孟 杰,李永保,宋 君
河南省煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司三胺事業(yè)部,河南 濮陽(yáng) 457000
河南煤化集團(tuán)中原大化三聚氰胺公司共有3套三聚氰胺生產(chǎn)裝置,年生產(chǎn)能力達(dá)6萬噸,是目前國(guó)內(nèi)較大的三聚氰胺生產(chǎn)基地。為尿素高壓法,該生產(chǎn)工藝采用美國(guó)應(yīng)用信號(hào)技術(shù),意大利歐技公司進(jìn)行工程基礎(chǔ)設(shè)計(jì),化三院詳細(xì)設(shè)計(jì)。產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,工藝成熟,技術(shù)力量強(qiáng),產(chǎn)品優(yōu)級(jí)品率高,產(chǎn)品適用于蜜胺樹脂、高檔油漆、粘合劑等所有三聚氰胺后加工行業(yè)。自2000年7月投產(chǎn)以來,經(jīng)過近10年的實(shí)際運(yùn)行,該裝置總體上性能還是良好的。但是,在近期正常生產(chǎn)過程中氨回收系統(tǒng)出現(xiàn)了波動(dòng),直接制約著裝置的穩(wěn)定運(yùn)行情況,針對(duì)這一問題,做出以下分析及總結(jié)。以便更加有效地保證三聚氰胺裝置的穩(wěn)定良好運(yùn)行。
母液在流量控制下,用氨汽提塔給料泵送到氨汽提塔,母液中所含的氨在頂部與二氧化碳和水一起回收,在氨汽提塔冷凝器A內(nèi)部分冷凝,并回收至氨塔中。來自氨汽提塔冷凝器A中的二氧化碳液體被全部吸收,從氨塔的底部將溶液送至后系統(tǒng)做急冷水回收利用。氨汽提塔冷凝器A未冷凝的氣相中含有的氨和少量的水流過氨塔填料,通過氨回流在頂部獲得純氨氣體。氨塔頂部的氨通過氨汽提塔冷凝器B全部冷凝并回收氨受槽中。
1)因氨回收系統(tǒng)之后的回路需短停處理,為了穩(wěn)定氨回收,操作班組將氨塔的液相且至回路循環(huán),由于某種原因開車時(shí)未能及時(shí)恢復(fù),使CO2和HN3不斷在氨回收系統(tǒng)集聚,造成氨汽提塔底部不合格、氨汽提塔冷凝器A,氨塔在氨汽提塔頂部溫度很低的情況下嚴(yán)重超溫,CO2上竄嚴(yán)重,導(dǎo)致氨泵嚴(yán)重汽化,精制系統(tǒng)無法配氨等嚴(yán)重后果,長(zhǎng)時(shí)間超溫,泵的汽化和處理還造成了氨回收槽滿液;
2)氨回收系統(tǒng)調(diào)整負(fù)荷過程中大幅度調(diào)整,蒸汽加入量過大,造成了系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間的波動(dòng),進(jìn)而嚴(yán)重影響到后系統(tǒng)的穩(wěn)定。
氨回收系統(tǒng)是一典型的汽提精餾操作單元,在整個(gè)裝置中具有相當(dāng)重要的位置,操作中應(yīng)給予足夠重視,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定。
1)在氨回收系統(tǒng)中,氨和二氧化碳是發(fā)揮性組分,水、ME、OAT等為不揮發(fā)組分,其中ME、OAT等物質(zhì)被視為惰性物質(zhì),在氨回收系統(tǒng)中,用蒸汽加熱把NH3和CO2從液相蒸出,其中CO2量相對(duì)較少,經(jīng)降溫后可全部被液相吸收冷凝,而未被液相吸收冷凝的大量NH3和微量的CO2沿氨塔上升過程與回流氨逆向接觸,最后形成純凈的氣氨在氨回收槽中冷凝回收,而CO2以氨塔底部液相的形式通過調(diào)節(jié)閥門送到后系統(tǒng),形成急冷水,達(dá)到全部回收的目的。故而氨回收系統(tǒng)應(yīng)遵循汽提精餾單元以及甲銨液的特性進(jìn)行操作。
正常操作中,在一定壓力下,氨塔、氨氣提塔各點(diǎn)物料組分與該點(diǎn)的溫度是一一對(duì)應(yīng)的,也就是說:
(1)氨汽提塔底部溫度控制為207℃,即純水在1.7MPa下的沸點(diǎn)溫度,換句話說,在氨汽提塔底部,氨和二氧化碳要被全部蒸出;
(2)氨汽提塔頂部溫度的高低與氣相中所含的水分即底部加熱蒸汽相對(duì)負(fù)荷的高低有密切關(guān)系,加熱蒸汽相對(duì)負(fù)荷加的多了,蒸出的水分就會(huì)相應(yīng)增加,溫度升高,相反,溫度會(huì)下降,而該點(diǎn)溫度的高低對(duì)氨塔底部液相的溫度有很大影響,故而應(yīng)通過及時(shí)加減底部蒸汽使其盡量保持在一個(gè)穩(wěn)定的水平,以保證整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定;
(3)氨塔的頂部溫度控制在43℃,即保證頂部溫度是純氣氨,但該溫度僅對(duì)于氨塔的頂部壓力為1.6MPa的情況,如果壓力升高,該溫度點(diǎn)也會(huì)相應(yīng)的升高,例如1.7MPa對(duì)應(yīng)45.5℃,同樣也能保證氣相的純度,不需要增加回流氨,及時(shí)增加回流氨溫度也不會(huì)回落到43℃,只會(huì)造成氨塔的底部液相溫度降低,引起系統(tǒng)波動(dòng)。故判斷氨塔溫度是否升高,首先確認(rèn)壓力是否正常;
(4)氨塔底部液相溫度。如果整個(gè)系統(tǒng)負(fù)荷一定,可認(rèn)定液相中的二氧化碳量是相對(duì)穩(wěn)定的,溫度的高低與含氨量密切相關(guān),也就與系統(tǒng)的穩(wěn)定及氨耗密切相關(guān)。
2)氨汽提塔和其他的汽提塔一樣,若操作不當(dāng)會(huì)出現(xiàn)攔液或液泛的現(xiàn)象,這主要是因?yàn)橹睆揭欢ǖ乃?,可供氣液兩相自由流?dòng)的界面是有限的,兩者之一的流量若增大到一定限度,降液管內(nèi)的液體便不能順暢流下,產(chǎn)生不正常積液,最終可導(dǎo)致兩層板之間被泡沫液充滿,形成液泛。攔液和液泛都是塔器操作的禁忌,是工況惡化逐漸發(fā)展而成的后果。氣液兩相的流量對(duì)應(yīng)的是塔器的負(fù)荷和再沸器的蒸汽量,這就要求我們?cè)俜衅鞯恼羝麘?yīng)根據(jù)負(fù)荷的大小及時(shí)調(diào)整,即在進(jìn)料組分一定情況下,進(jìn)料量與加入蒸汽量存在一個(gè)一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,不能超過太多,否則所形成的氣量會(huì)增大,輕則頂部溫度升高,重則形成氣液夾帶,甚至液泛。
3)氨塔底部溫度可通過氨汽提塔頂部溫度及氨塔的回流氨量來控制。兩者我們要綜合利用,超前操作,并積累經(jīng)驗(yàn)。增加負(fù)荷和底部蒸汽后可適當(dāng)調(diào)整溫度,在氨塔中部溫度有所反應(yīng)但底部溫度升高前適當(dāng)增加回流氨量,穩(wěn)定后及時(shí)減下來,在氨塔液位升起來之前開大液相閥門,這樣很快氨回收系統(tǒng)能夠穩(wěn)定下來。氨回收操作,經(jīng)驗(yàn)非常重要,我們應(yīng)注意積累下列經(jīng)驗(yàn)以備平時(shí)參考:
(1)不同負(fù)荷對(duì)應(yīng)的蒸汽量;
(2)不同負(fù)荷下對(duì)應(yīng)的回流氨量及液相排放量;
(3)不同負(fù)荷及相應(yīng)的蒸汽量的情況下,氨汽提塔及氨塔各點(diǎn)的溫度趨勢(shì),他們能客觀的反映出系統(tǒng)的穩(wěn)定性和母液組分的變化;
(4)裝置負(fù)荷在100%、50%、25%等不同負(fù)荷時(shí)氨回收的工況;
(5)注意積累系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)工況參數(shù)及發(fā)展過程,提高自己的事故判斷能力。
通過對(duì)三聚氰胺裝置在運(yùn)行中氨回收系統(tǒng)波動(dòng)的原因與總結(jié)分析,穩(wěn)定了氨回收系統(tǒng)的操作,從而解決了制約三聚氰胺裝置穩(wěn)定生產(chǎn)的問題,保證了三聚氰胺裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
[1]譚天恩.化工原理[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1998,1.
[2]歐技公司.三聚氰胺裝置操作手冊(cè).內(nèi)部參考資料,1998,8.
[3]中國(guó)化工節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì).化工節(jié)能技術(shù)手冊(cè)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1999,10.