孔令鵬
(山西天浩化工股份有限公司,山西孝義 032308)
山西天浩化工股份有限公司年產(chǎn)100kt焦爐氣制甲醇裝置,配套6 000m3/h空分系統(tǒng)為轉(zhuǎn)化工段提供氧氣,并為甲醇系統(tǒng)的開停車置換、催化劑升溫還原等提供高純度氮氣。2008年4月投產(chǎn)以來,針對生產(chǎn)暴露出的問題,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對裝置進行了部分技術(shù)改造,使甲醇系統(tǒng)與空分系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)合,具有一定的經(jīng)濟效益。
本焦爐氣制甲醇裝置,主要工序有濕法脫硫、焦爐氣壓縮、精脫硫、轉(zhuǎn)化、合成氣壓縮、合成、精餾等。工藝流程示意見圖1。
焦爐氣的脫硫首先采用栲膠加PDS的濕法脫硫進行粗脫,再采用鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑、中溫氧化鐵脫硫劑及中溫氧化鋅脫硫劑串聯(lián)的干法工藝進行精脫,以保證后工序?qū)α蚝康囊蟆?/p>
圖1 焦爐氣制甲醇工藝流程示意圖
焦爐氣壓縮選用由電機驅(qū)動的往復式壓縮機3臺,正常生產(chǎn)時2開1備,其排氣壓力是2.1MPa,排氣量為340m3/min(吸入狀態(tài)下)。
甲烷轉(zhuǎn)化采用加壓催化部分氧化法制取合成氣的工藝技術(shù)。為確保安全和取得較好的轉(zhuǎn)化率,轉(zhuǎn)化生產(chǎn)中都加入過量的蒸汽,這些過量的蒸汽在出工段前被冷凝為液體,冷凝液送到廠循環(huán)水系統(tǒng)作為補充用水。
甲醇合成采用均溫低壓合成技術(shù),原料氣的壓縮采用離心機,并與合成循環(huán)氣的壓縮合成為二合一機組,壓縮機的軸端密封選用了干氣密封。干氣密封的二級密封采用0.6MPa的氮氣作為密封氣,機組開車前期或停車后期,一級密封氣亦用氮氣,氮氣由氮氣總管網(wǎng)來。
本裝置采用三塔精餾工藝,成品罐區(qū)設(shè)置2臺5 000m3的內(nèi)浮頂貯罐。
空分系統(tǒng)采用分子篩純化增壓流程,生產(chǎn)出純度為99.6%的氧氣和純度為99.99%的氮氣。氧氣經(jīng)氧壓機加壓后送往轉(zhuǎn)化崗位,氮氣經(jīng)氮壓機加壓后送往廠區(qū)氮氣總管網(wǎng),供各用戶使用。氧壓機3臺,正常生產(chǎn)2開1備;氮壓機2臺,正常生產(chǎn)1開1備。氧壓機和氮壓機的相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 氧壓機和氮壓機的技術(shù)參數(shù)
甲醇系統(tǒng)開車前要進行氮氣置換,精脫硫及轉(zhuǎn)化的脫硫劑(催化劑)在正常生產(chǎn)之前要進行升溫(還原),所用介質(zhì)為氮氣。由于氮壓機打氣量較小(兩臺才2 520m3/h),且負荷加滿時,會出現(xiàn)嚴重的帶油現(xiàn)象。因此,兩臺氮壓機實際供氣只能達2 000m3/h左右,而精脫硫及轉(zhuǎn)化的脫硫劑(催化劑)數(shù)量較大,導致開車時間很長。初期開車時,僅轉(zhuǎn)化催化劑從常溫升到200℃,就用了2d多的時間;到產(chǎn)出甲醇時用了近半個月的時間。
停車時,由于各個工段都用氮氣置換,而供應的氮氣量有限,置換時間較長,甲醇系統(tǒng)全部置換合格需5d的時間。
合成壓縮機的干氣密封所用氮氣由氮氣總管網(wǎng)來,要求氮氣壓力不低于0.6MPa,若氮氣壓力突然降低,則有可能損壞干氣密封。若干氣密封損壞,須返廠維修,至少10d時間,則甲醇系統(tǒng)停產(chǎn)近半個月時間。2008年7月份一次停車過程中,合成壓縮機的干氣密封的一級密封氣已改為氮氣,氮壓機突然跳車,氮氣壓力下降過大,致使干氣密封一段時間內(nèi)無密封氣。氮氣壓力正常后,發(fā)現(xiàn)一級密封泄漏氣量達到報警值,說明干氣密封的一級密封有受損現(xiàn)象。
轉(zhuǎn)化爐的催化劑床層溫度在900℃以上,燃燒區(qū)溫度在1 300℃以上。為確保安全,爐內(nèi)有澆注料內(nèi)襯,外有水夾套水冷卻,但冷卻水用的是循環(huán)水,循環(huán)水中的污泥、鹽類等在夾套內(nèi)壁上容易形成水垢,影響換熱效果。2008年8月13日,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐出口管的外壁溫度最高達196℃,而出口管有水夾套水降溫,與爐體水夾套是一個整體,設(shè)計溫度為62℃。停車后檢查發(fā)現(xiàn),出口管的100mm水夾套空間內(nèi)全部是水垢和污泥。再檢查爐體水夾套,發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁上亦形成10mm以上厚的水垢,導致水夾套內(nèi)壁長期處在高溫狀態(tài),危及轉(zhuǎn)化爐的安全運行。
空分預冷系統(tǒng)使用的冷卻水是全廠循環(huán)水,由于供水站的水近一半是水庫中水,且循環(huán)水冷卻采用敞開式機械通風冷卻塔,導致循環(huán)水中微生物、污泥、鹽類等較多。循環(huán)水中的污泥等一部分在水冷塔和空冷塔的填料層上沉降下來,致使水冷塔和空冷塔的傳質(zhì)、傳熱效果下降,壓差增大,出空冷塔的氣體溫度增高。正常生產(chǎn)中,空冷塔的出口氣溫度應控制在15℃以下,但夏季最高時曾經(jīng)達18.2℃,空氣帶水嚴重;由于甲醇和空分共用一套循環(huán)水系統(tǒng),有時甲醇系統(tǒng)的換熱器泄漏,微量甲醇進入循環(huán)水后產(chǎn)生大量泡沫,導致空冷塔帶水加劇,影響分子篩的正常運行,危及空分安全生產(chǎn)。
鑒于以上問題,天浩公司結(jié)合實際情況對裝置進行了部分技改,避免了上述現(xiàn)象的發(fā)生。
在B#和C#氧壓機的出口管上,分別焊接一管道接到氮氣總管網(wǎng)上。甲醇系統(tǒng)開停車時,開啟B#和C#兩臺氧壓機打氮氣,最大流量近7 000m3/h。這樣,甲醇系統(tǒng)大修停車時,置換時間比原來縮短2d;而開車時,脫硫劑(催化劑)升溫(還原)時間比原來縮短4d,相對提前了6d開車,增產(chǎn)甲醇約1 800t,按每噸甲醇價格2 500元計,則減少損失450萬元。氮氣管網(wǎng)改造流程示意見圖2。
從空分液氮儲槽的汽化器出口,配制合成氣壓縮機的干氣密封氮氣專用管,空分液氮儲槽內(nèi)的液氮,通過汽化器汽化成氮氣直接送到干氣密封,避免了其他崗位使用氮氣或氮壓機跳車時,引起的氮氣壓力下降影響干氣密封。流程示意見圖2。
空分預冷系統(tǒng)新上一臺小型玻璃鋼冷卻塔及兩臺加壓泵,冷卻水形成獨立閉路循環(huán),與廠循環(huán)水系統(tǒng)斷開。正常生產(chǎn)時將轉(zhuǎn)化冷凝液引入空分獨立循環(huán)水系統(tǒng)作為補充用水,多余冷凝液回到循環(huán)水系統(tǒng),初始開車或轉(zhuǎn)化停車時用脫鹽水作為補充水源;另從加壓泵出口管上引一管道至轉(zhuǎn)化爐的夾套水入口管,轉(zhuǎn)化爐的水夾套用預冷系統(tǒng)的冷卻水,從水夾套出來的熱水再回到空分玻璃鋼冷卻塔冷卻。
圖2 氮氣管網(wǎng)改造流程示意圖
改造后運行一年檢查,轉(zhuǎn)化爐的水夾套沒有結(jié)水垢現(xiàn)象;空分預冷系統(tǒng)不受廠循環(huán)水系統(tǒng)的影響,夏季時,空冷塔的出口氣溫度降到13℃以下,保證了空分長周期安全運行。改造后的流程示意見圖3。
圖3 預冷系統(tǒng)技改與轉(zhuǎn)化冷凝液流程優(yōu)化示意圖
針對山西天浩化工股份有限公司焦爐氣制甲醇試車運行中出現(xiàn)的問題,進行了一系列的技術(shù)改進和優(yōu)化,消除了存在的安全隱患,為裝置長周期安全運行奠定了基礎(chǔ),經(jīng)濟效益可觀。