(中國石化河南油田分公司南陽石蠟精細(xì)化工廠,河南南陽 473132)
南陽石蠟精細(xì)化工廠氣體分餾裝置原設(shè)計(jì)能力為年處理量8萬t,由于我廠原料液化氣量不足,目前裝置實(shí)際處理量為3.5萬t/a,年產(chǎn)丙烯1.0萬t左右。裝置的產(chǎn)品除丙烯以外,另有丙烷溶劑、混合液化氣,丙烯是裝置的主要產(chǎn)品,為聚丙烯生產(chǎn)提供原料。作為聚合生產(chǎn)的原料,除對(duì)丙烯純度有很高要求以外(體積分?jǐn)?shù)要求不小于99%),對(duì)丙烯中水的含量也有很高的要求。生產(chǎn)實(shí)踐表明,若丙烯中水含量偏高,對(duì)聚丙烯裝置聚合反應(yīng)有很大影響,不僅增加了催化劑和活化劑的加入量,使“三劑”消耗和水電能耗增加,反應(yīng)也不穩(wěn)定,并且單釜產(chǎn)量和聚丙烯質(zhì)量都受到影響,嚴(yán)重時(shí)還對(duì)裝置的安全生產(chǎn)帶來隱患。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制和降低丙烯含水量。
由于我們廠丙烯含水高,在聚丙烯裝置開工生產(chǎn)時(shí),我們走過很多彎路。為降低開工初期含水,我們用熱氮吹掃系統(tǒng),但系統(tǒng)容量太大,存水難以完全消除;丙烯含水高,多次更換吸附干燥系統(tǒng)填料,也難以達(dá)到預(yù)期效果;吸附干燥系統(tǒng)循環(huán)精制以求降低丙烯含水,造成了聚合生產(chǎn)投料無法連續(xù)進(jìn)行。在降低丙烯含水方面,以上措施在實(shí)踐中對(duì)丙烯含水都沒有明顯效果。
前幾年由于脫乙烷塔停用,造成聚合反應(yīng)無法進(jìn)行,并且發(fā)現(xiàn),此時(shí)生產(chǎn)的丙烯需要經(jīng)過多次循環(huán)精制才能發(fā)生聚合反應(yīng),經(jīng)過多次查找原因,最終確認(rèn)是脫乙烷塔停用,從而造成丙烯的溶解水無法脫出;同時(shí),在脫乙烷塔運(yùn)行期間,丙烯夏季含水比冬季含水量高,給后續(xù)工藝生產(chǎn)帶來很大困難也是一個(gè)重要原因;再有就是氣體分餾裝置開工后兩周內(nèi)聚合反應(yīng)難以進(jìn)行,丙烯必須經(jīng)過循環(huán)精制后才能發(fā)生反應(yīng),由于循環(huán)精制延長了干燥時(shí)間,影響了聚丙烯的正常生產(chǎn)程序。如何讓現(xiàn)有氣體分餾裝置丙烯產(chǎn)品含水量降至500×10-6以下,是我們近年一直在探討并努力解決的問題。
裝置每次退料檢修中,貫通吹掃介質(zhì)均為蒸汽,雖然也用氮?dú)夥磸?fù)吹掃,低點(diǎn)多次放空,但系統(tǒng)的存水還是很多,特別是塔盤上面、管線死角遺留的較多,從開工初期脫水狀況看,各塔頂回流罐每兩個(gè)小時(shí)都需要脫一次水,并且水量相對(duì)較多,說明僅吹掃不能徹底帶走系統(tǒng)存水。管線及設(shè)備吹掃過程中殘留的水分是開工初期丙烯含水高的一個(gè)重要原因。
液化氣在脫硫過程中多次與水充分混合,造成液化氣中溶解有一定量的水,由于水在液化氣中的溶解度隨溫度的升高而增大,因此環(huán)境溫度越高,液化氣中溶解的水越多,這也是夏季粗丙烯含水比冬季高的主要原因。由于水在丙烯中的溶解度比在液化氣中的其他組分,包括丙烷、異丁烷、異丁烯、正丁烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯等組分高得多,這樣會(huì)使丙烯的含水量偏高。
丙烯聚合前,要進(jìn)入精制系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理,經(jīng)固堿塔、氧化鋁脫水塔、分子篩脫水塔進(jìn)行脫水,將丙烯水含量降到工藝要求數(shù)值,否則對(duì)聚合生產(chǎn)不利,嚴(yán)重時(shí)聚合反應(yīng)無法進(jìn)行。但如果氣分裝置生產(chǎn)的粗丙烯含水偏高,通過一次精制,無法將丙烯含水量降低到聚合工藝要求的范圍內(nèi),因此采取措施從氣分裝置入手,控制粗丙烯含水是根本。
裝置檢修完畢氮?dú)庠噳哼^程中,對(duì)所有容器、管線的低點(diǎn)放空排凝,排出的氣體不夾帶肉眼可以檢測(cè)出的水汽為止;各塔進(jìn)料初期,塔底再沸器放空閥暫不加盲板,間斷脫水,直到兩次間隔4 h脫不出明水為止;各塔頂回流罐加強(qiáng)脫水,嚴(yán)格控制水包界位,防止水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)。
為了解決開工初期明水含水高的問題,2011年,在丙烯出裝置線上新增加一條去罐區(qū)的跨線,使開工初期的含水高的丙烯經(jīng)過冷卻、沉降、脫水,與原料混合后再次進(jìn)行返煉,從而達(dá)到有效降低丙烯含水過高的目的。實(shí)踐證明,經(jīng)過三天的混合返煉,丙烯產(chǎn)品可以控制到1 000×10-6以下。
近幾年來,在降低丙烯含水的探討中,通過一系列技術(shù)摸索,為改善脫乙烷塔的操作提供了有利條件。在精餾過程中,脫乙烷塔對(duì)降低丙烯含水量起著重要作用。各塔回流罐中的離析水以脫乙烷塔的回流罐為最多,脫丙烷塔回流罐次之,精丙烯塔回流罐最少。這主要是因?yàn)樵谘b置精餾過程中,脫乙烷塔采用全回流,水分從塔頂蒸出后經(jīng)過冷卻,水在烴類中的溶解度降低,溶解的水被大部分析出,然后含水低的C2-C3組分又作為回流打入塔上部,繼續(xù)攜帶更多的水分,餾出后再經(jīng)過冷卻又離析出部分水,經(jīng)過反復(fù)循環(huán),離析出大量的水。當(dāng)穩(wěn)定回流量、提高塔頂溫度、增加水冷器循環(huán)水量,從而深冷塔頂流出液時(shí)會(huì)離析出更多的水,從而降低產(chǎn)品的含水量。
2011年,為了有效降低丙烯含水量,確保后續(xù)生產(chǎn)需要,在生產(chǎn)部的指導(dǎo)下,我們進(jìn)行了脫乙烷塔降丙烯含水實(shí)驗(yàn),在保證塔頂溫度不變的情況下,盡量提高塔頂水冷器的冷卻效果,進(jìn)一步減低水冷器出口餾出液溫度,加大水冷器進(jìn)出口溫差。同時(shí)采用固定的較大回流量,加大塔頂與回流之間的溫差,使回流罐有更多的水沉降下來。通過實(shí)驗(yàn)表明,丙烯含水與溫差有密切關(guān)系,但與操作壓力的影響不大。改善脫乙烷塔操作條件后,在開工后2~3周的時(shí)間,就可以使丙烯含水量由大于1 000×10-6降至200×10-6~500 ×10-6。根據(jù)測(cè)定數(shù)據(jù),實(shí)施溫差控制后,丙烯含水量呈下降趨勢(shì),并隨溫差的加大而下降。表1為裝置在2011年5~9月溫差和含水量的變化。
表1 溫差對(duì)含水量的影響
丙烯進(jìn)入罐區(qū)后,為了滿足生產(chǎn)連續(xù)平穩(wěn),需要進(jìn)行緩沖沉降,由于自然冷卻,丙烯在降到常溫狀態(tài)時(shí),丙烯中殘留的溶解水也會(huì)脫出去一部分成為明水,從而為降低丙烯含水創(chuàng)造了條件。為了有效脫出冷卻后丙烯中的明水,我們利用裝置所屬的丙烯罐區(qū),對(duì)丙烯各罐的沉降時(shí)間合理安排,錯(cuò)開使用,使每罐丙烯都保證一定的沉降時(shí)間,使丙烯的溫度充分降下來,同時(shí)對(duì)脫水包析出的微量明水及時(shí)脫出。實(shí)踐證明,每罐丙烯沉降時(shí)間不少于3天,可以有效降低丙烯含水的20%左右。
通過改善脫乙烷塔操作參數(shù),大量冷凝出溶解水;通過罐區(qū)合理安排,保證冷卻時(shí)間,達(dá)到降溫后沉降出溶解水,均可以有效降低丙烯含水。特別是對(duì)于氣體分餾系統(tǒng)脫乙烷塔塔頂回流溫度可以調(diào)節(jié)的裝置,均可以通過改善脫乙烷塔操作條件,即采用加大脫乙烷塔塔頂與回流之間溫差的方法來脫除液態(tài)烴中的溶解水,從而降低丙烯含水量。通過上述措施的實(shí)施,我們廠氣分裝置的丙烯含水穩(wěn)定控制到了500×10-6以下,冬季達(dá) 300 ×10-6以下。如果有條件采用液氨或其他深度冷卻介質(zhì)進(jìn)一步增大回流溫差,可以直接把丙烯含水降低到100×10-6以下,在達(dá)到氣體分離的同時(shí),利用氣分裝置可以直接生產(chǎn)出聚合級(jí)丙烯。