褚曉斌,吳文斌
(江蘇靈谷化工有限公司,江蘇宜興 214213)
江蘇靈谷化工有限公司為了適應(yīng)化肥市場的需求,同時也為了適應(yīng)競爭日益激烈的環(huán)境,于2007年投資總額約25億元,建造了一套大化肥項目。該項目以煤為原料,日產(chǎn)合成氨1 300t,日產(chǎn)尿素2 000t,配套建設(shè)了一套產(chǎn)氧能力為50 000m3/h的空分裝置。氣化采用國內(nèi)的四噴嘴水煤漿加壓氣化工藝,凈化采用了三段全低溫變換工藝、低溫甲醇洗脫硫脫碳、甲烷化工藝,合成氨采用凱洛格合成工藝,尿素生產(chǎn)采用了傳統(tǒng)并經(jīng)過改良的二氧化碳汽提法工藝。整套裝置于2009年7月建成投產(chǎn),并一次性開車成功,使靈谷公司從小化肥行列一躍成為大化肥行列的一員。
為了避免尿素高壓系統(tǒng)放空混合氣的組成進入爆炸區(qū)域,尿素裝置出現(xiàn)爆炸隱患,原料氣在進入高壓系統(tǒng)前對其中的氫氣進行了脫除。脫氫催化劑采用了華爍科技股份有限公司生產(chǎn)的專利產(chǎn)品TH-3型脫氫催化劑,收到了良好的效果。下面詳細介紹。
我公司在脫硫脫碳工段采用了低溫甲醇洗工藝,脫碳后的二氧化碳氣體作為合成尿素的原料氣體,送至尿素工段。其基本成分見表1。
表1 尿素原料氣基本成分
從壓縮機四段出來的CO2氣體,經(jīng)過二氧化碳氣氣換熱器,與脫氫來的CO2氣體進行換熱,換熱后,再經(jīng)過CO2加熱器,加熱到一定的溫度,進入脫氫反應(yīng)器,脫氫后的氣體與壓縮機四段出口的氣體進行熱交換,回收一部分熱能;最后通過CO2冷卻器進行冷卻,達到高壓系統(tǒng)對CO2溫度的要求送至尿素主框架。流程示意見圖1。
圖1 CO2脫氫流程圖
從流程的設(shè)置上來看,為了充分利用脫氫時所產(chǎn)生的熱能,設(shè)置了二氧化碳氣氣換熱器,從而節(jié)省了2.5MPa蒸汽的使用量。
我公司采用了華爍科技股份有限公司生產(chǎn)的TH—3型脫氫催化劑。其基本特性如表2。
表2 脫氫催化劑基本特性
由于催化劑載體吸濕性強,催化劑裝填應(yīng)選擇在睛天,裝填時間應(yīng)盡量短。裝填前應(yīng)核對催化劑的型號、數(shù)量,要與設(shè)計相符。裝填時先在反應(yīng)器底部鋪上兩層12~14目的不銹鋼絲網(wǎng),絲網(wǎng)上再鋪φ5~φ20mm的瓷球250mm,瓷球上再鋪二層12目的不銹鋼絲網(wǎng)。而后裝填TH-3型脫氫催化劑,待裝填好催化劑后,床層上面再鋪一層12目的不銹鋼絲網(wǎng)和φ5~φ20mm的瓷球100mm。最后在最上部用隔柵固定。
催化劑的自由落下高度不超過0.5m,每裝填催化劑300mm高時要及時鋪平,而后繼續(xù)裝填,并重復(fù)上述操作。裝填時注意床層裝填的均勻性,以防止氣體偏流,影響脫氫效果。
脫氫催化劑裝填完畢后,應(yīng)用N2或合格的CO2氣體(總硫<0.1×10-6)按順流程方向吹除一次,將塔內(nèi)脫氫催化劑粉塵吹凈。
系統(tǒng)吹除后,立即用合格的CO2氣體(總硫<0.1×10-6)對系統(tǒng)進行置換。如果不及時開車,置換完畢后關(guān)閉各處閥門,并維持正壓待用。
TH-3型脫氫催化劑使用要求見表3。
表3 TH-3型脫氫催化劑使用要求
根據(jù)TH-3型脫氫催化劑使用說明,在每次開車初期,必須將脫氫催化劑進行高溫活化,即將催化劑的溫度提高到200℃以上,并維持8h以上。每次開車,車間遵循此要求對催化劑進行活化,再根據(jù)原料氣中的氫氣含量和脫氫效果,來決定催化劑的入口溫度。
我公司于2009年7月份開車,開車初期,在脫氫反應(yīng)器中共裝入1.3m3脫氫催化劑。到2010年3月中旬,脫氫系統(tǒng)一切正常,脫氫效果見表4。
2010年3月18日晚班,原料氣體中的硫化氫突然上升,高達200×10-6左右,完全超過了脫硫槽的脫硫能力,在脫氫入口也有50×10-6的硫化物。尿素車間將二氧化碳氣量下降到裝置最低負荷生產(chǎn)。隨著時間的推移,脫氫反應(yīng)器入口溫度逐漸抬高,以維持脫氫效果。到3月22日,入口溫度到194℃(由于蒸汽原因,只能提至此溫度),脫氫催化劑的溫差僅為10℃,在脫氫后的分析數(shù)據(jù)中開始出現(xiàn)了氫氣。到3月28日,成品尿素中的鎳含量開始上升。到3月31日,尿素及前工段被迫停車。在系統(tǒng)停車后對前工段(甲醇洗工段)進行檢修發(fā)現(xiàn),甲醇洗的某一再生塔中間的隔板出現(xiàn)了裂縫,使高硫甲醇進入了二氧化碳再生段。尿素車間在檢修時,對脫氫催化劑進行了更換,同時也對脫硫塔中的脫硫劑進行了更換。在對脫氫催化劑更換時,由于庫存量不足,在反應(yīng)器內(nèi)只加裝了0.8m3的脫氫催化劑。
表4 TH-3型脫氫催化劑運行數(shù)據(jù)
經(jīng)過檢修,系統(tǒng)于4月7日開車,但在4月9日,由于同樣的原因,原料氣中的硫化物上升,全系統(tǒng)立刻停車,對甲醇洗工段的相關(guān)設(shè)備進行搶修。于4月11日再次開車。
系統(tǒng)開車后,鑒于以前的情況,對脫氫催化劑溫度進行相應(yīng)的控制,以延長脫氫催化劑的使用壽命。脫氫催化劑入口氣體中的氫含量基本與前階段相當,脫氫催化劑入口溫度最終控制在154℃,脫氫催化劑的溫差在18℃,脫氫系統(tǒng)出口的氫含量檢測不到。到9月14日,因前工段原因,停車檢修時,又增加了約0.5m3脫氫催化劑。在此期間,分別于4月24日、5月11日,低溫甲醇洗工段發(fā)生兩次以前類似事故,脫氫前總硫含量最高分別達到1.44×10-6、0.49× 10-6,但每次時間均未超過8h。在9月14日的檢修過程中,前工段徹底解決了原料氣硫含量高的隱患。脫氫催化劑一直使用至2012年3月15日大修才更換。其使用狀況如表5。
根據(jù)催化劑廠家的意見,可對失活脫氫催化劑采用華爍科技股份有限公司的再生專利技術(shù)進行再生,我公司將2010年3月檢修時換下來的催化劑送到華爍科技股份有限公司進行了再生。在2012年3月的大修期間,將再生的脫氫催化劑裝填到反應(yīng)器里,最后在再生的脫氫催化劑上又加了0.5m3新的催化劑。再開車后其脫氫狀況如表6。
從大修后的開車狀況來看,使用的脫氫催化劑雖然大部分是經(jīng)過再生的催化劑,但其脫氫效果還是非常好的。
對于被再生的催化劑,在再生前,先作了成分分析,發(fā)現(xiàn)硫含量達13.68%(質(zhì)量分率)。所以,脫氫催化劑失活的主要原因為硫中毒。在2012年3月12日大修前,進入催化劑的原料氣中一直含有一定的硫,而脫氫效果還是能夠達標,所以HT-3型脫氫催化劑具有較高抗硫中毒性能。
我公司脫硫脫碳使用的是低溫醇洗工藝,所以從前工段來的CO2原料氣中帶有微量甲醇,這些微量的甲醇在一定條件下,通過催化劑時,發(fā)生如下反應(yīng):
這兩個反應(yīng)都是放熱反應(yīng)。
表5 系統(tǒng)不穩(wěn)定期間TH-3型脫氫催化劑運行數(shù)據(jù)
表6 再生后TH-3型脫氫催化劑運行數(shù)據(jù)
根據(jù)理論計算,當含有1%H2的CO2通過脫氫催化劑,H2全部被反應(yīng)掉時,原料氣CO2的溫升為48℃,所以只要分析出進入脫氫催化劑的H2含量,就可以通過控制溫升來控制脫氫效果。當原料氣中含有其他成分時,如CO、CH4、正戊烷等可燃性成分時,其溫升還將進一步擴大。所以我公司根據(jù)實際情況,在實際控制時,其溫升總在理論計算值的基礎(chǔ)上增加3~5℃。
由于在原料氣中存在著一些有機物,在有氧狀態(tài)下,通過脫氫催化劑時發(fā)生了氧化反應(yīng),生成了諸如甲醛、甲酸等物質(zhì),這些物質(zhì)隨原料氣進入系統(tǒng)。最終混在水解廢液及成品尿素中排出系統(tǒng)。這些物質(zhì)存在,會或多或少地影響水解廢液的pH值和電導(dǎo)率。在成品中,有時還能檢測到微量的甲醛。
隨著對化工生產(chǎn)安全性要求的增加,尿素系統(tǒng)增加脫氫工段是一種必然趨勢。它完全消除了高壓洗滌器爆炸的可能性。我公司采用的TH-3型脫氫催化劑完全滿足我公司的工藝生產(chǎn)狀況。