張金明,倪云濤,李 波
冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院、北京金自天正智能控制股份有限公司成都分公司,四川成都 610041
西門(mén)子PLC系統(tǒng)在西南不銹鋼熱連軋退火酸洗段中的應(yīng)用
張金明,倪云濤,李 波
冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院、北京金自天正智能控制股份有限公司成都分公司,四川成都 610041
本文介紹的是西門(mén)子PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)在熱連軋退火酸洗段應(yīng)用。本文著重闡述了西門(mén)子PLC控制系統(tǒng)在熱連軋退火酸洗段的控制及應(yīng)用過(guò)程,達(dá)到生產(chǎn)自動(dòng)化控制程度設(shè)計(jì)要求。
PLC;溫度調(diào)節(jié);可靠性;自動(dòng)化
西南不銹熱軋連退酸洗段基礎(chǔ)自動(dòng)化PLC控制系統(tǒng),本著“低投入、多功能、高效益”為前提,遵循可用性、先進(jìn)性、可靠性、可維護(hù)性、安全性及開(kāi)放性的原則,遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,要充分兼顧主體設(shè)備與其他系統(tǒng)對(duì)本系統(tǒng)的需求。注意借鑒相關(guān)工程成功的經(jīng)驗(yàn),在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備時(shí)既要堅(jiān)持先進(jìn)、適用、成熟、可靠的原則,又要盡量減少功能冗余。為提高熱軋連退酸洗線產(chǎn)品質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。
基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)采用西門(mén)子公司最新型PLC S7-300及ET200遠(yuǎn)程站系列產(chǎn)品。SIEMENS S7-300系列產(chǎn)品功能強(qiáng)大,配置靈活,有如下突出特點(diǎn):
1)高速:在程序執(zhí)行方面,極短的指令執(zhí)行時(shí)間使S7-400在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出;
2)堅(jiān)固:即使在惡劣、不穩(wěn)定的工業(yè)環(huán)境下,全封閉的模板依然可正常工作;無(wú)風(fēng)扇操作降低了安裝費(fèi)用;在運(yùn)行過(guò)程中,模板可插拔;
3)功能完善、強(qiáng)大:允許多CPU配置,功能更強(qiáng)、速度更快。同時(shí),配有品種齊全的功能模板,充分滿足用戶各種類型的現(xiàn)場(chǎng)需求;
4)強(qiáng)通訊能力:分布式的內(nèi)部總線允許在CPU與中央I/O間進(jìn)行非??斓耐ㄓ崳琍總線與輸入/輸出模板進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。K總線將大量數(shù)據(jù)傳送到功能 模板和通訊模板。
ET200M是一個(gè)模塊化的I/O站,具有IP20的保護(hù)等級(jí)。它可以采用S7-300可編程控制器的信號(hào)模板和功能模板進(jìn)行擴(kuò)展。由于它可連接的模板范圍很廣,因此,ET200M適合于完成特殊的和復(fù)雜的自動(dòng)化任務(wù)。ET200M是PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線上的一個(gè)從站,最大的傳輸速率是12Mbps。
這套PLC系統(tǒng)設(shè)計(jì)一臺(tái)S7-300的CUP,下面掛8個(gè)ET200M I/O遠(yuǎn)程站,系統(tǒng)控制包括:酸洗硫酸段系統(tǒng)、混酸一區(qū)系統(tǒng)、混酸二區(qū)系統(tǒng)、1-4#刷洗系統(tǒng)、新酸站系統(tǒng)、脫氮系統(tǒng)。
酸洗用的酸溫度將通過(guò)介質(zhì)流經(jīng)一個(gè)換熱器來(lái)調(diào)節(jié),并且在換熱器出口測(cè)量其溫度。根據(jù)實(shí)際溫度值和指定的設(shè)定值之間的偏差來(lái)給出控制器的輸出,操作對(duì)應(yīng)的控制閥來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)入換熱器的蒸汽或者冷卻水的流量,這也是一個(gè)經(jīng)典的PID調(diào)節(jié)方式,換熱器出口酸的溫度控制對(duì)于酸洗的效果有直接的影響,其換熱器工藝決定加熱升溫較慢,1℃需要半小時(shí),在PID的調(diào)節(jié)下能達(dá)到很好的效果并且能確保生產(chǎn)過(guò)程中溫度的相對(duì)恒定。
這里的溫度(例如:沖洗水溫度)將通過(guò)直接蒸汽噴射元件來(lái)調(diào)節(jié)。實(shí)際的溫度由一個(gè)安裝在適當(dāng)位置的 Pt100 熱電阻測(cè)量。根據(jù)實(shí)際溫度值和指定的設(shè)定值之間的偏差來(lái)給出控制器的輸出,操作對(duì)應(yīng)的控制閥來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)入噴射孔的蒸汽流量。
使用配備感應(yīng)式電導(dǎo)率探頭的微處理器分析儀表進(jìn)行電導(dǎo)率測(cè)量,電導(dǎo)率(例如:最終清洗段)將通過(guò)控制閥直接添加脫鹽水來(lái)控制。根據(jù)設(shè)定值與實(shí)際過(guò)程變量之間的偏差,對(duì)應(yīng)的控制閥將被連鎖打開(kāi)或者關(guān)閉。
液位計(jì)監(jiān)控罐體液位并限位將用于控制泵或者閥等設(shè)備的動(dòng)作,并且能夠產(chǎn)生足夠的報(bào)警信號(hào),連鎖控制泵的啟/停、控制罐體的自動(dòng)加料及泵的空抽保護(hù)等一系列的控制。
通過(guò)一個(gè)電磁流量變送器測(cè)量流量來(lái)進(jìn)行流量控制。分配的控制器以脈沖寬度方式控制一個(gè)開(kāi)關(guān)閥或者一臺(tái)添加泵,如配酸控制。
控制系統(tǒng)根據(jù)由連接儀表測(cè)量的或者內(nèi)部計(jì)算的工藝條件控制的開(kāi)關(guān)功能(例如:馬達(dá)的啟停,閥門(mén)的開(kāi)關(guān),酸洗三段的長(zhǎng)、短酸循環(huán)的切換)。
使用NOx 分析儀測(cè)量2#排氣系統(tǒng)煙囪中的 NOX含量。這個(gè)Nox 實(shí)測(cè)值反饋給PID 控制器,它將決定噴射到加熱還原爐中的氨氣流量的大小。還原爐通過(guò)一體式的燒嘴控制單元控制的燒嘴加熱。
燒嘴通過(guò)一個(gè)溫度控制回路和燒嘴控制單元進(jìn)行控制。燒嘴控制單元控制燃?xì)夂涂諝饨刂归y、以及點(diǎn)火變壓器和火焰監(jiān)視器的順序動(dòng)作。根據(jù)溫度控制器的輸出信號(hào),燒嘴的負(fù)荷由一個(gè)燒嘴定位器控制???燃比是通過(guò)PLC控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)燃?xì)忾y和空氣閥來(lái)達(dá)到正常燃燒。
一個(gè)泄漏測(cè)試單元用來(lái)驗(yàn)證燃?xì)饨刂归y的密封性能。這個(gè)測(cè)試單元控制著兩個(gè)氣體截止閥、以及燃?xì)夂涂諝鈮毫﹂_(kāi)關(guān),使整個(gè)燃燒系統(tǒng)更加安全、可靠。
1)酸洗段PLC自動(dòng)化系統(tǒng)在可用性、先進(jìn)性、可靠性、可維護(hù)性、安全性及開(kāi)放性各方面都達(dá)到設(shè)計(jì)的要求;同時(shí),作為國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)調(diào)式的第一條熱軋連退酸洗線也得到了同行業(yè)的認(rèn)可及好評(píng);
2)本系統(tǒng)自動(dòng)化水平的較高程度的應(yīng)用,降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,最重要的是提高安全生產(chǎn)保障能力,特別是酸洗段都是在強(qiáng)酸環(huán)境下,更能體現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)操作人員的安全保障能力;
3)本酸洗段自控系統(tǒng)為整條提高熱軋連退酸洗線產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ),保證了帶鋼的酸洗質(zhì)量。
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[4]S7-300可編程控制器CPU及模板規(guī)范手冊(cè).德國(guó)西門(mén)子.
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A
1674-6708(2011)48-0165-02