俎 宇,薛瑩瑩,樊鳳升
(兗礦嶧山化工有限公司,山東鄒城 273500)
U-GAS氣化技術(shù)是由美國(guó)氣體技術(shù)研究所自主研發(fā)的,屬于單段循環(huán)流化床粉煤氣化工藝,采用灰團(tuán)聚的方式操作,目前由美國(guó)綜合能源系統(tǒng)有限公司(SES)獲得該技術(shù)的使用權(quán)。2008年2月棗莊投煤量為400t/d的U-GAS氣化示范裝置建成投運(yùn),從三年來(lái)的運(yùn)行情況來(lái)看,該氣化方式對(duì)原料煤的要求相對(duì)寬松,可以氣化高灰分、高硫分、高水分和低發(fā)熱量的劣質(zhì)煙煤,只要滿足發(fā)熱量大于12MJ/kg就可以使用,裝置可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,無(wú)特殊要求裝備,全部設(shè)備均為國(guó)產(chǎn)化設(shè)備。2009年11月通過(guò)了山東省科技廳組織的科技成果鑒定。嶧化公司項(xiàng)目相關(guān)人員于2010年底開(kāi)始對(duì)該技術(shù)進(jìn)行考察,經(jīng)過(guò)多次論證,認(rèn)為需要使用兗礦本地煤在示范裝置上進(jìn)行工業(yè)氣化實(shí)驗(yàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)決定委托SES公司對(duì)兗礦興隆礦混煤在棗莊的U-GAS氣化裝置上進(jìn)行工業(yè)氣化實(shí)驗(yàn),以檢驗(yàn)本地煤炭對(duì)UGAS氣化裝置的適用性以及實(shí)際運(yùn)行效果。
2.1.1 U-GAS氣化技術(shù)簡(jiǎn)介
U-GAS氣化裝置的核心設(shè)備是鼓泡流化床粉煤氣化爐,氣化裝置主要包括原料煤的破碎、干燥及輸送系統(tǒng)、氣化爐本體、旋風(fēng)分離系統(tǒng)、余熱鍋爐、布袋除塵器、冷卻、排灰、公用工程等。U-GAS氣化爐的外殼是用鍋爐鋼板焊制的壓力容器,內(nèi)襯耐火材料。氣化爐底部是一個(gè)中心開(kāi)孔的氣體分布板,氣化劑分兩處進(jìn)入反應(yīng)器,一部分由分布板進(jìn)入,維持床內(nèi)物料流化;另一部分從爐底文丘里管進(jìn)入,這部分氣體氧/蒸汽比較大,氣化過(guò)程中在文丘里管上方形成溫度較高的灰團(tuán)聚區(qū),溫度略高于灰的軟化點(diǎn)(ST),灰粒在此區(qū)域軟化后團(tuán)聚長(zhǎng)大,到不能被上升氣流托起時(shí)灰粒從床層中分離出來(lái)。排渣量的多少由中心管的氣流速度來(lái)控制。
2.1.2 工藝流程簡(jiǎn)述
原料煤首先經(jīng)過(guò)破碎和干燥,按要求被破碎到6mm以下,表面水分含量小于4%。氣化過(guò)程需要的氧氣來(lái)自空分裝置,氣化劑分兩處進(jìn)入到氣化爐,在氣化爐中和加入的煤粉發(fā)生氣化反應(yīng),分為破粘、脫揮發(fā)分、熱裂解、氣化、灰團(tuán)聚、灰渣分離等幾個(gè)環(huán)節(jié)。粗煤氣從氣化爐的頂部引出,進(jìn)入一二級(jí)旋風(fēng)分離器,除灰后,送往余熱鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行余熱回收并副產(chǎn)氣化過(guò)程中需要的水蒸氣?;厥沼酂岷蟮拿簹饨?jīng)過(guò)布袋除塵器、水洗塔進(jìn)一步除塵降溫后送往凈化系統(tǒng)。一二級(jí)旋風(fēng)分離器捕捉到的飛灰返回到氣化爐,三級(jí)旋風(fēng)分離器捕捉到的飛灰直接排到灰倉(cāng),不再返回氣化爐。流程示意見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程圖
原煤要求破碎到6mm以下,而且0.15mm以下的煤粉不得超過(guò)10%(以質(zhì)量計(jì)),表面水分含量不得超過(guò)4%,灰渣特性不大于5。嶧山試燒煤原煤分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 嶧山試燒原煤分析數(shù)據(jù)表
2.3.1 試燒前的準(zhǔn)備工作以及煤種置換
根據(jù)提前制定的試燒計(jì)劃,運(yùn)行部門在8月7日0:00前,清空100#、200#煤倉(cāng),開(kāi)始加工煤樣,氣化仍使用緩沖斗的本地原料煤。8月7日7:00,實(shí)驗(yàn)用煤入爐,開(kāi)始進(jìn)行系統(tǒng)置換工作,并根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)對(duì)氣化爐各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,置換期間氣化爐按照用戶用氣情況保持穩(wěn)定運(yùn)行。
2.3.2 50%負(fù)荷試燒試驗(yàn)
試燒工作從8月9日8:00正式開(kāi)始,8月9日8:00至8月10日8:00進(jìn)行50%負(fù)荷試燒試驗(yàn)。進(jìn)煤量控制在6.0~6.5t/h,氣化爐溫度控制在(1 020±5)℃,氣化爐壓力控制在215~225kPa。此種操作條件下,平均有效氣(CO+H2)量在7 846m3/h左右,有效氣量隨時(shí)間變化曲線見(jiàn)圖2。
圖2 50%負(fù)荷凈合成氣流量隨時(shí)間變化曲線(8月9日08:00到8月10日08:00)
2.3.3 80%負(fù)荷試燒試驗(yàn)
8月10日7:40對(duì)氣化爐各運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)煤量調(diào)整為9.5~10t/h,氣化爐溫度控制在(1 015±5)℃,氣化爐壓力控制在215~225kPa。此種操作條件為氣化爐的80%負(fù)荷,由8月10日8:00至8月11日8:00進(jìn)行,平均有效氣(CO+H2)量在1 0651m3/h左右,有效氣量隨時(shí)間變化曲線見(jiàn)圖3。
圖3 80%負(fù)荷凈合成氣流量隨時(shí)間變化曲線(8月10日08:00到8月11日08:00)
2.3.4 100%負(fù)荷試燒試驗(yàn)
8月11日7:40對(duì)氣化爐運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)煤量調(diào)整為10.5~11.0t/h,氣化爐溫度控制在(1 025±5)℃,氣化爐壓力控制在215~225kPa。此種操作條件為氣化爐的100%負(fù)荷,由8月11日8:00至8月12日8:00進(jìn)行,平均有效氣(CO+H2)量在12 271m3/h左右,有效氣量隨時(shí)間變化曲線見(jiàn)圖4。
圖4 100%負(fù)荷凈合成氣流量隨時(shí)間變化曲線(8月11日08:00到8月12日08:00)
3.1.1 凈化后合成氣的組成(表2)
表2 凈合成氣組成
3.1.2 實(shí)驗(yàn)中氣化爐操作參數(shù)(表3)
由于實(shí)驗(yàn)所用煤種的發(fā)熱量較低,氣化反應(yīng)活性偏低(1 000℃下二氧化碳活性僅為50%左右),灰熔點(diǎn)在1 350℃左右,所以試燒期間的氣化爐操作溫度將直接影響碳轉(zhuǎn)換率、冷煤氣效率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。根據(jù)U-GAS流化床氣化爐的技術(shù)特點(diǎn),流化床密相段的中心區(qū)溫度較其他區(qū)域的溫度高,所以氣化爐的操作溫度(氣化爐內(nèi)壁最高溫度)在試驗(yàn)的第一階段(50%負(fù)荷)控制在1 020℃左右。由于示范裝置采用的是返粉系統(tǒng),試驗(yàn)在50%負(fù)荷階段碳轉(zhuǎn)化率達(dá)到98.5%。為了研究溫度對(duì)碳轉(zhuǎn)化率的影響,試驗(yàn)在80%負(fù)荷階段時(shí),將溫度控制在(1 015±5)℃,此時(shí)碳轉(zhuǎn)換率降至95%以下?;诖舜_定氣化爐最佳操作溫度應(yīng)控制在1 020℃以上,試燒試驗(yàn)才能達(dá)到比較滿意的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),于是在100%負(fù)荷階段時(shí),又把操作溫度提高到(1 025±5)℃范圍,實(shí)驗(yàn)證明碳轉(zhuǎn)化率又有所提高。
表3 氣化爐操作參數(shù)
(1)U-GAS氣化爐要求入爐煤破碎到6mm以下,而且0.15mm以下的煤粉不得超過(guò)10%(以質(zhì)量計(jì)),表面水分含量不得超過(guò)4%。在試驗(yàn)過(guò)程中,出現(xiàn)了布袋除塵堵塞的情況,分析認(rèn)為0.15mm以下的煤粉比例過(guò)大,在煤破碎時(shí)如何有效控制0.15mm以下煤粉的比例是一個(gè)需要解決的問(wèn)題。該氣化爐除塵設(shè)計(jì)是布袋除塵方式,考慮到布袋對(duì)溫度的承受能力較低(不能超過(guò)230℃),反吹閥已發(fā)生故障,且合成氣溫度較低時(shí)易結(jié)露堵塞布袋,可以借鑒殼牌粉煤氣化除塵方式,選擇更加可靠的陶瓷過(guò)濾除塵方式,合成氣塵含量可以降到5mg/m3以下。
(2)U-GAS氣化爐的排渣系統(tǒng)出現(xiàn)了問(wèn)題,使氣化爐內(nèi)灰渣不能連續(xù)排放,從而導(dǎo)致氣化爐床層高度不穩(wěn)定,給氣化爐操作帶來(lái)一定的難度。排渣系統(tǒng)是影響氣化爐操作穩(wěn)定的關(guān)鍵因素之一,所以排渣系統(tǒng)的優(yōu)化是亟需解決的問(wèn)題。該氣化爐排渣設(shè)計(jì)為螺旋冷渣機(jī)排渣方式,壓力提高后密封問(wèn)題和停車后重新啟動(dòng)困難問(wèn)題需要解決,可以借鑒魯奇爐刮刀固態(tài)排渣方式,估計(jì)較為理想。
兗礦混煤在U-GAS氣化爐上氣化的整個(gè)工藝流程基本滿足要求。煤的干燥和輸送系統(tǒng)正常,輸送系統(tǒng)的輸送量、回轉(zhuǎn)窯出口的外水含量均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。單臺(tái)冷渣機(jī)正常排渣亦可滿足滿負(fù)荷工況下氣化爐排渣要求。
兗礦混煤在U-GAS氣化爐試燒滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),有效氣(CO+H2)含量達(dá)72%以上,比氧耗為300m3,比煤耗為0.91t(收到基),碳轉(zhuǎn)化率達(dá)到96%以上,冷煤氣效率達(dá)到81.54%,裝置無(wú)三廢排放,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)理想,符合預(yù)期。
因此通過(guò)本次試燒證明兗礦混煤在U-GAS氣化爐上不僅能夠在滿負(fù)荷下長(zhǎng)期、穩(wěn)定運(yùn)行,而且操作靈活簡(jiǎn)便,負(fù)荷調(diào)節(jié)能力強(qiáng),氣體成分等各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好。表明該氣化技術(shù)煤種適應(yīng)性廣,對(duì)原料煤要求寬松,可以使用高灰熔點(diǎn)、高灰分、高硫、低發(fā)熱量的劣質(zhì)煙煤,只要發(fā)熱量大于12MJ/kg、粒度6mm以下均可使用,因此完全適應(yīng)于改造嶧化固定床氣化爐,真正實(shí)現(xiàn)原料煤本地化,徹底解決原料來(lái)源的問(wèn)題,可以實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
由于U-GAS氣化技術(shù)工業(yè)示范裝置的氣化壓力目前只有0.22MPa,與嶧化現(xiàn)有合成氨系統(tǒng)的匹配性較差,能耗偏高。如果氣化壓力提高到1.0MPa,與合成氨系統(tǒng)的匹配更加合理,能耗將大幅度降低,合成氨成本會(huì)更低,因此,該技術(shù)的市場(chǎng)前景廣闊。