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      煤粉過濾器反吹控制系統(tǒng)升級改造

      2012-01-30 10:49:48王常凱
      化工設計通訊 2012年5期
      關(guān)鍵詞:脈沖閥清灰濾袋

      王常凱

      (河南中原大化集團儀表工程公司,河南濮陽 457004)

      0 引 言

      河南煤業(yè)化工集團中原大化公司500kt/a甲醇項目,其煤氣化裝置采用殼牌(Shell)干煤粉加壓氣化工藝。其中,氣化裝置煤粉袋式過濾器S1103A/B、S1201A/B,為磨煤及輸送單元重要設備。S1103A/B、S1201A/B中任何一臺出現(xiàn)問題,將造成氣化煤粉輸送單元單系列運行,氣化爐負荷減半,帶來非常大的經(jīng)濟損失。其煤粉反吹控制系統(tǒng),均為西門子S7-300系統(tǒng)獨立控制,其處理器為單卡,不符合現(xiàn)代自動化控制的安全要求,另外,沒有通信卡,監(jiān)控操作必須到現(xiàn)場操作,十分不便;并且其控制方案有不是很完善的地方,存在一定的安全隱患。公司決定在2012年年度大修中對S1103A/B、S1201A/B進行升級改造。

      S1103A/B、S1201A/B反吹控制系統(tǒng)由S7-300PLC系統(tǒng)升級為S7-400PLC冗余系統(tǒng),并把現(xiàn)場S7-300PLC控制盤指示的二次表顯示引入DCS顯示;在利用原有控制柜中信號線的基礎(chǔ)上,優(yōu)化I/O點,僅對PLC進行冗余改造,既節(jié)省投資,又可以節(jié)約施工周期。

      1 工藝簡介

      殼牌煤氣化工藝的給煤系統(tǒng)采用干粉加壓給料法。中原大化采用2套磨煤系統(tǒng)對應2套輸送系統(tǒng)進行煤粉的加壓輸送,每套系統(tǒng)向氣化爐的兩個對置的煤燒嘴供煤。煤粉過濾器位于煤粉鎖斗上部,對輸送合格煤粉起著非常重要的作用。

      以煤粉袋式過濾器S1103A/B為例,其技術(shù)參數(shù)及工作原理簡介如下。

      1.1 S1103A/B技術(shù)參數(shù)(表1)

      1.2 工作原理

      (1)工作工況

      含塵氣體從灰斗進入裝有濾袋的過濾室,粉塵被阻留在濾袋外面,干凈氣體則透過濾袋,并經(jīng)凈氣室、排風管、風機和排氣筒排入大氣中。

      (2)清灰工況

      當濾袋外壁的粉塵層逐漸增厚,除塵器阻力隨之增高,在達到設定的壓力值或清灰時間后,即逐漸輪流進行脈沖噴吹清灰。清灰開始時,電磁控制閥打開脈沖閥,噴吹管便與氣包相通,壓縮空氣(p=0.15~0.25MPa)經(jīng)噴吹口噴向濾袋,在噴吹的瞬間(0.065~0.085s),高速的壓縮空氣流在其周圍產(chǎn)生負壓,形成引射作用,又可從周圍吸入約5~7倍于壓縮空氣的氣體,壓縮空氣和引射氣流一道射入濾袋內(nèi)部;由于噴射時濾袋發(fā)生全面抖動和由里向外的反吹氣流的作用,便可有效地清除掉附著、堆積在濾袋外表的粉塵(掉入灰斗中),如此完成全部濾袋的清灰過程。清灰完畢后,恢復正常過濾狀態(tài),進入運行周期。落入灰斗的粉塵由空氣斜槽排放。

      表1 S1103A/B技術(shù)參數(shù)

      2 反吹控制系統(tǒng)的升級改造

      2.1 系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)(圖1)

      據(jù)給煤系統(tǒng)工藝要求,在原S7-300系列PLC的基礎(chǔ)上,將控制系統(tǒng)升級改造為S7-400系列PLC,并與DCS系統(tǒng)結(jié)合,按分散控制、集中管理的原則對整個控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、監(jiān)控及對現(xiàn)場設備的控制。

      圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)

      2.2 總體改造思路

      (1)增加一面控制柜,用于安裝S7-400CPU安裝導軌。并在其上安裝電源模塊PS407、S7-400冗余CPU,及配套同步模塊和通信模塊CP。

      (2)采用西門子分布式PROFIBUS-DP冗余通信方式,將原四套粉煤反吹系統(tǒng)S1103A/B、S1201A/B整合為一套冗余控制系統(tǒng),通過接口模塊IM153-2與CPU通信。

      (3)在原S1103A/B系統(tǒng)上分別增加3塊16點DO數(shù)字量輸出模塊,原S1201A/B系統(tǒng)上分別增加1塊16點DO數(shù)字量輸出模塊。并相應完善控制方案,將各倉室脈沖閥分開激勵。

      (4)完善控制柜內(nèi)控制回路,增加中間繼電器及配套底座和安裝導軌。增加端子排,并完善接線。系統(tǒng)預留工程師維護編程接口,實現(xiàn)操作人員在主控室即可進行管理、調(diào)試和監(jiān)控。

      2.3 編程設計

      以S1103A為例進行介紹。S7-400PLC在S1103A控制系統(tǒng)中所實現(xiàn)的功能:80臺反吹閥(A1~A80)實現(xiàn)了順序啟動,每個閥門觸發(fā)時間200ms,閥門之間動作間隔為5s、8s、10s三種動作頻率可選擇(如圖2),啟動PLC現(xiàn)場啟動與DCS遠程啟動可選擇,監(jiān)控點(溫度、壓差、壓力、開關(guān)等)全部以現(xiàn)場總線方式引入DCS控制系統(tǒng)監(jiān)控,從而實現(xiàn)各倉室脈沖閥分開激勵。

      圖2 脈沖閥自動運行程序流程

      3 結(jié) 語

      西門子S7-400H冗余系統(tǒng)較之原S7-300系統(tǒng),可實現(xiàn)冗余控制,在安全和處理速度上均有質(zhì)的飛躍。通過接口模塊,可以實現(xiàn)與原4套系統(tǒng)的無縫連接;通過安裝通信模塊,主控可實現(xiàn)監(jiān)控和操作。同時,對原系統(tǒng)中的隱患進行整改,增加模塊、繼電器和端子排,徹底消除影響生產(chǎn)穩(wěn)定的不安全因素。S7-400H系統(tǒng)具備很高的可用性,其應用領(lǐng)域廣泛:

      ·控制器發(fā)生故障后再啟動的費用十分昂貴的場合(一般為過程控制工業(yè)),如發(fā)生停機,將會造成重大的經(jīng)濟損失;

      ·過程控制中包含有貴重的材料;

      ·無人管理的應用場合;

      ·需減少維護人員的場合。

      自動化控制領(lǐng)域中,有容錯功能和高可靠性的自動化系統(tǒng)的應用越來越多。如氣化煤粉反吹系統(tǒng),系統(tǒng)停機將帶來巨大的經(jīng)濟損失。在這種情況下,只有冗余系統(tǒng)才能滿足高可靠性的要求。高可靠性的SIMATIC S7-400H能充分滿足這些要求。它能連續(xù)運行,即使控制器的某些部件(一個或幾個)出現(xiàn)故障而失效也不受影響。

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