huán)境惡劣,使用壽命較短。一旦出風(fēng)口出現(xiàn)磨損和泄露,爐膛內(nèi)床料將直接進入一次風(fēng)室,造成一次風(fēng)室積渣和結(jié)焦的發(fā)生。
(三)風(fēng)帽位置的布風(fēng)結(jié)構(gòu)
循環(huán)流化床鍋爐的物料循環(huán)分為兩部分,即爐膛-分離器-回料器-爐膛的大循環(huán)和爐膛內(nèi)部的物料內(nèi)循環(huán)。爐膛內(nèi)循環(huán)中,物料顆粒由爐頂開始沿爐膛四周爐墻向下運動,形成爐膛的貼壁流。向下循環(huán)的床料進入密相區(qū)后,部分被向上運動的氣流帶走,但爐膛前后墻部位由于其斜面結(jié)構(gòu)的影響,仍有部分會直接流入爐膛底部,造成鍋爐前、后墻底部位置物料濃度相對較大的現(xiàn)象(如圖1)。
三、改造方案
針對以上原因分析,我們制定了以下的改造
方案。
(一)在爐膛底部前、后墻下部加裝風(fēng)帽防磨梁
針對循環(huán)流化床鍋爐的內(nèi)循環(huán)特點,為了減少爐膛前、后墻部位風(fēng)帽的物料濃度和直接沖刷,我們在爐膛底部前、后墻下部加裝了風(fēng)帽防磨梁。防磨梁高度300mm使用高溫搗打耐磨料敷設(shè),內(nèi)部使用1Cr25Ni20Si2耐高溫合金鋼銷釘支撐和固定。如
圖2所示:
加裝風(fēng)帽防磨梁后,可以將爐膛內(nèi)循環(huán)貼壁物流進行分流和阻擋,減少該部位風(fēng)帽周圍的物料濃度,并避免大顆粒的下行高速物料對風(fēng)帽造成直接沖刷,提高風(fēng)帽使用壽命。
(二)在風(fēng)帽下部進風(fēng)口部位加裝防漏渣鋼筋網(wǎng)
為了防止爐膛風(fēng)帽磨損或燒損后造成爐膛與一次風(fēng)室的直通,我們在風(fēng)帽下部進風(fēng)口部位加裝了防漏渣鋼筋網(wǎng)。鋼筋網(wǎng)采用Q235材質(zhì)普通鋼,規(guī)格為30*15菱形鋼筋網(wǎng),裁制成100*100的方形塊,焊接在風(fēng)帽進風(fēng)管口處。
風(fēng)帽下部進風(fēng)口部位加裝防漏渣鋼筋網(wǎng)后,一旦爐膛內(nèi)風(fēng)帽磨損或燒損,爐膛內(nèi)床料會經(jīng)由風(fēng)帽進入一次風(fēng)室。當大顆粒物料下降至鋼筋網(wǎng)部位后,會在鋼筋網(wǎng)上被攔截。當鋼筋網(wǎng)上積沉的大顆粒物料達到一定數(shù)量時,就會在風(fēng)帽進風(fēng)口部位形成密封效果,攔截爐膛內(nèi)床料進一步向風(fēng)室內(nèi)流動。
安裝防漏渣鋼筋網(wǎng)后,會避免風(fēng)室積渣和結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)展和惡化。但如果損壞的風(fēng)帽數(shù)量較多時,就會對爐膛內(nèi)布風(fēng)產(chǎn)生影響。因此,需在每次停爐后,將損壞的風(fēng)帽及時更換,并清理沉積在鋼筋網(wǎng)上的
物料。
四、改造效果
我們在2011年1月對運河發(fā)電公司的2臺流化床機組進行了改造,安裝了風(fēng)帽防磨梁和防漏渣鋼筋網(wǎng)。經(jīng)過1年時間的使用,效果顯著。鍋爐前后墻部位的風(fēng)帽使用壽命得到大幅度提高,平均使用壽命由改造前的4~5個月提高到10個月以上。一次風(fēng)室積渣和結(jié)焦現(xiàn)象基本杜絕,有效提高了機組的運行效率和安全可靠性。
參考文獻
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[2]運河電廠#3、4機組檢修規(guī)程[S].
(責(zé)任編輯:葉小堅)