周斌,萬天虎,李華
(1.大唐定邊風電廠,陜西定邊718600;2.陜西電力科學研究院,陜西西安710054)
燈泡貫流式水輪機[1-4]具有適用水頭低、過機流量大以及效率高等特點,一般用于開發(fā)低水頭、大流量的水力資源,水頭適應范圍為5~25m。機組結(jié)構(gòu)與常規(guī)的混流式和軸流轉(zhuǎn)槳式機組存在較大的區(qū)別,整個機組為臥式布置,發(fā)電機組橫向布置在流道中,典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。燈泡貫流式流道順直,流場分布較均勻,水力效率較高,在相同的容量下尺寸比立式機組小得多,機組重量輕,土建工程量小,節(jié)省投資。近年來機組單機容量越來越大,目前已投產(chǎn)廣西橋鞏電站機組單機容量為57 MW,是國內(nèi)最大的燈泡貫流式機組。
燈泡機組整體均在流道中,其中燈泡體是燈泡貫流式機組的核心部分,它外部作為過水流道的一部分內(nèi)部布置機組大軸、軸承、發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子等部件。燈泡體是大型的薄殼外壓容體結(jié)構(gòu),承受水壓力、轉(zhuǎn)動以及固定部分重量。由于機組轉(zhuǎn)動慣量小,使得Tw(水流慣性時間常數(shù))/Ta(機組慣性時間常數(shù))值較大,水輪機水力振動對機組振動的影響也比較大,因此,燈泡貫流式機組的水力振動是影響機組運行穩(wěn)定性的重要原因。另外由于制造、安裝等原因可能造成機組轉(zhuǎn)動部分重量不平衡,離心力不平衡以及協(xié)聯(lián)關系不匹配都是引起機組運行不穩(wěn)定的常見原因。通過測試,可全面分析出機組的運行狀況,為機組的檢修、運行提供可靠依據(jù)[5-6]。
1)《GB/T8564—2003水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范》第15.3條第15.3.1-d)款規(guī)定:測量機組運行擺度(雙振幅),其值應不大于75%的軸承總間隙。
2)GB/T8564—2003第15.3條第15.3.1-e) 款規(guī)定:對轉(zhuǎn)速小于250~375 r/min的機組測量機組振動,水導、發(fā)導軸承振動不能超過80μm,發(fā)導軸承軸向振動不能超過80μm;燈泡頭水平振動不超過100μm;以上振動限定值為除過速運行以外的各種穩(wěn)定運行工況下的雙振幅值。
3)《水輪發(fā)電機基本技術條件GB/T7894-2001》第4.3.10條規(guī)定:在水輪發(fā)電機出口處上方垂直距離1m處測量的噪聲水平,應不超過85dB(A)。
4)《水輪機基本技術條件GB/T 15468—2006》第5.8條規(guī)定:水輪機正常運行時,在轉(zhuǎn)輪室周圍1m處所測得的噪聲不應大于90 dB。
2.1.1 變轉(zhuǎn)速試驗
試驗時把機組轉(zhuǎn)速分別調(diào)整至60%、80%、100%、110%的額定轉(zhuǎn)速,每工況下要穩(wěn)定運行5min,觀測分析機械因素(轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡)對機組振動的影響。試驗過程中發(fā)電機轉(zhuǎn)子不加勵磁,機組在上述不同轉(zhuǎn)速運行穩(wěn)定后,測量機組各部位的振動、大軸擺度。
2.1.2 變勵磁試驗
機組以額定轉(zhuǎn)速運行,試驗時勵磁電流分別調(diào)整至發(fā)電機空載額定電壓對應的勵磁電流的0%、50%、100%,實測試驗中勵磁電壓變化,每工況要穩(wěn)定運行5min,觀測分析電氣因素(磁拉力不平衡)對機組振動的影響。
2.1.3 變負荷試驗
機組從并網(wǎng)后空載運行開始,負荷一般以10%額定負荷為步長,從空載逐步增加至額定負荷。每個工況穩(wěn)定運行5min。在額定轉(zhuǎn)速和額定勵磁工況下機組運行試驗,主要分析機組帶負荷情況下運行情況,確定振區(qū)范圍。
2.2.1 大軸擺度測點
1)受油器處擺度測點(X、Y方向各一個):傳感器支架固定在受油器外罩處。
2)發(fā)電機軸承擺度測點(X、Y方向各一個):傳感器支架固定在軸承外殼上。
3)水輪機軸承擺度測點(X、Y方向各一個):傳感器支架固定在軸承外殼上。
4)大軸擺度鍵相測點:傳感器支架固定在水導軸承外殼上,與水導擺度測點位置一致。
2.2.2 振動測點
1)燈泡頭軸向振動,燈泡頭+X方向(水平傳感器)。
2)燈泡頭徑向振動,燈泡頭+X方向(垂直傳感器)。
圖1 燈泡貫流式機組典型結(jié)構(gòu)圖Fig.1 The structure diagram of bulb turbine generating unit
3)發(fā)電機導軸承徑向振動,+Y方向(垂直傳感器)。
4)發(fā)電機導軸承(組合軸承)軸向振動,+X方向(水平傳感器)。
5)水輪機導軸承徑向振動,+Y方向(垂直傳感器)。
6)水輪機導軸承徑向振動,+X方向(水平傳感器)。
7)轉(zhuǎn)輪室徑向振動,+Y方向(垂直傳感器)。
8)轉(zhuǎn)輪室徑向振動,+X方向(水平傳感器)。
2.2.3 壓力測點
1)導葉進口前:壓力傳感器安裝在水壓測量盤上;
2)尾水進口:壓力傳感器安裝在水壓測量盤上。
2.2.4 噪音測點
1)燈泡頭;
2)發(fā)電機出口1m處;3)發(fā)電機層;
4)轉(zhuǎn)輪室上方1m處。
機組基本參數(shù)見表1。
表1 機組基本參數(shù)Tab.1 Basic parameters of the unit
提取機組在空轉(zhuǎn)狀態(tài)60%、80%、100%以及110%轉(zhuǎn)速下大軸擺度、水導軸承支架振動轉(zhuǎn)頻分量,得到轉(zhuǎn)頻分量與轉(zhuǎn)速平方關系圖2。
根據(jù)轉(zhuǎn)速平方變化趨勢,總體上不隨著轉(zhuǎn)速的升高呈線性上升,動平衡問題對機組穩(wěn)定運行影響很小,基本上不存在明顯的動平衡問題。
圖2 振動、擺度轉(zhuǎn)頻分量與轉(zhuǎn)速平方關系圖Fig.2 The relational graph between the rotating frequency components of the vibration,throw and square of rotating speed
圖3 為勵磁電壓與振動擺度關系曲線。從曲線中可以看出:隨著勵磁電壓的變化機組大軸擺度以及燈泡頭、軸承支架振動變化不明顯,不存在明顯的磁拉力不平穩(wěn)問題。
圖3 勵磁與振動擺度關系曲線Fig.3 Relationship curve between excitation w ith vibration
圖4 為大軸擺度隨負荷變化曲線,在75%(35MW)以下負荷機組大軸擺度隨著負荷的變化基本沒有變化,當機組負荷超過75%時水導處兩個方向大軸擺度增大,而在離轉(zhuǎn)輪最遠的受油器部位的大軸擺度無明顯變化。根據(jù)圖5的振動情況來看,同樣在75%以下各部位振動基本無明顯變化,負荷超過75%以后軸承振動、轉(zhuǎn)輪室振動隨著負荷的增大逐步增大,燈泡頭水平振動、發(fā)導(推力)軸向振動在所有負荷工況下基本沒有變化。帶負荷工況下燈泡頭、導軸承以及轉(zhuǎn)輪室徑向振動均存在頻率為10.3Hz(5倍轉(zhuǎn)頻)的振動分量,其中燈泡頭、轉(zhuǎn)輪室徑向振動以10.3Hz為主,振幅變化趨勢與尾水進口壓力脈動變化趨勢一致。
圖4 大軸擺度幅值隨負荷變化曲線圖Fig.4 Curve graph of the axis throw w ith the loads
圖5 機組振動幅值隨負荷變化曲線圖Fig.5 Curve graph of the vibration amp litude of unitsw ith the loads
圖6 為壓力脈動隨負荷變化過程曲線,在負荷超過65%(30 MW)時尾水壓力脈動逐步增加,活動導葉進口處壓力脈動無明顯變化,尾水壓力脈動變化過程與振動變化趨勢基本一致。
圖6 機組壓力脈動幅值隨負荷變化曲線圖Fig.6 Curve graph of pressure fluctuation am plitude of unitsw ith the loads
圖7 轉(zhuǎn)輪室振動與尾水進口壓力脈動Fig.7 The vibration at runner chamber and pressure fluctuation at entrance of the draft tube
根據(jù)圖7所示的轉(zhuǎn)輪室振動與尾水進口壓力脈動的原始波形分析,振動的波形與頻率與尾水壓力脈動基本一致,說明尾水壓力脈動是引起機組轉(zhuǎn)輪室、水導軸承振動的原因,這與常規(guī)混流式機組、軸流式機組一樣,但是對于混流、軸流式機組一般尾水壓力脈動較大的工況應該在部分工況下(30%~50%負荷),而試驗對象機組負荷越大尾水壓力脈動越大,與常規(guī)的混流式、軸流轉(zhuǎn)槳式機組有明顯區(qū)別。
根據(jù)空載工況、20 MW、44MW負荷的噪音測量結(jié)果(表2),在20 MW、44 MW負荷下轉(zhuǎn)輪室噪音超過標準,在44 MW發(fā)電機出口噪音超標。
表2 噪音測試結(jié)果Tab.2 Test results of noise dB
從試驗機組實測結(jié)果分析,尾水壓力脈動隨著機組負荷的增大而增大,與混流式機組在部分負荷工況下尾水壓力脈動較大不同,尾水進口壓力脈動會直接引起轉(zhuǎn)輪室振動。
根據(jù)噪音測量結(jié)果,存在噪音超標的情況,特別是在燈泡頭噪音較大超過100 dB,在日常工作中工作人員配備相應的勞保用品,做好噪音的防護工作。
對于轉(zhuǎn)輪室振動幅值目前無明確的國家和行業(yè)標準,為確保機組安全,在對機組轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)、材料、應力綜合分析以及測試的基礎上,制定機組轉(zhuǎn)輪室振動的運行標準,以及制定相應的技術措施。
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