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    降低調(diào)節(jié)罐儀表故障方法的研究

    2012-01-24 08:44:42楊曉梅周嶝皓
    關(guān)鍵詞:壓線保護(hù)套液位計

    楊曉梅,周嶝皓

    (1.延長油田股份公司 技工學(xué)校,2.延長油田股份有限公司 煉化公司永坪煉油廠,陜西 延安 716000)

    永坪煉油廠二污水車間主要承擔(dān)我廠所有裝置的煉油污水的處理。調(diào)節(jié)罐采用了:罐中罐收油技術(shù),是二污水車間的污油回收主要工藝部分,也是含油污水處理的第一步。

    二污水調(diào)節(jié)罐安裝了2臺流量計(FT3100A、FT3100B)和1臺液位計(LT3100),儀表故障次數(shù)多對二污水車間的后續(xù)裝置的生產(chǎn)造成很大影響,使得污油回收率下降,操作工勞動強(qiáng)度大,儀表工維護(hù)量大,嚴(yán)重時甚至?xí)l(fā)生機(jī)泵抽空,造成機(jī)泵燒壞。因此,我們對降低調(diào)節(jié)罐儀表故障的方法進(jìn)行了研究。

    1 故障現(xiàn)狀及原因分析

    1.1 調(diào)節(jié)罐故障現(xiàn)狀

    我們查看2009年二污水車間儀表維護(hù)記錄,調(diào)節(jié)罐出口流量計FT3100A故障次數(shù)共計113次,F(xiàn)T3100B故障次數(shù)共計161次;調(diào)節(jié)罐液位LT3100故障次數(shù)154次。

    1.2 液位計故障原因分析

    現(xiàn)場采用的是DN50的取壓口,接50-80大小頭,大小頭處常常淤積泥沙,使得測量結(jié)果錯誤,甚至出現(xiàn)死值。對液位計的故障進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見表1。

    由表1可以很明顯看出是調(diào)節(jié)罐液位計的主要故障是取壓口小導(dǎo)致淤泥堵塞取壓口。

    表1 液位計的故障統(tǒng)計表

    1.3 流量計故障原因分析

    孔板流量計由一對帶DN10取壓口的法蘭和節(jié)流元件組成,從取壓口接DN10無縫鋼管為引壓線,再接差壓變送器。在實際使用過程中發(fā)現(xiàn)泥沙常常堵塞引壓線,在檢修時割開引壓線發(fā)現(xiàn)引壓線完全被堵實的情況。我們對流量計的故障進(jìn)行統(tǒng)計:

    表2 流量計的故障統(tǒng)計表

    由表2可以很明顯看出:調(diào)節(jié)罐出口流量計主要故障是由于流量計選型不合適導(dǎo)致引壓線堵塞。

    2 解決問題的方案及優(yōu)選

    2.1 方案優(yōu)選

    表3 方案優(yōu)選表

    2.2 液位改造實施方案

    原來單法蘭液位變送器的采用DN50取壓口,這樣容易使得泥沙淤積在取壓口,使用時間長了后在DN80的手閥后部也淤積了泥沙,影響測量結(jié)果。因此我們決定采用DN100的取壓口(如圖1所示)。這樣大部分泥沙在重力的作用下自然流走了。

    圖1 液位計泥沙自然流走示意圖

    為了避免長時間的使用后會有泥沙淤積,我們又在放空閥接風(fēng)管線進(jìn)行吹掃(調(diào)節(jié)罐是開口容器)。風(fēng)管線過來的非凈化風(fēng)的壓力為0.5 MPa,雖然單法蘭液位變送器的最大工作壓力為3.9 MPa,但是它的最大測量量程為0.248 MPa,而調(diào)節(jié)罐的液位高6 m產(chǎn)生的壓強(qiáng)約為0.06 MPa,因此我們將風(fēng)引過來后接了一個減壓閥,將風(fēng)壓降低為0.2 MPa,在實驗中2個月都未發(fā)生故障,因此我們定為每個月用風(fēng)吹掃一次,將閥門內(nèi)淤積的泥沙吹走,這樣就能保證液位變送器的運(yùn)行周期在60天以上。

    2.3 流量計選型改造方案實施

    調(diào)節(jié)罐出口流量原來采用孔板流量計,DN10的引壓線很容易被泥沙堵塞,2—3天就出現(xiàn)故障。

    因此我們決定采用多聲道超聲波流量計,它的探頭直接安裝在DN200的管線上,探頭和保護(hù)套有3種安裝方法,即A:探頭在保護(hù)套外;B:探頭和保護(hù)套平行;C:探頭在保護(hù)套內(nèi);探頭還能增加震動裝置,由此我們做了正交實驗(結(jié)果如表4所示)。

    表4 正交實驗結(jié)果表

    從實驗結(jié)果可以看出:探頭有震動裝置并且探頭在保護(hù)套外的無故障運(yùn)行周期最長,因此我們決定:選用有震動裝置,探頭在保護(hù)套外的方案。

    3 方案實施后的效果及效益

    首先減少了故障次數(shù),日常維護(hù)記知,F(xiàn)T3100A在6月和9月各有一次故障,F(xiàn)T3100B在9月有一次故障,LT3100自從改造后就一直沒有發(fā)生故障。

    調(diào)節(jié)罐的儀表運(yùn)行周期提高后,根據(jù)二污水車間統(tǒng)計:污油每月多回收 3 t,水處理合格率由98.2%提高到98.7%。按照二污水每小時處理200t計算,一年能多處理合格8000多噸水,這是巨大的社會效益。

    [1]吳俊彥,劉彥波.石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程—儀表[M].北京:中國石化出版社,1999.

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