胡金紅
(中國平煤神馬集團技術(shù)中心瓦斯研究所,河南平頂山 467000)
底位巷水力沖孔有效影響半徑考察及治理效果研究
胡金紅
(中國平煤神馬集團技術(shù)中心瓦斯研究所,河南平頂山 467000)
底位巷水力沖孔是以巖柱作為安全屏障,在上覆所保護的煤層中沖出一定量的煤體,形成一個孔徑較大的孔洞,其卸壓影響半徑比常規(guī)抽放鉆孔半徑要大幾倍。通過對首山一礦水力沖孔有效影響半徑及治理效果的考察,水力沖孔有效抽放半徑比常規(guī)抽放半徑增加了1.1倍以上,水力沖孔鉆孔單孔流量大幅度提高,相同時間內(nèi)瓦斯抽放量是未采取水力沖孔的抽放鉆孔瓦斯抽放量的4倍,水力沖孔瓦斯治理效果顯著,解決了常規(guī)穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯的不足。
水力沖孔;影響半徑;治理效果
Effective Influence Radius of Hydraulic Flushing in Low-position Roadway and Methane Prevention Effect
水力沖孔是利用噴孔作用,人為控制噴孔強度的一種突出潛能可控釋放的方法,又叫鉆沖法。底位巷水力沖孔技術(shù)是以巖柱作為安全屏障,鉆沖時隨著鉆孔的前進,煤、水、瓦斯經(jīng)過孔道向孔外排出,同時鉆孔周圍煤體產(chǎn)生膨脹變形,鉆孔附近煤層頂?shù)装宓南嘞蛭灰?,促進煤層應(yīng)力降低。煤體膨脹變形致使煤層卸壓、裂隙增加、煤層透氣性增高,達到既消除了突出的動力,又有利于煤層中瓦斯的解析和排放,從而起到了在采掘作業(yè)時防止煤與瓦斯突出的作用。
平頂山礦區(qū)首山一礦為煤與瓦斯突出礦井,開采的己16-17煤層為突出煤層,煤層瓦斯壓力大、含量高、透氣性差、且無合適保護層開采,采取預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施。對己16-17煤層采用水力沖孔卸壓增透措施并輔以強抽采,是區(qū)域消突的必要手段。
試驗工作面己16-17-11041采面位于己一采區(qū)西翼上部,屬于突出危險工作面。
該采面設(shè)計走向長1333m,工作面長180m,工業(yè)儲量1.32Mt。采面機巷標高為:-588.8~-668.9m,煤層埋深687.8~828.9m,煤體原始瓦斯壓力 2.4~3.6MPa,原始瓦斯含量 14.8~20.5m3/t,煤層透氣性系數(shù)0.146 m2/MPa2·d,堅固性系數(shù)f=0.12~0.35,機巷底位巷布置在己16-17煤層底板下方的巖體內(nèi)。
本次水力沖孔有效影響半徑考察試驗采用流量法。水力沖孔流量法考察有效影響半徑主要依據(jù)高壓水射流影響到的煤體將大幅度的卸壓,使得鉆孔周圍形成一定的孔洞,煤體的裂隙將進一步地擴大,卸壓范圍內(nèi)煤層透氣性提高,鉆孔瓦斯?jié)舛仍龃?,瓦斯抽放量將大幅度上升,從而根?jù)沖孔前后鉆孔瓦斯抽放濃度的大小來判別高壓水射流的影響范圍,即沖孔有效半徑的距離,本次水力沖孔以見煤點距離為標準考察影響半徑。
在己16-17-11041機巷底位巷考察了3組水力沖孔影響半徑,被考察孔位置分別是水力沖孔第1組4號孔、第2組4號孔、第3組2號孔,其他鉆孔均為考察孔,被考察孔孔徑89mm。本次的考察孔與被考察孔均垂直于底抽巷道中線,即為平行孔。在被考察孔施工完成前后、沖孔過程中、沖孔后對每組考察孔進行流量測定。3組鉆孔在己16-17煤層見煤點的實際平面位置如圖1~圖3所示,3組實驗鉆孔參數(shù)如表1所示。
本次水力沖孔影響半徑考察試驗采用的沖孔順序為漸進式?jīng)_孔,水力沖孔水壓控制在5~6MPa,水射流流量在120~160L/min,孔內(nèi)出水、返渣正常??疾熘械?組、第2組、第3組分別沖出煤量為10t,8t,5t,沖煤段長度為4m,3m,2m。煤體視密度為 1.4t/m3,考慮煤體遇水膨脹系數(shù)為1.13,換算為原煤體積分別為 6.3m3,5.1m3,3.2m3,計算相當(dāng)于將直徑為89mm的孔擴至直徑為1.2m左右的孔洞。
圖1 第1組水力沖孔見煤點平面圖
圖2 第2組水力沖孔見煤點平面圖
圖3 第3組水力沖孔見煤點平面圖
表1 水力沖孔半徑考察鉆孔參數(shù)
經(jīng)過本組考察,考察孔流量提高的孔為見煤點距水力沖孔4.5m,5.4m,6m的3號、6號、J4號孔。3號孔沖孔前瓦斯?jié)舛葹?4.7%,瓦斯平均流量為14.3L/min,沖孔后瓦斯?jié)舛壬仙秊?0.4%,純流量上升為16.13L/min,是沖孔前瓦斯流量的1.13倍;6號孔沖孔前瓦斯?jié)舛葹?.8%,瓦斯純流量為0.58L/min,沖孔后瓦斯?jié)舛?、流量上升,孔?nèi)瓦斯?jié)舛?2.8%,是沖孔前的7.1倍,純流量為4.10L/min,是沖孔前的7.1倍;J4號孔沖孔前瓦斯?jié)舛葹?4.5%,瓦斯平均純流量為4.64L/ min,沖孔后瓦斯流量上升,最大為9.3L/min,是沖孔前瓦斯流量的2倍。通過第1組試驗,初步得出此次水力沖孔的有效影響半徑為6m。第1組考察孔瓦斯流量變化如圖4。
圖4 第1組考察孔瓦斯流量變化
在本組考察的抽放孔中,經(jīng)水力沖孔后流量明顯提高的抽放孔有2個,分別為見煤點距水力沖孔9m,10.4m的4號孔、2號孔。
4號孔沖孔前瓦斯?jié)舛葹?4.8%,瓦斯平均流量為10.14L/min,沖孔后瓦斯?jié)舛?、流量上升,濃度?4.5%,瓦斯純流量為12.33L/min,是沖孔前瓦斯流量的1.22倍;2號孔沖孔前瓦斯?jié)舛葹?7.1%,瓦斯純流量為3.87L/min,沖孔后孔內(nèi)瓦斯抽放濃度為41.6%,是沖孔前2.43倍,抽放純流量為13.30L/min,是沖孔前的3.44倍。通過第2組試驗,水力沖孔的有效影響半徑擴大至10.4m。
距離較近的考察孔流量不但沒有上升,反而出現(xiàn)大幅度的下降,如第2組6號考察孔與被考察孔見煤點間距5.4m,沖孔前濃度80%,抽放純流量31.35L/min,沖孔后濃度急劇下降至6.8%,抽放純流量1.54L/min,6號孔距沖孔孔下幫5.4m,說明水力沖孔對此距離有較為嚴重的影響。沖孔時的高壓水在孔內(nèi)鄰近孔發(fā)生擠壓、滲透,使原本暢通的孔發(fā)生堵塞,這是距離近的考察孔瓦斯流量不但沒有提高,反而降低的主要原因。第2組考察孔瓦斯流量變化如圖5所示。
圖5 第2組考察孔瓦斯流量變化
前2組實驗考察出的首山一礦水力沖孔半徑分別達到6m,10.4m,在此基礎(chǔ)上結(jié)合已測半徑參數(shù),在第3組對水力沖孔半徑進行驗證與考察??疾旆秶饕獮?~10m,考察孔為6個,分別為2,3,4,5,6,7號孔,間距分別為8.3m,1.9m,3.1m,4.9m,8.4m,10.6m,考察目的為最終得出合理的影響范圍。
經(jīng)過現(xiàn)場考察,水力沖孔后考察孔流量效果提高的抽放鉆孔有3個,分別為2,6,7號,沖孔前瓦斯?jié)舛确謩e為0、20%、3.2%;沖孔后瓦斯?jié)舛确謩e為26.5%、21%、18.8%。影響最大的是2號孔,沖孔前沒有濃度,沖孔后濃度大幅度提高;其次是7號孔沖孔后濃度是沖孔前的5.88倍;2,6,7號沖孔前流量分別為0,4.53L/min,0.73L/ min,沖孔后流量依序為 6L/min,4.75L/min,4.25L/min。2號由沖孔前沒有流量提高到6L/min,7號孔提高到?jīng)_孔前5.82倍。通過第3組試驗,水力沖孔的有效影響半徑擴大至10.6m。第3組考察孔瓦斯流量變化如圖6所示。
圖6 第3組考察孔瓦斯流量變化
通過對3組數(shù)據(jù)的考察,同時參考工程設(shè)計需要,可以初步確定首山一礦己16-17煤層水力沖孔半徑為6~10.6m??紤]到安全需要,按考察半徑與實際半徑的關(guān)系公式R=0.71*r計算,水力沖孔影響半徑應(yīng)為4.2~7.5m之間。與常規(guī)抽放半徑2m相比,其影響半徑增加了1.1倍以上。
依據(jù)前期現(xiàn)場實驗考察數(shù)據(jù),設(shè)計11041機抽巷水力沖孔鉆孔,實施水力沖孔。鉆孔施工沿機抽巷每隔8m布置一排鉆孔,排與排之間鉆孔為平行鉆孔,每排施工6個鉆孔用于水力沖孔。開孔位置如圖7,鉆孔參數(shù)如表2所示。
圖7 11041機抽底巷水力沖孔鉆孔剖面
表2 水力沖孔鉆孔設(shè)計參數(shù)
(1)單孔抽放量效果 沒有進行水力沖孔的穿層鉆孔封孔抽放10d內(nèi)的流量一般為10~20L/ min,10~30d一般為4~8L/min;單孔30d瓦斯抽放量389m3。水力沖孔鉆孔在經(jīng)過沖孔后連接管路抽放,其抽放流量在10d內(nèi)一般為50~65L/min,10~30d一般為15~25L/min之間,單孔30d瓦斯抽放量1566m3。流量、單孔抽放量均比未采取水力沖孔的穿層抽放孔有大幅提高,相同時間內(nèi)抽出瓦斯量是沒有沖孔鉆孔的4倍。
(2)巷道抽采總量效果考察 從2011年8月29號開始對11041機抽巷開始每間隔10m進行一次水力沖孔,沖孔超前距100m。通過水力沖孔,11041機巷單條巷道的瓦斯日抽放純量、月抽放純量明顯提高,機抽巷累計抽采瓦斯總量105526m3; 9月沒有進行水力沖孔的11041風(fēng)抽巷月累計抽采總量29492m3,11041機抽巷抽采量是沒有進行水力沖孔的風(fēng)抽巷的3.58倍。
為更準確地掌握水力沖孔半徑內(nèi)抽放效果,對經(jīng)過水力沖孔后連續(xù)抽放60d的區(qū)域進行了瓦斯殘余含量測定,瓦斯含量由原始的19.6m3/t降低到10.81m3/t,繼續(xù)抽放60d后再次在該區(qū)域測定瓦斯含量,瓦斯含量降低到7.37m3/t。
(1)考察的水力沖孔影響半徑4.2~7.5m比常規(guī)抽放半徑增加了1.1倍以上,有效減少穿層鉆孔數(shù)量。
(2)實施水力沖孔后,上覆煤層掘進條帶的瓦斯含量在經(jīng)過120d的預(yù)抽后,瓦斯含量可降低到7.37m3/t。
(3)水力沖孔措施使鉆孔周圍的煤體的應(yīng)力降低,周圍煤體得到不同程度的卸壓,使煤體的透氣性系數(shù)提高,增大了瓦斯抽采量,由于水射流濕潤煤體,使得煤體塑性發(fā)生改變,提高了防治煤與瓦斯突出的能力。
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TD713
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1006-6225(2012)05-0078-03
2012-05-15
胡金紅 (1977-),女,河南泌陽人,工程師,從事瓦斯研究工作。
[責(zé)任編輯:李宏艷]