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    RK-05催化劑在新能鳳凰公司的應(yīng)用

    2012-01-30 10:49:58堅(jiān),王輝,王
    化工設(shè)計(jì)通訊 2012年4期
    關(guān)鍵詞:合成塔列管惰性

    王 堅(jiān),王 輝,王 磊

    [1.湖南金宏泰公司,湖南湘潭 411201;2.新能鳳凰(滕州)能源有限公司,山東滕州 277527]

    新能鳳凰(滕州)公司二期續(xù)建工程年產(chǎn)360kt甲醇裝置,以對(duì)置式四噴嘴水煤漿加壓氣化生產(chǎn)的水煤氣為原料,采用西南化工研究院開發(fā)的低壓甲醇工藝,合成壓力為5.3MPa,合成溫度為220~260℃;合成塔采用華東理工大學(xué)開發(fā)的 “管殼外冷-絕熱復(fù)合式固定床催化反應(yīng)器”,雙塔并聯(lián);催化劑采用大連瑞克科技有限公司生產(chǎn)的RK-05型甲醇合成催化劑。2011年11月15日投運(yùn),至今已運(yùn)行5個(gè)月。

    1 RK-05型甲醇合成催化劑的物理化學(xué)性能

    RK-05型甲醇合成催化劑主要由銅、鋅、鋁等的氧化物組成,其中,氧化銅52%~58%,氧化鋅22%~27%,氧化鋁6%~9%。外觀為φ5×(4.5~5.5)mm黑褐色圓柱體,堆密度為(1.2±0.05)kg/L,比表面積為100~110m2/g。適用于以煤、焦炭、焦?fàn)t氣、天然氣等為原料的中低壓甲醇合成,具有低溫活性好、轉(zhuǎn)化率高、穩(wěn)定性好、選擇性高等特點(diǎn)。新能公司經(jīng)多方考察,基于其選擇性好、副反應(yīng)少的特點(diǎn),選用了大連瑞克RK-05型催化劑。

    2 RK-05甲醇催化劑的裝填情況

    2011年10月24日,二期合成塔開始催化劑的裝填,裝填過程如下。

    (1)先拆下合成塔出口短接,由合成塔下部進(jìn)入合成塔內(nèi),將錐帽壁上方孔打開,進(jìn)入催化劑筐內(nèi),整平不銹鋼絲網(wǎng),進(jìn)行φ16mm氧化鋁瓷球的裝填。合成塔下封頭內(nèi)直至錐帽壁上方孔口填滿φ16mm氧化鋁瓷球。

    (2)從塔頂人孔進(jìn)入合成塔內(nèi),逐根列管裝填φ8mm氧化鋁瓷球,裝填至反應(yīng)管內(nèi)50~100mm。

    (3)待氧化鋁球裝填完成后再進(jìn)行催化劑的裝填。先計(jì)算出每根列管的裝填量,然后裝填公司對(duì)各列管進(jìn)行催化劑的裝填,盡量保證每根列管裝填相同體積的催化劑。催化劑裝填到與列管平齊后,對(duì)每個(gè)列管的壓差進(jìn)行測(cè)量,壓差不符合標(biāo)準(zhǔn)的,把催化劑用真空泵吸出后,再重新裝填。待列管的壓差驗(yàn)收合格后,再繼續(xù)裝填絕熱層。結(jié)合一期合成塔的裝填方案,二期合成塔的絕熱層裝填高度仍為200mm。本次共裝填RK-05型甲醇合成催化劑105t。

    (4)把絕熱層的催化劑裝填至200mm的高度,再在絕熱層上方覆蓋一層不銹鋼絲網(wǎng),然后裝填φ8mm氧化鋁瓷球,高度約200mm。10月28日20:00催化劑裝填結(jié)束,經(jīng)驗(yàn)收合格后,隨后進(jìn)行了空氣吹掃、試壓和氮?dú)庵脫Q。

    3 RK-05甲醇催化劑的升溫還原情況

    車間技術(shù)人員與大連瑞克技術(shù)人員多次對(duì)催化劑的還原方案進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的討論研究,最后確定利用一期低溫甲醇洗生產(chǎn)的新鮮氣作為還原氣,用1.8~2.5MPa的中壓氮?dú)庾鳛檩d氣進(jìn)行升溫還原。同時(shí),對(duì)還原氣體的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格要求:O2≤0.2%,NH3≤10×10-6,總硫≤0.1 ×10-6,總氯≤0.01×10-6。

    11月6日23:00開始升溫,11月7日16:00因氣化跳車,二期合成催化劑升溫中斷,催化劑采取保溫處理,期間共出物理水3 300kg。11月 11日22:00開始配氫還原,11月14日15:00催化劑還原結(jié)束。

    還原期間,系統(tǒng)壓力控制在0.7MPa,通過控制還原出水率來控制還原反應(yīng)的進(jìn)度。堅(jiān)持提溫不提氫,提氫不提溫的原則,嚴(yán)格控制小時(shí)出水量,嚴(yán)格控制合成系統(tǒng)的CO2含量<10%。同時(shí),分析室人員加強(qiáng)分析,每半小時(shí)對(duì)系統(tǒng)的氣體分析一次。當(dāng)催化劑床層溫度達(dá)到170℃以后,催化劑開始分解釋放部分CO2,CO2含量逐漸上升,同時(shí),還原過程中還原氣體中含有大量的CO氣體,也參與了還原反應(yīng)(C O+CuOCu+CO2),也造成CO2含量不斷上升,因此,在催化劑的升溫還原過程中,用中壓N2進(jìn)行連排連補(bǔ),以釋放過高的CO2。

    本次還原氣使用的是一期裝置凈化氣,H2約占67%,CO占29%,CO2占4%。本次升溫還原總出水量14 465.45kg,占催化劑總(質(zhì))量的13.78%。其中,脫除物理水3 300kg,占催化劑總量的3.14%;脫除化學(xué)水11 165.45kg,占催化劑總量的10.63%。因還原期間還原氣中CO接近29%,化學(xué)水量和總出水量與理論出水量有偏差,但出水量在正常范圍,催化劑還原充分。

    合成催化劑升溫還原期間工藝指標(biāo)如表1。

    表1 合成催化劑升溫還原期間工藝指標(biāo)

    4 RK-05在鳳凰公司的運(yùn)行情況

    (1)二期合成系統(tǒng)于2011年11月14日正式接氣生產(chǎn),為保證副產(chǎn)蒸汽并入2.5MPa蒸汽管網(wǎng),開車初期合成塔催化劑的熱點(diǎn)溫度控制為235℃,合成塔出口溫度為222℃,初期活性較好。新鮮氣的主要成分為CO 30.45%、CO22.04%、H266.97%,入塔氣的成分為CO 9.38%、CO23.46%、H259.52%。

    (2)粗甲醇產(chǎn)量高。2012年1月14日~25日負(fù)荷在95%時(shí),平均日產(chǎn)粗甲醇1 055.68t;2月9日系統(tǒng)負(fù)荷提到97%,2月份平均日產(chǎn)量為1 063.075t;2012年3月15日~26日系統(tǒng)負(fù)荷在100%時(shí),平均日產(chǎn)量1 118.33t。二期合成1、2月新鮮氣消耗分別是2 142m3/t、2 185m3/t粗醇;CO單程轉(zhuǎn)化率在60%以上。

    (3)系統(tǒng)壓力低。2011年11月14日接氣生產(chǎn)時(shí),合成塔進(jìn)氣壓力平均為4.52MPa。12月份生產(chǎn)過程中合成系統(tǒng)惰性氣體含量逐步升高,合成塔入口壓力平均為4.67MPa。2012年1~2月份合成塔入口壓力平均在5.01MPa,3月車間對(duì)氣體的氫碳比進(jìn)行了調(diào)整,將出塔氣中的氫含量控制在60%左右,現(xiàn)在系統(tǒng)負(fù)荷在100%時(shí),合成壓力為4.60MPa。通過提高系統(tǒng)中H2的濃度,提高了氣體的氫碳比,降低了系統(tǒng)壓力,達(dá)到了節(jié)能的效果。

    (4)反應(yīng)的副產(chǎn)物少。二期合成系統(tǒng)開車在冬季,循環(huán)水溫度較低,但水冷器出口溫度較平穩(wěn),2012年1月份平均為23.5℃,2月份平均在24℃,這反映出沒有蠟類物質(zhì)堵塞水冷器的列管;精餾系統(tǒng)廢水中也沒有發(fā)現(xiàn)蠟類物質(zhì);2012年2月下旬的系統(tǒng)停車中,儀表人員檢修甲醇自調(diào)閥LV5103時(shí)也沒有發(fā)現(xiàn)蠟類物質(zhì)。

    (5)合成塔壓差大。2012年1月份合成塔壓差平均是176.5kPa、2月份平均壓差是184.5kPa,合成塔壓差比一期合成系統(tǒng)偏高。這與二期裝置循環(huán)機(jī)的打量大,合成系統(tǒng)的循環(huán)量大有關(guān);另外,也與二期裝置升溫還原后很快轉(zhuǎn)入高負(fù)荷生產(chǎn),缺少低負(fù)荷生產(chǎn)期,催化劑少量粉化有關(guān)。

    近4個(gè)月二期合成系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表2。

    表2 近4個(gè)月二期合成系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)表

    5 甲醇合成工藝指標(biāo)的調(diào)整

    5.1 循環(huán)氣中氫含量的調(diào)整

    二期合成在升溫還原后,直接進(jìn)行了接氣生產(chǎn),系統(tǒng)中的氮?dú)鉀]有徹底置換,隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,氮?dú)?、甲烷等惰性氣不斷累積。在2011年12月初,車間及時(shí)對(duì)循環(huán)氣中的氫氣進(jìn)行了控制,合成塔出口氫含量控制為55%時(shí),合成塔入口壓力基本在4.8MPa,但隨著氮?dú)饧凹淄榈暮坎粩嗌撸铣伤肟趬毫υ?012年1月份又升到5.1~5.2MPa。車間在2012年2月26日系統(tǒng)檢修、開車后,將循環(huán)氣中氫含量控制在60%時(shí),合成系統(tǒng)壓力降至4.6MPa。

    由于降低了系統(tǒng)壓力,也減少了動(dòng)能消耗。二期合成循環(huán)機(jī)為汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),同等轉(zhuǎn)速下汽輪機(jī)蒸汽消耗由原來(開車時(shí))的11 000kg/h左右降到了9 500kg/h,調(diào)速汽門開度由原來的100%降至現(xiàn)在的78%,每天可節(jié)約20余噸2.5MPa過熱蒸汽。從現(xiàn)在循環(huán)機(jī)的軸振動(dòng)、位移等數(shù)據(jù)看,機(jī)組運(yùn)行更為平穩(wěn)。同時(shí),系統(tǒng)壓力降低后,提高了合成氣體中的氫含量,更有利于保護(hù)催化劑,減少了副反應(yīng)物的生成,延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命。

    5.2 循環(huán)氣中惰性氣含量的調(diào)整

    合成系統(tǒng)中惰性氣有CH4、N2、Ar,它們?cè)诤铣煞磻?yīng)中不參與反應(yīng),但影響反應(yīng)速率。惰性氣含量太高,降低反應(yīng)速率,單位產(chǎn)品的動(dòng)力消耗增加;若維持惰性氣含量,則放空量增大,有效氣體損失多。一般來說,適宜的惰性氣含量,要根據(jù)具體情況而定,而且也是調(diào)節(jié)工況的手段之一。催化劑使用初期活性高,可允許較高的惰性氣含量;使用后期,一般應(yīng)維持在較低的惰性氣含量。通過摸索,循環(huán)氣的惰性氣含量基本控制在10%~15%。

    隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,車間將進(jìn)一步摸索生產(chǎn)的工藝狀況,不斷改善生產(chǎn)條件,充分發(fā)揮催化劑的性能,達(dá)到達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)、低耗高產(chǎn)。

    6 RK-05運(yùn)行總結(jié)

    車間在合成系統(tǒng)的操作中采取了以下措施,以充分發(fā)揮RK-05的低溫高活性。

    (1)低溫甲醇洗工序控制好新鮮氣的氫碳比,控制在2.05~2.15。

    (2)控制好新鮮氣中的CO2含量,控制在3%~5%。

    (3)控制好合成系統(tǒng)的空速,循環(huán)氣/新鮮氣控制在5~6。

    (4)停車后及時(shí)置換。置換標(biāo)準(zhǔn)為(CO+H2)≤0.5%。

    (5)嚴(yán)禁在床層溫度低于210℃時(shí)接氣。

    RK-05型甲醇合成催化劑自2011年11月投用以來,在氣化負(fù)荷為100%時(shí),日產(chǎn)量平均為1 060t左右,產(chǎn)量超過設(shè)計(jì)產(chǎn)能,新鮮氣消耗也較低。到2012年3月底,共生產(chǎn)粗甲醇123 000t。RK-05催化劑在本裝置中的使用,其各項(xiàng)性能指標(biāo)也達(dá)到了預(yù)期效果。從粗甲醇質(zhì)量、產(chǎn)量方面分析,RK-05催化劑在低溫活性、選擇性、穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)化率等方面都有較大的優(yōu)勢(shì)。

    RK-05催化劑最大的優(yōu)點(diǎn)在于選擇性好、副產(chǎn)物較少、結(jié)蠟很少。這也是該催化劑較為突出的一點(diǎn)。

    但是,開車以來合成塔的進(jìn)出口壓差明顯偏高。二期循環(huán)機(jī)采用離心式壓縮機(jī),合成循環(huán)氣量偏高,會(huì)造成合成塔壓差偏高,但是否是與催化劑機(jī)械強(qiáng)度差,有粉化現(xiàn)象有關(guān),這還需進(jìn)一步觀察分析。

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