孫杰 孟凡華
【摘 要】省煤器泄露是鍋爐常見事故,省煤器泄露嚴(yán)重威脅鍋爐的安全運(yùn)行,通過本事故的分析,找出超臨界直流鍋爐省煤器泄露的原因,在以后的運(yùn)行中要堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)視,保證鍋爐安全運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】溫度降;孔洞;吹灰;巡查
1 事故經(jīng)過
某廠一臺600MW超臨界直流鍋爐,在2008年6月10日1點(diǎn)6分,運(yùn)行人員接班檢查發(fā)現(xiàn)2A空預(yù)器導(dǎo)向軸承上方滴水嚴(yán)重,灰水從尾部水平煙道大伸縮節(jié)處向下流淌,當(dāng)時(shí)#2機(jī)負(fù)荷415MW,主汽壓力:21.16Mpa,主汽溫度:566℃,再熱汽壓:2.8Mpa,再熱汽溫度:565℃。水平低溫再熱器右側(cè)煙溫:113℃,水平低溫再熱器左側(cè)煙溫:414℃。
01:30,經(jīng)進(jìn)一步確認(rèn)發(fā)現(xiàn)#2爐省煤器入口(東側(cè))聲音異常,#2爐降壓運(yùn)行,#2機(jī)組減負(fù)荷。5:31 停爐處理。
2008年6月11日8點(diǎn),鍋爐省煤器處內(nèi)部溫度降至60℃以下,爐內(nèi)檢查情況如下:在R24吹灰器下方、再熱器側(cè)省煤器東數(shù)第2根管子有3個(gè)孔洞,孔洞邊緣有明顯沖刷痕跡,東數(shù)第1根省煤器管在200mm范圍內(nèi),防磨罩沖刷掉,管子明顯減薄,厚度測量最薄4.0mm,東數(shù)第53根在200mm范圍內(nèi),防磨罩沖刷掉,管子外壁被沖刷成不規(guī)則的圓型,厚度減薄到2.6mm;省煤器位置比較狹窄,更換管子無法操作,對3根管子進(jìn)行補(bǔ)焊處理,恢復(fù)防磨罩。
2 事故分析
2008年6月6日,#2鍋爐按規(guī)定進(jìn)行全面吹灰,12:16:30秒,R24程控吹灰開始,退到位信號消失,12:16:35秒退到位信號出現(xiàn),12:31:52秒,運(yùn)行人員將正報(bào)警的“Bypass”的紅色按鈕點(diǎn)擊后跳過R24,繼續(xù)向后進(jìn)行吹灰。
6月9日21:02分至23:59分,#2爐右側(cè)低再出口煙溫從344℃降至98.9℃,6月10日1:06分運(yùn)行巡檢人員發(fā)現(xiàn)A空預(yù)器上方向下大量淌水?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)R24吹灰器沒有退到位,開閥機(jī)構(gòu)撥叉開口在正上位置,吹灰器后部彈簧提升閥在打開狀態(tài),由維護(hù)人員手搖退到位。
維護(hù)部熱工專業(yè)對R24吹灰器檢查后發(fā)現(xiàn),該吹灰器退到位限位開關(guān)的撞桿壓緊螺栓松動(dòng),碰在吹灰器的鋼結(jié)構(gòu)上,6月6日12:16:35秒誤發(fā)退到位信號。
3 結(jié)論
3.1 R24吹灰器退到位限位開關(guān)、撞桿被吹灰器機(jī)構(gòu)撞壞,碰在吹灰器的鋼結(jié)構(gòu)上,誤發(fā)退到位信號,造成該吹灰器DVT閥未關(guān)閉,在空預(yù)器吹灰、墻式吹灰器吹灰過程中一直對下方省煤器的管子進(jìn)行吹掃,是造成省煤器管子減簿泄漏的直接原因。
3.2 在吹灰過程中,運(yùn)行部、維護(hù)部沒有認(rèn)真執(zhí)行“鍋爐定期吹灰制度”的相關(guān)規(guī)定,巡檢不到位、巡檢質(zhì)量差,沒有發(fā)現(xiàn)R24吹灰器存在的問題,是造成省煤器泄漏的間接原因之一。
3.3 6月6日#2爐吹灰過程中,在程控吹灰不能繼續(xù)的情況下,運(yùn)行人員沒有及時(shí)通知維護(hù)人員進(jìn)行檢查處理,而是跳過繼續(xù)吹灰,是造成省煤器泄漏的間接原因之二。
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