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      脫碳再生塔05C002再生工況差的原因分析

      2012-01-30 10:49:48強(qiáng)
      化工設(shè)計(jì)通訊 2012年5期
      關(guān)鍵詞:流板堿液閃蒸

      李 強(qiáng)

      (中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)

      合成氨裝置在2012年檢修開車后,脫碳工況一直存在問題,吸收塔出口二氧化碳微量超標(biāo)。我們?cè)诙喾N影響微量的因素中,找到再生塔再生工況差的原因,下面詳細(xì)介紹。

      1 本裝置脫除CO2的原理

      經(jīng)變換后的工藝氣中CO2含量在19.02%左右。本裝置采用改良苯菲爾法脫除工藝氣中的CO2,吸收劑為碳酸鉀溶液,由兩段吸收,兩段再生,四級(jí)噴射閃蒸組成。反應(yīng)如下:

      這是一個(gè)可逆過程,脫碳溶液中K2CO3吸收CO2生成KHCO3,KHCO3又在加熱、減壓的條件下放出CO2,重新變成K2CO3。前一個(gè)過程是吸收過程,后一個(gè)過程是CO2再生過程。經(jīng)過吸收塔的工藝氣CO2含量小于0.1%,再生后CO2純度為98.5%。

      2 存在的問題

      2.1 合成裝置目前運(yùn)行工況

      生產(chǎn)負(fù)荷FC03013 27.24km3/h

      脫碳吸收塔出口微量AR06001 0.056%

      再生塔05C002底部溫度TI05011 123.7℃

      05P005運(yùn)行,脫碳小循環(huán)

      設(shè)計(jì)指標(biāo)是FC03013 28.6km3/h,TI05011 128℃,AR06001<0.1%。

      2.2 吸收塔05C001出口微量超標(biāo)

      影響微量的因素有堿液循環(huán)量;堿液再生溫度;堿液冷卻溫度;貧液、半貧液分配;系統(tǒng)壓力;氣液接觸;堿液組分。目前,堿液組分正常,循環(huán)量正常,貧液,半貧液流量分配正常,系統(tǒng)壓力正常,堿液冷卻和氣液接觸也正常。脫碳小循環(huán)無法停止。脫碳小循環(huán)是從再生塔05C002底部退液至地下槽,再通過05P005打回05C002塔內(nèi)。當(dāng)停下05P005時(shí),再生塔塔底再生溫度低,吸收塔出口微量超標(biāo),具體如下。

      TI05011 121.6℃,AR06001 0.187%。設(shè)計(jì)指標(biāo)為TI05011 128℃,AR06001<0.1%。

      3 再生情況分析

      從以上情況可以得出再生溫度出現(xiàn)問題的結(jié)論。影響再生溫度的因素有哪些?再生熱源,再生壓力,再生塔塔件問題。再生熱源包括以下幾方面。

      (1)再沸器05E001間接供熱。

      (2)輔助再沸器05E002間接供熱。

      (3)低壓蒸汽發(fā)生器04E003間接供熱

      (4)管網(wǎng)來LP蒸汽直接供熱。

      (5)閃蒸槽05D002閃蒸蒸汽的內(nèi)部熱量。

      4 再生塔工藝流程(圖1)

      05E001,05E002堿液循環(huán)描述堿液自05C002下塔折流板處進(jìn)入05E001殼程,經(jīng)過溢流進(jìn)入05E002殼程,再經(jīng)過溢流至再生塔底部。而05E001,05E002殼程氣相全返回再生塔。

      5 再生熱源分析

      (1)05E002分析

      05F101現(xiàn)場玻璃液位計(jì)有兩塊,全為滿液位,但主控指示為30%~40%。開玻璃液位計(jì)導(dǎo)淋排放,發(fā)現(xiàn)上部液位計(jì)液位為假液位,全是蒸汽。

      圖1 再生塔流程簡圖1—再生塔05C002;2—再沸器05E001;3—輔助再沸器05E002;4—低壓蒸汽發(fā)生器04E003;5—給水預(yù)熱器04E004;6—工藝?yán)淠好摎馄?5C003;7—冷凝液閃蒸槽05F101

      開05E002管側(cè)出口管線至05F101上的導(dǎo)淋,發(fā)現(xiàn)大部分是蒸汽,僅有少量冷凝液。

      05C003壓力PC05001 0.35MPa(設(shè)計(jì)0.28MPa),05C003蒸汽量FC05001 16~17t/h,05C003下塔溫度TI05001 149℃(設(shè)計(jì)145℃),TI05011 121.6℃,05C003出口微量AR05001 15μS/cm(設(shè)計(jì)50μS/cm),05F101頂部煙囪放空量大。

      對(duì)以上三種現(xiàn)象進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在工藝?yán)淠好摎馄?5C003高壓力時(shí),下塔溫度高,出口微量合格,說明05C003汽提正常。但是煙囪放空多,在05E002出口排大量蒸汽,結(jié)合上面的情況,說明05E002換熱不好。換熱不好的原因可能是換熱蒸汽問題,或者堿液循環(huán)問題。但是在小循環(huán)建立時(shí)05E002換熱就好,直接證明是堿液循環(huán)問題。05E002管程進(jìn)口設(shè)計(jì)溫度143.2℃,出口設(shè)計(jì)溫度141.9℃,溫差有1.3℃。測量05E002管程進(jìn)口溫度135℃,出口溫度126℃,溫差有9℃。雖然設(shè)計(jì)溫度是在滿負(fù)荷時(shí)的溫度,但是溫差可以體現(xiàn)換熱器的換熱好壞,同時(shí)可以證明05E002自身無問題,什么原因造成05E002循環(huán)不好?我們繼續(xù)分析。

      (2)05E001、04E003、04E004分析

      表1 05E001溫度 ℃

      表2 04E004溫度 ℃

      表3 04E003溫度 ℃

      從表1~3的數(shù)據(jù)可以看出,05E001換熱效果差,管側(cè)設(shè)計(jì)溫差27℃,而現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)只有8℃,即使有偏差,也說明熱量下移進(jìn)入04E004。見表2,04E004管側(cè)、殼側(cè)溫差比設(shè)計(jì)值還好。

      (3)管網(wǎng)來LP蒸汽直接供熱

      管網(wǎng)來LP蒸汽FC05011 4.57t/h(設(shè)計(jì)),為提高再生塔下塔溫度,我們把蒸汽加到6t/h,雖然再生溫度有些變化,但是吸收塔微量還是超標(biāo)。所以問題不是出在這里。

      (4)05D002閃蒸蒸汽的內(nèi)部熱量

      閃蒸槽05D002有四個(gè)噴射器,噴射壓力逐級(jí)降低。05D002做功好壞,可以通過壓力體現(xiàn)。第一級(jí)壓力設(shè)計(jì)值是PI05010 0.075MPa,第四級(jí)壓力設(shè)計(jì)值是PI05012 0.048MPa,目前,PI05010 0.052MPa,PI05012 0.025MPa,壓力比設(shè)計(jì)值還低,說明05D002閃蒸得好,熱量回收充分。

      6 設(shè)備分析

      05E001熱負(fù)荷42.4MJ/h,05E002熱負(fù)荷17.8MJ/h,05E001換熱起主要作用。雖然05E002在脫碳小循環(huán)運(yùn)行的情況下可以穩(wěn)定脫碳工況,但是TI05011仍然沒有達(dá)到預(yù)期溫度。05E001換熱效果差。

      (1)05E001殼程進(jìn)液問題(進(jìn)堿液量對(duì)換熱效果起著重要作用)。

      圖2 折流板簡圖

      再生塔目前工況是下塔液位正常。說明堿液通過折流板的折板溢流到下塔,滿足下塔液位。如果發(fā)生折流板溢流,首先要檢查05E001是否滿液,通過圖1可以知道,如果05E001滿液,它的氣相管一定有溶液,對(duì)05E001而言一定發(fā)生嚴(yán)重的水擊現(xiàn)象。但是目前工況并沒有發(fā)生水擊現(xiàn)象,說明05E001沒有滿液。沒有滿液發(fā)生溢流,說明折流板發(fā)生部分堵塞現(xiàn)象。從圖2可以看到,折流板在再生塔內(nèi)成85°,05E001入口處還有金屬篩網(wǎng)。05C002有57.95m高,上塔直徑4 040mm,下塔直徑2 670mm。這種容器只有在角落里才會(huì)發(fā)生堵塞,而下塔折流板正是在角落處。并且,本次檢修前系統(tǒng)換了三爐催化劑(脫硫,二段爐,低變),大量粉塵進(jìn)入脫碳系統(tǒng)(開車初期吸收塔微量高也是因?yàn)閴A液臟的緣故)。

      從圖2可以了解到,折流板的折板有600mm高,堿液臟,在折流板處也很容易形成氣泡,由于有氣泡,可能使堿液部分進(jìn)入05E001,部分通過溢流進(jìn)入下塔。

      (2)05E001殼程出口管線堵,應(yīng)該在05E001一側(cè),因?yàn)?5E002循環(huán)是正常的。

      7 結(jié) 語

      通過再生塔再生工況差的原因分析,對(duì)于堿液臟,我們要加強(qiáng)堿液的過濾,另外通過藥品改善溶液的狀況。對(duì)于折流板堵,我們需要在停車時(shí)處理。

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