李 杰
(中國(guó)神華集團(tuán) 煤制油化工有限公司 包頭煤化工分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014100)
中國(guó)神華集團(tuán)煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司(簡(jiǎn)稱(chēng)包頭煤化工分公司),是世界首套、全球最大、國(guó)家級(jí)煤制烯烴示范工廠,具有年產(chǎn)180萬(wàn)t煤制甲醇轉(zhuǎn)60萬(wàn)t烯烴的生產(chǎn)規(guī)模。甲醇裝置的丙烯制冷單元(雙系列)由中國(guó)五環(huán)化學(xué)工程公司設(shè)計(jì),丙烯制冷壓縮機(jī)組選用日本日立壓縮機(jī)3MCH808,透平部分選用杭州汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的NK25/29/25型號(hào)汽輪機(jī),控制系統(tǒng)選擇北京康吉森自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)有限責(zé)任公司提供的TS3000系統(tǒng),干氣密封系統(tǒng)由約翰克蘭公司制造。丙烯制冷單元為低溫甲醇洗單元提供冷量,并帶走甲醇吸收放出的熱量。本文主要討論丙烯制冷系統(tǒng)改造及優(yōu)化操作。
丙烯制冷是利用丙烯液體汽化時(shí)的吸熱效應(yīng)實(shí)現(xiàn)制冷。將液體丙烯置于密閉容器中,液體和蒸氣會(huì)在某一壓力和溫度下達(dá)到平衡,此時(shí)的氣體稱(chēng)為飽和蒸氣,它的壓力稱(chēng)為該溫度下的飽和壓力,飽和壓力隨溫度的升高而升高。如果將一部分飽和蒸氣從容器中抽出,就會(huì)有液體再汽化為蒸氣來(lái)維持平衡,液體汽化需要吸收熱量,此熱量稱(chēng)為汽化潛熱,而汽化潛熱則來(lái)自被冷卻對(duì)象,它使被冷卻對(duì)象維持在低于環(huán)境溫度的某一溫度。為使上述過(guò)程持續(xù)進(jìn)行,必須不斷地從容器中抽出蒸氣,再不斷地將液體補(bǔ)充進(jìn)去,使容器內(nèi)壓力和溫度保持不變。丙烯制冷系統(tǒng)利用壓縮機(jī)把蒸氣抽出壓縮,然后將其冷卻凝結(jié)成液體返回到容器中,完成一個(gè)制冷循環(huán)。
丙烯在激冷器內(nèi)與甲醇發(fā)生熱量交換,吸收低溫甲醇洗中甲醇的熱量,產(chǎn)生的低壓蒸汽(-40℃,40kPa(G))被壓縮機(jī)吸入,經(jīng)壓縮后以高壓排出,壓縮過(guò)程需要消耗能量。壓縮機(jī)排出的高溫高壓(93℃,1.6MPa(G))氣態(tài)丙烯在冷凝器(142E101)被循環(huán)水冷卻,凝結(jié)成高壓液體。高壓液體流經(jīng)節(jié)流閥142LV105節(jié)流,變成低壓、低溫濕蒸氣0.51MPa(G)進(jìn)入丙烯閃蒸槽(142V103),閃蒸出的丙烯氣在三段入口分離器(142V105)中分離夾帶的丙烯液后,進(jìn)入壓縮機(jī)三段入口。從丙烯閃蒸槽(142V103)底部出來(lái)的液體丙烯(1.2℃,0.51MPa(G))分成兩股,一股直接進(jìn)入丙烯過(guò)冷器(142E102)的管程,被另一股流經(jīng)節(jié)流閥142LV108減壓至0.15MPa(G)進(jìn)入丙烯過(guò)冷器(142E102)殼程的丙烯冷卻至-20℃后,送至低溫甲醇洗單元使用。從丙烯過(guò)冷器(142E102)殼程出來(lái)的氣體丙烯(-25℃,0.15MPa(G))經(jīng)二段入口分離器(142V104)分離夾帶的液體丙烯后,進(jìn)入壓縮機(jī)二段入口。兩系列制冷裝置共用一個(gè)丙烯貯槽(142V102),同時(shí)兩個(gè)制冷系列共同使用一個(gè)煮油器(142V106),用來(lái)去除系統(tǒng)中的雜質(zhì)。
(1)日立公司原始設(shè)計(jì)時(shí)并沒(méi)有壓縮機(jī)二三段入口分離器142V104/204、142105/205和二三段入口噴淋丙烯,這些是后來(lái)工藝人員設(shè)計(jì)審查時(shí)提出添加的。在開(kāi)車(chē)時(shí),機(jī)組在 600、2200、3900r·min-1暖機(jī)時(shí),一二三段的防喘閥處于全開(kāi)狀態(tài),如果沒(méi)有噴淋丙烯,機(jī)組低速暖機(jī)時(shí)二三段的入口溫度都很高,出口溫度更高,對(duì)機(jī)組的安全性有很大的影響。在正常運(yùn)行時(shí),會(huì)因?yàn)?42V103、142E102操作幅度過(guò)大、低溫甲醇洗加減負(fù)荷過(guò)快、液位控制過(guò)高或液位計(jì)失真等原因,及可能使氣相丙烯帶液,造成壓縮機(jī)液擊,破壞葉輪,影響正常生產(chǎn)。142V104/204、142105/205起到氣液分離器的作用,將液態(tài)丙烯分離,防止液體進(jìn)入壓縮機(jī),保護(hù)機(jī)組,使其安全穩(wěn)定運(yùn)行。原始設(shè)計(jì)及改造后工藝流程見(jiàn)圖1、2圖。
圖1 原始設(shè)計(jì)圖Fig.1 The original design
圖2 改造后圖Fig.2 The graph transfor mation
(2)原設(shè)計(jì)汽輪機(jī)主蒸汽是來(lái)自變換廢熱鍋爐142E104/142E204產(chǎn)4.1MPa(G),溫度為390℃的并入管網(wǎng)后的蒸汽,主蒸汽溫度壓力受變換開(kāi)停車(chē),加減負(fù)荷影響波動(dòng)大,變換開(kāi)車(chē)142E104/142E204廢熱鍋爐蒸汽并網(wǎng)時(shí)溫度最低達(dá)到330℃,壓力3.5MPa(G),影響機(jī)組的安全,有時(shí)甚至造成機(jī)組停車(chē),嚴(yán)重影響裝置正常生產(chǎn)。2011年8月大修時(shí)對(duì)4.1MPa(G)蒸汽管線(xiàn)進(jìn)行改造,另從變換廢熱鍋爐所產(chǎn)蒸汽并網(wǎng)前一段主蒸汽管線(xiàn)引入熱電所產(chǎn)蒸汽,從而保證了4.1MPa(G),溫度為390℃的蒸汽的穩(wěn)定,避免了受變換開(kāi)停車(chē)加減負(fù)荷等原因所引起的蒸汽溫度壓力波動(dòng),防止蒸汽帶水,造成汽輪機(jī)水擊,損壞機(jī)組,影響正常生產(chǎn)。
(1)142V101壓縮機(jī)入口分離器的主要作用:①將來(lái)自低甲的丙烯氣液分離,防止壓縮機(jī)帶液,損壞葉輪;②用來(lái)自過(guò)冷器142E102中的丙烯將來(lái)自壓縮機(jī)出口通過(guò)一段防喘振閥返回壓縮機(jī)入口的93℃,1.6MPa(G)丙烯氣體降溫到-36℃,進(jìn)入壓縮機(jī)一段入口,防止壓縮機(jī)喘振。但實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中當(dāng)液位控制超過(guò)10%時(shí)(設(shè)計(jì)值為30%~60%)會(huì)出現(xiàn)一段入口流量計(jì)讀數(shù)變?yōu)榱悖?、二、三段防喘振閥全開(kāi),后發(fā)現(xiàn)流量計(jì)引壓管能排出液體丙烯,由于氣相帶微量液體丙烯使得流量計(jì)為零,壓縮機(jī)不能正常工作。還有時(shí)142V101液位計(jì)失真液位滿(mǎn)量程100%,液位達(dá)到87.5%液位高高壓縮機(jī)聯(lián)鎖跳車(chē),但實(shí)際液位不足20%。
(2)包頭煤化工分公司壓縮機(jī)干氣密封氣若高低壓段一級(jí)泄露氣排放線(xiàn)上的3個(gè)壓力傳感器中的兩個(gè)超過(guò)高高聯(lián)鎖跳車(chē)值時(shí),機(jī)組將聯(lián)鎖跳車(chē)。一級(jí)泄漏氣壓力在全廠開(kāi)車(chē)的過(guò)程中高達(dá)250kPa(設(shè)計(jì)值為195kPa)。原因是在全廠開(kāi)車(chē)的過(guò)程中公用火炬管網(wǎng)的壓力高,并非壓縮機(jī)干氣密封系統(tǒng)故障。
(3)在壓縮機(jī)試車(chē)時(shí),在開(kāi)車(chē)過(guò)程中壓縮機(jī)出口壓力達(dá)到1.79MPa,(壓縮機(jī)出口最高設(shè)計(jì)壓力為1.73MPa),但壓力控制142PV104放空閥全開(kāi),但壓力依然高于設(shè)計(jì)最高值1.73MPa,后發(fā)現(xiàn)142E101冷凝器積液包丙烯液溫度測(cè)點(diǎn)溫度高達(dá)60℃,但是積液包并沒(méi)有液位,打開(kāi)142E101循環(huán)水回水導(dǎo)淋閥發(fā)現(xiàn)水中夾帶丙烯。Ⅱ系列出現(xiàn)同樣的問(wèn)題。高壓查漏并堵死已漏列管。
(4)試車(chē)時(shí)期在壓縮機(jī)開(kāi)車(chē)過(guò)程中,機(jī)組在600、2200、3900r·min-1暖機(jī)時(shí),一二三段的防喘閥處于全開(kāi)狀態(tài),由于壓縮機(jī)出口氣相沒(méi)有經(jīng)過(guò)冷卻器直接返回二三段的進(jìn)口使溫度高達(dá)80℃左右,二、三段進(jìn)口需要開(kāi)噴淋丙烯降溫,使系統(tǒng)循環(huán)量增加,導(dǎo)致系統(tǒng)超壓而被迫放空,有時(shí)甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)速下降等現(xiàn)象,給開(kāi)車(chē)造成很大的操作困難,并造成丙烯消耗量增加,同時(shí)也增大功耗。
(1)針對(duì)142V101液位計(jì)失真,使142V101液位控制過(guò)高,造成一段入口流量計(jì)失真的問(wèn)題。處理措施:不以142V101液位計(jì)讀數(shù)為準(zhǔn),在不影響機(jī)組正常運(yùn)行的情況下,通過(guò)監(jiān)控一段入口壓力和溫度調(diào)整142LV101閥門(mén)的開(kāi)度,使142V101不建立液位或液位很低,使一段進(jìn)口的溫度高于進(jìn)口飽和壓力所對(duì)應(yīng)的溫度8~10℃,使一段進(jìn)口氣相丙烯具有一定的過(guò)熱度,從而避免一段氣相丙烯帶液,沒(méi)有再出現(xiàn)上述問(wèn)題,并且機(jī)組防喘振控制系統(tǒng)具有一定的安全裕度,取得良好效果。為防止142V101遠(yuǎn)傳液位計(jì)失真引起機(jī)組跳車(chē),把142V101液位達(dá)到87.5%時(shí)液位高高壓縮機(jī)聯(lián)鎖跳車(chē)摘除,由142V101液位開(kāi)關(guān)控制,防止機(jī)組誤聯(lián)鎖跳車(chē),保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)火炬管網(wǎng)壓力高主要是火炬管網(wǎng)液封罐液位控制過(guò)高所致?;鹁嫦到y(tǒng)是公用的,說(shuō)不定哪個(gè)裝置帶液或什么原因引起憋壓,我們采取的措施是將火炬管網(wǎng)液封罐中液位嚴(yán)格控制。另外一級(jí)泄漏氣流量很小,大約5m3·h-1,為防止機(jī)組因外管網(wǎng)壓力波動(dòng)跳車(chē),在大修時(shí),將泄漏氣另配1寸管道引至戶(hù)外高點(diǎn)放空,起到雙重保險(xiǎn)的作用,既能使機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,又能保護(hù)機(jī)組的安全。
(3)丙烯壓縮機(jī)出口壓力超過(guò)設(shè)定值1.73MPa,是由于142E101/142E201丙烯冷凝器泄漏,丙烯氣不能冷凝所致。142E101/142E201為列管式換熱器,采取的措施是停車(chē)高壓清洗冷凝器列管,高壓查漏并堵死已漏列管。采取上述措施后,丙烯制冷單元基本能正常運(yùn)行,但是在炎熱的七八月份的白天,由于冷凝器換熱面積減少,換熱效果下降,壓縮機(jī)出口壓力仍然略高于1.73MPa(壓縮機(jī)出口最高設(shè)計(jì)壓力為1.73MPa,當(dāng)壓力超過(guò)1.73MPa時(shí),壓力控制放空閥142PV204會(huì)自動(dòng)打開(kāi)),壓力調(diào)節(jié)閥142PV204有一定的開(kāi)度,大約3%~8%,大大增加了丙烯的消耗。提高壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,把壓縮機(jī)一段進(jìn)口壓力由原設(shè)計(jì)的40kPa(G)改為30kPa(G),40 kPa(G)對(duì)應(yīng)的溫度為 -40℃,30 kPa(G)對(duì)應(yīng)的溫度為-42℃這樣即增大了系統(tǒng)的制冷能力。一段防喘閥也由原來(lái)的52%~58%關(guān)到42%~50%,大大減少了系統(tǒng)丙烯的循環(huán)量,由原來(lái)的83~87t·h-1降為71~75t·h-1,使出口壓力低于 1.73MPa,壓力調(diào)節(jié)閥142PV204關(guān)為0,降低了丙烯的消耗,蒸汽消耗也降低 2~5t·h-1。
(4)隨經(jīng)驗(yàn)的豐富,改變開(kāi)車(chē)方法,原來(lái)是當(dāng)汽輪機(jī)暖機(jī)結(jié)束,可以用調(diào)速器調(diào)整時(shí),收二三段的防喘振閥,后改為只要一二三段有裕度便慢慢收防喘振閥,汽輪機(jī)在3900r·min-1暖機(jī)時(shí)慢慢收二三段的防喘振閥,一般在3900r·min-1暖機(jī)結(jié)束時(shí),三段防喘閥關(guān)為0,二段關(guān)到40%~80%,大大減少?lài)娏鼙┝?,使系統(tǒng)循環(huán)量減少,出口壓力不高于1.73MPa,壓力控制放空閥142PV204開(kāi)度僅為5%~10%,為放掉開(kāi)車(chē)過(guò)程中的不凝氣,改進(jìn)后不但操作方便而且還可以減少系統(tǒng)壓力高對(duì)冷凝器142E201的沖擊,保護(hù)設(shè)備,降低丙烯消耗,也縮短了開(kāi)車(chē)時(shí)間。
丙烯制冷系統(tǒng)從2010年6月運(yùn)行至今,經(jīng)過(guò)上述技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化操作,實(shí)現(xiàn)了安全穩(wěn)定長(zhǎng)期運(yùn)行,丙烯制冷裝置丙烯消耗和蒸汽消耗降低,大大降低了生產(chǎn)成本,真正實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。汽輪機(jī)耗蒸汽從優(yōu)化操作前(2010.6~2011.8)的 27t·h-1降到優(yōu)化操作后(2011.8~2012.6)的 22t·h-1;丙烯平均月耗從優(yōu)化前的24t減少到現(xiàn)在的1t;開(kāi)車(chē)時(shí)間也從4h縮短至2h,為公司節(jié)約了生產(chǎn)成本,也為以后的安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定良好基礎(chǔ),達(dá)到了系統(tǒng)改造及操作優(yōu)化的目的。