別中正,李國沖,王文斌
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州535008)
芳烴抽提裝置標(biāo)定狀態(tài)下加熱爐熱效率分析
別中正,李國沖,王文斌
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州535008)
主要對芳烴抽提裝置在標(biāo)定狀態(tài)下加熱爐的熱效率進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施。通過現(xiàn)場對加熱爐進(jìn)行實(shí)地操作數(shù)據(jù)的測取,總結(jié)并歸納了不同設(shè)備位號進(jìn)出口的流量、溫度參數(shù),分析了影響爐熱效率的主要原因,并據(jù)此提出了提高本裝置加熱爐熱效率的幾點(diǎn)措施。為設(shè)計(jì)人員和生產(chǎn)單位的加熱爐操作參數(shù)的選取、現(xiàn)場調(diào)試以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供參考。
加熱爐;熱效率;燃燒器;過??諝庀禂?shù)
芳烴抽提裝置的二甲苯塔重沸爐采用油氣混燒型雙胞胎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)料分八路進(jìn)入對流室、輻射室,擴(kuò)徑后出重沸爐。對流室頂部通過191℃熱蒸汽回收煙氣余熱,對流段設(shè)有激波吹灰裝置,煙氣余熱回收系統(tǒng)中設(shè)有離心式鼓風(fēng)機(jī)和搪瓷熱管空氣預(yù)熱器,其設(shè)計(jì)熱效率可達(dá)90%。
整套裝置中,加熱爐作為主要的能耗設(shè)備之一,其熱效率的高低直接影響到運(yùn)行成本,也是評判整套裝置性能的一項(xiàng)重要指標(biāo)。分析影響加熱爐熱效率的因素并尋找提高熱效率的措施,對整套裝置的經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的意義,也為設(shè)計(jì)人員和生產(chǎn)單位的調(diào)試和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供參考。
廣西石化芳烴抽提裝置于2010年9月6日一次開車成功,經(jīng)過3個(gè)月的平穩(wěn)運(yùn)行后,本裝置在2010年12月13日14:00時(shí)至2010年12月15日14:00時(shí)進(jìn)行了裝置滿負(fù)荷標(biāo)定工作,用以考察裝置在設(shè)計(jì)的加工負(fù)荷下能否平穩(wěn)運(yùn)行以及各項(xiàng)指標(biāo)是否滿足設(shè)計(jì)要求。以下為標(biāo)定狀態(tài)下加熱爐相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù),并進(jìn)行簡要分析。
通過計(jì)算,加熱爐在標(biāo)定狀態(tài)下全爐熱效率為89.4%, 過??諝庀禂?shù)為1.32,熱負(fù)荷為54.5MW。
表1 標(biāo)定狀態(tài)下加熱爐操作數(shù)據(jù)
表2 標(biāo)定狀態(tài)下煙氣分析
影響加熱爐熱效率的主要原因分析如下:
(1)空氣過剩系數(shù)偏大。設(shè)計(jì)空氣過剩系數(shù)為1.15~1.25。 如果空氣過剩系數(shù)為1.2時(shí),排煙損失可降低為7.43%。
(2)加熱爐熱負(fù)荷偏大,會(huì)引起熱效率下降。
(3)排煙溫度達(dá)到184℃,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)最大值170℃。
該設(shè)備由于是新開工的裝置,加熱爐的熱效率基本能夠滿足設(shè)計(jì)工況,為了更好地提高本裝置加熱爐的熱效率,特提出以下幾點(diǎn)建議優(yōu)化今后的加熱爐操作。
2.1 控制過??諝饬?/p>
過剩空氣系數(shù)對加熱爐的影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)對加熱爐熱效率的影響
加熱爐是靠燃料燃燒來提供熱量的。在操作過程中,過剩空氣系數(shù)過大會(huì)使加熱爐內(nèi)煙氣含量增加。在排煙過程中,大量的煙氣將熱量帶走,排入大氣,因此,加熱爐熱損失增多,熱效率下降。由于過??諝馐窃诔隹跓煔鉁囟认屡湃氪髿獾?,所以排煙溫度越高,過??諝鈳ё叩臒崃吭蕉?,對熱效率的影響也就越大。
(2)對燃燒溫度的影響
在加熱爐內(nèi),燃料燃燒溫度越高,火焰和高溫?zé)煔鈧鹘o輻射爐管的熱量就越多,而且是與火焰和高溫?zé)煔獾慕^對溫度成四次方關(guān)系。輻射室燃燒溫度的高低,會(huì)改變爐膛的溫度場分布,影響加熱爐內(nèi)輻射段和對流段傳熱量的比例。當(dāng)過??諝庀禂?shù)由1.2升高至1.6時(shí),最高燃燒溫度約下降330℃。加熱爐輻射室過??諝庀禂?shù)增大后,降低了燃燒溫度,使輻射管熱強(qiáng)度減小,吸熱量下降,對流管又不能彌補(bǔ)輻射管少吸收的熱量,必須增加燃料用量才能保持加熱爐的恒定熱負(fù)荷和管內(nèi)介質(zhì)出口溫度,因此使加熱爐熱效率下降。
(3)對露點(diǎn)溫度的影響
加熱爐尾部受熱面的壁溫保持在煙氣露點(diǎn)溫度以上是防止露點(diǎn)腐蝕和堵塞所必須考慮的一個(gè)主要問題。加熱爐熱效率不能進(jìn)一步提高,往往是受到低溫露點(diǎn)腐蝕的限制。煙氣中的過??諝饬吭龃蠛螅瑫?huì)使露點(diǎn)溫度升高。因?yàn)檫^??諝饬窟^大會(huì)促使煙氣中過多地生成SO3,SO3將與煙氣中的水蒸汽H2O化合生成硫酸蒸氣,當(dāng)硫酸蒸氣凝結(jié)到加熱爐尾部溫度較低的受熱面上時(shí),就會(huì)發(fā)生低溫露點(diǎn)腐蝕。
(4)對環(huán)境的影響
過剩空氣系數(shù)過大會(huì)加劇爐管氧化,促使氮氧化物NO2增加,從而對環(huán)境造成極不利的影響。
鑒于過剩空氣量對加熱爐的燃燒性能影響較大,在操作過程中需要更好地通過調(diào)節(jié)煙囪擋板和風(fēng)道蝶閥來控制過??諝饬?,使燃料充分燃燒,更好地節(jié)約能源和優(yōu)化環(huán)境。
2.2 減少散熱損失
加熱爐以輻射和對流2種方式向大氣散熱,其散熱量和爐外壁溫度、環(huán)境溫度和風(fēng)速等有關(guān)。環(huán)境溫度和風(fēng)速對爐外壁溫度影響較大,而對散熱損失雖有影響,但影響并不大,一般占爐子總能耗的1%~2%。
本裝置為新建裝置,爐壁熱損失在2.5%左右,通過熱成像分析發(fā)現(xiàn)爐體外表面某些部位存在局部高溫?zé)狳c(diǎn)如圖1、圖2所示。其中圖1溫差峰值為24.9℃,圖2溫差峰值達(dá)到32℃,說明在這些部位存在局部高溫?zé)狳c(diǎn),需要在下次停工檢修時(shí)對加熱爐襯里進(jìn)行修補(bǔ)。
2.3 提高吹灰器使用效果
加熱爐不完全燃燒產(chǎn)生的碳粒和燃料中的飛灰等煙塵均會(huì)污染輻射室、對流室的爐管和余熱回收系統(tǒng)的外表面,從而增加熱阻,降低傳熱效果。定期清除積灰,對燃油加熱爐尤為重要。本裝置采用QMF-JB-R5818-50型激波吹灰器,使用過程中出現(xiàn)燃料氣壓力波動(dòng),部分吹灰器不閃爆等故障。根據(jù)吹灰器使用情況,需采用以下措施保證吹灰器的正常運(yùn)行:
(1)定期對燃料氣組分、壓力和流量進(jìn)行檢測,保證燃?xì)夂涂諝獾幕旌媳仍谝?guī)定的范圍內(nèi)。當(dāng)出現(xiàn)燃?xì)饨M分、壓力和流量變化時(shí),要及時(shí)確定是否為工藝原因或者管線堵塞。
(2)監(jiān)控燃料氣中硫化物含量及燃料油中灰分等雜質(zhì)含量,發(fā)現(xiàn)分析異常后及時(shí)調(diào)整,有效減少和避免加熱爐余熱回收系統(tǒng)的積灰結(jié)垢。
(3)在加熱爐運(yùn)行過程中,根據(jù)爐膛溫度需要不定期從輻射室觀察,并加入適量清灰劑,來清除輻射段和對流段爐管表面的積灰。
2.4 優(yōu)化油氣混燒燃燒器的使用
對于油氣混燒型燃燒器,一次風(fēng)門和二次風(fēng)門的開度,霧化蒸氣的品質(zhì)和使用量,燃料油和燃料氣的使用量都直接影響加熱爐的熱效率。本裝置燃燒器在使用過程中,也出現(xiàn)過燃料油火嘴堵塞,霧化蒸氣帶水,火焰過長、發(fā)飄,爐膛冒煙等異?,F(xiàn)象。因此,今后更要從以下幾方面來優(yōu)化燃燒器的操作:
(1)加強(qiáng)“三門一板”的調(diào)節(jié),尤其是二次風(fēng)門的調(diào)節(jié)。燒渣油時(shí),二次風(fēng)門多開一些;燒燃料氣時(shí)則關(guān)閉二次風(fēng)門。
(2)油氣混燒時(shí),可在某些燃燒器內(nèi)單獨(dú)燒油,其他燃燒器內(nèi)單獨(dú)燒瓦斯氣。同時(shí)燃燒兩種燃料時(shí),應(yīng)維持一種燃料的恒定負(fù)荷,以另一種燃料控制爐內(nèi)的介質(zhì)溫度。當(dāng)較長時(shí)間內(nèi)單獨(dú)燃燒瓦斯氣時(shí),應(yīng)將油槍拔出或通入少量蒸氣,以防設(shè)備燒壞。
節(jié)能降耗是當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的主體,本文根據(jù)芳烴抽提裝置標(biāo)定狀態(tài)下加熱爐的運(yùn)行情況,分析了影響加熱爐熱效率的主要原因,在此基礎(chǔ)上,提出了一系列提高加熱爐效率的合理化建議,為生產(chǎn)單位加熱爐操作參數(shù)的選取和現(xiàn)場調(diào)試提供參考。此外,根據(jù)本裝置的特點(diǎn),今后還需在以下幾個(gè)方面強(qiáng)化加熱爐節(jié)能效果的研究:
(1)加熱爐工藝介質(zhì)組分較重,造成介質(zhì)進(jìn)出口溫度偏高,影響整個(gè)加熱爐的效率和安全,需要改善上游進(jìn)料工況。
(2)優(yōu)化燃料氣的組分,可以提高激波吹灰器的性能和全爐熱效率。
(3)深化對加熱爐的技術(shù)管理,嚴(yán)格按照操作卡片指導(dǎo)加熱爐的操作,做到受控管理。
[1] 劉運(yùn)桃.管式加熱爐技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2006.
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[3] 徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006.
Thermal Efficiency of Furnace at Calibration State of Aromatics Extraction Unit
BIE Zhong-zheng,LI Guo-chong,WANG Wen-bin
(Guangxi Petrochemical Company,Qinzhou 535008,China)
TQ 052.6
B
1671-9905(2011)06-0061-03
別中正,男,助理工程師,聯(lián)系電話:15177963100,地址:535008廣西欽州廣西石化生產(chǎn)二部,E-mail:biezhongzheng@petrochina.com.cn
2011-03-31