朱小紅 姚杰新 南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 南陽(yáng)
某國(guó)產(chǎn)600MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)故障診斷及處理
朱小紅 姚杰新 南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 南陽(yáng)
某國(guó)產(chǎn)600MW汽輪發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)以來(lái)存在低壓轉(zhuǎn)子支承軸承瓦振超標(biāo)的故障問(wèn)題。本文針對(duì)產(chǎn)生該振動(dòng)問(wèn)題的根本原因進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了增加低壓缸支承軸承動(dòng)剛度的嘗試。最后利用機(jī)組幾次臨停機(jī)會(huì),在機(jī)組低壓1轉(zhuǎn)子、低壓2 轉(zhuǎn)子及低發(fā)對(duì)輪上加重,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)動(dòng)平衡,將機(jī)組軸振降低到了50 μ m以?xún)?nèi),從而使該機(jī)組低壓缸瓦振得到控制。
汽輪機(jī);振動(dòng);故障診斷;現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡;動(dòng)剛度
turbine;vibration;field dynamic balance;dynamic stiffness
近年來(lái),國(guó)產(chǎn)600MW汽輪發(fā)電機(jī)組大量投產(chǎn),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)已有上百臺(tái)國(guó)產(chǎn)600MW亞臨界和超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組投產(chǎn),河南省內(nèi)也已有20多臺(tái)投產(chǎn)。雖然,三大制造廠對(duì)國(guó)外引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行了充分的消化與吸收,國(guó)內(nèi)的制造加工工藝及安裝水平也有了很大的提高,但是,由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)投產(chǎn)600MW級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)組數(shù)量較多,三大動(dòng)力集團(tuán)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到極限,機(jī)組生產(chǎn)工期大大縮短;加之火電機(jī)組安裝建設(shè)工期也一再縮短,從目前新投產(chǎn)機(jī)組的運(yùn)行情況來(lái)看,仍有不少振動(dòng)方面的問(wèn)題。
南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司#4機(jī)組,系東方汽輪機(jī)廠和東方電機(jī)廠生產(chǎn)的600MW汽輪發(fā)電機(jī)組,2008年4月投產(chǎn)。該機(jī)組共有9個(gè)支承軸承(如圖1)。#1、#2號(hào)軸承為支承汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子的兩個(gè)落地可傾瓦軸承; #3、#4、#5、#6號(hào)為橢圓瓦,軸承坐落在低壓缸上,其中#3、#4軸承支承低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子(LPI),#5、#6軸承支承低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子(LPII);#7、#8號(hào)軸承為支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的端蓋軸承,#9軸承為支承集電環(huán)轉(zhuǎn)子的落地軸承,發(fā)電機(jī)和集電環(huán)轉(zhuǎn)子為三支承結(jié)構(gòu)。
2.1 振動(dòng)現(xiàn)象和試驗(yàn)分析
圖1 #4機(jī)組軸系圖
表1 08年處理前 350MW時(shí)機(jī)組振動(dòng)情況
圖2 #3、#4、#5、#6瓦振降速過(guò)程波特圖
機(jī)組首次啟動(dòng)定速后,除#3軸瓦振動(dòng)偏大為61μm外,其他各瓦振動(dòng)均小于50μm。該機(jī)組在通過(guò)168h試運(yùn)前整組啟動(dòng)四次,在空負(fù)荷和低負(fù)荷試驗(yàn)中,先后三次出現(xiàn)#1~4軸振逐步上升現(xiàn)象,其中#1X軸振最大到180μm,后通過(guò)關(guān)閉軸封減溫水和調(diào)整軸封壓力,各軸振數(shù)據(jù)下降,說(shuō)明高中壓汽封有帶水現(xiàn)象。機(jī)組在升負(fù)荷及168h試運(yùn)過(guò)程中,出現(xiàn)低壓轉(zhuǎn)子支承軸承#3、#4、#5、#6瓦振超標(biāo),#7Y軸振超標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量瓦蓋及低壓缸端板振感明顯,而且越靠近低壓缸軸封處,振動(dòng)越大,其中#4瓦軸承箱蓋最大達(dá)110 μ m。表1是機(jī)組在350MW負(fù)荷時(shí)各瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)。
帶350MW負(fù)荷情況下,機(jī)組軸振除#3X向?yàn)?0 μ m、#4Y向?yàn)?1 μm外,其余均達(dá)到小于76 μ m的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn);而#3、#4、#5、#6瓦振分別為86 μm、88 μm、57 μ m、97 μm,嚴(yán)重超標(biāo),威脅著機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
降速過(guò)程中,#3~#6瓦振(圖2)在3000r/min處隨著轉(zhuǎn)速的降低很快下降,但是在轉(zhuǎn)速下降過(guò)程中,#3~#6軸振(圖3)雖然也有一定程度的降低,但是與瓦振相比降低幅度較小,這說(shuō)明低壓缸轉(zhuǎn)子支承軸承固有頻率比較接近3000r/min。
另對(duì)現(xiàn)場(chǎng)真空、排汽溫度、凝汽水位、潤(rùn)滑油溫等運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)#3~6軸承振動(dòng)與機(jī)組真空值及排汽溫度大小有一定的關(guān)系,其他參數(shù)對(duì)機(jī)組振動(dòng)影響不大。
2.2 振動(dòng)原因分析
根據(jù)以上振動(dòng)現(xiàn)象和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行試驗(yàn)與分析,可將該機(jī)組各振動(dòng)問(wèn)題可能因素歸結(jié)于以下幾方面:
(1)對(duì)于在空負(fù)荷和低負(fù)荷試驗(yàn)中,先后三次出現(xiàn)#1~4軸振逐步上升現(xiàn)象,是由于機(jī)組軸封供汽系統(tǒng)存在蒸汽,易帶水或溫度變化劇烈問(wèn)題。當(dāng)?shù)蜏剌S封蒸汽進(jìn)入軸封,尤其是高中壓軸封,會(huì)導(dǎo)致啟動(dòng)過(guò)程或帶負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程軸封局部變形,發(fā)生動(dòng)靜碰磨產(chǎn)生熱不平衡量影響機(jī)組振動(dòng);另外轉(zhuǎn)子受到冷水或冷氣的直接冷卻也會(huì)產(chǎn)生熱不平衡量造成轉(zhuǎn)子彎曲或產(chǎn)生熱不平衡量影響機(jī)組振動(dòng)。當(dāng)軸封供汽溫度正常后,軸封變形及轉(zhuǎn)子局部冷卻的現(xiàn)象消失,振動(dòng)現(xiàn)象就會(huì)緩解。
(2)機(jī)組低壓缸軸承坐落在缸體兩端,瓦振幅值隨機(jī)組真空或排汽溫度變化有較大的變化,而軸振卻比較穩(wěn)定,說(shuō)明低壓缸端板及軸承座支承剛度易受真空或排汽溫度影響。而軸承座及端板支承剛度又決定了缸體的固有振動(dòng)頻率,當(dāng)缸體及軸承座的固有振動(dòng)頻率與機(jī)組工作頻率比較接近時(shí),就會(huì)導(dǎo)致瓦蓋及汽缸端板振動(dòng)放大。查DCS歷史數(shù)據(jù)中的超速試驗(yàn)過(guò)程(圖4)發(fā)現(xiàn),#3~#5蓋振在2800~3060r/min的確存在一個(gè)峰值,這也說(shuō)明該機(jī)組低壓缸轉(zhuǎn)子支承軸承振動(dòng)偏大的根本原因在于其固有頻率處于工作轉(zhuǎn)速附近。
圖3 #3、#4、#5、#6軸振振降速過(guò)程波特圖
表2 09年動(dòng)平衡處理后,該機(jī)組600MW時(shí)機(jī)組振動(dòng)情況
圖4 DCS歷史記錄顯示#3、#4、#5瓦振在3000rpm附近存在共振峰值
(3)發(fā)電機(jī)前軸承(#7Y)軸振偏大,且隨機(jī)組負(fù)荷增加而有一定增加趨勢(shì),根據(jù)東方電機(jī)廠600MW發(fā)電機(jī)近年運(yùn)行情況分析,該現(xiàn)象與汽-發(fā)轉(zhuǎn)子中心偏差、軸系動(dòng)不平衡及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱變量有關(guān)。
對(duì)于某一個(gè)動(dòng)力學(xué)系統(tǒng),影響其振動(dòng)大小的因素有以下三個(gè)因素:剛度、激振力、阻尼,要降低一個(gè)系統(tǒng)的振動(dòng)水平,相應(yīng)的可以針對(duì)以上三個(gè)方面采取以下措施,降低系統(tǒng)的激振力,增加系統(tǒng)的剛度,或增加系統(tǒng)的阻尼。
本機(jī)組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)難易程度,從三個(gè)方面分析入手,一是對(duì)于#3~6瓦振需要從其裝配及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面來(lái)查找原因,解決其瓦振偏大甚至大于軸振的問(wèn)題;二是降低振動(dòng)的激振力,具體說(shuō)對(duì)于汽封帶水帶冷氣造成機(jī)組振動(dòng)問(wèn)題,就是設(shè)法使軸封溫度正常,消除由此產(chǎn)生的熱不平衡量,進(jìn)而消除振動(dòng)。對(duì)于低壓缸瓦振問(wèn)題及#7軸振問(wèn)題,就是通過(guò)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)動(dòng)平衡的方式減小機(jī)組轉(zhuǎn)子的不平衡量,即通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡的方式將機(jī)組軸振控制在一個(gè)比較低的水平(<50μm);三是增大該機(jī)組#3瓦的振動(dòng)阻尼,但這一方案由于受現(xiàn)場(chǎng)條件的限制,幾乎無(wú)法實(shí)施?;谝陨匣舅枷耄贫ㄒ韵鹿收咸幚矸桨?。
3.1 系統(tǒng)優(yōu)化
根據(jù)上述方案,電廠現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)檢查了該機(jī)組的軸封和本體熱力系統(tǒng),并對(duì)可能導(dǎo)致軸封進(jìn)水或疏水不暢問(wèn)題的系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完善。具體進(jìn)行的工作有:
(1)完善軸封供汽系統(tǒng)。軸封供汽母管至高、中、低壓軸封支管上各有一道斜插式濾網(wǎng)處于垂直安裝狀態(tài),而濾網(wǎng)筒體下部未安裝疏放水管,濾網(wǎng)筒體就相當(dāng)于疏水灌,在機(jī)組啟動(dòng)或停運(yùn)過(guò)程中,濾網(wǎng)筒體積水無(wú)法排除,就會(huì)隨著軸封供汽進(jìn)入軸封,導(dǎo)致軸封進(jìn)汽溫度發(fā)生較大的變化,進(jìn)而造成機(jī)組軸振變化。
經(jīng)改變?yōu)V網(wǎng)安裝方向或增加疏放水管路,就可改善軸封進(jìn)汽質(zhì)量,保證軸封系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠。
(2)完善軸封減溫水系統(tǒng)。原設(shè)計(jì)汽輪機(jī)正常運(yùn)行可實(shí)現(xiàn)自密封,高中壓缸末級(jí)軸封漏氣經(jīng)減溫器減溫后供Ⅰ、Ⅱ低壓缸軸封用汽,實(shí)際減溫水來(lái)自凝結(jié)水系統(tǒng),機(jī)組負(fù)荷變化造成凝結(jié)水壓力有0.4~0.7MPa的變化,會(huì)影響到減溫水壓力和流量。而減溫器后測(cè)溫元件的相對(duì)距離較近又會(huì)影響到減溫水調(diào)整閥的開(kāi)度和進(jìn)入低壓缸兩端軸封供汽的溫度。
經(jīng)對(duì)減溫水管道增加Φ5的節(jié)流孔板,并將軸封減溫器后測(cè)溫元件后移,即可改善進(jìn)入低壓缸軸封的供汽品質(zhì)。
經(jīng)系統(tǒng)優(yōu)化,軸封系統(tǒng)趨于合理完善,機(jī)組啟停和運(yùn)行中不再出現(xiàn)#1~4軸振產(chǎn)生較大波動(dòng)的現(xiàn)象。也說(shuō)明新裝機(jī)組在軸封系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試方面需要早期考慮系統(tǒng)的合理完善,以減少機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中的參數(shù)干擾。
3.2 缸體結(jié)構(gòu)分析
168 h試運(yùn)后,電廠利用停機(jī)機(jī)會(huì)檢查#3~#6軸承的安裝情況,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)安裝、焊接等方面異常問(wèn)題,由于現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)采取了增加低壓缸軸承座支承的方式,試圖通過(guò)提高低壓缸軸承工作轉(zhuǎn)速下動(dòng)剛度(即使支承軸承固有頻率遠(yuǎn)離工作轉(zhuǎn)速),但這一方法沒(méi)能奏效。
考慮到該機(jī)組是東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn),目前國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的部分同類(lèi)機(jī)組不同程度存在類(lèi)似振動(dòng)問(wèn)題,電廠與制造廠就缸體結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行了分析交流。制造廠認(rèn)為:上述瓦振超標(biāo)只是軸承箱蓋振動(dòng)超標(biāo),并非反映軸瓦實(shí)際振動(dòng),主要考核軸振指標(biāo),并出具了可在上述瓦振水平長(zhǎng)期運(yùn)行的反饋意見(jiàn)。但根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)就地測(cè)量,并不是像廠家所說(shuō)只是“蓋振”超標(biāo),軸承中分面甚至包括整個(gè)缸體振動(dòng)都嚴(yán)重超標(biāo),所以說(shuō)制造廠這一說(shuō)法缺乏理論依據(jù)。且在以后的機(jī)組計(jì)劃?rùn)z修中,對(duì)低壓缸各瓦進(jìn)行進(jìn)檢查發(fā)現(xiàn),#3、4、5、6瓦(尤其是上瓦)的烏金部位有不同程度的脫胎和震裂現(xiàn)象,這進(jìn)一步說(shuō)明了,該振動(dòng)對(duì)軸瓦具有一定的破壞力。因此,建議制造廠有必要從汽缸結(jié)構(gòu)、金屬材料選型和焊接等方面考慮加強(qiáng)汽缸軸承座和端板的剛度,改變軸承座固有頻率,以從根本上解決該振動(dòng)問(wèn)題。
3.3 降低振動(dòng)的激振力
在現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)完善、汽輪機(jī)本體檢查及現(xiàn)場(chǎng)對(duì)軸承座加固后,低壓轉(zhuǎn)子支承軸承振動(dòng)仍然超標(biāo)。結(jié)合河南電力試驗(yàn)研究院及制造廠兩方意見(jiàn),考慮到機(jī)組安全運(yùn)行及發(fā)電公司經(jīng)濟(jì)效益等,決定機(jī)組暫時(shí)堅(jiān)持運(yùn)行,利用以后的停機(jī)機(jī)會(huì),采用現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)動(dòng)平衡的方式,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡,即降低轉(zhuǎn)子的激振力,通過(guò)減小軸振進(jìn)而控制低壓缸瓦振。
此后約1年時(shí)間內(nèi),利用該機(jī)組臨停機(jī)會(huì),先后對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了二次動(dòng)平衡處理,分別在低壓1、低壓2轉(zhuǎn)子及低發(fā)對(duì)輪上加重。處理后,(表2)機(jī)組在空載及帶負(fù)荷情況下,#1~#8軸振均小于50 μ m。由于機(jī)組軸振已經(jīng)降低到了很低的水平,對(duì)于機(jī)組軸承來(lái)說(shuō),激振力已經(jīng)非常小,低壓缸瓦振也都控制到了40 μ m以?xún)?nèi),達(dá)到合格水平,在振動(dòng)方面機(jī)組具備了安全穩(wěn)定運(yùn)行的條件。
(1)引起該機(jī)組低壓缸兩端軸承振動(dòng)大問(wèn)題的根本原因是低壓轉(zhuǎn)子支承軸承固有頻率在工作轉(zhuǎn)速附近,造成該軸承動(dòng)剛度偏低,具體表現(xiàn)為瓦振與軸振相比明顯偏大,甚至出現(xiàn)瓦振超過(guò)軸振的現(xiàn)象。實(shí)際中反映出國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝、材料等方面存在著消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)方面時(shí)仍然存在一定的問(wèn)題。
(2)處理低壓缸軸承振動(dòng)大問(wèn)題,從理論上分析具體可以從兩方面采取措施,即增強(qiáng)其動(dòng)剛度或降低激振力。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,前者實(shí)施起來(lái)一般帶有一定的盲目性,效果不可預(yù)測(cè),一般很難將機(jī)組振動(dòng)降低到合格范圍內(nèi);而后者現(xiàn)場(chǎng)可操作性強(qiáng),實(shí)施方便,投入少,所有完全利用機(jī)組臨停時(shí)間來(lái)進(jìn)行,不需要單獨(dú)對(duì)機(jī)組進(jìn)行啟、停操作,且經(jīng)過(guò)處理后機(jī)組瓦振在各種負(fù)荷下都能控制到50 μ m以?xún)?nèi)。
(3)需要考慮新裝機(jī)組在軸封系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝方面系統(tǒng)的合理完善,以減少機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中參數(shù)干擾。本機(jī)組啟動(dòng)初期出現(xiàn)#1~4軸振偏大或波動(dòng)大的原因是軸封系統(tǒng)存在軸封易進(jìn)水的設(shè)計(jì)、安裝方面的缺陷。經(jīng)系統(tǒng)優(yōu)化后軸封系統(tǒng)趨于完善,機(jī)組啟停和運(yùn)行中不再出現(xiàn)#1~4軸振偏大或產(chǎn)生較大波動(dòng)現(xiàn)象。
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The Vibration Failure diagnosis and Treatment of domestic 600MW Steam Turbo-set
Zhu xiaohong Yao jiexin NanYang TianYi Power Generation CO.LTD
Since the unit went into production, it always has the question of bearing bush over-proof vibration in LP rotor. The article analyzes the basic reason, and describes the attempt at increasing the bearing’s dynamic stiffness. Through increasing weight on #1 rotor,#2 rotor and coupling between LP cylinder and generator, and making the field dynamic balancing experiment, the problem is solved by vibration reduced to below 50 μ m.
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.16.068
book=3,ebook=218
1、朱小紅(1970 -)男, 河南南陽(yáng)人,生產(chǎn)技術(shù)部主任,長(zhǎng)期從事發(fā)電設(shè)備管理工作。
2、姚杰新(1964 -),男, 河南南陽(yáng)人,高級(jí)工程師,長(zhǎng)期從事發(fā)電設(shè)備管理工作