文/雷丁軻
綜采工作面放頂煤開采技術(shù)在鄭煤集團(tuán)裴溝礦得到成熟應(yīng)用,目前31采區(qū)作為新采區(qū),首采面31071工作面繼續(xù)推廣放頂煤開采。該工作面屬于三軟煤層,回采過程中出現(xiàn)煤層含水量過低,粉塵量過大,不但影響煤墻支護(hù),瓦斯管理,更重要的是影響職工身體健康。經(jīng)過討論研究,采用煤層深孔高壓注水技術(shù),不但有效降低了工作面粉塵量,增加了煤層的含水量,改善了作業(yè)環(huán)境,而且加強(qiáng)了煤墻支護(hù),為綜放工作面安全高效發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
31071綜放工作面作為31采區(qū)首采工作面,煤層為二1煤,地面標(biāo)高+180~+202m,工作面標(biāo)高-170~-59m,走向長(zhǎng) 1086m,傾斜長(zhǎng) 130m,采用走向長(zhǎng)壁后退式放頂煤一次采全高回采工藝,自然跨落法管理頂板。
為降低工作面粉塵量,在工作面上下副巷安設(shè)凈化水幕,采煤機(jī)安裝內(nèi)外噴霧,綜放支架安裝移架放煤噴霧裝置,裝載點(diǎn)安裝噴霧裝置等措施,但回采期間,工作面及回風(fēng)巷粉塵濃度依然超標(biāo),既危害職工身體健康,也給礦井安全生產(chǎn)帶來隱患。因此,為降低粉塵,改善職工作業(yè)環(huán)境,在31071綜放工作面進(jìn)行煤層深孔高壓注水技術(shù)的試驗(yàn)工作。
31采區(qū)首采工作面煤層二1煤,屬于三軟不穩(wěn)定煤層,該煤層屬于裂隙、孔隙發(fā)育煤層,孔隙體積平均為48.82mm3/g,屬于較高水平,但過渡孔占優(yōu),滲透較難,屬難注水煤層,該煤層原生裂隙發(fā)育中等,但是一旦應(yīng)力狀態(tài)改變,次生裂隙極度發(fā)育,煤體呈松軟易碎的特點(diǎn),該煤層接觸角為57.8°,屬于難濕潤(rùn)煤層。
沿綜采工作面上、下副巷巷道方向,由里向外根據(jù)煤層傾角布置鉆孔,依據(jù)兩相向注水孔的端距選擇2倍于滲透半徑的距離為宜,根據(jù)觀測(cè)得出注水濕潤(rùn)半徑為10~13m,按濕潤(rùn)半徑10m考慮,兩孔終端距為20m,31071綜放工作面切巷長(zhǎng)度130m,結(jié)合鉆機(jī)型號(hào),設(shè)計(jì)鉆孔參數(shù)為:注水孔間距為20m,深度60m,角度沿煤層傾角打鉆。
煤層注水的過程分為兩個(gè)作用期,初期以壓裂煤層為主,后期以濕潤(rùn)軟化為主,為確保煤層注水效果,達(dá)到擠壓煤層瓦斯的目的,注水壓力控制在8~13Mpa.
每個(gè)注水孔采用反復(fù)注水的方法,每次注水以煤壁淋水為標(biāo)準(zhǔn),間隔4~8個(gè)小時(shí)候再注水,最終以注水時(shí)間不足10分鐘煤壁淋水為最終結(jié)束注水標(biāo)準(zhǔn)。
鉆孔采用ZY-750鉆機(jī)施工,距巷道底板1.0~1.5m,采用單排孔布置,孔間距20m。鉆孔開始用Φ89mm鉆頭開孔施工15~20m后,更換Φ75mm鉆頭繼續(xù)施工。鉆孔傾角與煤層傾角一致,保證終孔位置在支架頂梁上1m左右。
為增強(qiáng)煤壁抗壓能力,延長(zhǎng)注水時(shí)間,鉆孔施工前,利用ZBQ-6/2.5型氣動(dòng)鉆機(jī)在鉆孔施工點(diǎn)前后6m范圍內(nèi),進(jìn)行煤壁注漿工作,注漿孔深度10m,使用1寸鋼管封孔不小于5m,全部用聚氨脂材料封堵,將速凝水泥與水按 1∶3的比例往孔內(nèi)高壓注漿,注漿以煤壁跑漿為標(biāo)準(zhǔn)。注漿孔間距為0.6~1.2m,排距為 0.8~1.0m。
注水孔封孔使用Φ51mm高壓膠管,注漿、排漿使用13.3mm的膠管,封孔長(zhǎng)度不小于10m。高壓膠管封堵段采用聚氨脂封孔材料進(jìn)行封孔,鉆孔兩道聚氨脂封孔之間使用ZBQ-6/2.5型氣動(dòng)注漿泵,將速凝水泥與水按1∶3的比例進(jìn)行注漿封堵其段距離。
31071工作面選用MRB125/31.5型專用注水泵,采用上下副巷同時(shí)注水,管路由下副巷鋪設(shè)一趟Ф35mm的專用注水管路,途經(jīng)工作面支架至上副巷注水地點(diǎn),利用截止閥及兩通與封孔膠管連接進(jìn)行注水。采用單孔順序反復(fù)注水,超前工作面切巷40~60m,使煤層有充分時(shí)間進(jìn)行銹結(jié)。
注水開始將泵站壓力調(diào)整至8Mpa進(jìn)行試壓,觀察流量表或泵站水箱水位,若流量較小,煤壁無異常,則將壓力上調(diào)至10Mpa,依此遞增。待壓力調(diào)整至12~15Mpa,注水孔內(nèi)會(huì)出現(xiàn)煤炮聲,流量會(huì)突然升高,泵站壓力出現(xiàn)短時(shí)間為變動(dòng),持續(xù)注水1~2小時(shí)后,泵站壓力會(huì)逐漸變大。待泵站壓力穩(wěn)定后,觀察煤壁,若出現(xiàn)滲水,然后停止注水。注水孔停止注水4~8小時(shí)后,繼續(xù)注水,待煤壁出現(xiàn)滲水后再停止注水,依此方法,反復(fù)進(jìn)行注水。待注水孔注水10分鐘后出現(xiàn)淋水現(xiàn)象后,作為單孔注水結(jié)束的標(biāo)準(zhǔn)。若注水期間,煤壁抗壓效果不好,注水時(shí)間過短,應(yīng)采取補(bǔ)注水孔措施。
通過在31071工作面深孔高壓注水為期5個(gè)月試驗(yàn)分析,得到以下結(jié)論:
(1)采取深孔高壓注水后,在采煤機(jī)割煤之后,煤墻很少出現(xiàn)片幫冒頂現(xiàn)象,為工作面及時(shí)拉架節(jié)省了大量時(shí)間,同時(shí)創(chuàng)造了良好條件,由于無需特別投入人工閉幫,大大降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
(2)通過深孔高壓注水,使高壓水流滲透到煤體中,擴(kuò)張煤體的節(jié)理,破壞煤層的結(jié)構(gòu),使煤層吸水后開始膨脹,增加煤層的孔隙率,通過高壓水流的作用排擠出煤層中游離的瓦斯,降低煤體的瓦斯含量。
(3)降塵效果數(shù)據(jù)如下:
31071綜放工作面塵源位置總粉塵濃度測(cè)定結(jié)果
通過對(duì)煤體進(jìn)行深孔高壓注水,可以有效破壞煤體的整體性,軟化煤體,增加煤體的孔隙率和透氣性,使具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層的瓦斯壓力和濃度得到有效降低,達(dá)到防止煤與瓦斯突出的目的。通過對(duì)煤體深孔高壓注水,可以有效防止工作面回采過程中煤墻片幫和冒頂,粉塵產(chǎn)生率比注水前減少了53%,顯著改善了工人勞動(dòng)環(huán)境,提高了綜放工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)率,實(shí)現(xiàn)了工作面的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。