杜俊國(guó),李志剛,王文峰兗礦集團(tuán)有限公司南屯電力分公司,山東 鄒城 273515
在現(xiàn)代電站凝汽式汽輪機(jī)組的熱力循環(huán)中,凝汽設(shè)備起著冷源的作用,其主要任務(wù)是將汽輪機(jī)排汽凝結(jié)成水并在汽輪機(jī)排汽口建立與維持一定的真空度。凝汽設(shè)備包括凝汽器﹑凝結(jié)水泵﹑抽氣器及冷卻水塔等。其中凝汽器是最主要的組成部分,其質(zhì)量的好壞對(duì)火力發(fā)電站的安全性和經(jīng)濟(jì)性有很大的影響。山東兗礦集團(tuán)有限公司南屯電力分公司兩臺(tái)機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),凝汽器結(jié)垢嚴(yán)重,冷卻效果差,已經(jīng)成為影響機(jī)組真空的重要因素。為了徹底解決上述問(wèn)題,需要凝汽系統(tǒng)優(yōu)化改造,提高機(jī)組的真空度,使機(jī)組能夠在各種工況下滿負(fù)荷運(yùn)行,取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。
凝汽器優(yōu)化前的主要技術(shù)參數(shù):冷凝面積3000m2;冷卻水量7350m3/h。
當(dāng)初在機(jī)組選型時(shí)是按照抽汽工況進(jìn)行設(shè)計(jì),而實(shí)際運(yùn)行抽汽工況僅3個(gè)月,大部分時(shí)間是在純冷凝工況下運(yùn)行。經(jīng)核算,現(xiàn)運(yùn)行的凝汽器設(shè)計(jì)冷卻水溫20℃時(shí)其背壓為6.436kPa,如果按照冷卻水溫26℃計(jì)算,凝汽器背壓為8.632kPa,與原凝汽器額定設(shè)計(jì)背壓5.81kPa相差很大,因此原設(shè)計(jì)的凝汽器在實(shí)際運(yùn)行中是偏離設(shè)計(jì)背壓的。由于凝汽器冷卻面積容量不足,機(jī)組不能滿負(fù)荷運(yùn)行,這將大大降低機(jī)組的工作效率。因此對(duì)凝汽器進(jìn)行優(yōu)化改造是非常必要的。
凝汽器優(yōu)化的主要目標(biāo)就是加大凝汽器的冷凝面積,改善凝汽器的熱交換環(huán)境和條件,從而達(dá)到提高凝汽器的真空度,降低凝汽器的背壓的目的。在凝汽器連接尺寸不動(dòng)﹑所有外部接口不變的前提下,保留凝汽器殼體﹑熱水井,更換芯子,冷卻面積由3000m2增大至3500m2,進(jìn)行如下改造:
1)更換全部管板,按新型高效排列布置冷卻管。
利用凝汽器汽側(cè)流場(chǎng)數(shù)值分析軟件對(duì)管束進(jìn)行校核和優(yōu)化,保證蒸汽的流量,流速在管束各區(qū)段都達(dá)到均勻的程度,從而最大程度地降低汽阻,提高換熱效率。新型布管的蒸汽流掠過(guò)換熱管的流動(dòng)方向均為較佳換熱效果的水平流及向下流,徹底消除了換熱效率低的向上流動(dòng),從而充分發(fā)揮了管束各區(qū)段的換熱潛力。當(dāng)蒸汽流為水平流時(shí),消除了凝結(jié)水的水膜對(duì)傳熱的影響,其傳熱量為1,傳熱效果最好。以前設(shè)計(jì)布管方式都不同程度上存在蒸汽向下流與向上流問(wèn)題,影響到傳熱效果,當(dāng)蒸汽流為向下流時(shí),形成了部分凝結(jié)水膜,對(duì)傳熱產(chǎn)生一定影響,傳熱量也降低為0.8;當(dāng)蒸汽流為向上流時(shí),形成的水膜,對(duì)傳熱的影響最嚴(yán)重,其傳熱效果最差,傳熱量?jī)H為0.4。采用的新型的布管方式與其它各種布管方式相比,徹底廢除了傳熱效果最差的向上流布管,最大限度地采用了水平流布管,所以其傳熱效果明顯優(yōu)于其它布管方案。管束排列外疏內(nèi)密,蒸汽通道呈明顯收縮態(tài)勢(shì),適應(yīng)了由于蒸汽不斷凝結(jié)而引起的容積流量不斷減小的劇烈變化,保證流速﹑流量的均勻分布,消除了渦流現(xiàn)象,使壓力場(chǎng)均勻,減少了壓力損失。管束窄長(zhǎng),管束與凝汽器側(cè)壁之間留有寬敞的通道,保證一部分蒸汽直達(dá)熱井水面,對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行回?zé)岢?,以降低凝結(jié)水中的含氧量,且汽阻小。
2)更換全部中間支撐管板,中間支撐管板與殼體采用易調(diào)整安裝位置的支撐桿結(jié)構(gòu),并按HEI標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整跨距。
3)取消全部擋汽板,按新排管方式重新設(shè)計(jì)。
4)冷卻水管全部更換。采用錫黃銅管HSn70-1A;冷卻管與管板采用脹接連接。
5)更換水室牽條及附件,并采用新型密封連接。
6)更換水室密封膠條。
凝汽器優(yōu)化后的主要技術(shù)參數(shù):冷凝面積3500m2;冷卻水量10855m3/h。
電廠凝汽器冷卻水系統(tǒng)是一個(gè)封閉式循環(huán)水系統(tǒng),冷卻水經(jīng)過(guò)凝汽器換熱管壁進(jìn)行熱交換,然后經(jīng)過(guò)管道遠(yuǎn)送到冷卻水塔,該冷卻水塔是逆流式雙曲線自然通風(fēng)冷卻塔,冷卻水的冷卻是通過(guò)水和空氣接觸,由蒸發(fā)散熱﹑接觸散熱和輻射散熱三個(gè)過(guò)程共同作用的結(jié)果。原有冷卻塔傳熱面積1500m2,在當(dāng)?shù)貧庀髼l件下,該冷卻塔不能滿足改造后機(jī)組循環(huán)水冷卻要求,需要新增冷卻設(shè)施。
原有的1500m2自然通風(fēng)冷卻塔保留使用,選用兩臺(tái)水力噴霧推進(jìn)通風(fēng)冷卻塔,冷卻能力3000m3/h/臺(tái),分別建在兩臺(tái)冷卻塔的偏東側(cè)。這樣避免了拆除原冷卻塔所帶來(lái)的巨大損失,大大節(jié)省工程設(shè)備的投資,同時(shí),也可大幅度地縮短現(xiàn)場(chǎng)施工工期。改造后,可使每臺(tái)機(jī)循環(huán)水的冷卻能力達(dá)到12400m3/h,滿足機(jī)組冷凝系統(tǒng)的運(yùn)行需要。
2.2.1 水力噴霧推進(jìn)通風(fēng)冷卻塔的工作原理
新增的水力噴霧推進(jìn)通風(fēng)冷卻塔由鋼結(jié)構(gòu)塔體﹑噴霧推進(jìn)霧化裝置﹑淋水板﹑收水器等組成。其中,噴霧推進(jìn)霧化裝置是本塔的核心設(shè)備,它包含旋轉(zhuǎn)水室﹑旋流霧化噴頭﹑風(fēng)葉等部件。該冷卻塔充分利用循環(huán)水系統(tǒng)中存在的壓力作為動(dòng)力源,壓力水經(jīng)進(jìn)水管進(jìn)入噴霧推進(jìn)霧化裝置的水室,并均勻分配到各噴管,以霧狀水噴出,在噴霧推力的作用下,使水室?guī)?dòng)噴管及風(fēng)葉旋轉(zhuǎn),水室快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力使水流離心增壓,噴射液體速度加快,反過(guò)來(lái)又促進(jìn)噴霧推進(jìn)霧化裝置的轉(zhuǎn)速增大,最后將水流的大部分能量轉(zhuǎn)化為風(fēng)能,使熱水霧流與冷風(fēng)得到充分熱交換,達(dá)到循環(huán)水降溫的目的。
2.2.2 水力噴霧推進(jìn)通風(fēng)冷卻塔的優(yōu)點(diǎn)
采用新型的水力噴霧推進(jìn)通風(fēng)冷卻塔,在“收斂—擴(kuò)張”型塔體內(nèi)裝設(shè)多個(gè)“噴霧推進(jìn)霧化裝置”,該裝置工作水壓低(0.12MPa)﹑風(fēng)量大(該裝置風(fēng)量300萬(wàn)m3/h,電機(jī)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)制通風(fēng)風(fēng)量只有240萬(wàn)m3/h)﹑霧化效果好,可同時(shí)作霧化器和抽風(fēng)機(jī),使其在不增加動(dòng)力條件下,對(duì)水霧進(jìn)行強(qiáng)制對(duì)流散熱,從而取消傳統(tǒng)的填料和風(fēng)機(jī)。本冷卻塔具有溫降大能耗低﹑造價(jià)低﹑結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單﹑維修量少﹑運(yùn)動(dòng)可靠﹑冷效穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。
凝汽系統(tǒng)改造完成后,每小時(shí)比目前能多發(fā)電量1萬(wàn)kW·h。6月~9月份運(yùn)行時(shí)間(122-10)×24×2=5376小時(shí),考慮期間單機(jī)檢修10天,每年增加發(fā)電量5376萬(wàn)kW·h。上網(wǎng)不含稅電價(jià)0.3145元/kW·h,發(fā)電成本如果按照0.207元/kW·h計(jì)算,每年增加利潤(rùn)577.92萬(wàn)元,可見經(jīng)濟(jì)效益顯著。
通過(guò)對(duì)電廠凝汽系統(tǒng)的改造,提高了電廠機(jī)組的真空度,使機(jī)組能夠在各種工況下滿負(fù)荷運(yùn)行,為電廠取得了更大的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)給國(guó)內(nèi)50mW同類機(jī)組進(jìn)行類似的改造提供了很好的借鑒作用。