王俊玲,李順德,蔡立棟,楊玉明
(中國石油蘭州石化公司煉油廠,蘭州730060)
中國石油蘭州石化公司(簡稱蘭州石化公司)連續(xù)重整裝置以加工石腦油、生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分和芳烴的中間原料為目的。重整反應在裝有含連續(xù)重整催化劑(球型)的移動床層徑向反應器中進行,催化劑在反應器和再生器之間不斷循環(huán)。催化劑經(jīng)過反應器,在與反應物料接觸、進行重整反應的同時,也會發(fā)生結(jié)焦反應。在正常情況下,催化劑的積炭量一般控制在6%以下。
由于設計和結(jié)構(gòu)本身等方面的原因,一小部分催化劑滯留在連續(xù)重整裝置反應器中,無法在反應-再生系統(tǒng)實現(xiàn)循環(huán),形成滯底死區(qū)催化劑,其積炭量可高達20%~30%。由于這部分催化劑上的積炭量較高,并且為石墨化的炭,與正常催化劑燒焦行為不同,一旦進入催化劑循環(huán)流程,往往需要很長時間才能夠?qū)⑵浞e炭燒掉。另外,這部分催化劑在燒焦的過程中易發(fā)生燒焦超溫,導致再生器內(nèi)構(gòu)件損壞,并時常導致催化劑發(fā)生晶相變化而形成侏儒球或珊瑚礁塊狀物等,從而影響裝置的正常運行及催化劑的整體性能[1-2]。
為了避免滯底死區(qū)催化劑進入催化劑循環(huán)流程,在連續(xù)重整裝置停工檢修的卸劑過程中,需要將這些滯底死區(qū)催化劑單獨卸出,不再回裝。然而這些滯底死區(qū)催化劑中還有相當量的正常催化劑,若將這些催化劑作為廢劑處理,則會造成較大的經(jīng)濟損失[3]。
為了實現(xiàn)這些混入滯底死區(qū)催化劑中的正常催化劑的回用,2011年7月,蘭州石化公司在連續(xù)重整裝置停工檢修期間,采用濟南瑞東實業(yè)有限公司開發(fā)的顆粒狀催化劑密度物理分離(G-CAU)技術(shù),對重整反應-再生系統(tǒng)卸出的滯底死區(qū)催化劑進行物理分級,將低積炭量催化劑和高積炭量催化劑進行分離,將低積炭量催化劑回用,取得一次開車成功。本文主要介紹催化劑物理分離技術(shù)在蘭州石化公司連續(xù)重整裝置的應用情況。
正常連續(xù)重整催化劑顆粒的直徑及密度基本穩(wěn)定,但隨著積炭量的不同,催化劑的密度會發(fā)生變化。催化劑由于高溫焙燒變成侏儒球后,其密度大幅度增加。G-CAU技術(shù)就是按照密度的不同對催化劑進行分級,從而實現(xiàn)侏儒球的分離及催化劑按照積炭量的分級,確?;匮b反應器催化劑的積炭量在裝置的安全運行范圍內(nèi)。
2.1 催化劑分離前后物料平衡
裝置卸劑時,按照反應器與還原區(qū)、再生器及閉鎖料斗分別計量,在反應器與還原區(qū)卸料時,反應器中的正常催化劑最先流出,將此稱為“反應器正常區(qū)催化劑”,隨后流出的是還原區(qū)催化劑,將此稱為“還原區(qū)低積炭催化劑”,最后流出的是反應器滯底死區(qū)催化劑,將此稱為“反應器高積炭區(qū)催化劑”。對上述物料按密度進行分級,各部位催化劑總量及分離后積炭量小于5.8%的正常催化劑的量見表1。由表1可見,經(jīng)過密度分級,從55 678.52kg催化劑中得到了51 106.00kg合格物料,回收率為91.79%。
表2中列出了催化劑分離后不合格物料分布。由表2可見:不合格物料主要為高積炭催化劑,占總物料的6.62%;其次為侏儒球,占總物料的0.64%;另外還含有一定量的受潮結(jié)塊物料、散落清掃料、粉塵等。
表1 各部位催化劑總量及分離后合格物料量
表2 催化劑分離后不合格物料分布
2.2 分級前后催化劑中積炭量對比
對反應器和還原區(qū)催化劑分級前后物料按照顏色采樣并進行積炭量分析,結(jié)果如表3所示。由表3可見,分級前亮黑色物料的積炭量高達42.5%,黑色物料的積炭量也達到了21.6%,灰色物料的積炭量為10.4%,微灰和微白物料的積炭量分別為3.46%和0.79%。由此可見,亮黑色、黑色和灰色物料的積炭量均遠遠高于正常運轉(zhuǎn)催化劑積炭量6.0%的指標,需要從物料中分離出去。
對催化劑分級后合格物料,按照顏色挑選出最黑的催化劑進行積炭量分析,結(jié)果表明,反應器高積炭區(qū)最黑催化劑的最大積炭量為5.8%,反應器正常區(qū)最黑催化劑的積炭量為2.22%,而還原區(qū)最黑催化劑的積炭量為3.48%,均滿足正常運轉(zhuǎn)催化劑積炭量6.0%的指標要求。高積炭廢料及侏儒球的積炭量分別為26.53%和0.15%。
表3 反應器和還原區(qū)分級前后催化劑中的積炭量
催化劑分級后反應部分開工情況如表4所示。2011年8月,將催化劑分級后積炭量小于5.8%的合格物料重新裝入裝置,同時補充重整新鮮劑5.15t。反應裝置于2011年8月15日升溫至360℃,引精制石腦油進裝置,并逐漸提溫至480℃,隨后幾天反應溫度保持在500℃以下;8月24日循環(huán)氫水含量小于30μg/g,將反應溫度提高至505℃以上,脫戊烷油RON達到100以上,反應部分開工正常。
表4 催化劑分級后反應部分開工情況
催化劑分級后再生部分開工情況如表5所示。再生部分于2011年8月18日啟動催化劑循環(huán);8月19日催化劑循環(huán)量為60%,開始催化劑黑燒;8月22日檢測得到燒焦后再生催化劑積炭量為0.13%,開始催化劑白燒,注氯方式由重整進料注入改為再生部分注入,再生部分開工正常。
催化劑分級前后主要結(jié)果對比如表6所示。由表6可見:對催化劑進行密度分級前,脫戊烷油RON為100.2~101.4,催化劑積炭量為3.40%~3.58%,再生燒焦峰溫為517~528℃。對催化劑進行密度分級后,脫戊烷油RON為99.9~100.7;催化劑積炭量為2.34%~3.22%,比分級前略低;燒焦峰溫為476~492℃,比分級前明顯降低。
表5 催化劑分級后再生部分開工情況
表6 催化劑分級前后主要結(jié)果對比
(1)濟南瑞東實業(yè)有限公司開發(fā)的G-CAU技術(shù)不僅可以將使用后的連續(xù)重整催化劑中的侏儒球、粉塵分離,而且還可以根據(jù)催化劑積炭量的不同,實現(xiàn)催化劑的密度分級,將高積炭量催化劑和正常催化劑分離。
(2)蘭州石化公司連續(xù)重整裝置催化劑采用G-CAU技術(shù)進行分級后,積炭量小于5.8%的正常催化劑的收率為91.79%。
(3)分級后催化劑的工業(yè)運轉(zhuǎn)結(jié)果表明,積炭量小于5.8%的催化劑的回用,能夠滿足反應和再生的要求,避免了高積炭催化劑、粉塵和侏儒球等回裝帶來的不利影響,保證了開工的順利進行。
[1] 黃永章,蘇建偉,趙玉軍,等.連續(xù)重整高炭催化劑對再生系統(tǒng)開工的影響[J].煉油技術(shù)與工程,2009,39(4):47-49
[2] 邢衛(wèi)東.連續(xù)重整裝置跑損催化劑的原因及對策[J].煉油技術(shù)與工程,2010,40(11):27-29
[3] 鄭鳳萍,夏惠芬.降低鉑重整過程檢修費用的催化劑分離方法[J].國外油田工程,1996(3):41-42