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      高壓氨泵系統(tǒng)的改造

      2012-01-30 10:49:52劉忠宏許明洪孟將將
      化工設計通訊 2012年4期
      關(guān)鍵詞:冷熱水液氨調(diào)試

      劉忠宏,許明洪,孟將將

      (青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海格爾木 816000)

      我公司尿素一車間高壓氨泵系統(tǒng)在試車及后來的生產(chǎn)中,存在以下幾個問題:① 冷熱水聯(lián)動工藝線路不合理;② 高壓氨泵調(diào)試及生產(chǎn)中高壓氨泵檢修后的調(diào)試存在嚴重問題;③ 高壓氨泵進口沒有設計密閉排放;④ 高壓氨泵入口沒有置換的沖洗水管線。

      1 問題分析

      1.1 冷熱水聯(lián)動工藝線路不合理

      見圖1。冷熱水聯(lián)動設計工藝線路為,尿液泵06J0108出口接臨時管線至高壓甲銨泵06J0107入口,再由高壓甲銨泵出口接臨時管線到高壓液氨泵06J0104出口,進行清水聯(lián)動試車。如果按設計院給的線路進行冷熱水聯(lián)動,存在的問題如下:① 高壓氨泵無法運行,那么高壓氨泵的性能磨合不能實現(xiàn);② 高壓甲銨泵的額定流量25m3/h,而高壓氨泵的額定流量45m3/h,按70%的負荷也達不到冷熱聯(lián)動的要求;③我們尿素裝置98%的人員都沒有實踐經(jīng)驗或理論知識,人員中有的是大中專生或是子弟或是社招,達不到高壓氨泵練兵的目的;④ 材料消耗大,施工量大。

      圖1 改造后的高壓氨泵系統(tǒng)

      1.2 高壓氨泵調(diào)試及生產(chǎn)中高壓氨泵檢修后調(diào)試存在嚴重的問題

      第一種情況,在高壓氨泵調(diào)試時,通過加壓閥加到工作壓力16.5MPa,高壓氨泵出口是關(guān)閉的,水不去尿素高壓系統(tǒng),水不能回到高壓氨泵的進口,因為高壓氨泵的進口無法排放,只有通過高壓氨泵出口的排放回到氨水槽F0102,但是排放管上有限流孔板RO-AM064013,限流孔板的通徑1.67mm。在試高壓氨泵時,必須將帶有限流孔板的短接拆掉,另外加一DN50的短接。調(diào)試完高壓氨泵后,若要水聯(lián)動又要加上帶限流孔板的短接。如要高壓氨泵運行而不水聯(lián)動,又得把帶限流孔板的短接拆掉,另外加一DN50的短接。如此反復很麻煩。第二種情況是高壓氨泵檢修后的試運行,高壓氨泵試壓的內(nèi)容如下。

      (1)無負荷(循環(huán)副線閥全開)運轉(zhuǎn)應不少于15min。

      (2)正常后,緩慢關(guān)小循環(huán)副線閥,將泵的出口壓力升至正常工作壓力的1/4(4.2MPa),并穩(wěn)定運行不少于0.5h,期間檢查運行泵振動情況及油壓、油溫、軸瓦溫度,由機修人員視情況調(diào)整填料函壓蓋。

      (3)在4.2MPa壓力下運行合格后,緩慢關(guān)小循環(huán)副線閥,將泵的出口壓力升至正常工作壓力的1/2(8.4MPa),并穩(wěn)定運行不少于0.5h,期間檢查運行泵振動情況及油壓、油溫、軸瓦溫度,由機修人員視情況調(diào)整填料函壓蓋。

      (4)在8.4MPa壓力下運行合格后,緩慢關(guān)小循環(huán)副線閥,將泵的出口壓力升至正常工作壓力的3/4(12.6MPa),并穩(wěn)定運行不少于0.5h,期間檢查運行泵振動情況及油壓、油溫、軸瓦溫度,由機修人員視情況調(diào)整填料函壓蓋。

      (5)在工作壓力16.7MPa下連續(xù)運轉(zhuǎn)4h以上,并滿足以下條件:

      ①泵的振動正常;

      ②軸承溫度正常;

      ③軸承箱油液位正常;

      ④泄漏正常;

      ⑤電動機及風機運行正常;

      ⑥泵進出口壓力達到要求且穩(wěn)定;

      ⑦ 及時測量軸承和電機溫度,確保正常。

      達到上述條件高壓氨泵調(diào)試完成。檢修后試泵要用將近6h。若用液氨試泵,調(diào)試的泵容易出現(xiàn)汽化現(xiàn)象,也會導致運行的高壓氨泵汽化,嚴重影響生產(chǎn)。

      1.3 高壓氨泵入口沒設計密閉排放

      見圖1。高壓氨泵過濾器前的導淋,緩沖罐的導淋都是就地排放。這樣,在啟動高壓氨泵前的引液氨排氣和在停高壓氨泵排液氨,以及高壓氨泵沖洗置換完排積液時,都會污染環(huán)境,導致操作人員難以操作或無法操作。

      1.4 高壓氨泵入口沒有置換的沖洗水管線

      這將造成高壓氨泵沒有置換而無法檢修,甚至無法生產(chǎn)。

      2 造成的后果

      高壓氨泵的這幾個問題造成以下后果:①高壓氨泵不運行,那么高壓氨泵的性能磨合就不能實現(xiàn);②水聯(lián)動不能在100%的負荷下運行;③達不到訓練員工的目的;④用液氨試泵易導致調(diào)試的泵出現(xiàn)汽化現(xiàn)象,也會導致運行高壓氨泵汽化,嚴重影響生產(chǎn);⑤ 污染環(huán)境,導致操作人員無法操作或難以操作。

      3 工藝改造

      (1)冷熱水聯(lián)動路線改造,見圖1。尿液泵出口接臨時水聯(lián)動試車管線至高壓氨泵進口止逆閥,解決高壓氨泵無法水聯(lián)動試車的問題。

      (2)在高壓氨泵循環(huán)管線即升壓線出口兩道閘閥前各加一道DN50的加壓管道,并將排放出口引至地溝,有利于泵檢修后的調(diào)試,同時對系統(tǒng)不會造成影響。

      (3)把高壓氨泵進出口的導淋引至密閉排放總管,最終回到氨水槽得以回收利用。

      改造所需材料見表1。

      表1 改造材料表

      4 改造后效果

      (1)達到冷熱水聯(lián)動的目的,培訓出了合格的操作工,同時,解決了調(diào)試動靜設備的問題,也解決了系統(tǒng)存在的問題。

      (2)解決了檢修后試泵存在的問題。

      (3)有利于員工的操作,也有利員工的安全,裝置的環(huán)保。

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