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      氨分解克勞斯硫回收系統(tǒng)操作運(yùn)行總結(jié)

      2012-01-30 10:50:12黃長(zhǎng)勝李成鋒王曉亞周春艷
      化工設(shè)計(jì)通訊 2012年1期
      關(guān)鍵詞:酸氣克勞斯床層

      黃長(zhǎng)勝,李成鋒,王曉亞,周春艷

      (1.山東兗礦國(guó)際焦化有限公司,山東兗州 272100;2.兗礦國(guó)宏化工有限公司,山東鄒城 273500)

      作為焦化煤氣凈化的一種,AS流程以其操作費(fèi)用低,所需換熱設(shè)備少,對(duì)于不需要精脫的焦?fàn)t煤氣用戶是較好的選擇。我們公司的焦?fàn)t煤氣凈化就選用了初冷器加電捕、鼓風(fēng)機(jī)、AS法脫除硫化氫和氨,然后串脫苯的凈化工藝。在具體的生產(chǎn)實(shí)踐中,由于氣體質(zhì)量無法滿足焦?fàn)t氣制甲醇的需要,后來增加了栲膠常壓脫硫裝置。作為AS流程的重要組成部分,脫酸蒸氨后的酸性氣體處理也至關(guān)重要。這里介紹一種克勞斯硫回收系統(tǒng),也是系統(tǒng)的配套環(huán)保設(shè)施。在運(yùn)行初期由于酸性氣質(zhì)量不合格等原因,存在運(yùn)行不穩(wěn)定,設(shè)備腐蝕大,開停車多等問題。我們通過摸索,進(jìn)行優(yōu)化和強(qiáng)化操作,較好地控制系統(tǒng)腐蝕,達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行,提高硫磺回收率和尾氣質(zhì)量的目的,這是我們實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

      1 工藝流程簡(jiǎn)介

      由脫酸蒸氨裝置來含氨及H2S的混合氣,經(jīng)壓力調(diào)節(jié)后進(jìn)入克勞斯?fàn)t,采用部分氧化法,H2S與燃燒生成的SO2進(jìn)行克勞斯反應(yīng),生成元素硫,整個(gè)反應(yīng)為放熱反應(yīng),爐內(nèi)高溫主要依靠化學(xué)反應(yīng)熱來維持,當(dāng)混合氣中H2S含量較低,放出的熱量不足以維持反應(yīng)所需的溫度時(shí),尚需向克勞斯?fàn)t通入少量煤氣,以維持反應(yīng)所需的溫度。

      由克勞斯?fàn)t排出的高溫過程氣,經(jīng)廢熱鍋爐對(duì)其余熱進(jìn)行回收利用后,連續(xù)進(jìn)入兩級(jí)克勞斯反應(yīng)器,重復(fù)進(jìn)行克勞斯反應(yīng),生成元素硫,硫的回收率約為96%;再經(jīng)硫冷凝器(31W07/08)、硫分離器(31F01-04)分出液硫,尾氣送入荒煤氣管道。

      2 氨分解硫回收系統(tǒng)操作規(guī)定(表1)

      3 工藝檢測(cè)及調(diào)控要點(diǎn)

      (1)克勞斯?fàn)t正常操作時(shí),燃燒室的空氣與煤氣的流量調(diào)節(jié),在一般操作溫度壓力條件下,以尾氣CO可測(cè)出,O2不可測(cè)出為依據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié),并通過調(diào)節(jié)煤氣量使克勞斯?fàn)t催化床溫度在1 000~1 100℃??藙谒?fàn)t控制系統(tǒng)的比例自調(diào)及需氧分析儀目前不能正常工作,在實(shí)際生產(chǎn)中摸索酸氣與熱空氣、煤氣與冷空氣的最佳反應(yīng)比例。

      表1 硫回收系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)

      (2)如果克勞斯?fàn)t催化床溫度低于900℃,改為預(yù)熱生產(chǎn),酸性氣退出,要增加入爐煤氣量,與此同時(shí)空氣通過比例調(diào)節(jié)器與煤氣按一定比例相應(yīng)增加,直到爐溫正常。當(dāng)爐溫達(dá)到1 050℃時(shí)改為混合或余氣生產(chǎn),為防止積炭,混合生產(chǎn)時(shí)間盡可能短。

      (3)進(jìn)克勞斯?fàn)t酸氣中的H2S含量正??刂圃?0%以上(質(zhì)量百分比)。

      4 崗位操作

      4.1 一般操作

      (1)中控室每小時(shí)檢查調(diào)節(jié)各處溫度、壓力、流量、液位,使之符合技術(shù)規(guī)定值,需調(diào)節(jié)的應(yīng)及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系,高低壓廢鍋液位自調(diào)必須投入正常使用,嚴(yán)禁出現(xiàn)高液位運(yùn)行。

      (2)現(xiàn)場(chǎng)定時(shí)檢查設(shè)備潤(rùn)滑運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)處理。

      (3)廢熱鍋爐每班排污一次。

      (4)定時(shí)檢查各管線有無堵塞,硫管出硫狀況是否正常。

      (5)定時(shí)定量向鍋爐供水處理槽投藥。

      (6)定期測(cè)試硫回收系統(tǒng)阻力。(工藝技術(shù)員安排,班組人員配合。)

      (7)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫各項(xiàng)記錄。

      (8)如果出現(xiàn)高低壓給水不足且短時(shí)不能恢復(fù)的情況,開底部應(yīng)急蒸汽,防止設(shè)備損壞。

      4.2 開車前準(zhǔn)備工作

      (1)與調(diào)度室取得聯(lián)系,得到開工指令方可開工。

      (2)認(rèn)真檢查管道閥門開閉狀態(tài)是否正確,管道是否暢通,各設(shè)備是否達(dá)到投運(yùn)條件。

      (3)各儀表投入運(yùn)行,確認(rèn)聯(lián)鎖報(bào)警裝置是否可靠及正確。

      (4)如爐膛溫度不低于800℃,則克勞斯系統(tǒng)可投運(yùn)。

      (5)蒸汽夾套管送入蒸汽,保證管道的正常加熱。

      4.3 克勞斯系統(tǒng)開工操作

      (1)得到開工指令后,由現(xiàn)場(chǎng)操作工打開克勞斯?fàn)t空氣、煤氣手閥,打開克勞斯反應(yīng)器前放散閥,克勞斯尾氣并尾氣總管閥關(guān)閉。打開各排硫管閥門及各夾套管道蒸汽保溫。

      (2)按規(guī)定步驟啟動(dòng)煤氣增壓機(jī)、空氣鼓風(fēng)機(jī)并調(diào)節(jié)煤氣壓力、空氣壓力至規(guī)定值,開空氣預(yù)熱器,將預(yù)熱后空氣溫度調(diào)至規(guī)定值,按規(guī)定步驟啟動(dòng)鍋爐給水泵,將鍋爐液位、硫冷凝器液位調(diào)至規(guī)定值。

      (3)克勞斯?fàn)t點(diǎn)火升溫,爐溫調(diào)至規(guī)定值。

      (4)現(xiàn)場(chǎng)打開切斷閥,從酸氣管導(dǎo)淋排盡酸氣管內(nèi)積水后開酸氣三組閥,酸氣進(jìn)入克勞斯?fàn)t,關(guān)閉酸氣旁通閥。

      (5)將各處溫度、壓力、流量、液位調(diào)至規(guī)定值,待工況穩(wěn)定后,力爭(zhēng)轉(zhuǎn)入自控狀態(tài)。

      (6)將克勞斯過程氣導(dǎo)入克勞斯反應(yīng)器及硫冷凝器,開克勞斯尾氣并尾氣總管閥門,關(guān)閉器后放散閥。

      (7)需氧分析儀投入運(yùn)行并校正,檢查各排硫管,保證暢通。

      4.4 克勞斯系統(tǒng)停工操作

      (1)得到停工指令后,開脫酸蒸氨頂部放空閥,及酸氣旁通閥,保證脫酸蒸氨運(yùn)行穩(wěn)定,關(guān)入克勞斯?fàn)t酸氣三組閥,并調(diào)節(jié)爐溫至規(guī)定值。

      (2)若短時(shí)間停工,則得到開工指令后,酸氣重新入爐。

      (3)若長(zhǎng)時(shí)間停工,按規(guī)定的趕硫操作步驟趕硫16h以上,確認(rèn)各硫管無硫磺流出,停需氧分析儀。

      (4)趕硫結(jié)束后,開器前放散閥,關(guān)閉克勞斯尾氣并尾氣總管閥門,切斷空氣、煤氣、三組閥并關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)手閥,根據(jù)實(shí)際情況決定是否??諝夤娘L(fēng)機(jī)、煤氣增壓機(jī)。

      (5)將廢熱鍋爐、硫冷凝器內(nèi)存水放空,關(guān)閉蒸汽采氣閥,視具體情況停夾套蒸汽。

      5 催化劑操作注意事項(xiàng)

      5.1 停爐時(shí)的操作

      (1)若為短期停爐,不需開爐卸催化劑,可切斷原料氣,加入激冷蒸汽,使催化劑床層溫度低于600℃。

      (2)克勞斯?fàn)t停爐時(shí),應(yīng)先在正常操作溫度下用盡可能大的煙氣吹掃,直至爐內(nèi)不含硫,方可逐漸減少加熱煤氣,逐步降溫。

      5.2 使用催化劑的注意事項(xiàng)

      (1)嚴(yán)禁超溫運(yùn)行,催化劑床層溫度不能大于1 250℃。

      (2)克勞斯?fàn)t內(nèi)催化床層溫度應(yīng)保持穩(wěn)定,盡可能避免忽高忽低,應(yīng)嚴(yán)格控制在1 000~1 100℃。

      (3)當(dāng)催化床層溫度低于900℃時(shí),應(yīng)避免長(zhǎng)期操作,否則容易出現(xiàn)積炭。

      (4)在開、停爐過程中,當(dāng)催化劑床層溫度低于600℃時(shí),應(yīng)避免長(zhǎng)期操作,否則容易出現(xiàn)積炭。

      6 分析化驗(yàn)項(xiàng)目

      涉及的分析項(xiàng)目見表2~5。

      7 改造和改進(jìn)

      7.1 鍋爐給水改造

      由于高壓鍋爐給水泵屬于德國(guó)利舊設(shè)備,為多級(jí)泵,級(jí)數(shù)多,軸長(zhǎng)且細(xì),多次出現(xiàn)因軸彎造成泵超電流跳車,影響鍋爐供水而停爐的事故。找出問題癥結(jié)后我們采取了兩步走的措施,一是重新根據(jù)鍋爐水的參數(shù)進(jìn)行了泵的選型和設(shè)計(jì),二是在泵到廠前利用鍋爐給水穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì),從鍋爐房鍋爐泵引水供應(yīng)克勞斯?fàn)t。上述兩個(gè)方案實(shí)施后,鍋爐泵給水穩(wěn)定,幾乎沒有再出現(xiàn)因鍋爐液位聯(lián)鎖跳車的事故。新泵到廠后安裝調(diào)試正常,目前這兩種方法互為補(bǔ)充,保證了鍋爐給水穩(wěn)定。

      表2 酸性氣成分(兩天一次)

      表3 出克勞斯?fàn)t進(jìn)克勞斯反應(yīng)器過程氣成分

      表4 克勞斯尾氣成分

      表5 鍋爐爐水分析

      7.2 燃燒煤氣的改造

      由于原設(shè)計(jì)的煤氣成分好,一臺(tái)300m3/h煤氣羅茨風(fēng)機(jī)即可滿足使用。我們由于煤氣中氮?dú)夂扛咔矣薪褂?,影響了羅茨風(fēng)機(jī)的打氣量,多次因煤氣量不足影響酸性氣的投入。后來根據(jù)實(shí)際情況,選擇了兩臺(tái)560m3/h的羅茨風(fēng)機(jī),可以滿足克勞斯?fàn)t的正常需要。另外,為了增加煤氣供應(yīng)的可靠性,我們將甲醇加熱爐的煤氣專門引出一路直接供應(yīng)克勞斯?fàn)t,羅茨風(fēng)機(jī)作為備用,這樣,煤氣供應(yīng)得到了保證,克勞斯?fàn)t的運(yùn)行穩(wěn)定,酸性氣實(shí)現(xiàn)了全部接收。

      8 結(jié) 論

      通過操作規(guī)定的明確和上述改造,影響克勞斯?fàn)t運(yùn)行的內(nèi)外部問題基本解決,克勞斯?fàn)t在2010年實(shí)現(xiàn)了較長(zhǎng)周期的穩(wěn)定運(yùn)行。由于克勞斯?fàn)t的特殊條件,還需要在今后的運(yùn)行中更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn),開好用好這個(gè)環(huán)保設(shè)施。

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